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文檔簡介

第頁300MW循環(huán)流化床鍋爐安全控制方案

前言

300MW循環(huán)流化床鍋爐機(jī)組是現(xiàn)在世界上在運(yùn)的最大循環(huán)流化床機(jī)組,目前云南境內(nèi)已經(jīng)投運(yùn)了4臺(tái)300MW機(jī)組,到2007年x月xx日,在機(jī)組整套啟動(dòng)期間,由于電氣方面的原因,#1引風(fēng)機(jī)突然跳閘,由此引起了爐膛壓力的急劇變化,并導(dǎo)致了爐膛壓力主保護(hù)動(dòng)作,觸發(fā)了鍋爐跳閘,鍋爐跳閘又聯(lián)跳了汽機(jī)。事故過程的爐膛壓力變化趨勢(shì)如圖1所示。

圖1中,#1引風(fēng)機(jī)跳閘后,引起了爐膛壓力的急劇變化,14:59:14#1引風(fēng)機(jī)跳閘,14:59:17#1二次風(fēng)機(jī)跳閘,15:00:07爐膛正壓超過4000Pa,爐膛壓力保護(hù)動(dòng)作觸發(fā)鍋爐跳閘,15:00:58爐膛負(fù)壓又超過了-3000Pa,可以看出事故過程中爐膛壓力在正、負(fù)方向均發(fā)生了很大的變化。這種急劇的壓力變化,一方面影響了機(jī)組的安全、穩(wěn)定運(yùn)行;另一方面從設(shè)備的使用壽命來說,爐內(nèi)較大的壓力變化,對(duì)膨脹節(jié)、耐磨耐火材料均是很大的沖擊,不利于機(jī)組的長期穩(wěn)定運(yùn)行。

三、事故原因分析及解決措施

從事故的直接原因來看,電氣側(cè)故障引起了#1引風(fēng)機(jī)跳閘,從而導(dǎo)致了這次事故。但認(rèn)真分析一下就會(huì)發(fā)現(xiàn),單臺(tái)輔機(jī)跳閘并不應(yīng)該觸發(fā)鍋爐跳閘,所以引起事故的原因是多方面的,應(yīng)該從多個(gè)方面加以分析和解決。

3.1RB功能未及時(shí)投用

機(jī)組在高負(fù)荷下運(yùn)行時(shí),發(fā)生重要輔機(jī)跳閘,協(xié)調(diào)回路應(yīng)該馬上減負(fù)荷、減燃料,同時(shí)通過機(jī)組的自動(dòng)控制回路確保主汽壓力、主汽溫度、再熱器溫度、爐膛壓力、含氧量、汽包水位、除氧器水位、凝汽器水位等重要參數(shù)的控制。由于在基建調(diào)試階段,RB功能還未投用,以致#1引風(fēng)機(jī)跳閘后,燃料量沒有及時(shí)減下來,相應(yīng)總風(fēng)量指令也沒有減少,#1二次風(fēng)機(jī)跳閘后,#2二次風(fēng)機(jī)導(dǎo)葉持續(xù)開大,導(dǎo)致送風(fēng)過量,是爐膛壓力沖高的一個(gè)重要原因。

所以,及時(shí)投用RB,對(duì)確保機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行,將發(fā)揮積極的作用。

3.2引風(fēng)機(jī)出力不夠

由于輔機(jī)設(shè)備選型不同,該廠在負(fù)荷270MW、給煤量200t/h時(shí),引風(fēng)機(jī)靜葉開度已在80%以上,且其中一臺(tái)引風(fēng)機(jī)電流已接近額定電流;而負(fù)荷在300MW、給煤量210t/h的已投運(yùn)參照電廠的引風(fēng)機(jī)靜葉開度均小于60%。#1引風(fēng)機(jī)跳閘時(shí),#2引風(fēng)機(jī)靜葉雖然及時(shí)開大,補(bǔ)償#1引風(fēng)機(jī)的出力,但#1引風(fēng)機(jī)跳閘時(shí)#2引風(fēng)機(jī)靜葉開度已到達(dá)84%,#2引風(fēng)機(jī)的調(diào)整余量是很有限的。在機(jī)組整套啟動(dòng)中,引風(fēng)機(jī)出力達(dá)不到制定要求,嚴(yán)重影響了機(jī)組的帶負(fù)荷能力。引風(fēng)機(jī)出力不夠,是爐膛壓力沖高的一個(gè)重要原因。

3.3輔機(jī)聯(lián)鎖時(shí)間過長

在兩臺(tái)二次風(fēng)機(jī)均運(yùn)行時(shí),#1引風(fēng)機(jī)跳閘,要聯(lián)跳#1二次風(fēng)機(jī)。從動(dòng)作結(jié)果來看,邏輯聯(lián)鎖沒有問題,但聯(lián)跳時(shí)間過長,#1引風(fēng)機(jī)跳閘后,經(jīng)過3秒鐘#1二次風(fēng)機(jī)才跳閘。輔機(jī)聯(lián)鎖時(shí)間過長,也是爐膛壓力沖高的一個(gè)重要原因。

利用DCS系統(tǒng)的SOE記錄功能,我們做了引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)的輔機(jī)聯(lián)鎖試驗(yàn)。通過模擬引風(fēng)機(jī)的跳閘信號(hào),從SOE記錄來看,引風(fēng)機(jī)聯(lián)跳同側(cè)送風(fēng)機(jī)的時(shí)間均在2.7秒左右;檢查DCS系統(tǒng)中風(fēng)煙系統(tǒng)主要輔機(jī)聯(lián)鎖邏輯運(yùn)算周期均為500ms,將運(yùn)算周期由500ms改為100ms再重復(fù)做輔機(jī)聯(lián)鎖試驗(yàn),引風(fēng)機(jī)聯(lián)跳同側(cè)二次風(fēng)機(jī)的時(shí)間均在300ms以內(nèi)。

3.4對(duì)總風(fēng)量指令上限進(jìn)行限制

原總風(fēng)量指令是由風(fēng)/煤比計(jì)算而來的,所以#1引風(fēng)機(jī)和#1二次風(fēng)機(jī)跳閘后,燃料量未減,總風(fēng)量指令也未減小,以致送風(fēng)過量。如果此時(shí)#2引風(fēng)機(jī)有足夠的調(diào)整余量,那么還是可以實(shí)現(xiàn)爐膛壓力控制的。

從機(jī)組安全運(yùn)行的角度合計(jì),針對(duì)設(shè)備出力狀況,對(duì)總風(fēng)量指令回路合計(jì)加入引風(fēng)機(jī)的出力上限限制??傦L(fēng)量指令由原來的風(fēng)/煤指令改為:針對(duì)吸風(fēng)機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù)給出的風(fēng)量指令與原風(fēng)/煤指令的小選值。吸風(fēng)機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù)的風(fēng)量指令依據(jù)試驗(yàn)定為:1臺(tái)吸風(fēng)機(jī)運(yùn)行同意送風(fēng)量450kNm3/h,2臺(tái)吸風(fēng)機(jī)運(yùn)行同意送風(fēng)量1100kNm3/h。

這樣,可以對(duì)進(jìn)入爐膛的總風(fēng)量進(jìn)行上限限制,確保引風(fēng)機(jī)在出力范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)對(duì)爐膛壓力的控制;同時(shí),為了確保爐內(nèi)燃燒,在煙氣含氧量小于1.5%時(shí),對(duì)燃料量進(jìn)行閉鎖增,避免進(jìn)入爐內(nèi)的送風(fēng)不夠。

3.5對(duì)引、送風(fēng)調(diào)節(jié)回路進(jìn)行調(diào)整

如圖1,在原來的控制方案中,#1引風(fēng)機(jī)聯(lián)跳#1二次風(fēng)機(jī),相應(yīng)控制回路中#1二次風(fēng)機(jī)的導(dǎo)葉取消分配,原#1二次風(fēng)機(jī)的出力由#2二次風(fēng)機(jī)來補(bǔ)上,送風(fēng)不減反增地進(jìn)入爐膛,而此時(shí)#2引風(fēng)機(jī)靜葉開度已到最大,已經(jīng)沒有調(diào)整余度去控制爐膛正壓。

針對(duì)這種狀況,同時(shí)結(jié)合總風(fēng)量回路的調(diào)整,關(guān)于送風(fēng)、引風(fēng)調(diào)節(jié)回路,單臺(tái)風(fēng)機(jī)跳閘時(shí),風(fēng)機(jī)出力不再疊加到另一臺(tái)風(fēng)機(jī)上,風(fēng)機(jī)導(dǎo)葉依據(jù)被調(diào)量進(jìn)行調(diào)節(jié)。

3.6增加鍋爐跳閘聯(lián)跳引風(fēng)機(jī)

依據(jù)原邏輯,鍋爐跳閘只聯(lián)跳一次風(fēng)機(jī)和高壓流化風(fēng)機(jī),停止?fàn)t膛內(nèi)的物料循環(huán),而不聯(lián)跳引風(fēng)機(jī)和送風(fēng)機(jī),目的是堅(jiān)持爐內(nèi)的煙氣循環(huán);在鍋爐跳閘的所有觸發(fā)條件中,只有爐膛壓力低低既觸發(fā)鍋爐跳閘,還聯(lián)跳引風(fēng)機(jī);即除爐膛壓力低低外的入口條件,只觸發(fā)鍋爐跳閘,不會(huì)聯(lián)跳引風(fēng)機(jī)。

圖1中鍋爐跳閘時(shí),#2引風(fēng)機(jī)靜葉已全開,鍋爐跳閘聯(lián)跳一次風(fēng)機(jī)和高壓流化風(fēng)機(jī)雖然使進(jìn)入爐膛內(nèi)的總風(fēng)量減少很多,但風(fēng)量測(cè)量單元是有測(cè)量延時(shí)的,同時(shí)由于#2引風(fēng)機(jī)靜葉輸出早就已經(jīng)飽和,必須總風(fēng)量減小到一定量才開始關(guān)小,而且引風(fēng)機(jī)靜葉往下關(guān)也必須要一按時(shí)間,最終導(dǎo)致一次風(fēng)機(jī)和高壓流化風(fēng)機(jī)跳閘引起的風(fēng)量減小速度超過引風(fēng)機(jī)靜葉回關(guān)速度,所以出現(xiàn)了圖1中鍋爐跳閘后爐膛負(fù)壓沖向了-3000Pa。

從鍋爐安全的角度合計(jì),在鍋爐主保護(hù)邏輯中,增加鍋爐跳閘聯(lián)跳引風(fēng)機(jī)(送風(fēng)機(jī)由引風(fēng)機(jī)來聯(lián)跳)邏輯,即不管鍋爐跳閘的入口條件是什么,只要發(fā)生鍋爐跳閘,都要聯(lián)跳引風(fēng)機(jī)和送風(fēng)機(jī)。

3.7建議增加鍋爐聯(lián)跳汽機(jī)的推斷條件

圖1中鍋爐跳閘后,通過機(jī)爐大聯(lián)鎖聯(lián)跳了汽機(jī)。但300MW循環(huán)流化床鍋爐在爐膛和外置床內(nèi)有大量的熱床料,蓄熱量非常大,鍋爐跳閘后在一按時(shí)間內(nèi)仍能保持主汽流量和蒸汽品質(zhì),所以鍋爐跳閘后并不一定要跳汽機(jī),如果能在短時(shí)間內(nèi)排除鍋爐側(cè)故障,那么這期間汽機(jī)是可以不用解列的。

從已投運(yùn)的300MW參照電廠的實(shí)際運(yùn)行來看,由于鍋爐內(nèi)大量的熱量蓄積,運(yùn)行中曾出現(xiàn)鍋爐跳閘后5個(gè)多小時(shí),汽機(jī)仍堅(jiān)持并網(wǎng)運(yùn)行。所以,針對(duì)300MW循環(huán)流化床鍋爐的特點(diǎn),如果既合計(jì)確保機(jī)組安全,又盡量利用循環(huán)流化床的優(yōu)點(diǎn),盡量減少停機(jī),這樣可以給電廠減少不必要的經(jīng)濟(jì)損失。

因此建議增加鍋爐聯(lián)跳汽機(jī)的推斷條件,參照方案如下:增加主汽溫低于430℃報(bào)警、主汽溫變化率高(5℃/MIN)報(bào)警、主汽溫變化率低(-5℃/MIN)報(bào)警、主汽溫過熱度低(120℃)報(bào)警和主汽溫過熱度低低(100℃)報(bào)警,以

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