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文檔簡介

1、焦化企業(yè)典型事故案例匯編分析案例一:凈化車間爆炸事故 2008年10月21日,山焦焦化焦化四廠凈化車間發(fā)生一起爆炸事故。經(jīng)查,該起事故是一起責(zé)任事故,造成該廠合成車間一名路過的員工受傷,直接經(jīng)濟(jì)損失52萬元。 凈化車間3#干式電除塵內(nèi)存在煤氣與空氣的爆炸性混合氣體,空試送電導(dǎo)致爆炸。事故直接原因1、工作人員在沒有進(jìn)行設(shè)備內(nèi)可燃?xì)怏w及氧含量分析的情況下,擅自送電試投運。2、工藝管理不善,經(jīng)現(xiàn)場檢查分析確認(rèn)是由于閥門內(nèi)漏造成的,煤氣經(jīng)對小閥門打壓確認(rèn)是從2#焦?fàn)t煤氣管線進(jìn)入,空氣經(jīng)設(shè)備頂部放空管線進(jìn)入設(shè)備內(nèi)部,形成爆炸性混合氣體。3、協(xié)調(diào)組織不到位,管理存在疏漏,執(zhí)行安全管理制度要求不嚴(yán),工作不細(xì)

2、,思想不夠重視。4、對職工培訓(xùn)不到位,員工安全意識淡薄,對電除塵空試需滿足的條件沒有確認(rèn),對作業(yè)中存在的潛在危險沒有足夠的認(rèn)識。事故間接原因1、在設(shè)備所有進(jìn)出口管線上必須堵盲板后方可檢修、試車。2、試車、檢修前必須進(jìn)行設(shè)備內(nèi)可燃?xì)怏w、氧含量化驗分析,合格后才能進(jìn)行。3、嚴(yán)格執(zhí)行試車、檢修方案,方案必須按規(guī)定審批。4、全公司要針對本次事故“舉一反三”強化對員工的安全教育、培訓(xùn),以提高其安全意識和對危險源的辨識能力。5、做好危險源辨識工作,在全公司范圍內(nèi)組織地毯式安全檢查,徹底消除各種事故隱患。6、進(jìn)一步強化各種安全制度的執(zhí)行情況檢查及各種票證的辦理,徹底杜絕各種違章行為。防范措施案例二:備煤車間

3、生產(chǎn)(工藝)事故 2009年1月21日,山焦焦化焦化二廠備煤車間發(fā)生一起生產(chǎn)(工藝)事故,該起事故是一起責(zé)任事故,造成直接經(jīng)濟(jì)損失9萬元。 1、操作工由于煤場貨位緊張,將懸臂角度由60度調(diào)為80度,并將懸臂上升至極限高度。2、在大車往西行走的同時,懸臂由南向西行走順時針回轉(zhuǎn)時斗輪與煤堆相碰撞。 1、操作者違規(guī)操作,同時在聽到異常響聲后,未立即停車,造成事故擴(kuò)大化。 2、堆取料機(jī)懸臂上限位不完好。 事故直接原因事故間接原因1、嚴(yán)格按照堆取料機(jī)安全技術(shù)操作規(guī)程操作,量化規(guī)定懸臂上升的最高位置,并在鋼絲繩上標(biāo)示。2、在運行中發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常情況要立即停車向調(diào)度匯報處理。3、恢復(fù)堆取料機(jī)所有限位。 防范措

4、施案例三:回收車間人身傷害事故 2009年7月24日,建安公司對二回收車間硫胺崗位飽和器加酸管部分管線(,約30cm長)進(jìn)行更換,在焊接好第一道立管焊口后,操作工在用電焊切割水平加酸管時,酸殘液瞬間噴出,致使其額頭、脖子局部酸灼傷。 設(shè)備交出安全措施沒有落實,管線中酸液處理不徹底交出檢修。 1、硫胺崗位操作工沒有對檢修酸管進(jìn)行清掃處理,但還在“設(shè)備檢修(安全作業(yè)證)任務(wù)書”上盲目簽字。 2、個體防護(hù)不到位,沒有按規(guī)定佩帶防酸手套和頭部護(hù)具等。 事故直接原因事故間接原因1、嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備交出制度,落實檢修安全措施。2、真正落實“誰主管誰負(fù)責(zé)”,“誰簽字誰負(fù)責(zé)”的原則。3、吸取事故教訓(xùn),對相關(guān)人員進(jìn)

5、行安全教育,提高安全意識和能力。 防范措施案例四:煤氣回收車間5#初冷器入口煤氣管道吸癟事故 2010年5月25日,山焦焦化焦化二廠第二煤氣回收車間在倒車過程中5#初冷器入口煤氣管線被吸癟,造成直接經(jīng)濟(jì)損失約萬元。 違反崗位操作規(guī)程,在未打開5#初冷器煤氣進(jìn)出口閥門時,先開循環(huán)水,導(dǎo)致初冷器內(nèi)吹掃置換的蒸氣快速冷凝形成負(fù)壓,造成5#初冷器進(jìn)口煤氣管線吸癟。事故直接原因1、思想不重視,未明確具體倒初冷器操作的現(xiàn)場組織領(lǐng)導(dǎo)。2、操作規(guī)程掌握不全面,操作過程協(xié)調(diào)配合有誤,對作業(yè)的先后程序沒進(jìn)行確認(rèn)。3、安全意識差,對倒初冷器操作危險源辨識不到位。4、操作技能不熟練,綜合素質(zhì)滿足不了工作需要。5、未吸

6、取2008年8月25日4#電捕曾發(fā)生吸癟事故教訓(xùn)。事故間接原因1、組織專題會議討論分析,按“五定”原則進(jìn)行安排、落實操作規(guī)程。并在車間內(nèi)部就操作規(guī)程全員學(xué)習(xí)考試。2、冷鼓工段負(fù)壓區(qū)倒車操作升級管理,倒車時車間領(lǐng)導(dǎo)必須在現(xiàn)場。3、嚴(yán)格按照生產(chǎn)技術(shù)部制定下發(fā)的關(guān)于生產(chǎn)系統(tǒng)主要、重大設(shè)備開、停車升級管理的通知要求,制定規(guī)范,并將相關(guān)內(nèi)容納入崗位操作技術(shù)規(guī)程。4、二回收車間針對初冷器阻力大的問題,制定5#初冷器檢修期間正常生產(chǎn)系統(tǒng)運行方案。5、二回收車間針對性的開展現(xiàn)場操作模擬演練看,以提高員工操作技能。防范措施案例五:爐門起落架傷害事故 2010年12月9日,山焦焦化焦化二廠第一煉焦車間在修理爐門時

7、發(fā)生一起死亡事故,經(jīng)查,該起事故是一起責(zé)任事故。 爐門起落架上部立軸與箱體底部腹板連接處脫焊。 事故直接原因 管理人員檢查不到位,存在缺陷未及時發(fā)現(xiàn),操作人員站立位置不當(dāng),爐門起落架上部立軸與箱體底部腹板連接設(shè)計有缺陷。 1、對起落架設(shè)計缺陷處和上保險機(jī)構(gòu)位置進(jìn)行變動。 2、檢修前組織對危險源進(jìn)行辨識,指定人員監(jiān)督落實,形成檢修前 記錄。 3、在每個車間安排一個專業(yè)設(shè)備維護(hù)檢修檢查組,建立設(shè)備設(shè)施管 理臺賬和維護(hù)記錄檔案。 4、組織培訓(xùn)學(xué)習(xí),模擬操作,對生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行全面風(fēng)險辨識和安全 評價。事故間接原因防范措施案例六:轉(zhuǎn)化爐焦?fàn)t煤氣入口管道煤氣泄漏著火事故 2012年11月23日,山焦焦化甲醇

8、廠凈化車間轉(zhuǎn)化爐焦?fàn)t煤氣入口管道焊縫開裂煤氣泄漏著火。經(jīng)查,該起事故是一起責(zé)任事故,造成直接經(jīng)濟(jì)損失萬元,甲醇廠系統(tǒng)停車。 甲醇廠當(dāng)班指揮、操作人員在外電網(wǎng)波動引起甲醇廠合成氣壓縮機(jī)跳車、焦化廠3#鼓風(fēng)機(jī)跳車的緊急情況下,存在僥幸心理,沒有牢固樹立“安全第一、生產(chǎn)第二”的思想。停車減量未先切除水煤氣,焦?fàn)t氣大幅減量與預(yù)熱爐加熱燃?xì)庹{(diào)節(jié)不匹配,發(fā)現(xiàn)溫度超標(biāo)后未果斷采取緊急停車措施,導(dǎo)致系統(tǒng)超溫,事故發(fā)生。事故直接原因1、甲醇廠裝置聯(lián)鎖系統(tǒng)存在缺陷,預(yù)熱爐出口溫度沒有聯(lián)鎖自動保護(hù)裝置,不能實現(xiàn)自動調(diào)節(jié)。2、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案可操作性不強,應(yīng)急演練不到位。 3、公司總調(diào)、電氣調(diào)度對跳車原因查處不及時

9、,信息傳遞不到位,煤氣系統(tǒng)協(xié)調(diào)不力。1、在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案大檢查。2、完善操作規(guī)程及特殊工況下的應(yīng)急處置措施,提升應(yīng)急指揮能力。3、對工藝系統(tǒng)和關(guān)鍵設(shè)備的聯(lián)鎖裝置進(jìn)行完善改造,提高裝置本質(zhì)安全度。事故間接原因防范措施案例七:輸焦車間機(jī)械傷害死亡一人事故 2013年4月16日,山焦焦化焦化廠輸焦車間乙班皮帶工黃某某,在焦208改向滾筒與皮帶之間夾傷,救出后送往醫(yī)院救治,搶救無效死亡。 皮帶崗位操作工從焦208皮帶運輸機(jī)布料小車觀察平臺上掉落到運行的皮帶上,被夾入改向滾筒與皮帶之間。 事故直接原因1、安全培訓(xùn)不到位,包保培訓(xùn)制度執(zhí)行不嚴(yán)格。2、隱患排查不徹底。皮帶運輸機(jī)機(jī)頭皮帶轉(zhuǎn)動

10、部位及布料小車觀察平臺安全防護(hù)設(shè)計存在缺陷;皮帶運輸機(jī)各項保護(hù)裝置和集控室聯(lián)鎖后,報警裝置存在缺陷(有光無聲)。 3、現(xiàn)場管理不嚴(yán)格,缺乏嚴(yán)密的走動管理要求,皮帶運輸崗位現(xiàn)場相互監(jiān)護(hù)職責(zé)不到位。事故間接原因1、建立走動管理制度并嚴(yán)格落實,全面加強現(xiàn)場管理。2、全面開展隱患排查治理工作。對焦208皮帶的防護(hù)設(shè)施缺陷與報警聯(lián)鎖問題。 3、嚴(yán)格落實公司與廠兩級跟班帶班制度,確保每個班次都有公司領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人(廠級為廠領(lǐng)導(dǎo)和科室負(fù)責(zé)人)現(xiàn)場跟班帶班,協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過程及檢修過程存在的問題,現(xiàn)場監(jiān)督落實走動管理制度。4、嚴(yán)格落實和執(zhí)行各項規(guī)章制度和操作規(guī)程,重新合理核定各崗位定員,并完善其各崗位職責(zé)。防

11、范措施案例八:回收車間有害氣體中毒事故 2014年7月31日,山焦焦化焦化廠第一回收車間在檢修氨硫系統(tǒng)克勞斯?fàn)t時,發(fā)生一起有害氣體中毒事故。經(jīng)查,該事故是一起責(zé)任事故,事故造成2人死亡。 1、檢修人員更換酸氣快切閥時,致使酸氣管道上的盲板脫落, 有毒有害氣體進(jìn)入爐內(nèi)。 2、現(xiàn)場工作人員未按照規(guī)定順序進(jìn)行施工(先封堵了克勞斯?fàn)t 的底部和頂部人孔,再吊裝短節(jié)、進(jìn)入爐內(nèi)黏粘硅酸鋁纖維氈)。 3、建安公司現(xiàn)場工作人員未辦理受限空間安全作業(yè)證,違 章進(jìn)入爐內(nèi)作業(yè)。 4、焦化廠做為檢修施工主體責(zé)任單位對以上三個方面缺乏監(jiān)督、 缺乏管理。事故直接原因1、現(xiàn)場管理混亂。山焦焦化集團(tuán)公司未明確部門或?qū)H司唧w負(fù)責(zé)

12、檢修管理,焦化廠、德力信公司、建安公司三個單位同一地點作業(yè) ,各自為陣、職責(zé)不明,導(dǎo)致現(xiàn)場管理混亂。 2、方案措施不細(xì)。氨硫系統(tǒng)大修方案施工單位(部門)分工不明確、任務(wù)目標(biāo)不明確,現(xiàn)場安全措施不明確。氨硫系統(tǒng)檢修分段進(jìn)行,每道工序沒有嚴(yán)格的交接、驗收制度。施工任務(wù)書審核把關(guān)不嚴(yán),代簽名審核現(xiàn)象較多。3、培訓(xùn)教育缺失。干部轉(zhuǎn)崗未進(jìn)行針對性的培訓(xùn),職工作業(yè)前不進(jìn)行施工方案、安全措施的培訓(xùn)。4、防護(hù)意識滯后。爐內(nèi)作業(yè)未按規(guī)定配備、佩帶防護(hù)設(shè)施,未按規(guī)定檢測氣體。日常防護(hù)教育培訓(xùn)工作開展不力。5、干部作風(fēng)不實。焦化集團(tuán)各級干部對“三必須、四熟悉、帶班值班、走動管理、包片管理”等制度落實不到位,考核不嚴(yán)

13、格。從檢修開始到事故發(fā)生期間只有個別干部到現(xiàn)場進(jìn)行了檢查。酸氣管道盲板脫落、施工程序不符、沒辦理作業(yè)證等情況沒有被發(fā)現(xiàn)和查處; 6、安全監(jiān)督不力。焦化集團(tuán)各級安全監(jiān)督部門安全責(zé)任履行不嚴(yán)肅、隱患排查不認(rèn)真、全程監(jiān)管不到。焦化一回收車間、建安公司、德力信公司施工時現(xiàn)場安全監(jiān)護(hù)缺失。事故間接原因1、認(rèn)真貫徹落實 關(guān)于開展“查隱患、堵漏洞、抓落實”安全反思活動的通知 (山西焦煤發(fā)2014675號)文件精神。2、加強各類檢修管理(1)嚴(yán)格檢修項目審批管理。(2)加強檢修作業(yè)票證管理。(3)加強檢修現(xiàn)場安全管理。(4)加強檢修過程安全監(jiān)管。(5)加強委外檢修隊伍管理。3、強化安全動態(tài)檢查,開展安全專項整

14、治。4、提升干部職工素質(zhì),切實轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)。防范措施案例九:清理熄焦回水渠被燙傷事故 2006年6月29日,五麟煤焦煉焦車間發(fā)生一起熄焦回水渠燙傷事故。該起事故是一起責(zé)任事故,事故造成一名員工輕微燙傷。事故直接原因檢修期間啟動熄焦泵開關(guān) 1、檢修前停電確認(rèn)不到位,未做好停電監(jiān)護(hù)工作 2、車間檢修期間未執(zhí)行停電掛牌制度。 事故間接原因1、檢修時嚴(yán)格執(zhí)行停電掛牌制度。2、熱力和危險化學(xué)品介質(zhì)的管道檢修時,在動力開關(guān)處設(shè)專人監(jiān)護(hù)。3、加強教育培訓(xùn)和交接班管理,開展安全確認(rèn)。4、檢修前明確相應(yīng)的應(yīng)急處置措施,明確作業(yè)人員緊急避險路線。防范措施案例十:皮帶絞傷手臂事故 2006年8月18日,五麟煤焦儲煤

15、篩焦車間焦皮帶操作工在清理機(jī)尾滾筒上的焦粉時,手被轉(zhuǎn)動的機(jī)尾滾筒絞入,導(dǎo)致皮肉撕裂、手筋拉斷一根。事故直接原因 操作工在保持焦五皮帶運行的情況下,未使用其它清理工具,俯身用手清理機(jī)尾滾筒上的焦粉。 1、安全自保意識差,違章在皮帶運轉(zhuǎn)中清理皮帶滾筒清理;2、職工安全教育培訓(xùn)效果差,職工安全意識淡??;3、現(xiàn)場管理不力。事故間接原因1、嚴(yán)禁在運行過程中進(jìn)行檢修維護(hù)、清理衛(wèi)生等作業(yè)。2、結(jié)合崗位危險因素開展安全教育培訓(xùn),并在基層日常培訓(xùn)中深入剖析,提高職工安全意識和安全作業(yè)能力。3、加強職工日常操作管理和監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)違章和不安全作業(yè)行為及時予以糾正,使職工養(yǎng)成良好的安全行為習(xí)慣。防范措施案例十一:煤氣鼓

16、風(fēng)機(jī)油泵停軸瓦燒毀事故 2011年3月18日,五麟煤焦冷鼓工段發(fā)生一起煤氣鼓風(fēng)機(jī)油泵停軸瓦燒毀事故。經(jīng)查,此次事故造成900KW鼓風(fēng)機(jī)連軸器軸瓦及增速器徹底損壞、鼓風(fēng)機(jī)軸損傷,更換和維修造成的直接經(jīng)濟(jì)損失約16萬余元。事故直接原因 更換冷鼓工段DCS系統(tǒng),在倒線的過程中,儀表工拖動油泵控制電纜時,誤使油泵控制回路的控制線和屏蔽線短接,導(dǎo)致油泵控制回路保險熔斷、控制回路失電、油泵停止工作;化產(chǎn)車間冷鼓工段操作工巡檢不到位,風(fēng)機(jī)在缺油的情況下運行近40分鐘。 1、制定的施工方案不完善 2、在倒線過程中儀表車間對電腦畫面長時間不正常的數(shù)據(jù)沒有 發(fā)現(xiàn)、處理、匯報。 3、工作人員未查看油泵油壓等數(shù)據(jù),安

17、全意識淡薄。 事故間接原因1、主要部位聯(lián)鎖、相關(guān)設(shè)備及監(jiān)控儀表必須保持完好。2、加強巡檢、杜絕偷停和聯(lián)鎖失控現(xiàn)象。3、各聯(lián)鎖設(shè)備在檢修和故障情況聯(lián)鎖摘除時,必須有相應(yīng)的人工監(jiān)督確認(rèn)措施。4、各單位組織對本單位有關(guān)聯(lián)鎖的機(jī)械和電氣設(shè)備、儀表進(jìn)行一次100%覆蓋的大檢查、大排查,不完好的聯(lián)鎖盡快組織修復(fù)。防范措施案例十二:膠桶爆炸著火事故 2007年4月26日,五麟煤焦機(jī)電維修車間操作工在機(jī)修廠房內(nèi)粘貼溜槽鑄石板,所用的呋喃膠泥膠桶發(fā)生爆炸,致使一名操作工后頭部受傷部分窗房玻璃被炸爛,1米電源線被燒毀。 操作工在滾動膠桶時,使得揮發(fā)物質(zhì)散發(fā),與裝膠前殘留空氣混合形成爆炸性氣體,同時操作工在密閉容器

18、上動火。 1、違章作業(yè)。 2、安全意識淡薄、安全知識不足,車間再教育培訓(xùn)不夠。事故直接原因事故間接原因1、嚴(yán)格執(zhí)行焊工作業(yè)安全規(guī)定,嚴(yán)禁在未解除密閉狀態(tài)的容器上從事動火作業(yè)。2、存放易燃易爆介質(zhì)的容器,在移動時宜用平板車、叉車等運輸工具,不得采用滾動方式移動,避免易燃?xì)怏w介質(zhì)加快擴(kuò)散速度、損壞容器或產(chǎn)生火星引發(fā)著火爆炸。3、加強作業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育力度,提高安全意識和作業(yè)技能。4、深入開展作業(yè)前的危險因素辨識,采取針對性措施。防范措施案例十三:泄壓檢修硫酸泵灼傷事故 2012年6月9日,五麟煤焦化產(chǎn)車間在搶修罐區(qū)硫酸B泵過程中,維修工被機(jī)封處噴出的濃硫酸所灼傷。 維修工在未確認(rèn)硫酸泵是否泄壓

19、的情況下開始作業(yè);維修工檢查硫酸泵作業(yè)時,既未提前穿防酸服、也未佩戴防酸手套和防護(hù)面罩等勞動防護(hù)用品。 車間、工段班組安全生產(chǎn)管理不到位,安全規(guī)程執(zhí)行不力,現(xiàn)場安全監(jiān)督和聯(lián)?;ケ2坏轿?。事故直接原因事故間接原因1、凡涉及酸堿、蒸汽、毒性介質(zhì)、高溫或高壓的氣體液體的設(shè)備管線等有毒有害的檢修,在檢修前必須停止設(shè)備運轉(zhuǎn)、徹底泄壓并排凈內(nèi)部殘留有害物,同時正確穿戴好相關(guān)勞動保護(hù)用品,保護(hù)好面部、身體及四肢,方可進(jìn)行操作或檢修。2、使用高濃度酸堿的單位,必須在相應(yīng)介質(zhì)的閥門法蘭處安設(shè)防護(hù)罩,以防化學(xué)灼傷事故的再次發(fā)生。防范措施案例十四:熄焦泵電機(jī)燒毀事故 2011年1月17日,西山煤氣化發(fā)生一起熄焦泵電

20、機(jī)燒毀事故。 在投運、試生產(chǎn)期間,熄焦系統(tǒng)發(fā)生故障,熄焦管道閥門漏水,噴射出的熄焦水經(jīng)未封閉的電機(jī)接線盒線孔,灌入電機(jī)內(nèi)腔,電機(jī)在進(jìn)水的情況下運行發(fā)生短路燒毀。 事故原因1、加強設(shè)備入廠質(zhì)量關(guān)的管理,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度。2、維修車間加強設(shè)備巡檢及使用狀況檢查,做到及時發(fā)現(xiàn)及時處理。3、煉焦車間加強設(shè)備監(jiān)管,對發(fā)現(xiàn)的問題要及時反映并采取有效措施遏制事故發(fā)生。 防范措施案例十五:煉焦車間爐門斷裂事故 2011年2月4日,西山煤氣化煉焦車間攔焦車司機(jī)在對位49#爐門時發(fā)現(xiàn)焦側(cè)44#爐門下橫鐵上部約30厘米處斷裂,爐門底部襯磚有破損現(xiàn)象 托煤板限位過位,減速機(jī)抱閘松,在模擬平臺校驗時,用二檔送托煤板

21、將過位20厘米。過位的托煤板擠壓焦側(cè)塌下的煤料,煤料中摻雜部分尾焦,在送煤餅的過程中將焦側(cè)爐門擠斷。 1、煉焦車間對操作人員教育不到位,操作人員未完全了解設(shè)備性能。 2、維修電工對新設(shè)備限位調(diào)整水平未達(dá)到要求。事故直接原因事故間接原因1、加強尾焦清理工作,嚴(yán)禁將尾焦清理到炭化室內(nèi)。 2、在送煤過程中,到達(dá)減速區(qū)域時,及時將送煤檔位降到一檔,不能只靠限位信號來減速,避免限位不起作用,發(fā)生過位現(xiàn)象。3、加強鉗工與電工的協(xié)調(diào)配合,定期對托煤板限位信號進(jìn)行檢查。4、在炭化室運行托煤板,測量托煤板與爐門的安全間距,明確運行的數(shù)據(jù),操作工在操作過程中要嚴(yán)格控制運行位置和控制電流,杜絕類似事故的發(fā)生。5、加

22、強維修電工和崗位操作工的技能培訓(xùn),盡快熟悉掌握設(shè)備性能,提高發(fā)現(xiàn)隱患、排除隱患的能力。6、修改裝煤車安全生產(chǎn)操作規(guī)程,在特殊操作中制定送煤過程中焦側(cè)煤餅塌下后的應(yīng)急操作規(guī)程。7、煉焦車間、維修車間對操作規(guī)程重新貫徹學(xué)習(xí)、考試。防范措施案例十六:攔焦車導(dǎo)煙系統(tǒng)事故 2011年5月1日,西山煤氣化煉焦車間發(fā)生一起攔焦車導(dǎo)煙系統(tǒng)事故。 攔焦車在正常操作除塵系統(tǒng)時,電液油缸限位不到位,沒有完全收回除塵套筒的情況下,按正常行車,使得除塵套筒卡在集塵管道中,在受力的情況下,導(dǎo)致油缸頭斷裂。 1、責(zé)任心不強,安全意識淡薄,對規(guī)程貫徹不細(xì)。 2、未全面掌握設(shè)備的功能。 3、攔焦車聯(lián)鎖裝置當(dāng)時處于解鎖狀態(tài)。 事

23、故直接原因事故間接原因1、加強崗位操作規(guī)程的學(xué)習(xí)。2、建議電工對攔焦車除塵系統(tǒng)限位和電液油缸行程進(jìn)行聯(lián)鎖整改。解鎖運行必須由指定領(lǐng)導(dǎo)審批。3、調(diào)整攔焦車的聯(lián)鎖裝置。 防范措施案例十七:紅焦上涼焦臺事故 2011年6月7日,西山煤氣化發(fā)生一起紅焦上涼焦臺事故。 1、熄焦車在準(zhǔn)備行車時空壓機(jī)自動跳閘,導(dǎo)致熄焦車門打開,紅 焦落向涼焦臺。 2、熄焦門沒有關(guān)閉限位和指示。 1、崗位司機(jī)對熄焦車操作不熟練、性能不了解。 2、對可能發(fā)生的事故無預(yù)防措施。 3、對機(jī)電部分的巡檢制度落實不到位。 事故直接原因事故間接原因1、涼焦臺必須保證要留2米左右的底焦。2、涼焦臺操作工應(yīng)在放焦過程中加強對紅焦飛濺的監(jiān)護(hù),

24、人員要保證監(jiān)護(hù)距離。3、車間制定紅焦上涼焦臺的突發(fā)處置措施,并組織班組人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和熟練掌握。4、要求電工對關(guān)鍵部位重點進(jìn)行日查、日檢,以保證關(guān)鍵部位在處理后能正常、穩(wěn)定運行,保證安全生產(chǎn)。5、要求增加限位開關(guān),由維修車間負(fù)責(zé)安裝。6、完善操作規(guī)程,加強管理,提高操作技能,將崗位 “四懂四會”落到實處。完善交接班制度,操作中要堅持“手指口述”安全確認(rèn)法,避免類似的事故再次發(fā)生。防范措施案例十八:機(jī)側(cè)4#爐門框掛鉤斷裂事故 2011年6月7日,西山煤氣化發(fā)生一起機(jī)側(cè)4#爐門框掛鉤斷裂事故。 推焦車移門臺車提門下限位不到位,在操作時提門下限位已達(dá)到提門上限位高出5公分的位置。 1、爐門與爐門掛鉤的

25、公差為10mm左右,左右間距為5mm左右,且上橫鐵處沒有監(jiān)控設(shè)施,僅依靠爐門工目測來保證摘門及上門操作,而爐門工距上橫鐵觀察位置有6m左右,目測無法觀察到5mm位置的偏差(尤其是夜間光線不好,更看不清楚),存在指揮操作盲區(qū)。 2、軌道標(biāo)高在1#16#左右提高有5mm左右,導(dǎo)致爐門在上門過程中難度增加。 3、4#與16#炭化室對應(yīng)軌道接頭處,高低不平,摘門與上門時有溜車現(xiàn)象。 事故直接原因事故間接原因1、在發(fā)生無限位或其它故障時,待問題處理后再進(jìn)行作業(yè),禁止問題未處理強行作業(yè)。2、爐門工在摘門與上門的過程中要與推焦車司機(jī)密切配合好,保證對橫鐵的觀察和爐門掛鉤的確認(rèn)。加強爐門工對爐門掛鉤的多觀察與

26、再確認(rèn)。 3、建議廠里安排對推焦車軌道標(biāo)高進(jìn)行重新測量,接口處進(jìn)行調(diào)節(jié)。防范措施案例十九:導(dǎo)煙車爆炸事故 2011年11月11日,西山煤氣化發(fā)生一起導(dǎo)煙車爆炸事故。 導(dǎo)煙車司機(jī)在蓋爐蓋時,未對正位置,且地面除塵站風(fēng)機(jī)未按規(guī)程繼續(xù)運行20-30s后,再斷開與地面除塵站的連接,導(dǎo)致大量荒煤氣進(jìn)入導(dǎo)煙車內(nèi),形成爆炸性混合氣體,遇明火發(fā)生爆炸。 1、煉焦車間對崗位操作規(guī)程的培訓(xùn)不到位,造成職工對煤氣安全危害性認(rèn)識不清,作業(yè)過程未按規(guī)程操作。 2、煉焦車間日常管理不到位,個別職工操作過程有違章操作現(xiàn)象。 事故直接原因事故間接原因1、完善操作規(guī)程,組織崗位工人進(jìn)行學(xué)習(xí)考試。2、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行操作規(guī)程,裝完煤

27、后,蓋好爐蓋,風(fēng)機(jī)繼續(xù)運行30s。3、對防爆口進(jìn)行改造,同時加強日常檢查,保證防爆口開啟靈活。4、爐頂操作人員定員要做到一人操作一人監(jiān)護(hù)。5、裝完煤后,在車行走過程中進(jìn)行強制通風(fēng),排出導(dǎo)煙車爐膛內(nèi)的氣體。6、裝煤或出焦過程中,嚴(yán)禁其他人員靠近,嚴(yán)禁人員上導(dǎo)煙車,嚴(yán)禁人員站在防爆口對面。7、出完焦后,整個系統(tǒng)運行3-5分鐘后,方可停止風(fēng)機(jī)運轉(zhuǎn)。8、煉焦車間對地面除塵系統(tǒng)和導(dǎo)煙車進(jìn)行全面檢查。防范措施案例二十:煤氣泄漏事故 2013年4月20日,西山煤氣化發(fā)生一起中壓煤氣管線七佛溝橋段煤氣泄漏事故。 管道嚴(yán)重腐蝕 1、巡線工責(zé)任心不強,巡線不到位,檢查不認(rèn)真。 2、管理不嚴(yán),對巡線人員的日常工作考

28、核不細(xì)。 3、業(yè)務(wù)科室日常監(jiān)管不嚴(yán),考核不到位。 事故直接原因事故間接原因1、吸取事故教訓(xùn),加強對巡線人員的管理和考核力度,提高巡線效率和巡線質(zhì)量,做到問題早發(fā)現(xiàn),隱患早處理。2、加強煤氣安全宣傳工作,提高用戶和管線周邊群眾的安全防范意識和安全常識。3、加強作業(yè)搶修物資的配備和管理,加強搶修作業(yè)培訓(xùn)和教育,提升搶修作業(yè)效率和質(zhì)量。4、相關(guān)職能部門加強日??己?加強巡線及抽水作業(yè)監(jiān)管及抽查力度。5、各單位要吸取事故教訓(xùn),加強對煤氣設(shè)施的安全管理,杜絕“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象,確保煤氣設(shè)施安全運行。防范措施案例二十一:省安庫房著火事故 2013年4月26日 ,為盡快開始改擴(kuò)建工程項目綜合罐區(qū)的施工,

29、省安裝公司需對其位于加工場地的庫房進(jìn)行騰庫,在騰庫過程中發(fā)生一起著火事故。 1、省安裝公司作業(yè)人員倒庫前未斷電,在搬運庫房物資過程中,電源 線脫落短路產(chǎn)生火花,引燃地面碎紙、板房泡沫塑料,導(dǎo)致剩余甲 苯和空油漆桶發(fā)生著火,產(chǎn)生大量濃煙。 2、省安裝公司物資管理不嚴(yán)格。 1、消防檢查不到位,監(jiān)管不到位。 2、改擴(kuò)建施工現(xiàn)場管理不嚴(yán)格,未及時發(fā)現(xiàn)事故現(xiàn)場存在的消防安 全隱患。 事故直接原因事故間接原因1、開展全面的消防安全檢查工作。2、加強物資管理,制定防范措施,防止事故發(fā)生。3、嚴(yán)格執(zhí)行廠區(qū)禁煙制度。4、加強動火作業(yè)的管理。5、加強廠內(nèi)消防設(shè)施、器材管理,所有庫房必須配備滅火器。6、加快消防系統(tǒng)

30、的施工進(jìn)度。7、加大力度開展應(yīng)急救援演練活動。防范措施案例二十二:新脫硫系統(tǒng)出口爆炸著火事故 2013年8月19日,省安裝公司對西山煤氣化新脫硫綜合塔內(nèi)的施工缺陷進(jìn)行清除和施工漏項補充完善過程中,脫硫進(jìn)口處加裝排空管作業(yè)發(fā)生爆炸著火事故。 1、置換完成后,脫硫出口管道盲端存在置換盲點,造成出口管道 處殘存部分煤氣,且距離動火作業(yè)較近,在切割作業(yè)時遇明火 發(fā)生爆炸。 2、管內(nèi)爆炸沖擊波對出口盲板產(chǎn)生影響,造成盲板松動,出現(xiàn)煤 氣滲漏現(xiàn)象,爆炸時明火引燃泄漏煤氣發(fā)生著火。 事故原因1、在脫硫出口管道盲端法蘭處加裝甩頭。2、煤氣管線、設(shè)施的動火作業(yè),清洗、置換合格后,需降級動火的作業(yè),必須經(jīng)安全廠長

31、或總工程師書面批準(zhǔn),方可按降級后動火級別辦理許可手續(xù),實施動火。3、進(jìn)入容器作業(yè)、動火等特殊作業(yè),必須進(jìn)行氣體分析化驗,確認(rèn)安全后方可作業(yè),監(jiān)護(hù)人員必須堅守崗位。4、容器上動火作業(yè)時,容器內(nèi)不得有人同時進(jìn)行作業(yè)。5、置換后管道動火前,盡量帶蒸汽作業(yè),并打開附近人孔釋放壓力。6、一級動火、特殊動火,按照技術(shù)規(guī)范和相關(guān)要求必須制定專項方案,方可辦理動火證。7、外委檢修,屬地單位必須進(jìn)行安全確認(rèn)和安全監(jiān)護(hù)。 防范措施案例二十三:推焦事故 2013年10月5日,西山煤氣化煉焦廠發(fā)生一起推焦事故,整爐紅焦落在焦側(cè)平臺與攔焦車之間,燒壞攔焦車接焦盤液壓系統(tǒng)、電氣線路,導(dǎo)致攔焦車電源跳閘斷電,車輛無法啟動。

32、 1、熄焦車司機(jī)郭敏靖在未接到攔焦車司機(jī)徐斌的對位完成指令前,回復(fù)熄焦車已到 位,造成推焦車司機(jī)劉瑞軍進(jìn)行推焦作業(yè)。 2、推焦車司機(jī)劉瑞軍在發(fā)出推焦指令后,未接到熄焦車確認(rèn)回復(fù),直接進(jìn)行了推焦 操作。 3、攔焦車司機(jī)徐斌應(yīng)隨時與熄焦車、推焦車司機(jī)保持聯(lián)系,在攔焦車未就位的情況 下,熄焦車司機(jī)發(fā)出熄焦車到位指令時,未及時制止。 1、五車對位聯(lián)鎖系統(tǒng)不完好,未達(dá)到本質(zhì)安全的要求。 2、車載對講系統(tǒng)故障一直未修復(fù),車間對講機(jī)使用管理不到位,導(dǎo)致在緊急情況時 推焦車司機(jī)未能及時收到停止推焦指令。 事故直接原因事故間接原因1、加強崗位操作過程的學(xué)習(xí)。2、加強職工勞動紀(jì)律的管理和責(zé)任心教育,提升所有職工的

33、責(zé)任意識和責(zé)任心。3、加強對講機(jī)的管理,保持電量充足。加強對講機(jī)頻道的管理,所有無關(guān)單位和人員嚴(yán)禁隨意通話和更換頻道。4、完善安全設(shè)施。5、加強消防“四懂四會”培訓(xùn)和區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施的管理。 防范措施案例二十四:電捕焦油器防爆口防爆板撕裂煤氣逸出著火事故 2014年9月4日,西山煤氣化焦化一廠化產(chǎn)車間冷鼓工段操作工在巡檢時發(fā)現(xiàn)2#電捕焦油器頂部冒煙,匯報車間及調(diào)度后切斷2#電捕焦油器電源,此時2#電捕焦油器防爆口發(fā)現(xiàn)明火。 在煤氣壓力波動的情況下,因防爆板強度不足,使得防爆板撕裂,導(dǎo)致空氣從防爆口吸入發(fā)生著火。在事件過程前后,在線監(jiān)測到煤氣中的氧含量為0.6%,未達(dá)到報警值1%,所以未超標(biāo)。初步

34、判斷屬設(shè)備自身在內(nèi)部煤氣波動情況下的泄壓裝置的表現(xiàn)。 電捕焦油器防爆口的防爆板為厚度的鋁板,其作用是煤氣壓力波動時泄壓性質(zhì)的安全閥。自電捕焦油器2012年投入運行后因?qū)Υ斯に嚥涣私狻⒃O(shè)備廠家沒告知、其說明書中沒注明因此一直未進(jìn)行更換。事故直接原因事故間接原因1、定期對電捕焦油器防爆口防爆板進(jìn)行更換。2、加強煤氣含氧量的在線分析與監(jiān)控。3、定期對電捕焦油器進(jìn)行清掃;定期對電捕焦油器的絕緣子進(jìn)行檢驗測試。4、加強崗位的巡回檢查力度。5、組織人員對廠內(nèi)所有防爆、防火設(shè)施進(jìn)行全面檢查。6、加強崗位的應(yīng)急處置能力。7、保障足夠的蒸汽量和消防設(shè)施完好。8、聯(lián)系設(shè)備廠家,對電捕焦油器進(jìn)行全面檢查。防范措施案

35、例二十五:攔焦車火災(zāi)事故 2014年8月22日,山焦焦炭益隆煉焦車間2#攔焦車發(fā)生一起火災(zāi)事故。事故造成煉焦車間2#攔焦車內(nèi)配電柜及電氣線路損壞,直接經(jīng)濟(jì)損失元。 攔焦車電源進(jìn)線線路長期處于高溫狀態(tài)造成電纜絕緣等級下降、線路老化。由于火災(zāi)現(xiàn)場破壞嚴(yán)重,經(jīng)分析引起火災(zāi)的原因可能有兩個:(1)電氣線路短路造成電氣火災(zāi)事故(2)落地紅焦高溫?zé)驹斐傻幕馂?zāi)事故。 事故直接原因1、電儀、煉焦車間缺乏對工況環(huán)境差的設(shè)備、電器設(shè)施的重點巡檢、重點監(jiān)控,缺乏有效的對設(shè)備的防護(hù)措施。2、煉焦車間因出焦時多次出現(xiàn)紅焦塌落現(xiàn)象,造成電氣設(shè)施處于高溫狀態(tài),給事故產(chǎn)生埋下隱患。3、電氣、煉焦車間相關(guān)人員對攔焦車電氣設(shè)施

36、運行的工作環(huán)境及高溫運行條件認(rèn)識不足,對于可能出現(xiàn)隱患的死角的位置沒能做到重點監(jiān)控、提前預(yù)防。1、加強現(xiàn)場操作管理。2、加強對職工的突發(fā)情況應(yīng)急處置的培訓(xùn)力度。3、吸取本次事故教訓(xùn),落實相應(yīng)的管理制度、采取必要措施、加強對惡劣工況狀況下設(shè)備的巡檢、檢修工作。4、開展全方位的隱患排查,進(jìn)行“五定”落實,限期整改。5、出臺惡劣工況狀況下設(shè)備的維護(hù)、巡檢管理辦法。事故間接原因防范措施案例二十六:1#進(jìn)線失電事故 2014年8月23日,山焦焦炭益興焦化雙回路運行中的1#電源外線突然遭到雷擊,造成益興公司全廠停電,發(fā)生檢修費用計20000元。 雷電直接擊到1#進(jìn)線線路11#桿處,造成兩電源線間拉弧放電導(dǎo)

37、致電纜線熔斷 事故直接原因1、在處于空曠地帶的10kv輸電高壓線上加裝防雷接地環(huán)。2、在10kv輸電線路轉(zhuǎn)角處鋼桿上加裝避雷器,同時做好接地設(shè)施。3、著手建立外線輸電線路的巡檢制度,確定外線巡檢人員,加強外線巡檢及維護(hù)工作。防范措施案例二十七:高空墜落事故 2012年2月15日四川同慶南風(fēng)元明粉二車間發(fā)生一起人員傷亡事故。維修工李某維修振動篩時,不慎從高空墜落,造成其后腦皮層開裂。 維修人員在高處作業(yè)時未戴安全帽、系安全繩。 1、設(shè)備檢修場所安全防護(hù)設(shè)施不完善。 2、違章作業(yè)。 3、安全意識不強,檢修操作時不注意方式方法。 事故直接原因事故間接原因1、加強對作業(yè)人員安全教育,提高安全防范意識,

38、杜絕習(xí)慣性違章行業(yè)。2、及時對循環(huán)流化床管道進(jìn)行拆除,加寬振動篩南端的檢修平臺并安裝上防護(hù)欄桿。3、進(jìn)行安全自查自糾,重點對安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查。防范措施案例二十八:叉車傷人事故 2011年7月16日,淮安元明粉精硝車間發(fā)生一起叉車致人傷害事故。該事故是一起違章作業(yè)導(dǎo)致特種車輛傷害事故,事故造成1名員工腿部骨折。 叉車工楊某未將車鑰匙拔掉就去休息;放料工周某不懂叉車駕駛,也從未駕駛過叉車,就啟動叉車。啟動后的叉車在叉好裝料的板子后不是按常規(guī)先后退再掉頭往前進(jìn),而是直接往前沖去,正好把正在抬空托盤的包裝工劉某擠壓到托盤和包裝機(jī)之間,致使劉左腿骨折。 1、包裝工周某擅自動用不屬于自己分管的設(shè)備(叉

39、車),違章操作特 種設(shè)備而造成的。 2、精硝車間對包裝人員亂開叉車管理不到位。 3、倉儲對特種設(shè)備管理不到位。 事故直接原因事故間接原因 1、加強對特種設(shè)備和特種設(shè)備操作人員的管理,完善規(guī)章制度。 2、公司所有員工做出書面承諾,絕不違章作業(yè),不是自己分管 的設(shè)備不動,自己分管的設(shè)備不許別人動。 3、對事故進(jìn)行反思,對違反勞動紀(jì)律、違章指揮、違章作業(yè)的 現(xiàn)象進(jìn)行深刻剖析,總結(jié)教訓(xùn)。防范措施案例二十九:鐵路運輸部“2.4”事故 2009年2月4日,山焦鹽化鐵路運輸部自備機(jī)車在專用鐵路中心站進(jìn)行調(diào)車作業(yè),當(dāng)作業(yè)至第1鉤2+4(2道停留車2組,第一組1輛,第2組3輛)推進(jìn)至牽出線時,調(diào)車列前部1-3位

40、車輛溜逸撞上牽出線車檔,構(gòu)成嚴(yán)重安全問題。 調(diào)車人員未確認(rèn)車輛連掛狀態(tài)、且推進(jìn)前也未對車輛進(jìn)行試?yán)?1、業(yè)務(wù)培訓(xùn)不到位,職工責(zé)任意識淡薄、業(yè)務(wù)素質(zhì)低,對當(dāng)前 國鐵要求認(rèn)識不準(zhǔn),對安全形勢認(rèn)識不清。 2、安全檢查執(zhí)行不力。 事故直接原因事故間接原因1、組織安全教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)演練。2、加強安全管理,全面進(jìn)行檢查;強化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),對存在的嚴(yán)重安全隱患,從嚴(yán)追查責(zé)任,限期整改;對在作業(yè)中簡化作業(yè)程序,降低作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的人員,從嚴(yán)處理,堅決防止類似事情的發(fā)生。使管理人員和作業(yè)人員的工作態(tài)度發(fā)生根本性的改變。3、企業(yè)負(fù)責(zé)人及職能部門加強現(xiàn)場卡控,及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,確保作業(yè)的絕對安全。對線路設(shè)施進(jìn)行一次全面檢查,對短缺和需要進(jìn)一步增設(shè)的安全硬件設(shè)施進(jìn)行補缺和增設(shè)。防范措施案例三十:硫化鋇車間機(jī)械傷害事故 2013年1月5日,山焦鹽化鋇業(yè)分公司硫化鋇車間發(fā)生一起機(jī)械傷害事故,該事故是一起責(zé)任事故。 操作人員在翻越運轉(zhuǎn)的大傾角皮帶機(jī)時,外衣被轉(zhuǎn)向壓棍纏

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