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文檔簡(jiǎn)介

1、興山公司2015大修后評(píng)價(jià)報(bào)告2015年大修在公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和全體職工的積極參與下于2015年3月7 日結(jié)束,回顧本次大修工作,既取得了一部分可喜的成績(jī),也有一些不足之處, 經(jīng)過(guò)2015年上半年的生產(chǎn)運(yùn)行,本次大修應(yīng)該是取得了成功,對(duì)本次大修的后 評(píng)價(jià)如下:2015年大修計(jì)劃審定10項(xiàng),計(jì)劃費(fèi)用支出674萬(wàn)元,實(shí)際完成10項(xiàng),實(shí) 際發(fā)生費(fèi)用679.3萬(wàn)元。工程編號(hào)dx2015-xs1dx2015-xs3dx2015-xs4項(xiàng)目名稱(設(shè)備名稱)預(yù)熱器窯篦冷機(jī)大修主要內(nèi)容耐火材料施工+煙室 膨脹節(jié)更換(1)更換2、3擋輪 帶墊板;3檔托輪輪帶 修復(fù),小齒輪更換(2)更換三檔托輪(1)篦冷機(jī)更換

2、一、 二段篦板及護(hù)板;框 架、篦板梁水平及校 正;估算子項(xiàng)金額(萬(wàn)元)實(shí)際發(fā)生金額(萬(wàn)元)材料、備件總計(jì)材料、 備件勞務(wù)總計(jì)20245247217.8870.67288.5529184748.647.656.2471.21687.274.981286.985722拉鏈機(jī)更換dx2015-xs5dx2015-xs6入窯提升機(jī)輸煤管道更換膠帶40155538.749.548.24dx2015-xs增補(bǔ)煤磨更換尾煤輸送管道預(yù) 熱器部分煤磨揚(yáng)料板,選粉機(jī)換立軸,更換尾煤噴煤管小齒輪調(diào)整傳動(dòng)找正,4.186.18燒成小計(jì)dx2015-xs7循環(huán)風(fēng)機(jī)dx2015-xs8MLS3626更換轉(zhuǎn)子總成,更換 兩

3、側(cè)進(jìn)氣口,基礎(chǔ)加 固(1)更換3#輥輥體,381282.2243.9.42121.67506.095026.53.930.4106.257.619.877.4生料磨壓力架的校正;(2)更換3個(gè)輥?zhàn)虞?皮,襯板;(3)更換1#張緊桿, 防撞板間隙調(diào)整;(4)選粉機(jī)抽轉(zhuǎn)子保 養(yǎng)檢查,軸承及密封(下部軸承檢查或更 換),動(dòng)態(tài)葉片檢查;(5)磷渣板喂換槽板 鏈條222(6)石取做鏈條軌道換刮板444均化小計(jì)dx2015-xs284.01提升機(jī)鏈條整體更換、料斗 整體更換、更換尾輪62.11274.131.779.841.57主電機(jī)吊裝及找正44dx2015-xs9V選V型選粉機(jī)打散板,旋 風(fēng)筒風(fēng)道做耐

4、磨4.3726.37更換隔倉(cāng)板及篩分板2.52.5dx2015-xs10提升機(jī)更換尾節(jié)55制裝小計(jì)36.1423.3大修總計(jì)504.66174.67具體如下:1、耐火材料大修:檢修前存在的問(wèn)題:大修前窯內(nèi)7米、17米處經(jīng)常出現(xiàn)高溫點(diǎn),窯變形處 內(nèi)襯有破落,;煙室、C5及鵝頸管處因澆注料脫落殼體有時(shí)燒紅,系統(tǒng)漏風(fēng) 較多,高溫風(fēng)機(jī)頻率4041hz,窯尾EP95%以上,能耗較高。大修后的效果:系統(tǒng)漏風(fēng)得到了明顯的控制,窯上溫度正常,無(wú)高溫點(diǎn),窯 尾煙室、C5及鵝頸管的澆注料保持良好,沒(méi)再出現(xiàn)燒紅的現(xiàn)象,35月份 平均煤耗149.4kg/噸熟料,大修前151.15kg/噸熟料,窯尾EP頻率降至3334

5、hz。2、回轉(zhuǎn)窯大修大修前狀況:大小齒處振動(dòng)和噪音較大,大修前三檔托輪表面不同程度起皮剝落, 尤以窯頭檔為甚,液壓擋輪不能自動(dòng)運(yùn)行,2檔、3檔輪帶墊板間隙較大,一般 為1923mm,且輪帶擋鐵脫落頻繁,需經(jīng)常加焊,維修強(qiáng)度較大。大修后效果:大修后通過(guò)三個(gè)多月的運(yùn)行,液壓擋輪恢復(fù)正常,崗位工不用像檢 修前一樣人工推窯或放窯,勞動(dòng)強(qiáng)度降低。設(shè)備運(yùn)行參數(shù)較好:擋輪受力上行 5.5MPA,T行4.8MPA,3檔輪帶墊板冷態(tài)間隙0、90、180、270間隙分 別為11、10.5、8.5、12.5; 二檔輪帶墊板冷態(tài)間隙0、90、180、270間 隙分別為9.5、12.5、10.5、9.5;大修隊(duì)托輪輪帶

6、表面進(jìn)行了修復(fù),更換了第3 檔托輪,振動(dòng)狀況好轉(zhuǎn)。上半年臨停率3月份1.6%,4月份0,5月份1.7%。3、入窯提升機(jī)大修前狀況:大修前因?yàn)轭^輪膠塊磨損不均,經(jīng)常跑偏,偶爾有料斗擦碰機(jī)殼的 情況,另外膠帶使用年限較長(zhǎng),接頭部位老化,運(yùn)行中留有安全隱患。大修效果:更換了頭輪膠片和鋼絲膠帶,按規(guī)定對(duì)帶夾用500nm的力矩?cái)Q緊, 運(yùn)轉(zhuǎn)正常,目前沒(méi)有跑偏的現(xiàn)象,該設(shè)備完好。4、尾煤輸送管道大修前狀況:彎頭等處多處磨穿,有時(shí)冒灰需人工綁扎,有一定勞動(dòng)強(qiáng)度,且造 成污染。大修后效果:更換耐磨陶瓷管道后,煤粉跑冒現(xiàn)象得到完全控制,職工勞動(dòng)強(qiáng)度 降低,另外更換后管道過(guò)度平緩,輸煤阻力下降,目前在17KPa左右

7、,大修前 一般在1923KPa.5、煤磨(增補(bǔ)項(xiàng))大修前狀況:小齒輪兩端軸承座振動(dòng)較大,自由端14mm/s,固定端27mm/s,環(huán) 境較差。大修效果:調(diào)整了大小齒頂隙,兩端為10mm,清理了齒輪罩內(nèi)部油垢和出磨端的 密封,目前現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生良好,齒輪潤(rùn)滑充分,小齒輪兩端振動(dòng)下降:自由端8.9mm/s, 固定端13mm/s。6、生料磨循環(huán)風(fēng)機(jī)大修前狀況:大修前風(fēng)機(jī)振動(dòng)較大,軸承底座對(duì)角兩顆地腳螺栓斷裂,年前振動(dòng) 自由端7.8mm/s,固定端14mm/s。為處理振動(dòng)導(dǎo)致生料磨臨停較多,維保強(qiáng)度較 大。大修后效果:更換了風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子,特別對(duì)有載端基礎(chǔ)進(jìn)行了處理,大修后風(fēng)機(jī)運(yùn)行 非常平穩(wěn),自由端0.6mm/s,

8、固定端1.4mm/s,今年3個(gè)月運(yùn)行以來(lái)故障率為0。7、生料磨大修前狀況:大修前生料磨減速機(jī)存在設(shè)備隱患,磨輥襯板磨損較重,系統(tǒng)(磨 殼體、三道鎖風(fēng)閥)漏風(fēng)較大。大修效果:目前以利用機(jī)會(huì)更換了減速機(jī),其引發(fā)的故障基本得到消除,大修后 更換了 2#輥?zhàn)涌偝?,處理了系統(tǒng)漏風(fēng),因輥皮松動(dòng)造成生料磨跳停的情況沒(méi)有 發(fā)生,目前磨機(jī)水平振動(dòng)4.3mm/s,垂直振動(dòng)5.2mm/s。3月份開(kāi)機(jī)后臺(tái)時(shí)產(chǎn)量 225230t/h。因磨機(jī)本身設(shè)備故障引起的臨停沒(méi)有。8、8401提升機(jī)大修前狀況:大修前提升機(jī)返料嚴(yán)重,運(yùn)行電流居高276282A。地坑跑灰漏料 嚴(yán)重,環(huán)境很差,尾輪軸承因經(jīng)常進(jìn)灰導(dǎo)致軸承更換頻繁,職工職工

9、清理地坑勞 動(dòng)強(qiáng)度大,另外提升機(jī)鏈板每次停機(jī)需更換,存在設(shè)備安全隱患。大修效果:不再頻繁更換鏈板,地坑環(huán)境改善明顯,提升機(jī)返料現(xiàn)象得到了明顯 的控制,職工勞動(dòng)強(qiáng)度明顯降低。運(yùn)行3個(gè)月來(lái)裝車狀況良好,喂料200t/h時(shí)提 升機(jī)電流穩(wěn)定在240A,下降13%。9、篦冷機(jī)大修前狀況:風(fēng)室漏風(fēng)較厲害,漏料較多,每班需放灰一次,篦床一段一般在10 次/min,壓力11.3MMa,二段14 次/min,壓力10.7MPa,熟料冷卻效果較差, 熟料掛斗用紅外線測(cè)溫槍測(cè)得溫度為160280C。大修后效果:很少出現(xiàn)漏料的情況。一段行程105mm,頻率5 次/min,運(yùn)行壓力 89MPa,二段行程106mm,頻率

10、8-10 次/min,運(yùn)行壓力9-10MPa,熟料冷卻后 溫度 130-210C。10、V 選大修前狀況:因混合材水分較高,需經(jīng)常清理結(jié)皮,打散板磨損嚴(yán)重。大修效果:混合材水分問(wèn)題暫時(shí)沒(méi)有解決,更換打散板調(diào)整角度后,打散效果提 高,目前取樣測(cè)得的細(xì)度為43,大修前為36.11、瓜米石提升機(jī)大修前狀況:鏈條磨損較嚴(yán)重,殼體磨穿,崗位需經(jīng)常清理。大修后效果:更換了鏈條,對(duì)殼體磨損部位進(jìn)行了處理,漏料得到了控制,職工 勞動(dòng)強(qiáng)度有一定的緩解。電氣儀表自動(dòng)化方面:電氣系統(tǒng)在年度大修期間制定了詳細(xì)的檢修計(jì)劃,完 成了對(duì)全廠電動(dòng)機(jī)的維護(hù)保養(yǎng)工作,其中中修7.5KW及以上電機(jī)35臺(tái),目前運(yùn) 行狀況良好。對(duì)2臺(tái)

11、10KV高壓電機(jī)進(jìn)行了出廠維護(hù)保養(yǎng),除水泥磨主電機(jī)軸瓦 溫度偏高外(最高溫度72度)其它方面均運(yùn)行正常。完成了對(duì)公司10KV設(shè)備 及供電線路的檢測(cè)工作,完成了各個(gè)溫度、壓力、定量給料機(jī)的維護(hù)校驗(yàn)等相關(guān) 工作,目前運(yùn)行狀況良好。除上述大修內(nèi)容以外,公司還組織了生產(chǎn)線其它設(shè)備的年度檢修,環(huán)保設(shè)備 的大修在某種程度上還是較為成功的:如水泥磨袋收塵檢修后收塵阻力控制較 好,對(duì)設(shè)備的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高提供了保障;大修前工作壓力0.5MPA,大修后只需 0.38MPA即可正常工作,兼之空壓機(jī)保養(yǎng)和漏氣點(diǎn)的控制,以前需開(kāi)6臺(tái)空壓機(jī) 的,目前開(kāi)3臺(tái)就可滿足全線生產(chǎn),節(jié)電50%;熟料庫(kù)頂密封換彩瓦,使得庫(kù) 頂不再冒灰

12、,且提升了興山公司的社會(huì)形象。不足之處表現(xiàn)在:1、過(guò)程控制不嚴(yán);這是造成問(wèn)題最主要的原因,也是決定大修結(jié)果好 壞的關(guān)鍵。因?yàn)榇笮藓芏喽际峭獍S修單位,并非我們公司內(nèi)部人 員,如果不做好過(guò)程監(jiān)督,那么出現(xiàn)問(wèn)題的可能性就會(huì)很大2、備件驗(yàn)收不細(xì);對(duì)于大修回來(lái)的備件,要對(duì)備件的尺寸、性能、質(zhì) 量等做好驗(yàn)收工作,譬如煤選粉機(jī)主軸、K選轉(zhuǎn)子以及上面講到的 破碎機(jī)銷軸螺栓斷裂的問(wèn)題,這看似是一個(gè)小問(wèn)題,但是卻能引起 大事故,所以對(duì)于設(shè)備技術(shù)人員,必須把能想到的問(wèn)題盡量想到,把好備件驗(yàn)收的關(guān)口。3、竣工驗(yàn)收不全;竣工驗(yàn)收是對(duì)設(shè)備維修后的檢查評(píng)估,嚴(yán)格來(lái)說(shuō)應(yīng)該分三級(jí)驗(yàn)收:班組長(zhǎng)一一車間主任一一生產(chǎn)部,因?yàn)槊總€(gè)人對(duì)設(shè) 備都有自己的理解,不可能一個(gè)人能夠把設(shè)備維修后存在的問(wèn)題都 找出來(lái),多一次驗(yàn)收,就能夠發(fā)現(xiàn)更多的問(wèn)題,從而處理問(wèn)題,這 樣才能將開(kāi)機(jī)后的隱患降到最低;但是在剛剛過(guò)去的大修中,對(duì)于 部分維修后的設(shè)備,并沒(méi)有按照這個(gè)要求去做,所以造成開(kāi)窯后, 設(shè)備還是出

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