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文檔簡介

1、六西格瑪黑帶項目提高數(shù)字濕度計的精確性刖曰0.1什么是六西格瑪項目一個六西格瑪項目由DMAIC五個階段組成,D是Define指界定問題,M是Measure指測量初始的因變量Y,A是Analysis分析原因,I是Improvement對確定的問題進行改進,C是Control對改進的成果進行控制。0.2問題的提出有一間OEMT廠,為某國際知名的公司生產(chǎn)數(shù)字濕度計,該數(shù)字濕度計在美國最大的超市沃爾瑪出售,2003年,根據(jù)超市的反饋,該產(chǎn)品的退回率超過了10%遠遠高于該超市的正常退貨水平4%鑒于這樣的情況,如何提高顧客滿意度、減少退貨率,成為該六西格瑪項目的首要任務(wù)。1. D界定階段(Define):

2、1.1成立小組:小線成員由該OEM廠的質(zhì)量部經(jīng)理、售后服務(wù)人員、生產(chǎn)線主管、生產(chǎn)線QC組成,組長是JUDYZHOU,MBB由公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。1.2識別項目的關(guān)鍵質(zhì)量特性CTQ(IdentifyProjectCriticalToQuality):'s同事從美國帶回來4只客戶退回的樣品,對樣品進行分析后得出結(jié)論:表1:客戶退回不良品的分析RH25%(+/-8%)RH60%(+/-5%)137%63%不合格233%59%不合格330%62%不合格4失效失效用于固定濕度傳感器的硅膠堵住了與外界的接觸口,致使其靈敏性降低注:RH是RelatedHumidity相對濕度的縮寫。從以上樣品分析可以看出

3、我們面臨的問題是:1)顧客對濕度計的精確性有抱怨2)帶回來的樣品用現(xiàn)有的工藝余量判斷仍是超標(biāo),但這部分產(chǎn)品如何到了顧客處,值得研究,從上面可以看出,濕度計的變異過大是我們面臨的問題。3)工藝控制不良(點硅膠工藝)造成濕度計失效。1.3開發(fā)團隊?wèi)椪拢―evelopTeamCharter):按照公司一貫的六西格瑪質(zhì)量要求,團隊成員承諾在半年的時間里對數(shù)字濕度計的精確性進行改進,將RH25酎的Cpk(工序能力指數(shù))由現(xiàn)有的水平提高到1.5。2. M測量階段(Measure):2.1選擇關(guān)鍵質(zhì)量特性將顧客的CTQ轉(zhuǎn)化為過程的CTQ很顯然濕度計的精確性是顧客的CTQ將顧客的CTQ轉(zhuǎn)化成過程的CTQ圖1將

4、顧客的CTQ轉(zhuǎn)化成過程的CTQ2.2測量系統(tǒng)分析:對濕度測試系統(tǒng)進行測試量系統(tǒng)分析,抽五個樣品,三個測量者,每個測量人員對五個樣品各測3次,用Minitab做測量系統(tǒng)分析,結(jié)果如下:表2濕度測試設(shè)備的測量系統(tǒng)分析SourceTotalGageR&HReproducibiLityOpergtorOperator*ParLNqPart-To-PartTotlv*rlitionContribution24.5023.9E1CL547.852.7065.50100,00IStudysa.144尊.9S32.47Z80116,43BQ.93100.00«ceW.5714'&qu

5、ot;*11-*IS.0015533.1144.啟755,4$GageR&R(量具的可重復(fù)性與可再現(xiàn)性)為從以上的分析結(jié)果可知,該測量系統(tǒng)的32.57%,超出了可接受的最大數(shù)值30%(有些公司用20%做為最大允許值,如G日,經(jīng)過現(xiàn)場觀察與分析,發(fā)現(xiàn)測量系統(tǒng)的問題是以下原因造成的:1)產(chǎn)品測試的重復(fù)性差,是因為濕度傳感器在濕度箱中存放的時間沒有規(guī)范化,一般濕度傳感器在環(huán)境中要存放1小時以后才能穩(wěn)定,時間太短,其感應(yīng)值不夠靈敏。這是造成重復(fù)性差的原因人員之間存在比較大的誤差,員工操作不規(guī)范,動作沒有標(biāo)準(zhǔn)化,這是造成再現(xiàn)性差的原因針對以上問題,對測量系統(tǒng)進行修正,結(jié)果顯示,試要求2.3找出現(xiàn)

6、有產(chǎn)品的基準(zhǔn)線(Baseline):在生產(chǎn)線上,室溫中保持60%勺相對濕度是現(xiàn)實可行的,在RH60射對產(chǎn)品進行100%®試,2)3)GageR&F于14%可以達到測是易于操作與檢測的,而RH25%勺相對濕度在室溫中很難模擬,在大批量生產(chǎn)時做100%金驗也是不現(xiàn)實的,這也是為什么退回的產(chǎn)品在RH60涮都在規(guī)格以內(nèi),而在RH25咖會出問題,所以在這個項目中我們關(guān)注在RH25附的工序能力指數(shù)。對現(xiàn)場產(chǎn)品進行隨機抽樣,每5個為一組,共抽得12組數(shù)據(jù),用Minitab進行分析,結(jié)果如下,現(xiàn)有產(chǎn)品的工序能力指數(shù)為0.55,經(jīng)過分析擬將項目Cpk定在1.5以上。圖2改進前在RH25%f的工

7、序能力指數(shù)2.4調(diào)查現(xiàn)有的SIPOC和工藝流程圖(Processmap),見下圖:現(xiàn)有的生產(chǎn)線在原材料檢驗時在三個濕度測試值的工藝余量都是+/-8%,在RH60%f已經(jīng)超過了出廠標(biāo)準(zhǔn)+/-5%。而在RH25%",雖然入廠標(biāo)準(zhǔn)同出廠標(biāo)準(zhǔn)一樣,但是一點安全系數(shù)也沒有,從整個過程來看,只在原材料、IPQC做抽檢,沒有其它控制手段,很顯然這個參數(shù)沒有很好的控制,這是造成不良品漏到客戶處的原因之一。:遣度國政I電子尊部件涅度侍婪在RH35%-E%在RH60%,科-&%SRH35%,“8%|混度廿機茉|每天1口件庶另推樣在RHQ5%.43%在RH6D尚.+3%5R1-®5%P準(zhǔn)

8、為功能博II式泊.5.=H正新時益I工"1但受有時11滬找3散祥魔L.3QC-聊寫戶SRH60%.JlStlf桃度為時-5%SRH25%,在心在RH0路“鼻圖3SIPOC與工藝流程圖3.A分析(Analysis)3.1產(chǎn)品的工作原理是:濕度傳感器在不同的濕度情況下,其電阻值會發(fā)生變化,針對這種特性,可以將電阻值通過IC轉(zhuǎn)化成為濕度數(shù)值。從原理上分析,濕度計不精確首先同濕度傳感器有關(guān),但是線路板的附加電阻大可能也會造成總的阻值偏移,為了確定線路板是否主因,用DOE®行要因分析,挑選兩個在生產(chǎn)線上濕度有線路板與濕度傳感器,按下表進行全因素試驗,重復(fù)次數(shù)為2,試驗結(jié)果如下:表3:

9、試驗設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)序號試驗序號中心點堆傳感器電阻線路板編號濕度顯示值31113052372211842120731130523784118422204511842220561130513767118421201811305137X圖4傳感器與線路板的主效應(yīng)顯示圖從上圖可知,濕度傳感器是影響濕度計變異性的主因。而線路板的影響可以忽略。3.2確認要因:濕度傳感器的變異值太大,工序能力指數(shù)僅為0.55。IQC控制過程中,在RH25附濕度的工藝余量為+/-8%太大,而在生產(chǎn)線上又缺乏有效的控制,所以造成漏檢。生產(chǎn)線審核過程中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝的控制有問題,點硅膠的注膠孔太大,膠量不容易控制,容易造成濕度計感應(yīng)孔被

10、堵住。4.I改進(Improve):針對問題,提出相應(yīng)的改進措施:通過減少變異來提高Cpk,另外從Y=F(x)中從控制Y到控制自變量X,改1) 將IQC檢驗處的檢驗規(guī)范進行修改,收嚴標(biāo)準(zhǔn),控制濕度到控制濕度傳感器的電阻值。即在進后的SIPOC見下圖:sH供應(yīng)商涅度侍感器電子零部件泌抽臨2) 在RH25%,RH&Q%,RH85%時,設(shè)定涅度工藝奈量為+M%(而不是原來的+2%)同時變控制涅度到控制傳感器的電阻(對應(yīng)祁5%)圖5改進后的SIPOC對濕度傳感器,要求供應(yīng)商對供貨分上下偏差進行供貨,這樣生產(chǎn)線可以根據(jù)來料情況,通過改進線路板所用的集成電路以及所配電阻值進行補償,這樣使得產(chǎn)品的變

11、異要降低一半,而原材料的價錢沒有增加。3) 加強工藝控制,更換硅膠槍采用出膠口小的槍,同時在其后工序的作業(yè)指導(dǎo)書中增加檢驗工位,保證工序過程中不要產(chǎn)生變異。5C控制(Control):5.1確認改進措施的有效性:對測量電阻的測量系統(tǒng)評定,計算所得GageR&R為5%測量系統(tǒng)可以接受對生產(chǎn)線抽樣的結(jié)果進行工序能力指數(shù)計算:從下圖中可以看出改進后的工序能力指數(shù)達到了2左右,與改進前比工序能力有了很大的提高。圖6改進后,RH25%NlIrlMI時的工序能力指數(shù)而本項目的主要目的是控制濕度計的差異,對改進前后的數(shù)據(jù)用Minitab中的方差齊性檢驗來比較改進前后產(chǎn)品的變異的大小。原假設(shè)H0:改進

12、前后的方差是相等的備擇假設(shè)Ha:改進前后的方差是不相等的從圖7可以看出F-Test的P-value=0.000<0.05,在95%勺置信度下,H0不成立,接受Ha,即認為改進前后方差是不相等的。明顯的改進后的方差比改進前減少了。FactorLevels改進前后方差齊性檢測95%的西格瑪?shù)闹眯艆^(qū)間改進前F-TestTestStatistic:0.361P-Value:0.000Levene'sTestTestStatistic:15.302P-Value:0.000BoxplotsofRawData改進后改進前222732方差齊性檢測圖7改進前后濕度顯示的方差齊性檢測控制圖:因生產(chǎn)

13、線上對于RH25%f濕度有進行抽檢,利用抽檢的數(shù)據(jù)用控制圖對產(chǎn)品進行工序控制,從而建立監(jiān)控機制,從下圖可以看出產(chǎn)品處于很好的受控狀態(tài)。圖8改進后的XBar-R圖5.2改進措施的標(biāo)準(zhǔn)化:為了鞏固改進的成果,有必要對改進措施進行標(biāo)準(zhǔn)化。1)修改工藝文件,將原材料檢驗中對濕度傳感器的檢驗直接用電阻值來檢測;2)與供應(yīng)商重新簽訂技術(shù)合同,將原有的收貨標(biāo)準(zhǔn)收窄,同時要求將產(chǎn)品分成上下偏差供貨;3)采用新的集成電路;4)修改作業(yè)指導(dǎo)書,規(guī)范生產(chǎn)線的點硅膠工藝以及增加質(zhì)量檢驗工位(在原有的工位上增加檢驗任務(wù));5)對生產(chǎn)線用控制圖進行控制。5.3改進后的收益:以年產(chǎn)20萬只計算,原有的生產(chǎn)質(zhì)量水平下將會帶來的不良品0.55x3=1.65查正態(tài)分布表缺陷為:0.049471x200000=9894(只)以每只$8元計算,共節(jié)約9894x8=$79153對該OE相應(yīng)商而言,如果不改進,該公司可能會喪失我公司的采購訂單,這是該

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