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水泥磨出現(xiàn)飽磨的原因及具體的處理方式探討一、飽磨過程中參數(shù)變化公司使用的是①3.2mXl3m開式水泥粉磨系統(tǒng),無輥壓機和內(nèi)選粉機,前端只對熟料使用破碎機進行破碎。無烘干。在進入冬季以來,隨著氣溫的下降,市場需求量的降低,磨機間斷性開機,入磨的物料溫度較低,冬季的供電電壓電流變化較大,如果控制方面做出調(diào)整,可能會發(fā)生飽磨現(xiàn)象。在實際運行中發(fā)現(xiàn),飽磨初期操作參數(shù)中磨機電流比正常升高l?2A(且不穩(wěn),出現(xiàn)上下擺動),入庫提升機電流會降低、偏小,出磨水泥溫度沒有明顯變化,出磨物料的細度初期偏細(出現(xiàn)過粉磨現(xiàn)象)。飽磨初期至有明顯飽磨現(xiàn)象要持續(xù)3?5h,在這過程中如果調(diào)整不到位或發(fā)現(xiàn)不及時磨頭將會出現(xiàn)大量返料,磨機電流直線下降,入庫提升機的電動機電流接近空載電流,出磨負壓升高,出現(xiàn)這種情況表明,磨機這時已是嚴重飽磨,沒有出料了,并且出磨水泥溫度逐漸在降低。當磨機飽磨現(xiàn)象消失時,參數(shù)變化為:出磨水泥溫度上升幅度較大,磨出口負壓與飽磨時下降,磨機電流、入庫提升機電流逐漸升高,并逐漸接近正常操作值,說明飽磨現(xiàn)象已經(jīng)消除。注意:在飽磨消除后的2h內(nèi)加產(chǎn)量幅度不要太大,2h后可穩(wěn)定到原來的臺時產(chǎn)量。因為飽磨后,一倉鋼球級配被打亂,如果加產(chǎn)幅度變大又會出現(xiàn)飽磨現(xiàn)象。當參數(shù):磨機電流、出磨負壓和出磨水泥溫度出現(xiàn)變化時,必須及時分析原因,飽磨初期可以降低臺時產(chǎn)量5-10t/h左右進行調(diào)整,若在15-20min內(nèi)仍無明顯改善時,必須止料處理,并且加大磨機通風,增加磨內(nèi)流速,如果出現(xiàn)大量磨頭返料現(xiàn)象說明飽磨現(xiàn)象已經(jīng)很嚴重,磨機隔倉板篦縫已經(jīng)堵塞。二、實際生產(chǎn)中水泥磨“飽磨”(滿磨)的原因飽磨”是管磨機進、出料量失去平衡,在短時間內(nèi),磨內(nèi)存料量過多所致,當磨音發(fā)悶,磨機電機電流表讀數(shù)下降,卸出的物料很少時,說明是“飽磨”其原因有以下幾個方面:(1)喂料量過多或人磨物料粒度變大、變硬,易磨性變差,沒有及時降低喂料量。導(dǎo)致磨機工況逐漸惡化,一倉破碎能力顯著下降,物料進出失去平衡,大量沒有破碎的熟料夾在隔倉板篦縫中,使得一倉的物料不能及時排出,倉內(nèi)存料過多出現(xiàn)飽磨。(2)入磨物料的水份過大,且通風不良,風不能將粉磨過程中產(chǎn)生的水蒸汽和細物料及時帶出磨外,致使物料因濕度大而粘附于鋼球和襯板表面,使鋼球的沖擊減弱,增大緩沖作用降低粉磨效率;同時濕料還會阻塞隔倉板和出料篦板的縫隙,引起排料困難。物料流速減慢,造成“糊磨”。(3)鋼球級配不當,一倉內(nèi)小球過多,平均球徑太小,或填充率過低,或一倉研磨體填充率比二倉低得太多,也可能是鋼球磨損嚴重,而沒有補球或倒球清倉,沖擊力不強,導(dǎo)致粉磨作用減弱。(4)一、二倉間某一或兩塊隔倉板局部斷脫或穿孔,致研磨體竄倉,粉磨能力大降,造成級配失調(diào)。(5)隔倉板或出磨篦縫被碎鐵屑和雜物嚴重堵死,篦孔變小,磨內(nèi)通風不暢,造成飽磨。(6)在冬季,由于入磨物為的溫度較低,磨內(nèi)溫度提升較慢,要適當?shù)慕档腿肽ノ锪系臄?shù)量。(7)外界因素的影響:外界供電電壓過低,導(dǎo)致設(shè)備運轉(zhuǎn)參數(shù)未達到要求,造成物料在磨內(nèi)不能正常研磨。三、“飽磨”的解決方法:(1)先大幅度減少喂料5-10t左右;(2)并加大磨內(nèi)通風,拉大磨尾風門5-10%左右,將磨內(nèi)物料拉出,發(fā)現(xiàn)入庫提升機電流增高,說明磨內(nèi)物料已拉出,待入庫提升機電流下降或穩(wěn)定時,觀察磨主電機電流是否增大,如果比飽磨期間電流有所增加,說明飽磨現(xiàn)象已消除,這時可以逐漸小幅度增加喂料,調(diào)整磨尾風至正常范圍。(3)如果降喂料量效果不明顯,這時就需要立即采取止料處理,有條件的話在水泥磨中加三乙酵胺下腳料或多用干礦渣,使磨機在少料或無料下運轉(zhuǎn),以產(chǎn)生較多的熱量。促使水分較快地蒸發(fā),并被熱氣流帶走;同時使鋼球上、襯板上和隔倉板篦縫中粘附的物料,在其粘附體的受熱膨脹下開裂,并在研磨體反復(fù)沖擊下剝落,使磨機在運轉(zhuǎn)中自行清刷研磨體,待磨音恢復(fù)正常后,再逐漸增加喂料量,或止料后先拉大磨尾門5-10%,1-2分鐘后在關(guān)閉磨尾風門開度,以便夾在篦縫的物料顆粒掉落,然后逐漸拉大磨尾風門2分鐘,重復(fù)進行,直到看到入庫提升機電流、磨主電機電流逐漸升高,這時說明了磨內(nèi)物料已被拉出,說明飽磨現(xiàn)象已經(jīng)消除。然后逐漸增加喂料量,在飽磨消除后的2h內(nèi)加產(chǎn)量幅度不要太大,l-2h后可穩(wěn)定到原來的臺時產(chǎn)量。因為飽磨后,一倉鋼球級配被打亂,如果加產(chǎn)幅度變大又會出現(xiàn)飽磨現(xiàn)象。如果飽磨止料處理lh后無效,則要停機,打開磨門檢查,是否隔倉板損壞,研磨體竄倉;是否隔倉板堵塞嚴重。檢查時可出現(xiàn)以下情況:板上粘料很厚(有的約達50mm),鋼球上包著很厚的料層;隔倉板篦縫嚴重堵塞;倉內(nèi)(主要是一倉)約90%的有效空間被研磨體和物料占據(jù)。根據(jù)實際情況采取處理方法。值得注意的是,在出現(xiàn)較為嚴重的飽磨現(xiàn)象時盡量不要立即采取停磨措施,一旦停磨有可能導(dǎo)致磨機啟動不起來。停磨是最后的措施。五、為什么飽磨時水泥磨主電機電流會增大?因為飽磨時磨內(nèi)(一般是一倉)物料過多,鋼球?qū)ν搀w的作用力減小,因為磨機電流主要來源與鋼球?qū)ν搀w的沖擊力,磨機飽磨后鋼球帶球高度下降,對筒體的沖擊力小了,電流就小了。同樣,待斷料或磨機較空時,鋼球?qū)ν搀w的沖擊力很大,電流也就越大。當發(fā)生飽磨時,由于研磨體作用力矩變小磨機電流會大幅下降,同時入庫提升機電流幾乎接近空載電流,出磨負壓升高,出磨水泥溫

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