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文檔簡介
1、包鋼稀土板材預(yù)審核根據(jù)公司要求并與企業(yè)體系主管人員溝通,2014年7月2-4日,我們對包鋼 稀土板材為7月底的正式外審做了一次預(yù)審核。審核覆蓋了技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、 設(shè)備部、冶煉部、熱軋部等8個部門,審核發(fā)現(xiàn)體系有待改進問題點如下:一、技術(shù)質(zhì)量部:1、關(guān)于文件的控制:目前,體系內(nèi)的文件有電子文檔,也有紙版文件,現(xiàn)場 基本是紙版文件。(1)各不同鋼種的質(zhì)量計劃,只有鋼種代碼,沒有文件編號;(2)紙版存檔文件的編制、審核、批準人均為打印上去的,沒有編制、審核、 批準人手簽的文本存檔證據(jù);(3)體系內(nèi)局部管理制度、方法、細那么等沒有按照程序文件要求進行編號, 用紅頭文件的形式下發(fā);(4)提供的受控文
2、件清單,現(xiàn)行有效的文件包含的不全面,如涉及到原料、 過程、產(chǎn)品檢驗判定的文件,有的沒納入。2、煉鋼用鐵水的檢驗:(1)鐵水的成分判定執(zhí)行的標準是YB/T5296-11煉鋼用鐵水:即Si1.25%, S0. 070%, P0. 400%,與質(zhì)量計劃規(guī)定的Si、S、P含量判定要求不一致;(2)在ERP系統(tǒng)中,只有每次出鐵的成分,沒有判定結(jié)果;(3)標準規(guī)定,鐵水取樣每罐應(yīng)取兩個,但6月22-24日,大局部取的是一 個試樣。3、外購合金和煉鋼用輔料的檢驗:(1)硅鐵執(zhí)行GB/T2272-2009,標準規(guī)定應(yīng)檢6個元素,實際只檢驗了 3個: P、S、Si,不符合標準要求。2014年5月14日檢驗的微碳
3、鋁鐵,有5批A1分別為4月-43.25%,不 符合相應(yīng)標準規(guī)定的A1為44%-49%的要求,另外還發(fā)生有C不合格,均已驗收 使用,但不能提供讓步接收證據(jù)。(3)鐵鈣線執(zhí)行Q/BG226-2009標準,目前只化驗2個元素,與標準要求不 符;標準要求檢直徑,但未檢;在ERP系統(tǒng)中也沒有綜合判定(合格或不合格) 的證據(jù)。(4)石灰石成分檢驗,按照相應(yīng)的標準有鈣不合格的,已驗收,但不能提供 讓步接收的證據(jù);沒有按照標準要求,進行粒度檢驗的證據(jù)。4、連鑄坯的檢驗:(1)對鑄坯的楔形檢驗,要留有檢驗合格的證據(jù);(2)尺寸、外表等初檢不合格,要有二次檢驗合格的證據(jù),目前有的沒有填 寫。5、化學分析的原始記錄
4、,書寫不清晰、不規(guī)范,更改的太多。6、Q235B成品板的檢驗:(l)ERP系統(tǒng)中,鋼板的不平度和鋼卷的塔形,沒有檢驗合格的證據(jù);鐮刀 彎沒有檢驗,也沒有規(guī)定應(yīng)如何進行控制或檢驗。(2)ERP系統(tǒng)中,不平度初檢不合格,沒有二次復(fù)檢合格的證據(jù);力學性能 初檢不合格,復(fù)驗國標要求做兩個復(fù)驗樣,系統(tǒng)中只有一組復(fù)驗數(shù)據(jù)。ERP系統(tǒng)中和質(zhì)量證明書上填寫的標準是GB/T700-2006,而常規(guī)產(chǎn)品清 單中規(guī)定的標準是GB/T 3274-2009o7、未能提供對工藝紀律、標識與可追溯性等進行監(jiān)督檢查的證據(jù)。二、生產(chǎn)部1、公司“外購原燃輔料管理方法”中規(guī)定:生產(chǎn)部負責原燃輔料計劃執(zhí)行情 況的監(jiān)控,但生產(chǎn)部職責中
5、沒有列入對“原燃輔料計劃執(zhí)行情況監(jiān)控”的內(nèi)容, 文件規(guī)定不一致。2、抽查2014年6月輔助材料需求計劃,物料類別:合金如高碳鎰鐵、硅鎰 合金、電解銅等,但該部提供不出對“原燃輔料計劃執(zhí)行情況監(jiān)控”的證據(jù)。3、公司壓力容器、天車、鍋爐等特種設(shè)備,目前在用的,有局部設(shè)備未辦注 冊使用證。4、轉(zhuǎn)爐爐體及鋼包耐火材料的砌筑,外委給安力耐火材料,抽查資質(zhì):營業(yè) 執(zhí)照20122014年沒有年檢;組織機構(gòu)代碼證有效期至2014年4月14 0,2013 年沒有年檢。三、設(shè)備部、1、2014年6月25日煉鋼停產(chǎn)檢修,連同6月下旬1#高爐休風工程定修,目 前均在生產(chǎn)中,但到現(xiàn)在工程驗收證據(jù)沒收上來。2、抽查內(nèi)蒙古
6、廣廈建安工程有限責任公司電修工程部承包的熱軋區(qū)電機 (7.5kw以下)工程,提供的對方資質(zhì)范圍為土石方工程等,沒有維修電機的內(nèi) 容。3、抽查設(shè)備臺賬,只有空白表格,沒有填寫內(nèi)容。其他臺賬也有類似問題。4、出示包鋼稀土鋼板材公司局域網(wǎng)管理方法,方法中有要求、有懲罰,但 缺乏對各部室執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查的內(nèi)容和條款。5、抽查稀土鋼板材公司主體設(shè)備精密點檢計劃工程,其中有煉鐵高爐3項內(nèi) 容,檢測周期1次/3月,但今年1#高爐休風定修,精密點檢記錄未提供。6、正在建計量器具明細臺賬,但有些儀器設(shè)備未納入進去,如煉鋼轉(zhuǎn)爐用檢 測儀器、西馬力翡翠綜合分析儀;有的檢測設(shè)備已投入使用,但檢定或校準證書 沒有出
7、示。7、電子系統(tǒng)室負責對“四大標準”執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督考核,但未出示 監(jiān)督、檢查的證據(jù)。四、人力資源部1、協(xié)力人員管理方法未正式下發(fā)。去年2013年10月招聘外協(xié)人員共200 多人。文件中規(guī)定協(xié)力使用單位對協(xié)力人員的日常作業(yè)進行檢查,并將檢查情況 形成記錄,反應(yīng)給合同管理單位,作為協(xié)力單位日常評價的依據(jù),由于文件尚未 下發(fā)、執(zhí)行,評價工作未開展。2、抽查轉(zhuǎn)爐爐前操作培訓,培訓時間今年一季度,現(xiàn)在7月4日,試卷到目 前還沒有收上來,也無法做培訓效果評價工作。五、物流部。1、不合格區(qū)和待處理品區(qū)區(qū)域標識不符合要求。2、合格品區(qū)有13卷SPHC,側(cè)面只有鋼種標識,沒有鋼卷號;另一卷BT510L側(cè)
8、 面也無鋼卷號標識。六、銷售公司板材科(稀土板材板塊):1、常規(guī)產(chǎn)品清單中Q235B執(zhí)行標準為GB/T 3274-2009,合同中與客戶簽訂 的標準和質(zhì)保書中的標準為GB/T 700-2006o2、顧客滿意度調(diào)查正在做,但顧客滿意度調(diào)查表發(fā)放數(shù)量較少,應(yīng)按照公司 相應(yīng)的文件要求進行顧客滿意度的調(diào)查和分析。七、煉鋼作業(yè)部1、煉鋼作業(yè)部質(zhì)量計劃中,對于終渣堿度沒有明確規(guī)定檢驗頻次和時間。2、質(zhì)量計劃中規(guī)定,終渣堿度為3. 23. 8.但在抽查2014年6月30日7 月1日丁班2#爐,熔煉號14200656鋼種,Q235B終渣堿度為2. 71;另外7月1 日丙班2#作業(yè)時終渣堿度2. 6,乙班2#作
9、業(yè)時終渣堿度2. 71。均在規(guī)定范圍外。3、質(zhì)量計劃中規(guī)定,鋼水溫度(出鋼溫度)為16401680C。(1)抽查2014年7月1日2日乙班,熔煉號14200675鋼種Q345B時,發(fā) 現(xiàn),拉碳溫度為1591C,溫度不夠,補吹之后未測出鋼溫度就出鋼了。(2)抽查2014年7月1日丙班,熔煉號14200669,鋼種Q235B拉碳溫度為 1610,未補吹就直接出鋼了。4、抽查2014年4月17日精煉LF爐點巡檢記錄,丙班發(fā)現(xiàn)LF1#鋼包車自動 氤氣接頭歪斜,進行了加墊臨時處理,歪斜原因為彈簧變形,需要更換彈簧,但 到7月3日仍未更換。八、熱軋作業(yè)部:1、文件編號和文件管理號混淆:如2014. 2.
10、24實施的“設(shè)備管理事故管理制 度”在文件管理號處打的是文件編號。未能出示對該制度相應(yīng)的編制、審核、批 準和下發(fā)的證據(jù)。精軋機設(shè)備檢修規(guī)程等設(shè)備操作規(guī)程尚未審批。2、管計量器具的管理人員不能出示計量器具管理制度。出示的臺賬沒有填寫 ABC分類、檢定周期、檢定時間、編號等工程。目前臺賬錄入的只有28臺設(shè)備, 在用的過程測溫儀器、儀表、自動測寬、側(cè)厚儀等計量器具未納入。3、軋鋼加熱爐技術(shù)操作規(guī)程:普碳鋼出爐溫度為:H50-1250、但“Q235B 質(zhì)量計劃”是:1220土 15,不一致。4、熱軋批料庫:(1) 3庫1列22垛、Q345B 坯料上標識“義”,ERP系統(tǒng)臺 賬上是合格。5、工藝過程控制(鋼種Q235B ,規(guī)格9. 5x1500):(1)加熱區(qū):2014年7月3日,加熱溫度偏高;出爐溫度2014年7月2 日18時-22時 為1260-1300均超出質(zhì)量計劃(122015)的要求。(2)粗軋區(qū):質(zhì)量計劃規(guī)定,開軋溫度117010, 2014年7月3日白班, 實測溫度是1070C;關(guān)鍵工序看板上書寫:R2出口溫度20,與質(zhì)量計劃要 求10不一致;2014年7月3日白班,實測R2出口溫度是1050-1060C,不 符合質(zhì)量計劃110010要求。(3)精軋區(qū):開軋溫度規(guī)定106010,實測是1028-1031。卷曲溫度規(guī)定 660
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