




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
高溫混合氣采油技術他,英俊瀟灑,還有一桶石油……發(fā)生原理及設備簡介1技術優(yōu)勢2應用條件3實際應用效果4高溫混合氣采油技術設備簡介混合氣發(fā)生器成套裝置是利用液體火箭發(fā)動機高壓高溫燃燒技術研制的一種油田用石油熱采注氣裝備,由以下五部分構成:混合發(fā)生器本體(氣-汽發(fā)生器)高壓空氣供應系統(tǒng)(高壓空壓機)燃料供應系統(tǒng)(柴油供應系統(tǒng))水供應系統(tǒng)測控中心(測控系統(tǒng))
1.發(fā)生原理及設備簡介1.發(fā)生原理及設備簡介①氣-汽發(fā)生器②高壓空壓機③水供應系統(tǒng)④柴油供應系統(tǒng)⑤測控系統(tǒng)低成本、熱效率高、靈活機動1.發(fā)生原理及設備簡介核心裝置:①氣-汽發(fā)生器
氣-汽發(fā)生器工作原理利用燃燒學、流體力學、傳熱學、工程熱力學的原理與工程技術研制的供石油熱采使用的“高溫混合氣體注氣裝置”。工作介質:燃料(柴油、原油、天然氣等)、空氣和水。原理過程:用空氣中的氧作為氧化劑,用柴油(原油、天然氣)作燃燒劑,在高溫下進行燃燒,產生高溫燃氣(2000℃),再通入水與之摻混進行熱交換,使水吸熱汽化,使燃氣放熱降溫,產生的蒸汽燃氣混合氣,成分為水蒸汽(干度大于95%)50%、氮氣40%、二氧化碳10%。1.發(fā)生原理及設備簡介1.發(fā)生原理及設備簡介裝置基本參數蒸汽燃氣混合氣體產生量:G=800~1200m3/h燃料(以柴油為例)消耗量:Gr=120~160kg/h電力消耗:235Kw高溫混合氣體干度:≥95%高溫混合氣體壓力(隨井壓自動調節(jié)):P=1~25MPa高溫混合氣體溫度(按采油工藝需要設定):T=150~350℃裝置的特點
能源利用率高不污染環(huán)境含有效成分,與原油混相體積小、重量輕運行成本低2.技術優(yōu)勢
較快提高地層壓力高溫混合氣注入速度可達到14400~24000m3/d,比常規(guī)注水恢復地層壓力速度快;氣相滲透率遠大于液相,壓力波及范圍更大、更快,驅替效果和排液效果更好;高溫混合氣在地層內的重力分異作用,形成局部氣頂和氣體的超覆,具有重力驅油作用,并能夠在一定范圍內壓制底水或邊水。防析蠟和降粘高溫混合氣中的水蒸氣熱焓高,保證注入介質的溫度,防止油層析蠟,對稠油又有降粘作用;高溫混合氣中的二氧化碳具有一定的溶解性,可使稠油粘度降低20~30%。
改善微觀驅替效果高溫混合氣中添加表面活性劑,可減小驅替介質與原油界面的表面張力,降低驅替壓力,同時改變巖石表面的潤濕性,從而提高驅替效率;高溫混合氣添加發(fā)泡劑形成的泡沫,可封堵非均質油層中的大空隙及通道,具有調驅作用,提高儲量的動用程度;高溫混合氣中的二氧化碳溶于水中具有酸化作用。提高油層滲透率;高溫混合氣中添加防膨脹劑可防止粘土礦物的膨脹;高溫混合氣可防止對油層的冷傷害;高溫混合氣非常適合水敏以及注水較困難的區(qū)塊。3.應用條件稀油油藏(含高凝油油藏)具有氣頂(或無氣頂)帶邊、底水的層狀或塊狀砂巖、裂縫性油藏可采用注入高溫混合氣的方法,即可提高地層壓力又可壓制邊底水,提高油井產量、控制含水上升速度或降低含水。注水開發(fā)油藏(尤其是中質油油藏)確定合理的段塞比及注入參數,實施水與高溫混合氣段塞驅,降低原油粘度,擴大掃油面積,提高注入介質的波及體積。析蠟嚴重油藏可用高溫混合氣進行解堵和驅替。水瑣嚴重區(qū)添加防膨劑等藥劑可有效解除水鎖,并將井底周圍存水大量排出。特別適合水敏油藏、高凝油藏和不適宜注水開發(fā)的油藏3.應用條件中質稠油油藏高輪次吞吐開發(fā)的中后期油藏油汽比已到經濟極限值,采用高溫混合氣驅或與水蒸氣混注或進行段塞驅,是改變蒸汽吞吐開發(fā)方式的經濟有效方法之一。常規(guī)開發(fā)的稠油油藏利用高溫混合氣輔助蒸汽吞吐即經濟又有效。蒸汽吞吐過程中產生了大量井下存水利用高溫混合氣進行吞吐排液,既可繼續(xù)向油層提供熱量同時大量的氣體又可將地下存水排出,提高稠油油藏的回采水率。原油粘度小于5000mPs的吞吐開發(fā)油藏特別適合開發(fā)中后期的普通稠油油藏3.應用條件高溫混合氣選井及現場條件要求地質構造上貼近頂部;油層井段相對集中,完井質量合格;油層單層厚度大于2m;油層連通系數大于0.3;油層孔隙度大于10%,滲透率大于10毫達西;初期產量較高、累積產量高、目前液面較低、產量較低;井場具備變壓器且不小于250KVA(或者具有同樣功率的發(fā)電機);注氣井口要求是熱采井口;注氣管柱最好采用熱采管柱。4.實際應用效果曙1-43-530井組試驗(遼河油田曙光油田杜66塊)
1998年氣-汽發(fā)生器試驗裝置研制成功后,當年在曙光油田杜66塊的曙1-43-530井組進行了氣-汽段塞驅開采工藝試驗。試驗取得成功后,于2000年在美國SPE發(fā)表題為“氣-汽段塞驅提高中質稠油采收率”的論文,同年美國JPT雜志予以轉載?!?】氣-汽段塞技術(WAG技術)提高采收率油田試驗4.實際應用效果
曙1-43-530井組試驗(遼河油田曙光油田杜66塊)
油藏概況油層厚度:17.4m地下原油粘度:107.8mPa.s原始地層溫度:47.0C
孔隙度:24%地面原油粘度:3321.7mPa.s原始地層壓力:11MPa
滲透率:675mD油層埋深:1020~1160m目前地層壓力:1.01MPa
開發(fā)概況蒸汽吞吐方式開采平均吞吐周期:5.3區(qū)塊油汽比:0.44
平均單井日產油:1.8t綜合含水:64%采油速度:1.28%
采出程度:25.8%平均油井動液面:981m試驗前井組生產現狀9口生產井有4口停產,日產液14.2t,井組日產油1.7t,綜合含水88%。該井組幾乎處于停產狀態(tài)?!?】氣-汽段塞技術(WAG技術)提高采收率油田試驗4.實際應用效果
曙1-43-530井組試驗(遼河油田曙光油田杜66塊)實驗過程第一段塞時間:1998.12.07~1999.02.10,中心井43-530井注入氣-汽混合物累計注入時間:1106hr(65d)注入壓力:7~8MPa注入溫度:200~250℃累計注入量:72×104m3井底壓力:4.11MPa井底溫度:88.8℃時間:1999.04.18,開始注熱水注水壓力:0~2Mpa
注水溫度:80~90℃日注水量:100m3第二段塞時間:1999.12.03~2000.01.20累計注入時間:936hr(48d)注入壓力:6~10MPa注入溫度:200~250℃注水壓力:3~5MPa注水溫度:80~90℃日注水量:100m3【1】氣-汽段塞技術(WAG技術)提高采收率油田試驗4.實際應用效果非常好的增產效果
曙1-43-530井組試驗(遼河油田曙光油田杜66塊)實驗效果試驗后(1999年3月13日)4口停產井全部恢復生產,見到產液量大幅度增加,含水下降,井組最高日產液48.5t,日產油29.2t,含水39.8%。截止2000年1月31日,該井組累計增產原油4215.8t?!?】氣-汽段塞技術(WAG技術)提高采收率油田試驗4.實際應用效果
曙1-43-530井組試驗(遼河油田曙光油田杜66塊)實驗效果吸氣剖面測試:1998年報12月16日測四參數,測試曲線見下圖。測試結果表明:井深900m處溫度曲線出現明顯拐點,認為是氣水混相帶。油層底部吸氣好,層號:49、50、51、48、44。吸氣厚度15.4m,占油層總厚度的33.6%?!?】氣-汽段塞技術(WAG技術)提高采收率油田試驗4.實際應用效果
曙1-43-530井組試驗(遼河油田曙光油田杜66塊)實驗效果地層壓力測試:試驗前測得地層壓力為1.01MPa。注氣后,距中心注入井100m的43-0530井,測壓結果為2.47MPa。油井液面測試:油井液面測試結果見表?!?】氣-汽段塞技術(WAG技術)提高采收率油田試驗4.實際應用效果油田試驗結論:
1998-2000年期間,在遼河油田共進行氣-汽段塞驅試驗5井次(4個井組),吞吐試驗2個井次。通過上述試驗取得如下認識:氣-汽段塞驅(WAG)試驗見到提高地層壓力、降低油井含水、提高產液及產油量的好效果。說明此項技術(WAG)提高油田采收率是可行的。此次試驗尚存在不足。其一,氣段塞過大,其二,段塞數量太少。因此,表明試驗參數控制合理,效果將會更好。采用吞吐方式效果較好,兩口井分別注高溫混合氣72000m3、75000m3;分別增油556噸、479噸,平均單井增油518噸。【1】氣-汽段塞技術(WAG技術)提高采收率油田試驗4.實際應用效果油田試驗結論:
吞吐井效果較好的主要原因兩口的原油粘度較低為3000~4700mPs,注高溫混合氣前兩口井由于地層能量低,產量較低,平均單井產油0.4噸。高溫混合氣中的CO2與原油混相,可以有效的改變流體性質。特別對稠油、高凝油可以起到降粘和降凝的效果。CO2+N2作為助排劑,提高了油井產量,因而提高油田的開采效果。高溫混合氣即可提高地層壓力又可壓制邊底水,提高油井產量、控制含水上升速度或降低含水;蒸汽吞吐過程中所產生的大量井下存水,利用高溫混合氣進行吞吐排液,既可繼續(xù)向油層提供熱量同時大量的氣體又可將地下存水排出,提高稠油油藏的回采水率;由此可見常規(guī)開發(fā)的稠油油藏,利用高溫混合氣輔助蒸汽吞吐經濟有效?!?】氣-汽段塞技術(WAG技術)提高采收率油田試驗4.實際應用效果非常好的增產效果GD2-31N520井組(勝利油田孤島采油廠)現場試驗為了配合中石化進行的《提高稠油油藏采收率技術研究》先導試驗,探尋新的稠油增油工藝,解決注水、注聚等措施后的接替增油工藝。孤島采油廠選取GD2-31N520井組做混合熱流體驅油,實施提高稠油油藏開發(fā)效果的現場試驗。該井組周圍的20口井,依據地層構造條件和距離分為一線采油井9口,二線采油井11口。在注入施工過程中,分別對一線采油井、二線采油井的油井產液量、產氣量、溫度、動液面及油套壓、示功圖等參數進行監(jiān)測。對一線采油井加密觀測,二線采油井每天監(jiān)測,二線以外的采油井定期觀測?!?】氣-汽混合熱流體驅油試驗4.實際應用效果非常好的增產效果GD2-31N520井組(勝利油田孤島采油廠)現場試驗GD2-31N520井位于中二中Ng5稠油單元,低效水驅轉蒸汽驅的調整區(qū)的中心部位,與它同層近距井有18口。GD2-31N520井作為混合熱流體驅的注入井。根據設計要求注入用段塞方式,從注氣第6天加入0.04%的DP-4泡沫劑,注入施工嚴格按預定方案進行。根據收集監(jiān)測資料進行分析、研究、調整優(yōu)化注氣參數。注57天,空氣進入量約61.56×104m3(9927m3/d),注入泡沫劑共4100kg,最后注100m3水作為封堵。生產觀察分析認為,一線井9口,在DG2-31N520注氣后出現明顯增產、穩(wěn)產的變化,特別是31-522和32-526井,經統(tǒng)計這兩囗井共增油3311.4噸。二線井9口也有不同程度的增油表現?!?】氣-汽混合熱流體驅油試驗初期生產現狀圖4.實際應用效果【3】九5區(qū)C油藏驅油試驗累計生產現狀圖4.實際應用效果【3】九5區(qū)C油藏驅油試驗2013年4月生產現狀圖951666J451951787951496959549516839517459516979517549516819517699517234.實際應用效果【3】九5區(qū)C油藏驅油試驗2013年4月生產現狀圖951666
J451
951787951496959549516839517459516979517549516819517699517234.實際應用效果【3】
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 區(qū)域經濟生態(tài)圈構建與發(fā)展策略
- 甲醛中毒的臨床護理
- 醫(yī)療健康行業(yè)的綠色環(huán)保發(fā)展策略研究
- 倒水泥混凝土合同范例
- 企業(yè)綠化實施合同范例
- 住房認購合同范例
- 醫(yī)療大數據的倫理教育在行業(yè)中的重要性
- 烏魯木齊房屋預售合同范例
- 健康信息在公共政策制定中的貢獻及保護措施探討
- 供應鏈透明化在醫(yī)療領域的應用與挑戰(zhàn)
- 西部計劃筆試試題及答案
- 重慶金太陽2025屆高三5月聯考英語及答案
- 2025屆貴州省遵義第四中學高考英語全真模擬密押卷含解析
- 社區(qū)矯正人員心理健康教育講座
- 2025屆湖北省武漢市高中畢業(yè)生4月調研考試英語試題答案
- 人工智能在食品檢測中的創(chuàng)新應用探討
- 測量員培訓試題及答案
- 財富顧問理論考試題庫(含答案)
- 2025新人教版英語七年級下單詞默寫單
- DZ∕T 0148-2014 水文水井地質鉆探規(guī)程(正式版)
- GB/T 31997-2015風力發(fā)電場項目建設工程驗收規(guī)程
評論
0/150
提交評論