漿液循環(huán)泵變頻永磁改造的應(yīng)用 邱寅晨_第1頁
漿液循環(huán)泵變頻永磁改造的應(yīng)用 邱寅晨_第2頁
漿液循環(huán)泵變頻永磁改造的應(yīng)用 邱寅晨_第3頁
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文檔簡介

1、漿液循環(huán)泵變頻永磁改造的應(yīng)用邱寅晨摘要:本文分析了永磁電機(jī)在漿液循環(huán)泵系統(tǒng)中運(yùn)用的可行性,并設(shè)計(jì)了永磁 電機(jī)在漿液循環(huán)泵系統(tǒng)中的改造技術(shù)路線。通過改造后的數(shù)據(jù),驗(yàn)證了在滿足噴 嘴運(yùn)行要求的前提下,通過改變電機(jī)的轉(zhuǎn)速,實(shí)現(xiàn)對漿液流量的調(diào)節(jié)。經(jīng)某電廠 漿泵改造永磁電機(jī)方案的運(yùn)用,證實(shí)了該方案的有效可行。關(guān)鍵詞:永磁電機(jī);漿液循環(huán)泵;脫硫系統(tǒng);火電廠前言:本次改造工程涉及到某電廠脫硫特許經(jīng)營項(xiàng)目部,由于電廠機(jī)組運(yùn)行 負(fù)荷波動,煤質(zhì)的含硫量與設(shè)計(jì)值偏差較大,從而導(dǎo)致漿液循環(huán)泵的設(shè)計(jì)至與實(shí) 際運(yùn)行也出現(xiàn)偏差,通過對電機(jī)的調(diào)速,達(dá)到調(diào)節(jié)循環(huán)泵楊程目的,經(jīng)靈活調(diào)節(jié), 進(jìn)而實(shí)現(xiàn)節(jié) 能降耗的目的。1改造的必要性

2、在整個脫硫系統(tǒng)中,若脫硫劑為石灰石粉,漿液循環(huán)泵的電耗占脫硫系統(tǒng)的 76%;若脫硫劑為石灰石塊,漿液循環(huán)泵的電耗占脫硫系統(tǒng)的65%,漿液循環(huán)泵 的電耗在脫硫系統(tǒng)的電耗中的占比較大,節(jié)能降耗具有重大的意義。由于電廠機(jī)組長期不能滿負(fù)荷運(yùn)行,煤質(zhì)的含硫量與設(shè)計(jì)值偏差較大,且設(shè) 備選擇時有一定的裕量。目前情況下,只能通過調(diào)整投入運(yùn)行漿液循環(huán)泵數(shù)量進(jìn) 行調(diào)整(配置4臺漿液循環(huán)泵時,調(diào)整的量為100%、75%、50%、25%),沒有 其他調(diào)整手段。當(dāng)實(shí)際運(yùn)行工況現(xiàn)在調(diào)整段之間運(yùn)行時,漿液循環(huán)泵的出力大于 脫硫所需流量的情況,存在通過變頻調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的空間。目前漿液循環(huán)泵所配套的電機(jī)均為Y系列異步電動機(jī)

3、,若變頻改造過程中同 步更換永磁同步電機(jī),則可進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。現(xiàn)吸收塔內(nèi)噴嘴的設(shè)計(jì)壓力為0.8bar,噴嘴出口的漿液粒徑2200mm,根據(jù)噴 嘴廠商提供的設(shè)計(jì)數(shù)據(jù),正常運(yùn)行時,為保證噴嘴的性能要求,噴嘴的壓力運(yùn)行 范圍為0.60.8bar,若噴嘴進(jìn)口漿液壓力為0.6bar時,噴嘴出口的漿液粒徑能夠 保證23002500m,漿液在該粒徑范圍內(nèi)能夠滿足脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行要求,從而該 部分能夠節(jié)省漿液循環(huán)泵的2m揚(yáng)程。原脫硫系統(tǒng)漿液循環(huán)泵在機(jī)組100%BMCR工況下選型中,漿液循環(huán)泵的流量 含有5%的余量,變頻后管道的阻力Z,計(jì)算公式為(其中為原循環(huán)漿液管道的 阻力設(shè)計(jì)值),優(yōu)化運(yùn)行后該部分能夠節(jié)省

4、漿液循環(huán)泵的約2m揚(yáng)程。根據(jù)上兩步的優(yōu)化,在保證脫硫噴嘴的霧化效果的前提下,漿液循環(huán)泵的總 揚(yáng)程能夠降低4m;漿液循環(huán)泵的揚(yáng)程降低,根據(jù)漿液循環(huán)泵的運(yùn)行特性,泵的 轉(zhuǎn)速和流量也相應(yīng)下降,漿液循環(huán)泵調(diào)頻后的流量。同時漿液循環(huán)泵的調(diào)頻后,漿液循環(huán)量降低導(dǎo)致單個噴嘴的流量降低,若單 個噴嘴的流量降低1015%,仍能滿足噴嘴的運(yùn)行要求。根據(jù)漿液循環(huán)泵流量和揚(yáng)程的降低,電機(jī)的頻率,從而確定漿液循環(huán)泵電機(jī) 的頻率調(diào)整值。另外,若電機(jī)在原有的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上具有剩余功率,電機(jī)的頻率適當(dāng)增加,漿 液循環(huán)泵的流量也會增加,流量的增加能夠滿足運(yùn)行要求,無需新啟動一臺漿液 循環(huán)泵,該部分能夠節(jié)省一定的能源,電機(jī)調(diào)頻后的頻

5、率值(P1-調(diào)頻后的軸功 率,P0-原泵的軸功率),如軸功率增加10%,電機(jī)頻率值=51.61Hz,即電機(jī)的頻 率上調(diào)1.032Hz,則循環(huán)泵流量增加3.2%;若軸功率增加15%,電機(jī)頻率值 =52.38Hz,即電機(jī)的頻率上調(diào)2.38Hz,則循環(huán)泵流量增加4.55%,該種調(diào)整方式 即增加了現(xiàn)場的調(diào)整手段,也極大地降低運(yùn)行費(fèi)用。2漿液循環(huán)泵目前運(yùn)行狀況經(jīng)過調(diào)研,目前運(yùn)行中的漿液循環(huán)泵電機(jī)選型一般都留有一定裕量,大多達(dá) 不到額定運(yùn)行值。以河北某電廠#8機(jī)組脫硫系統(tǒng)為例,某時間段,機(jī)組負(fù)載率 50%、脫硫系統(tǒng)入口 SO2濃度2316.7mg/Nm3 (設(shè)計(jì)值為2750mg/Nm3)、脫硫系 統(tǒng)出口

6、SO2濃度滿足超低排放改造要求情況下,脫硫系統(tǒng)5臺漿液循環(huán)泵(4運(yùn) 1備)只運(yùn)行3臺即可滿足需要,#4漿液循環(huán)泵電機(jī)額定功率為1000kW,額定 電流為115.2A,功率因數(shù)為0.87,但實(shí)際運(yùn)行中,#4循環(huán)泵滿負(fù)荷運(yùn)行時,漿液 循環(huán)泵電機(jī)運(yùn)行電流90.73A,實(shí)際運(yùn)行功率為820.3kW。由此可見,脫硫系統(tǒng)噴淋層噴嘴所需壓力要有一定的調(diào)節(jié)范圍。在滿足工藝 要求的前提下,通過變頻改造降低漿液循環(huán)泵電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)從而降低泵的流量和揚(yáng)程, 可達(dá)到節(jié)能目的。3變頻運(yùn)行時對永磁電機(jī)的優(yōu)點(diǎn)(1)具有高效率、高節(jié)能經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特性范圍寬的特點(diǎn)(負(fù)載在25120%時, 效率可達(dá)94%以上),許多大馬拉小車的應(yīng)用場所都

7、在永磁同步變頻高效率區(qū)范 圍內(nèi)。比如負(fù)載率為50%時,異步電機(jī)的效率下降到89%,永磁同步變頻依然可 以保持94%的高效。(2)具有高啟動轉(zhuǎn)矩、高嵌入轉(zhuǎn)矩、高過載能力、高功率密度的特點(diǎn),使得 在永磁同步變頻與變頻器、或與永磁同步變頻軟啟動器配合使用時,可以根據(jù)實(shí) 際軸功率大大降低設(shè)備驅(qū)動電機(jī)的裝機(jī)容量,減少了電機(jī)的空載損耗。(3)具有高功率因數(shù)的特點(diǎn),(功率因數(shù)可達(dá)95%以上),使得供電系統(tǒng)中 無需再提供無功,取消了無功功率補(bǔ)償器,減少了設(shè)備投資和故障點(diǎn)。同時由于 有功、無功電流的大幅下降(比同容量異步電機(jī)下降30%),使得所有供電電纜 截面、供電變壓器、柜內(nèi)母牌、開關(guān)等容量都會降低,減少設(shè)備

8、投資的同時,減 少了變壓器及輸電線路的損耗。(4)具有高可靠性、高互換性的特點(diǎn),即與同容量的異步電機(jī)有相同的機(jī)座 號和出線方式,使得永磁同步變頻替換異步電機(jī)是非常簡單方便。4節(jié)電節(jié)能分析(1)根據(jù)某電廠實(shí)際試驗(yàn)得知,#4E漿液循環(huán)泵改造前為工頻泵,額定功率 為1000kW,額定電壓為6000V,額定電流125.9A,額定轉(zhuǎn)速為595rpm。在實(shí)際 運(yùn)行工程中,實(shí)際輸入電壓為6500V,正常運(yùn)行電流為95A,功率因數(shù)0.84,經(jīng) 計(jì)算實(shí)際輸入功率為1069kW,實(shí)際輸出功率為898kW。改造為變頻后,滿轉(zhuǎn)速 運(yùn)行時實(shí)際輸入電壓為6500V,運(yùn)行電流為81A,功率因數(shù)為0.96,經(jīng)計(jì)算實(shí)際 輸入功

9、率為911.9kw,實(shí)際輸出功率為875kw??梢娫跐M轉(zhuǎn)速情況下,改造后的 變頻泵功率減小約23kW。(2)#4E漿液循環(huán)泵經(jīng)變頻改造后,其轉(zhuǎn)速可實(shí)現(xiàn)連續(xù)變速。例如在轉(zhuǎn)速由 600rpm降低為500rpm時,其運(yùn)行電壓和電流分別為4800V和42.0A左右,經(jīng)計(jì) 算,其輸入功率和輸出功率分別為349kW和336kW,可見在轉(zhuǎn)速降低100rpm時, 輸出功率較改造前可降低562kw,每小時可節(jié)約用電562kwh。在無備用漿液循 環(huán)泵,或者排放較低但不具備停運(yùn)漿液循環(huán)泵的情況下,對漿液循環(huán)泵進(jìn)行轉(zhuǎn)速 調(diào)節(jié)能夠在一定范圍內(nèi)大幅降低能耗,并且在一定范圍內(nèi)維持出口 SO2在合理的 范圍內(nèi)。(3)小結(jié)本次改造年平均節(jié)省電量2851.73萬kWh,電廠耗煤量節(jié)省8840.36t/年 (按310g標(biāo)煤/kWh),同時實(shí)現(xiàn)煙氣中CO2減排17680.7122100.89t/年(按22.5t/t標(biāo)煤),因此漿液循環(huán)泵的變頻及永磁同步變頻電動機(jī)改造在節(jié)能降耗 領(lǐng)域具

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