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1、、歧化壓縮機(jī)機(jī)械故障停工事故2009.6月16日23:22K501停止運(yùn)行,循環(huán)氫壓縮機(jī)停機(jī)聯(lián)鎖引起歧化反應(yīng)進(jìn)料中斷,反應(yīng)加熱爐F503熄爐,歧化臨氫反應(yīng)系統(tǒng)緊急泄壓。崗位苯產(chǎn)品改至T551,C502頂甲苯至甲苯罐T502,建立T551至C501、C502的循環(huán),C503維持正常操作,C9芳烴進(jìn)T553。循環(huán)氫壓縮機(jī)停后檢查各方面條件無異常,在壓縮機(jī)具備啟動(dòng)條件后仍不能啟動(dòng)壓縮機(jī)K501,仔細(xì)檢查后發(fā)現(xiàn)是油動(dòng)機(jī)的調(diào)節(jié)汽閥杠桿發(fā)生故障,導(dǎo)致調(diào)速氣門關(guān)閉,汽輪機(jī)自動(dòng)停機(jī)。在故障消除后于17日21:15按程序啟動(dòng)歧化循環(huán)氫壓縮機(jī)K501,點(diǎn)F503升溫,進(jìn)行氮?dú)庋h(huán)與氫氣置換,18日8:30歧化反應(yīng)
2、重新投料。二、吸附塔循環(huán)泵投用后管線振動(dòng)問題6月11日吸附塔循環(huán)泵開啟之后,吸附塔部分管線晃動(dòng)非常嚴(yán)重,給安全生產(chǎn)帶來嚴(yán)重隱患。裝置管理人員緊急抽調(diào)保運(yùn)力量對(duì)吸附塔系統(tǒng)振動(dòng)大的管線采取增加支撐、管托、吊架等辦法進(jìn)行加固。由于吸附管線振動(dòng)厲害,造成吸附塔開關(guān)閥前后放空閥法蘭多次發(fā)生泄漏,其中一次由于XV122放空閥法蘭泄漏嚴(yán)重?zé)o法隔離處理,被迫停止SCS系統(tǒng)程序運(yùn)行,對(duì)泄漏法蘭進(jìn)行緊急處理。處理好以后重新啟動(dòng)SCS程序。目前,吸附塔管線的振動(dòng)問題仍然存在。造成振動(dòng)的原因主要有以下兩點(diǎn):1)管線支撐安裝不合理,數(shù)量不夠。2)循環(huán)量分區(qū)變化,流量變化太快會(huì)造成循環(huán)管線振動(dòng)。3)開關(guān)閥動(dòng)作,流量變化會(huì)
3、引起床層管線振動(dòng)。三、吸附塔循環(huán)泵投用后管線振動(dòng)問題6月11日吸附塔循環(huán)泵開啟之后,由于現(xiàn)場(chǎng)管線支撐數(shù)量及強(qiáng)度不夠,造成吸附塔系統(tǒng)管線晃動(dòng)非常嚴(yán)重,給安全生產(chǎn)帶來嚴(yán)重隱患。裝置管理人員緊急抽調(diào)保運(yùn)力量對(duì)吸附塔系統(tǒng)振動(dòng)大的管線采取增加支撐、管托、吊架等辦法進(jìn)行加固。由于吸附管線振動(dòng)厲害,造成吸附塔開關(guān)閥前后放空閥法蘭多次發(fā)生泄漏,其中一次由于XV122放空閥法蘭泄漏嚴(yán)重?zé)o法隔離處理,被迫停止SCS系統(tǒng)程序運(yùn)行,對(duì)泄漏法蘭進(jìn)行緊急處理。12:30處理好以后重新啟動(dòng)SCS程序。隨后緊急抽調(diào)保運(yùn)力量,對(duì)吸附塔所有放空導(dǎo)淋閥的法蘭進(jìn)行緊固。經(jīng)過不斷改進(jìn),目前吸附塔的振動(dòng)問題已經(jīng)大有好轉(zhuǎn),但是并沒有根本解
4、決,站在吸附塔平臺(tái)上仍能感覺到輕微的振動(dòng)。4、 SCS系統(tǒng)軟件升級(jí),造成臨時(shí)停車問題2009年6月9日下午,IPF專利商檢查發(fā)現(xiàn)SCS系統(tǒng)軟件版本低,與硬件不匹配,導(dǎo)致吸附系統(tǒng)許多功能無法實(shí)現(xiàn),IPF專利商決定對(duì)SCS系統(tǒng)軟件更新,裝置臨時(shí)停車。合同簽訂時(shí)建議IFP專利商用最新版本的SCS系統(tǒng)軟件。5、 主溶劑文丘里流量計(jì)PI80102測(cè)量值嚴(yán)重失真問題主溶劑文丘里流量計(jì)PI80102測(cè)量值嚴(yán)重失真,偏差在50左右,多次校驗(yàn)仍然不準(zhǔn)確,嚴(yán)重影響溶劑比控制。通過富溶劑與混合苯和甲苯的流量差值作為貧溶劑的參考量,基本控制了溶劑比,維持了裝置穩(wěn)定運(yùn)行。懷疑是設(shè)計(jì)時(shí)介質(zhì)的密度出現(xiàn)錯(cuò)誤導(dǎo)致儀表選型不匹配
5、。6、 減溫減壓器DT952的壓力控制閥PV95804經(jīng)??ㄗ栴}蒸汽管網(wǎng)來的3.5Mpa蒸汽經(jīng)過減溫減壓以后變成2.2Mpa蒸汽,供芳烴抽提單元三臺(tái)蒸汽加熱器用,分別是E803抽提蒸餾塔再沸器、E806溶劑回收塔蒸汽再沸器和E810溶劑再生塔蒸汽再沸器。由于減溫減壓器DT952的壓力控制閥PV95804在開工時(shí)經(jīng)常卡住,當(dāng)后路減壓蒸汽壓力高時(shí)無法回調(diào),引起蒸汽壓力波動(dòng),并多次導(dǎo)致安全閥起跳(安全閥定壓2.4Mpa)。由于該調(diào)節(jié)閥的前后截止閥泄漏,使得該調(diào)節(jié)閥無法切出檢修,現(xiàn)采取控制閥副線保持一定開度,減少控制閥大幅度波動(dòng)時(shí)對(duì)塔溫的影響。對(duì)于壓力控制閥PV95804在開工時(shí)經(jīng)???,懷疑是管線中
6、有雜物導(dǎo)致調(diào)節(jié)閥無法正常運(yùn)行。七、惠州PX異構(gòu)化裝置事故處理(一)、由于吸附分離事故造成異構(gòu)化進(jìn)料中斷,被迫停工異構(gòu)化的反應(yīng)進(jìn)料來自吸附分離裝置抽余液塔側(cè)線緩沖罐,所以吸附分離裝置事故停工,異構(gòu)化裝置也必須停工處理,停工狀態(tài)如下:1) )反應(yīng)停進(jìn)料,稍降系統(tǒng)壓力(1.2?1.4MPa),維持循環(huán)氫量;稍降反應(yīng)溫度(>280C)。2) 脫庚烷塔單塔循環(huán),塔頂、塔底全回流。3) 汽提塔正常接受歧化來料,塔底正常出裝置。等到吸附事故處理完后,異構(gòu)化重新投料,反應(yīng)溫度及壓力逐漸恢復(fù)正常。下面列舉PX裝置開工以來由于吸附分離原因造成異構(gòu)化停工事故。1、 6月20日P605A泵機(jī)封突然嚴(yán)重泄漏,切至
7、B泵運(yùn)行時(shí),B泵不上量,造成吸附裝置臨時(shí)停車。從而造成異構(gòu)化反應(yīng)進(jìn)料中斷,反應(yīng)部分必須停工。異構(gòu)化6月14日才投料,此時(shí)裝置還沒有滿負(fù)荷生產(chǎn),進(jìn)料量在70%左右。催化劑還沒有被完全鈍化,裝置工程師非常擔(dān)心停工后從新投料過程會(huì)出現(xiàn)較大的溫升,對(duì)催化劑性能造成損害。經(jīng)與專利商ExxonMobil討論商定了重新投料的工藝指標(biāo)。投料后運(yùn)行平穩(wěn),催化劑性能正常停工前后主要工藝參數(shù)對(duì)比:設(shè)計(jì)值停工前(6月20日)重新投料(6月22日)反應(yīng)進(jìn)料量t/h353240240反應(yīng)器入口溫度C417396381反應(yīng)器入口壓力MPa17.31.601.60氫油比mol/mol1.0-2.01.201.05乙苯轉(zhuǎn)化率w
8、t%70.0>80.0>80.0二甲苯平衡率wt%23.1>23.8>23.82、10月13日由于吸附塔第一、十五層差壓過高,吸附塔需要停工隔離進(jìn)行反沖洗。異構(gòu)化被迫停工。吸附事故處理完,異構(gòu)化重新開工。在反應(yīng)爐升溫階段,發(fā)現(xiàn)反應(yīng)爐頂部襯里大量脫落,經(jīng)管理人員商定后決定停工檢修。襯里脫落的原因分析:首先,由于異構(gòu)化非正常停工,爐子溫度變化太大,內(nèi)部襯里由于熱脹冷縮作用,與爐子內(nèi)壁脫離。其次,爐內(nèi)頂部用于固定襯里的吊鉤數(shù)量太少,承重效果不好。以上兩點(diǎn)共同作用造成頂部成立大量脫落。事故處理過程:反應(yīng)系統(tǒng)停工,爐子降溫冷卻。爐子頂部重新焊接足夠數(shù)量的吊鉤,填補(bǔ)爐內(nèi)襯里并固定好
9、。處理好后反應(yīng)系統(tǒng)重新開工。3、11月23日由于吸附分離系統(tǒng)解吸劑進(jìn)料流量低聯(lián)鎖停工,異構(gòu)化進(jìn)料中斷,反應(yīng)停工停工狀態(tài)與本節(jié)片頭所述狀態(tài)相同(二)、排廢氫流程設(shè)計(jì)缺陷異構(gòu)化裝置反應(yīng)出口分離罐頂部的排廢氫管線太細(xì),總管為DN40;排火炬管線DN50,排燃料氣管線DN50。異構(gòu)化催化劑在反應(yīng)投料階段會(huì)消耗大量氫氣,造成循環(huán)氫純度迅速下降。為了保證足夠的氫純度,需要加大補(bǔ)充氫和排廢氫流量,由于排廢氫管線設(shè)計(jì)太細(xì),排放量不夠。經(jīng)與ExxonMobil專利商量后,通過高分罐D(zhuǎn)701、壓縮機(jī)入口脫液罐D(zhuǎn)702頂?shù)陌踩y副線同時(shí)進(jìn)行排放,提高尾氫排放量。保證了循環(huán)氫的純度。排廢氫去火炬和燃料汽的管線設(shè)計(jì)一定
10、要粗一些(DN>100),通過調(diào)節(jié)閥控制流量。(三)、脫庚烷塔底甲苯超標(biāo)6月14日異構(gòu)化反應(yīng)投料后,脫庚烷塔底溫度提不起來,塔底的甲苯含量高,塔頂回流量偏低。重沸爐主火嘴的爐前閥已全開,燃料氣閥閥后壓力達(dá)到0.25MPa以上,爐膛燃燒情況不好,火焰發(fā)飄,爐膛灰暗,并有輕度脫火情況。通過調(diào)整風(fēng)機(jī)、氧含量、爐膛負(fù)壓等方法改善爐子燃燒狀況,效果仍然不理想。后來分析可能是主火嘴問題,通過拆火嘴檢查發(fā)現(xiàn)火嘴結(jié)構(gòu)存在問題。原設(shè)計(jì)有一個(gè)火嘴即可以燒燃料汽也可以燒抽提真空泵P808排來的輕烴,這個(gè)火嘴設(shè)計(jì)了主副燒嘴,兩個(gè)開孔分別連接兩種燃料。但是由于設(shè)計(jì)安裝問題,所有火嘴都有主副燒嘴。燃料氣錯(cuò)連在副燒嘴
11、上,造成加熱爐的熱負(fù)荷不夠,后將燃料氣改至主燒嘴上,加熱爐負(fù)荷提高了,通過增加脫庚烷塔C701的回流量,脫庚烷塔C701底的甲苯含量由2.0%降到0.3%以下,使脫庚烷塔塔底甲苯含量高問題得到有效解決。八、板式換熱器惠州歧化裝置反應(yīng)系統(tǒng)的歧化進(jìn)料/產(chǎn)物換熱器采用的是Packinox板式換熱器從開工至今運(yùn)行情況良好,板換的換熱溫差以及進(jìn)出口差壓都在設(shè)計(jì)范圍之內(nèi)。但是根據(jù)現(xiàn)在板換的操作參數(shù)來看,惠州選用的這個(gè)板換并沒有能將反應(yīng)產(chǎn)物的熱能最大限度的應(yīng)用?,F(xiàn)階段板換運(yùn)行的溫度參數(shù):板換熱路反應(yīng)產(chǎn)物進(jìn)板換溫度:430°C反應(yīng)產(chǎn)物出板換溫度:162C板換冷路反應(yīng)進(jìn)料出板換溫度:372C冷路反應(yīng)進(jìn)
12、料進(jìn)板換溫度:135C反應(yīng)爐進(jìn)出口溫差:42C從這組數(shù)據(jù)我們可以看到板換熱路進(jìn)板換溫度與冷料出板換溫度的差值已經(jīng)接近60C,板換熱路出板換溫度與冷料進(jìn)板換溫度的差值也已經(jīng)接近30C,這兩個(gè)差值與同類歧化裝置板換的運(yùn)行參數(shù)相比都有較大的偏差,通過這組數(shù)據(jù)的對(duì)比可以看出惠州選用的板換對(duì)反應(yīng)系統(tǒng)的熱量利用并沒有達(dá)到最佳點(diǎn)。我們海南煉化PX裝置在板換的選型上,一點(diǎn)要在能量利用方面下足功夫,務(wù)必做到設(shè)計(jì)參數(shù)最優(yōu)化,能量利用最大化。九、非芳烴蒸餾塔塔底泵P802不上量問題非芳烴蒸餾塔開工后,塔底泵出口流量上不去,塔底環(huán)丁砜無法打出,造成抽余油中環(huán)丁砜超標(biāo),最高達(dá)到300ppm。主要原因是,塔底往復(fù)泵選型較
13、??;其次是,泵出口安全閥設(shè)定壓力偏小,導(dǎo)致安全閥起跳,物料從泵出口返回至泵入口。通過適當(dāng)提高泵出口安全閥的設(shè)定壓力,基本上解決了泵不上量問題。十、空冷后溫度低,管線振動(dòng)的問題惠州PX,開工運(yùn)行初期,由于甲苯塔塔頂冷后控制溫度較低,導(dǎo)致空冷后路管線至回流罐管線發(fā)生液擊。通過提高空冷冷后溫度,維持在160C以上,有效地消除了空冷后路管線的振動(dòng),現(xiàn)塔頂空冷冷后溫度控制在175C左右。此做法,值得我們PX借鑒。十一、吸附塔床層壓差高問題惠州吸附分離裝置開工后發(fā)現(xiàn)吸附塔床層壓差超高,經(jīng)IFP專家檢測(cè)后發(fā)現(xiàn)吸附塔的第1、15床層壓差偏高,10月13日將吸附分離裝置停工,對(duì)吸附塔進(jìn)行在線反沖洗。而鎮(zhèn)海同樣的
14、IFP工藝在運(yùn)行5年后才進(jìn)行床層反沖洗,所以,我認(rèn)為惠州在吸附塔內(nèi)件安裝和吸附劑裝填工作上可能出現(xiàn)失誤。我在想,惠州應(yīng)該慶幸選擇了IFP工藝(可以實(shí)現(xiàn)在線反沖洗),如果是UOP的工藝,一旦吸附塔出現(xiàn)此類情況,那將是不可挽回的事故。所以對(duì)于吸附分離相關(guān)的所有工作一定要慎之又慎,絕對(duì)不能出現(xiàn)一點(diǎn)紕漏。十二、對(duì)IFP的Eluxyl工藝吸附塔壓力波動(dòng)大分析:1) )由于五股進(jìn)出物料采用程控閥控制,與UOP的旋轉(zhuǎn)閥工藝相比,Eluxyl工藝五股物料進(jìn)出時(shí)程控閥同步性很難保證。2) 吸附塔在床層切換過程中,由于SCS系統(tǒng)需要對(duì)下一個(gè)床層開關(guān)閥的狀態(tài)進(jìn)行判斷(存在上下兩個(gè)閥門同開的狀態(tài)),同時(shí)由于每個(gè)床層的
15、壓力不同,在此切換過程中會(huì)出現(xiàn)物料流量的波動(dòng)。特別是在第12至13、24至1 床層切換過程中,解吸劑和抽余液流量波動(dòng)較大。3) 每個(gè)程控閥的開關(guān)時(shí)間問題,由于每個(gè)閥門的特性不可能完全達(dá)到一致,所以閥門的開關(guān)動(dòng)作時(shí)間有一定差別4) IFP的Eluxyl工藝解吸劑、進(jìn)料、抽出液、抽余液進(jìn)出吸附塔管線的第1、13層使用蝶閥,其它床層采用限流孔板來平衡各集合管的管路壓降。此改進(jìn)對(duì)穩(wěn)定吸附塔的壓力有一定作用,但是并沒有做到完全的平衡,壓力變化對(duì)進(jìn)出物料的控制閥調(diào)節(jié)仍存在一定障礙。目前還沒有研究透UOP工藝通過哪種手段來平衡各床層管線上的壓降問題。5) SCS控制程序優(yōu)化。在固有硬件條件下,可以要求IFP
16、專家對(duì)控制程序進(jìn)行優(yōu)化,盡量降低吸附塔系統(tǒng)壓力、流量的波動(dòng)。6) 抽出液、抽余液混合罐,在惠州PX抽出液、抽余液混合罐由于罐內(nèi)噴射嘴堵塞,開工以來一直走副線操作。從實(shí)際的化驗(yàn)分析來看,抽出液和抽余液的物料組成變化很大;從理論上分析,在SCS控制下的同一個(gè)步進(jìn)時(shí)間內(nèi),抽出液、抽余液每個(gè)時(shí)間內(nèi)所抽出的區(qū)域內(nèi)的物料濃度不一樣,導(dǎo)致組份的波動(dòng)。所以,為了穩(wěn)定抽出液塔和抽余液塔的操作,設(shè)混合罐是非常有必要的。7) 惠州加熱爐爐火燃燒不好,火焰發(fā)飄,據(jù)了解主要原因?yàn)椋杭訜釥t燃料油設(shè)計(jì)時(shí)為重油黏度較大,燃料油火嘴開孔偏大;燃燒器的供風(fēng)口在火盆四周,在加熱爐施工過程中供風(fēng)口沒有與風(fēng)道對(duì)齊,且有雜物掉在供風(fēng)口造成堵塞。另外,加熱爐主燃料氣和長(zhǎng)明燈手閥為普通的手閥,建議我們的手閥采用一道鴛鴦考克閥。國內(nèi)幾套新建芳煌聯(lián)合裝置主要設(shè)備規(guī)格比較(含二甲苯分離、吸附分離)廠家上海石化鎮(zhèn)海煉化中海油四川彭州PX產(chǎn)能60萬噸/年45萬噸/年84萬噸/年64.9萬噸/年二甲苯再蒸播塔直徑mm無?7000/?8400?7600/?9000無塔圖m78.681.2塔盤121層MD塔盤121層浮閥塔盤二甲苯塔直徑mm?7200/?8000/?8500?4200/?5100?5800/?7400?8000/?8500/?9200塔圖m68.696.5115.780.8塔盤120層MD塔盤190層MD
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