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1、狀態(tài)檢修中的振動(dòng)分析應(yīng)用實(shí)例1 兩臺(tái)輔機(jī)振動(dòng)分析診斷實(shí)例1.1 1B循環(huán)水泵電機(jī)故障振動(dòng)分析設(shè)備名稱:1B循泵,三相異步電機(jī)(湘潭電機(jī)廠制造),功率:2300KW,額定轉(zhuǎn)速:297r/min,混流泵(上海凱士比泵公司)。測試工況:額定流量,300r/min。測點(diǎn)位置1 電機(jī)殼體下部外緣,水平方向,南北2電機(jī)殼體下部外緣,水平方向,東西3電機(jī)殼體上部軸承外殼,水平方向,南北4電機(jī)殼體下部軸承外殼,水平方向,東西5電機(jī)殼體中部,水平方向,南北6電機(jī)殼體中部,水平方向,5.1.1 測試結(jié)果(1) 1B循泵 圖1 1B循泵測點(diǎn)示意圖測點(diǎn)123456振動(dòng)值(位移,峰峰值,微米)45-7124-13269
2、-78110-11842-49 測點(diǎn)3、4、5、6頻譜分析結(jié)果如下。圖2 測點(diǎn)3頻譜分析結(jié)果 圖3 測點(diǎn)4頻譜分析結(jié)果 圖4 測點(diǎn)5頻譜分析結(jié)果 圖5 測點(diǎn)6頻譜分析結(jié)果(2) 1A、2A循泵對比性測試結(jié)果圖6 1A循泵測點(diǎn)5頻譜分析結(jié)果 圖7 2A循泵測點(diǎn)5頻譜分析結(jié)果(3) 1A、2A循泵測點(diǎn)123456振動(dòng)值(位移,峰峰值,微米)1A循泵15-18 10-18 31-452A循泵17-20 8 55-755.1.2 2B循泵測試結(jié)果分析及處理意見(1) 2B循泵驅(qū)動(dòng)電機(jī)振動(dòng)過大,殼體南北方向振動(dòng)達(dá)110130微米,東西方向略小。(2) 混流泵體部分振動(dòng)良好。(3) 2B循泵振動(dòng)信號頻譜分
3、析結(jié)果表明信號中的1倍頻5Hz分量很小,這說明電機(jī)轉(zhuǎn)子的質(zhì)量平衡狀況是好的。結(jié)果同時(shí)表明,電機(jī)外殼的振動(dòng)以2倍頻10Hz和3倍頻15Hz的成分為主,測點(diǎn)5還存在較明顯的90Hz的分量,它們都是基頻5Hz的倍頻。造成這種高階倍頻振動(dòng)大的原因通常是因?yàn)殡姍C(jī)存在電氣缺陷導(dǎo)致的高階電磁激振力,電氣缺陷一般是電磁力不均衡、三相電流不平衡、轉(zhuǎn)子存在斷條或匝間短路、定子磁場存在相應(yīng)的電氣缺陷所致。根據(jù)振動(dòng)信號分析可以推測,電機(jī)軸承出現(xiàn)故障的可能性不大。(4) 分析原因,同時(shí)對1A、2A循泵進(jìn)行了對比性測試。測試結(jié)果表明,這兩臺(tái)泵電機(jī)部分的振動(dòng)沒有象2B那樣存在明顯的高頻成分。建議對2B循泵的電機(jī)進(jìn)行電氣檢查
4、,查找并消除缺陷。5.1.3 檢查結(jié)果及處理2001年利用中修機(jī)會(huì)由電機(jī)制造廠家來廠對驅(qū)動(dòng)電機(jī)解體檢查,發(fā)現(xiàn)南北方向定子繞組短路,隨后進(jìn)行了處理,起動(dòng)后振動(dòng)正常。本例振動(dòng)分析采用的是頻譜分析方法,對故障的認(rèn)定除了利用本機(jī)頻譜特征,還用到了同型其他設(shè)備的頻譜,同時(shí)需要知道電氣故障一般表現(xiàn)出倍頻分量高。1.2 2A一次風(fēng)機(jī)循泵電機(jī)故障振動(dòng)分析1.2.1 測試安排該一次風(fēng)機(jī)為美國TLT-BABCOCK公司生產(chǎn)的離心式送風(fēng)機(jī),1999年投運(yùn),運(yùn)行過程中振動(dòng)緩慢增大。2001年檢查性大修中進(jìn)行了解體,做了例行消缺,大修結(jié)束后發(fā)現(xiàn)振動(dòng)仍然偏高,且有逐漸增加的趨勢,接近生產(chǎn)廠家提供的報(bào)警值,威脅到#1爐的正
5、常運(yùn)行。振動(dòng)測試?yán)迷鋫涞谋咎乩?300軸振監(jiān)測系統(tǒng),并臨時(shí)加裝了速度傳感器和用于測取相位的鍵相傳感器,將上述信號引入本特利 ADIU-208測振表。5.2.2 測試結(jié)果及分析2001年11月25日進(jìn)行了第一次測試,工況:工作轉(zhuǎn)速1495r/min,主機(jī)負(fù)荷550MW,根據(jù)測試結(jié)果分析,一般情況導(dǎo)致2A風(fēng)機(jī)工頻振動(dòng)大的可能原因有:質(zhì)量不平衡、轉(zhuǎn)子原始彎曲、風(fēng)機(jī)內(nèi)部存在動(dòng)靜碰摩造成的熱彎曲、軸承存在大的缺陷、葉輪積灰或結(jié)構(gòu)共振。葉輪上積灰可以造成轉(zhuǎn)子不平衡質(zhì)量狀況發(fā)生變化,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)積灰很少,對轉(zhuǎn)軸振動(dòng)影響可以不予考慮。該廠在大修過程中曾對此風(fēng)機(jī)進(jìn)行例行檢查和消缺,軸承間隙調(diào)整符合運(yùn)行要求,
6、若風(fēng)機(jī)軸承存在軸瓦瓦面磨損、瓦蓋松動(dòng)、軸承間隙過大等缺陷,頻譜分析應(yīng)該發(fā)現(xiàn)明顯的低頻或高頻成分,但現(xiàn)有結(jié)果這一特征不明顯,故排除軸承存在缺陷的可能。軸承瓦溫正常(入口油溫42、出口油溫50),可排除軸承供油不足。定轉(zhuǎn)速情況下,測試數(shù)據(jù)顯示各個(gè)測點(diǎn)的間隙電壓基本保持不變,瀑布圖顯示低頻和高頻分量很小,瓦振趨勢圖顯示振幅和相位具有一定的波動(dòng)性,但波動(dòng)幅值比較小。據(jù)此判斷,風(fēng)機(jī)內(nèi)部動(dòng)靜碰摩的可能性存在,但不是引起振動(dòng)大的主要原因。然后對地腳螺栓進(jìn)行了緊固,振動(dòng)有少許下降。又進(jìn)行改變出力試驗(yàn),振動(dòng)沒有明顯變化,說明不是風(fēng)壓的原因。對連軸器的檢查發(fā)現(xiàn)對中在廠家規(guī)定之內(nèi),又進(jìn)行了可能的精確調(diào)整,但振動(dòng)依然
7、偏大。于是決定11月29日做動(dòng)平衡。首先對升降速過程進(jìn)行了測試。圖8為升速過程固定端和浮動(dòng)端軸振Bode圖。根據(jù)測試結(jié)果發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)軸原始晃度偏大、風(fēng)機(jī)軸段兩端相位相差100度。據(jù)此估計(jì)質(zhì)量不平衡不是振動(dòng)的主要原因,不平衡效果不一定好。Bode圖顯示升速過程中沒有出現(xiàn)共振峰,可知風(fēng)機(jī)在運(yùn)行過程中不存在結(jié)構(gòu)共振的問題。1.2.3 故障最后的確定為進(jìn)一步確定原因,又對記錄數(shù)據(jù)進(jìn)行了仔細(xì)地分析,發(fā)現(xiàn)剛升速到工作轉(zhuǎn)速1495r/min時(shí),振動(dòng)相位發(fā)生大幅度變化,圖9顯示兩端測點(diǎn)相位的變化量有2025度,這是不正常的。圖8 固定端、浮動(dòng)端軸振剛定速(1495r/min)振動(dòng)趨勢圖圖9 固定端、浮動(dòng)端軸振剛定速(1495r/min)振動(dòng)趨勢圖該風(fēng)機(jī)與驅(qū)動(dòng)電機(jī)之間采用齒形撓性聯(lián)軸器依靠內(nèi)外齒接觸受力傳遞扭矩,這樣的結(jié)構(gòu)可以減小主動(dòng)端與被動(dòng)端之間對中偏差對振動(dòng)的影響;如果驅(qū)動(dòng)電機(jī)存在大的振動(dòng),對風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子的影響也不會(huì)很大。對電機(jī)轉(zhuǎn)子兩個(gè)軸承的振動(dòng)測試表明電動(dòng)機(jī)本是振動(dòng)良好。根據(jù)分析,最終得出結(jié)論:振動(dòng)原因是對輪齒面磨損,造成傳遞扭矩不均,進(jìn)一步引起類似質(zhì)量不平衡的一倍頻的高振動(dòng)。1.2.4 處理及效
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