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文檔簡介
1、#2發(fā)電機振動原因分析及處理過程作者:蘇永健 發(fā)布日期:2009-7-3 16:43:18 (閱2482次)關鍵詞: 發(fā)電機 處理 振動 摘 要 針對法國阿爾斯通公司330MW機組發(fā)電機振動問題進行分析,將振動處理的經過進行論述,找出造成振動的主要原因,供分析同類型問題時做為參考。關鍵詞 發(fā)電機 振動 處1 #2發(fā)電機振動產生經過 蒙達公司#2發(fā)電機組系北重-阿爾斯通公司生產的T255-460型,該機組采用自激式旋轉二極管無刷勵磁系統(tǒng),冷卻方式為水-氫-氫。#2發(fā)電機組于2003年3月份進行了投產后的首次標準
2、性大修,修前未發(fā)現(xiàn)機組有任何異常狀況。在4月30日機組啟動并網后各運行參數正常。第二天巡視發(fā)現(xiàn)勵磁機端蓋垂直振動值達0.14mm。已經嚴重超出了振動監(jiān)督的合格范圍,隨即停機進行了檢查處理。以下詳細介紹處理經過及原因分析。2 前兩次處理經過及原因分析2.1 2003年5月1日停機后,根據出現(xiàn)振動的部位分析,主要集中在勵磁機本體處。而且勵磁機的電樞是懸掛在發(fā)電機轉子端部,造成振動的可能性極大。勵磁機解體后檢查未發(fā)現(xiàn)安裝有異常情況,重新校核聯(lián)軸節(jié)的螺栓力矩為1470N.m,勵磁機電樞外圓端部擺度測試值如表1 表1 勵磁機電樞外圓端部擺度數值對應點12345678數值(mm)0.010.030-0.0
3、4-0.06-0.03-0.03-0.01兩對稱點的代數差均小于0.08mm(標準),說明該點的安裝質量符合要求。勵磁機裝復后沖車至3000r/min,勵磁機端蓋垂直振動值達0.22mm。根據振動情況可以看出勵磁機檢查未出效果。隨后邀請西安熱工研究所專家來廠協(xié)助診斷,為了盡快消除振動,對勵磁機電樞端部平衡塊進行了配重試驗,通過3次增減電樞端部平衡塊,使得振動消除發(fā)電機#7、#8瓦處的軸振和瓦振明顯降低,于2003年5月14日,并網帶負荷運行,啟動后振動測試數據如表2表2 首次帶負荷的振動測試值名稱負荷MW#7瓦 #8瓦端蓋=瓦振m120142023376047280015187732軸振m12
4、031292801914#2機組啟動后,經有關專家和蒙達公司專業(yè)人員共同分析,一致認為造成發(fā)電機振動的主要原因為1)發(fā)電機和勵磁機內部存在碰磨,集中表現(xiàn)在勵磁機電樞部位;2)汽輪發(fā)電機組存在膨脹不均勻和熱變形。2.2 #2機大修后從5月14日啟動后運行至7月份,發(fā)電機振動未發(fā)現(xiàn)異常情況。當進入夏季高溫時,發(fā)電機的冷、熱氫溫度提高大約15,此時發(fā)電機的振動發(fā)生了明顯的變化,2003年10月14日測試振動的結果如表3 表3 機組運行5個月后的振動測試值 , 負荷MW軸振(m ) 瓦振(m)#7#8#7#833065.554.368.2112對運行中振動跟蹤結果進行分析,得出以下結論1) 發(fā)電機內氫
5、氣溫度對勵磁機振動的影響特別敏感,振動大小隨著氫氣溫度的變化而變化2)機組無功負荷的變化,對勵磁機振動的影響也較大。#2機組的無功負荷一般只保持在30Mvar左右,無功負荷升高后勵磁機的振動明顯增大。運行一段時間后,勵磁機的外部振動再次達到0.11mm左右。根據現(xiàn)場的實際情況,于2004年3月16日停機小修,再次對勵磁機振動進行處理。勵磁機揭蓋檢查后在其端部增加平衡塊75g,發(fā)電機#7、#8振動分別降至0.012mm至0.016mm,通過配重后調整氫氣溫度和無功負荷,運行不久以后勵磁機部位的振動值又上升到了0.13mm,發(fā)電機組在振動超標的情況下維持運行。3 #2機組B級檢修中對勵磁機振動的分
6、析及處理3.1振動影響著整個汽輪發(fā)電機的安全可靠運行,而且超過允許值的振動將帶來許多危害,大致可以分析為以下幾個方面:1)引起動、靜部分磨擦,并且加速這些部件的磨損,產生偏磨。2)使某些部件產生過大的動應力、導致疲勞損壞,其中以軸瓦鎢金碎裂及燒損軸瓦居多。3)使汽封、油封間隙加大而降低機組熱效率。4)引起某些堅固件的斷裂和松脫,如軸承座地腳螺栓斷裂、松動。5)使定子鐵芯疊片或定子繞組絕緣損壞引起短路根據水電部對3000r/min的汽輪發(fā)電機的軸承振動幅值的規(guī)定如表4:按這一標準規(guī)定判斷,#2勵磁機的振動處在不合格的范圍內,這將對發(fā)電機組的運行造成極其嚴重的危害,所以,必須停機進行振動處理。表4
7、 汽輪發(fā)電機的軸承振動標準轉速(r/min)優(yōu)良合格300020m以下30m以下50m以下3-2 前次大修中發(fā)電機存在并處理的異常情況1) 發(fā)電機#7瓦軸頸處有3道劃痕,其中最嚴重的一處寬4mm,深2.5mm,對該劃痕進行了微弧焊處理,并更換#7瓦。2) 汽輪機的高、中壓缸前后軸封及隔板汽封有磨損,對磨損嚴重的汽封進行更換,整個通流部分間隙調整在標準范圍內。3) 低、發(fā)中心高低偏差0.75mm,對發(fā)電機兩側基礎進行的調整,使中心高、低差達到標準要求0.04mm,左右0.004) 勵磁機電樞與發(fā)電機轉子連接的剪切銷釘中有一個犯卡,通過檢修現(xiàn)場的手段未能拔出,原位進行了回裝。5) 經試驗檢測出有3
8、個旋轉二極管反向耐壓超標,用天平稱重后保證質量不變的情況下進行更換,避免由于質量不平衡造成振動。根據上次大修中發(fā)電機存在以及處理的問題,分析了造成機組振動的原因,決定利用#2機組B級檢修的機會對發(fā)電機進行解體檢修,對機組的振動問題做一次徹底處理。3-3 B級檢修中對發(fā)電機振動的處理經過發(fā)電機長期在振動超標的情況下運行,造成的危害是顯而易見的,這樣下去對機組安全穩(wěn)定造成極大的危害。北方聯(lián)合電力公司會同北京汽輪電機有限公司的相關專業(yè)人員,組織召開了#2機組處理振動的專題會議,決定進行發(fā)電機解體檢查,并且對轉子返廠做動平衡試驗。停機前做發(fā)電機空載無勵磁狀態(tài)下的振動測試,結果如表5: 表5 2005年
9、大修前空載測試振動負荷MW軸振(m ) 瓦振(m)#7#8#7#8 勵磁機017.9421826 60轉子匝間短路故障錄波未發(fā)現(xiàn)異常發(fā)電機解體后檢查處理的項目及內容1)發(fā)電機轉子返廠,進行了轉子單獨以及轉子與電樞一體的動平衡測試,動平試驗完全合格。2)轉子回裝前的絕緣電阻,直流電阻及交流阻抗測試合格。3)對#7瓦軸頸處微弧焊處理的劃痕進行檢測,發(fā)現(xiàn)其中一處高出0.14mm,經過研磨后使軸頸光滑并達到一致4)#7軸承下瓦鎢金局部受損,將#7軸承更換為原始安裝時所用的軸承,并對軸承球面進行刮研,使得接觸合格。5)勵磁機電樞與轉子連接的剪切銷釘間隙稍大,所有銷釘重新制作并更換。6)發(fā)電機定子繞組端部
10、振型模態(tài)試驗及引出線的固有頻率測試均合格7)冷卻器內部固定螺栓檢查,緊固狀態(tài)良好8)發(fā)電機定子調整墊片原為多個鐵皮墊疊加,本次檢修全部更換為不銹鋼墊片,而且每處不超出三片,沿發(fā)電機縱向呈階梯狀布置,左右厚度完全相同。9) 發(fā)電機與低壓轉子重新調中心,二者圓周差<0.005mm,端面差<0.005mm,對輪連接后調整其同心度<0.03mm運行中轉子匝間短路故障錄波未發(fā)現(xiàn)異常勵磁機安裝的關鍵點 #2發(fā)電機組的勵磁機是旋轉無刷勵磁系統(tǒng),勵磁機懸掛在發(fā)電機的轉子端部,勵磁機電樞對發(fā)電機的振動影響特別大,所以勵磁機安裝過程中有以下一些工序應嚴格要求;1)電樞安裝如圖1所示,d和d1直徑
11、尺寸差值(即間隙)應0.6mm,若<0.6mm,應修整導桿絕緣層外圓(d)2) 電樞安裝后慢轉動轉子,用百分表檢查圖2中A、B、C、C、D、E、F各部位的外圓跳動偏差,C點部位外圓跳動兩對標稱點的代數差應0.20mm,間隙KH1-H。將各組數據調整在合格范圍.。3)勵磁機電樞的安裝。檢查電樞所帶的平衡塊一定要緊固,軸銷與銷孔只有0.01mm的間隙,否則會造成安裝困難或晃度過大。4)轉子接地檢測裝置回裝時,要將發(fā)射器底座邊緣與止口配合好,避免發(fā)射器裝偏,引發(fā)勵磁機的擺動。4、結論 引起汽輪發(fā)電機組振動的原因有很多,主要有電磁和機械方面。發(fā)現(xiàn)振動超標后一定要仔細判別振動原因。4.1為了確定是否屬于電磁方面的原因,首先應觀察三相電流是否平衡,如不平衡則產生100HZ的振動;其次,再保持負荷值一定,在較大范圍改變勵磁電流,觀察勵磁電流對振動的影響,如果隨其變化,振動也急劇變化,就表明振動原因是轉子繞組存在匝間短路。4.2為了確定是否屬于機械方面的原因,可保持勵磁電流一定,若振動隨著有功負荷變化,則表明振動是由于機械原因引起的,通常應在汽輪機上或在汽輪機與發(fā)電機聯(lián)軸部位上尋找原因,如果振動值較大,而且不隨勵磁電流或負荷的變化而變,這種現(xiàn)象也屬
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