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文檔簡介

1、粘吸卡鉆實例勝利油田F-23井基礎(chǔ)資料 (1) 表層套管:339.7mm;下入深度84m。 (2) 技術(shù)套管:244.5mm;下入深度1970m。 (3) 裸眼:鉆頭直徑:215.9mm;鉆深:2994.14m。事故發(fā)生經(jīng)過 鉆到井深2994.14m,因一檔鏈條斷,將鉆具上提21m,檢修鏈條,未及時下放活動。待鏈條接好后,上提鉆具由原懸重840KN提至1200KN下放到零。循環(huán)過程發(fā)現(xiàn)泵壓由16Mpa降至8Mpa.事故處理過程 (1) 注入解卡劑40M3 替鉆井夜時,泵壓由12Mpa降至10Mpa。15分鐘后發(fā)現(xiàn)井口有解卡劑迫出,判斷是鉆具剌漏,使循環(huán)短路,經(jīng)測試剌漏位置在1530m。 (2)

2、 原鉆具倒扣一次倒出鉆桿1651.80m,將剌漏鉆桿倒出。 事故處理過程 (3) 下127mm公錐打撈三次,均未成功。 (4) 下144mm 公錐打撈,造扣后,上提1100KN,停止3分鐘,懸重下降到1000KN,活動數(shù)次后,恢復(fù)到原懸重840KN。開泵循環(huán),泵壓正常,事故解除分析意見 (1) 在循環(huán)鉆井液時,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)泵壓由16Mpa降到8Mpa,如地面無問題,那肯定是鉆具剌漏,短路循環(huán)。在這種情況下,注解卡劑純粹多此一舉,而應(yīng)測一個循環(huán)周,確實鉆具剌漏位置,然后倒扣或爆炸松扣,將鉆具起出。 (2) 本井下三次127mm公錐打撈無效,而下114mm公錐卻一次成功,這就說明該井隊對魚頂情況根本不

3、明,接頭水眼尺寸不知道,所以加犯三次同樣錯誤。大港油田B15-2井基礎(chǔ)資料(1) 表層套管:339.7mm;下入深度202.10m。 (2) 裸眼:鉆頭直徑:311.10mm;鉆深1939m。 (3) 鉆具結(jié)構(gòu):311.10mm鉆頭+310mm 扶正器1.85m+203mm鉆鋌8.73m+310mm扶正器1.32m+198mm無磁鉆鋌8.61m+310mm扶正器1.87m+203mm鉆鋌26.25m+178mm鉆鋌104.81m+127mm鉆桿1771.64m。 基礎(chǔ)資料 (4) 鉆井液性能:密度1.15g/cm3 ,粘度30s,濾 失量5ml,濾餅0.5mm,切力5/11mg/cm2 ,含砂

4、量1%,PH9。事故經(jīng)過 鉆至井深1939m,接單根遇卡,甩下單根,接方鉆桿循環(huán)鉆井液。上提鉆柱由原懸重665KN提至1700KN下放到200KN,無效。計算卡點為1814m,鉆頭位置為1929.60m。事故處理過程(1) 注入原油18m3 ,柴油9m3 ,浸泡18h,上提至1480KN,將鉆桿提斷,魚頂273.02m,魚長1656.58m。 (2) 下鉛模打印。 (3) 下套筒磨鞋修魚頂。 (4) 114mm母錐造扣成功,爆炸松扣,起出壞魚頭。事故處理過程(5)下鉆對扣,在761.53m處爆松倒扣,起出全部鉆桿。 (6) 下311.10mm鉆頭通井,循環(huán)。 (7) 下外徑244.5mm套銑筒

5、155.49m,從1761.53m銑至1912.59m(最上面扶正器位置)。 (8) 下入上擊器對扣,震擊解卡。 。分析意見 (1) 注解卡劑后,活動鉆具要有一定的限制,不宜多提,可以放壓。因為此時主要靠解卡劑起作用,而不是靠拉、壓的力量起作用。如果把鉆具提斷,一是可能堵塞水眼,二是解卡劑排不出來,泡垮井壁,堵塞環(huán)空,這樣就失去了再一次注解卡劑的可能。 (2) 對于所用鉆桿一定要清楚是什么鋼級,什么等級,使用時間等,不能按新鉆桿計算其抗拉強(qiáng)度。因此,不能貿(mào)然地提到1700KN。分析意見 (3) 提斷鉆具一般來說,魚頭是直的根本無必要打鉛印,也無需修魚頭。因為可以根據(jù)起出斷口推知魚頂狀況,可以直

6、接下卡瓦打撈筒或母錐進(jìn)行打撈,這樣可以縮短事故處理時間盡快恢復(fù)循環(huán)。 (4) 本井只是鉆鋌被卡,如果處理得當(dāng)就不會浪費這么多時間。青海油田L(fēng)-3井1、基礎(chǔ)資料 (1) 表層套管:外徑339.7mm,下深402m。 (2) 技術(shù)套管:外徑244.5mm,下深3601.63m (3) 裸眼:鉆頭直徑215.9mm,鉆深5086m。 (4) 鉆具結(jié)構(gòu):215.9mm鉆頭+177.8鉆鋌110.82mm+127mm鉆桿。 (5) 鉆井液性能:密度2.14g/cm3 ,粘度58s,濾失量5ml,濾餅0.5mm,切力12/27mg/cm2 ,含砂量0.5%,PH11。2、事故發(fā)生經(jīng)過 本井設(shè)計井深5200

7、m,鉆至5086m接單根用去6分鐘卡鉆,鉆頭位置5076.64m,上提最大拉力2000KN,無效,循環(huán)正常,泵壓21Mpa,計算卡點位置4200m。3、事故處理過程 時值隆冬,柴達(dá)木盆地內(nèi)氣溫很低,該井又距冷湖基地200多公里,組織拉原油很困難。而且原油與鉆井液的密度相差很大,配制解卡劑更無條件。但盆地內(nèi)有很多鹽水湖,濃度高,密度大,冬季又不結(jié)冰,因此決定就地取材,用高濃度鹽水浸泡。于是注入鹽水50m3 ,浸泡15分鐘就解卡了。 4、分析意見 (1) 在柴達(dá)木盆地用鹽水浸泡解卡是一個創(chuàng)舉,不但在L-3井應(yīng)用成功,在J-2,E-3井等都是一次性解卡成功,深、淺井均有效。 (2) 用鹽水浸泡解卡要

8、根據(jù)該井具體情況,首先要考慮井壁穩(wěn)定問題,必須保證泡不垮。 (3) 施工時,鹽水與淡水之間必須用淡水或柴油分隔開,否則鉆井液稠化后,泵送不了。江漢油田H-26井1、基礎(chǔ)資料 (1) 表層套管:323.85mm;下深85m。 (2) 裸眼:鉆頭:215.9mm;鉆深2142.53m。 (3) 鉆具結(jié)構(gòu):215.9mm鉆頭+178mm鉆鋌112.35m+139.7mm鉆桿 (4) 鉆井液性能:密度1.20g/cm3 ,粘度28s,濾 失量17ml,濾餅2mm,切力0/8mg/cm2 ,含砂量2%,PH8。 2、事故發(fā)生經(jīng)過 鉆至2142.53m水龍頭沖管密封剌漏,將水龍頭坐在轉(zhuǎn)盤上換盤根。換好后,

9、開泵循款正常,但鉆具被卡,卡點在表層套管鞋附近。3、處理過程 本井浸泡解卡劑需要100m3 ,時值雨季道路泥濘,拉運原油難度很大,所以決定分段浸泡,實際注入原油48m3 ,先浸泡下部井段,4h后,一次將原油替至上部井段,浸泡2h后,由原懸重250KN提至1000KN,解卡成功。4、分析意見 (1) 坐在轉(zhuǎn)盤修水龍頭,嚴(yán)重違章。這樣一不能循環(huán)鉆井液,二不能活動鉆具,卡鉆是必然的。 (2) 本井是全井段卡鉆,而80%以上是泥巖,如果單純用壓差理論來解釋是說不通的。 (3) 在全井卡鉆的情況下,采用分段浸泡,即節(jié)約了大量的解卡劑,又可維持環(huán)空一定液柱壓力。例五、江漢油C-5井1、基礎(chǔ)資料 (1) 表

10、層套管:323.8mm;下深101.85m。 (2) 裸眼:鉆頭直徑:215.9mm;鉆深3202.31m。 (3) 鉆具結(jié)構(gòu):215.9mm鉆頭+177.8mm鉆鋌108.54m+ 139.7mm鉆桿。 (4) 鉆井液性能:密度1.25g/cm3 ,粘度28s,切力5/14mg/cm2 ,濾失量12ml,濾餅2mm,含砂量2%,PH8.5。2、事故發(fā)生經(jīng)過 本井在完鉆后,電測,井壁取心已完成,下鉆通井,準(zhǔn)備下油層套管,由于活動鉆具不及時,發(fā)生粘吸卡鉆,卡點2300m。3、事故處理過程 (1) 注入原油30m3 ,柴油15m3 ,浸泡36h,無效。 (2) 注入濃度12%的鹽酸37m3 ,浸泡

11、7h15min,鉆具在全壓狀態(tài)下解卡。4、分析意見 (1) 江漢地區(qū)地層對鹽酸和土酸的反應(yīng)很靈敏,往往在泡油不起作用的進(jìn)修,改用泡酸就會解決問題。 (2) 泡酸工序復(fù)雜,對鉆具腐蝕作用較大,排酸時也易污染環(huán)境。例六、江漢油田S-3井1、基礎(chǔ)資料 (1) 表層套管:323.85mm;下深106.5m。 (2) 裸眼:鉆頭直徑:215.9mm;鉆深2453.20m。 (3) 鉆具結(jié)構(gòu):215.9mm鉆頭+177.8mm鉆鋌101.53+139.7mm鉆桿。 (4) 鉆井液性能:密度1.26g/cm3 ,粘度37s,濾失量12ml,濾餅1.2mm,切力6/17mg/cm2 ,含砂量2%,PH9。2、

12、事故發(fā)生經(jīng)過 鉆至井深2453.20m,循環(huán)鉆井液,準(zhǔn)備起鉆。此時,絞車傳動鏈條鏈片飛出,隨即停機(jī)修理。歷時20分鐘,鉆具不能活動,被卡,計算卡點為1730m。3、事故處理過程 (1) 正常循環(huán)鉆井液,準(zhǔn)備浸泡原油,泵壓8Mpa,由兩臺泵都發(fā)生故障,停泵修理。泵修好后,開泵時泵壓上升到15Mpa,循環(huán)不通,認(rèn)為是放回水時鉆井液倒返將鉆頭水眼堵死,絕了泡油通路。 (2) 下48.3mm 炸筒,準(zhǔn)備在鉆頭附近爆炸,爆炸掉鉆頭,但下至2354m處遇阻,下不到鉆頭位置。 3、事故處理過程 (3) 從139.7mm鉆桿內(nèi)下帶筆頭的40.26mm油管150m加60.3mm油管2300m,通水眼,配水泥車循

13、環(huán)鉆井液,一直通到鉆頭位置。 (4) 恢復(fù)循環(huán)。 (5) 注入原油20m3 ,柴油10m3 ,浸泡11h20min解卡。4、分析意見 (1) 這是一次特殊而又成功的處理方法,沒有倒扣的道路,而是想辦法打開通路。浸泡解卡劑解卡,一方面節(jié)約了時間,二是避免了套銑倒扣的風(fēng)險性。 (2) 這種辦法只能是在環(huán)空不堵塞的情況下進(jìn)行。因此,處理時應(yīng)爭取時間在井壁坍塌之前打循環(huán)通道。 (3) 任何情況下首先要防止鉆井液倒流。如停鉆修泵,必須先關(guān)閉高壓管線上閥門,最好鉆柱內(nèi)裝回壓凡爾,可避免人為失誤。例七、南疆油田KSH-1井1、基礎(chǔ)資料 (1) 表層套管:500mm;下深280m。 (2) 技術(shù)套管:339.

14、7mm;下深3570m。 (3) 裸眼:鉆頭直徑:311.1mm;鉆深5015.85m。 (4) 鉆具結(jié)構(gòu):311.1.9mm鉆頭+203mm鉆鋌81m+203mm隨鉆震擊器+127mm加重鉆桿+127mm鉆桿。2、事故發(fā)生經(jīng)過及處理過程 本井在同一井段連續(xù)卡鉆多次,耗時近百日。 (1) 第一次卡鉆:鉆至井深5014.08m,鉆井液密度1.42g/cm3 ,井口外溢,每小時11.5m3 返出鉆井液密度為1.29g/cm3 ,關(guān)井3h,立管壓力10.2Mpa。加重鉆井液密度到1.72g/cm3 ,井口仍有外溢,活動鉆具時卡鉆。由原懸重1650KN提到2200KN,下壓到400KN,解卡。2、事故

15、發(fā)生經(jīng)過及處理過程 (2) 第二次卡鉆:鉆至5015.85m,返出鉆井液,密度降到1.42g/cm3 ,又加重到1.76g/cm3 ,活動鉆具時卡鉆。由原懸重1650KN上提至2400KN,下壓至400KN,并轉(zhuǎn)動15圈無效,處理步驟如下: 注解卡劑12.4m3 ,浸泡42h,無效。 又注解卡劑20m3,浸泡35h30min,無效。2、事故發(fā)生經(jīng)過及處理過程 又注解卡劑27.5m3 ,同時把井內(nèi)鉆井液密度提高到1.85g/cm3 ,關(guān)井浸泡,經(jīng)7.5h后,立管壓力上升到3.2Mpa,計算井底壓力應(yīng)為94.1Mpa,平衡地層壓力的鉆井液密度為1.88g/cm3 ,共浸泡71h40min,無效。

16、用測卡儀測卡點為3660m。 從井深3640m處爆松倒扣成功,起出上部鉆具。 下244.5mm套銑筒180m,套銑至4057m。 下鉆對扣,提到2100KN,震擊解卡.2、事故發(fā)生經(jīng)過及處理過程 (3) 第三次卡鉆:第二次卡鉆解除后,下鉆通井劃眼到4102.54m,上提到4088.49m,接單根只停止活動3min卡鉆。處理步驟如下: 注入密度1.95g/cm3 的解卡劑31.45m3 ,浸泡6天未解卡。 從井深3650m處爆松倒扣,起出上部鉆具。 下震擊器對扣,上提到1800KN,震擊解卡。2、事故發(fā)生經(jīng)過及處理過程 (4) 第四次卡鉆:下鉆劃眼至井深4107m,卡鉆。上提到1500KN,下壓

17、到800KN,強(qiáng)轉(zhuǎn)解卡。 (5) 第五次卡鉆:下鉆劃眼到井深4862m,由原懸重1500KN提到1800KN,解卡。上提五根立柱時又卡,下壓600KN解卡,上起一單根又卡,下壓800KN轉(zhuǎn)動解卡。起到井深4106m,上提拉力1400KN轉(zhuǎn)動解卡。2、事故發(fā)生經(jīng)過及處理過程 (6) 第六次卡鉆:下鉆劃到井深4995m后起鉆,起至第六柱時,由原懸重1350KN提到2120KN到300KN轉(zhuǎn)動無效,卡鉆。處理步驟如下: 從井深3655m處炸松倒扣,起出上部鉆具。 下震擊器對扣,震擊無效。 下244.5mm套銑筒,套銑倒扣,解卡。3、分析意見 (1) 本井到了連續(xù)卡鉆幾乎無法前進(jìn)一步的程度,究其原因在

18、于高壓鹽水層沒有壓穩(wěn),沒有認(rèn)識到高壓鹽水層是導(dǎo)致卡鉆的主要原因。在鉆井過程中,只要遇到高壓鹽水層,不論出水量大小,都必須堅決壓死。本井在專家論證后,提高了鉆井液密度,最后順利鉆到6400多米。3、分析意見 (2) 本井主要卡鉆位置應(yīng)在3600-4100m之間,但第一次注解卡劑12.4m3 ,只能泡到井深4850m。第二次注解卡劑20m3 ,只能浸泡到井深4750m。第三次注解卡劑27.5m3 ,也只能浸泡到井深4670m。根本泡不到卡點位置。3、分析意見 (2) 第三次卡鉆后,注入解卡劑31.45m3 ,只能浸泡到井深3700m,也泡不到卡點位置。難怪解卡劑浸泡六天不起作用。并由此而得出“解卡

19、劑對本井不適用”的錯誤結(jié)論,以后就再沒用解卡劑了,在第三次卡鉆所以能震擊解卡,其實還是解卡劑起了作用,已經(jīng)浸泡到跟卡點不到50m,所以才能震擊解卡。3、分析意見 (3) 第三次卡鉆后,由于上述錯誤結(jié)論不用解卡劑,而采用爆松倒扣和套銑倒扣的辦法來解卡。其實這種方法是在無奈的情況下才使用的危險作法。但幸這個地區(qū)地層無坍塌現(xiàn)象,經(jīng)多次套銑都未將鉆頭水眼堵死,還能維持循環(huán)通道,的確少見。例八,河南油田T-787井1、基礎(chǔ)資料 (1) 表層套管:339.7mm;下深49.76m。 (2) 裸眼:鉆頭直徑:215.9mm;鉆深2203m。 (3) 鉆具結(jié)構(gòu):215.9mm鉆頭+215mm扶正器1.9m+1

20、77.8mm無磁鉆鋌8.96m+177.8mm鉆鋌44.98m+158mm鉆鋌55.02m+127mm鉆桿。 (4) 鉆井液性能:密度1.17g/cm3 ,粘度85s,濾失量35ml,含砂量0.5%。2、事故發(fā)生經(jīng)過 鉆進(jìn)中,絞車傳動鏈條斷停鉆更換鏈條。兩小時后,鉆具再也無法活動,卡鉆。3、事故處理過程 (1) 注解卡劑14m3 ,在浸泡過程中活動鉆具時,把鉆具提斷,起出后發(fā)現(xiàn)158mm鉆鋌連接強(qiáng)紋剌壞,落魚84.44m,魚頂2128.56m。 (2) 下200mm長瓦打撈筒+安全接頭+177.8mm上、下震擊器+158mm鉆鋌六根+177.8mm加速器+127mm鉆桿進(jìn)行打撈。 (3) 撈獲后,注解卡劑10.6m3 ,浸泡4h,震擊24次,解卡4、分析意見 (1) 鉆鏈剌壞,泵壓應(yīng)該明顯下降,然而司鉆卻未發(fā)現(xiàn),如傳動鏈條不斷繼續(xù)鉆進(jìn),很有可能造成干鉆卡鉆,那就更難處理了。 (2) 第一次注解卡劑是短路上返,只對漏點上部外部起作用,漏點以下下部鉆具根本泡不到,所以才能把漏關(guān)上部鉆具提出。 (3) 從剌漏處提脫是非常理想,否則,注多少解卡劑都是無用的。例九、中原油田W-106井1、基礎(chǔ)資料 (1) 表層套管:339.7mm;下深150.60m。 (2) 技術(shù)套管:244.5mm,下深2128.14m。

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