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文檔簡介
不銹鋼儲(chǔ)罐酸洗鈍化施工方案,VSL)-儲(chǔ)罐區(qū)二期工程不銹鋼儲(chǔ)罐酸洗鈍化施工方案 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司上海孚寶項(xiàng)目部2013年12月15日,VSL)-儲(chǔ)罐區(qū)二期工程不銹鋼儲(chǔ)罐酸洗鈍化施工方案 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司目錄一、方案編制依據(jù).............................................................................................................................................................3
二、工程概況
......................................................................................................................................................................3
三、化學(xué)清洗的目的
........................................................................................................................................................3
四、施工人員安排.............................................................................................................................................................3
五、工程工期
......................................................................................................................................................................4
六、施工前準(zhǔn)備工作
........................................................................................................................................................4
七、化學(xué)清洗流程
(附件
1:產(chǎn)品說明書).............................................................................................................47.1
、準(zhǔn)備工作...............................................................................................................................................................47.2
、水沖洗
...................................................................................................................................................................47.3
、酸洗鈍化
(附件
2:不銹鋼儲(chǔ)罐酸洗鈍化示意圖)................................................................................57.4
、酸洗鈍化后水沖洗.............................................................................................................................................57.5外部酸洗鈍化.........................................................................................................................................................5
八、人工檢查
......................................................................................................................................................................5 九、公用工程......................................................................................................................................................................5
十、化學(xué)清洗質(zhì)量要求
....................................................................................................................................................6 十一、化學(xué)清洗廢液處理................................................................................................................................................6 十二、安全措施.................................................................................................................................................................6 附件1產(chǎn)品說明書.............................................................................................................................................................7
附件:2
不銹鋼儲(chǔ)罐酸洗鈍化示意圖
..........................................................................................................................8,VSL)-儲(chǔ)罐區(qū)二期工程不銹鋼儲(chǔ)罐酸洗鈍化施工方案 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司 一、方案編制依據(jù)工程應(yīng)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn):SH/T3547-2011化工設(shè)備和管道化學(xué)清洗施工及驗(yàn)收規(guī)范GB8978-2002污水綜合排放的標(biāo)準(zhǔn)HG/T3523-2008腐蝕度試驗(yàn)試片標(biāo)準(zhǔn)GB50484-2008化工建設(shè)工程施工安全技術(shù)規(guī)范SH/T3543-2007化工建設(shè)工程項(xiàng)目過程技術(shù)文件規(guī)定SH/T-3503-2007化工建設(shè)工程項(xiàng)目交工技術(shù)文件規(guī)定二、工程概況3500立方米儲(chǔ)罐2臺(tái),整體酸洗鈍化。三、化學(xué)清洗的目的1、化學(xué)清洗是采用化學(xué)藥劑與設(shè)備表面的各種油污、銹垢、氧化皮進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)、溶解,從而達(dá)到清理去污的目的,保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。2、由于設(shè)備在放置安裝過程中可能會(huì)帶入微小固體顆粒等物,所以設(shè)備在全線完工后必須進(jìn)行整體的酸洗處理,從而使設(shè)備內(nèi)表面清潔度達(dá)到要求,徹底清除安全隱患,確保一次試車成功。3、為提高不銹鋼的抗腐蝕性能,還必須對(duì)該管線進(jìn)行鈍化處理,使設(shè)備內(nèi)壁形成一層完整、均勻的鈍化膜,隔離游離態(tài)的鐵與鐵的氧化物,在阻擋層形成CrO2或CrO3,發(fā)揮不銹鋼最大耐腐蝕能力,提高整體經(jīng)濟(jì)效益。 四、施工人員安排技術(shù)員:1檢驗(yàn)員:1安全員:1
人班長:1人人操作工:4人
人4.1 進(jìn)行24小時(shí)工作,檢驗(yàn)員跟班檢驗(yàn),做好記錄,保證設(shè)備鈍化時(shí)不漏鈍。酸洗鈍化液接觸的設(shè)備、管道用紅筆做記號(hào),讓酸洗鈍化人員觀察是否有異?,F(xiàn)象出現(xiàn),以避免事故發(fā)生。,VSL)-儲(chǔ)罐區(qū)二期工程不銹鋼儲(chǔ)罐酸洗鈍化施工方案 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司4.2 以上有負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排。五、工程工期3500立方米儲(chǔ)罐酸洗鈍化 72小時(shí)一臺(tái)。六、施工前準(zhǔn)備工作1、由工程部、施工單位對(duì)設(shè)備最后進(jìn)行材質(zhì)確認(rèn),確保清洗安全,杜絕現(xiàn)場的漏、跑、冒。酸洗鈍化也可辨別管線上所使用的偽劣材料,為生產(chǎn)做最后的安全屏障。在開始酸洗鈍化之前,由建設(shè)單位提供與須酸洗鈍化的設(shè)備相同材質(zhì)的試塊,清洗公司配制用于本工程設(shè)備酸洗鈍化的液體,浸泡 5—6小時(shí)后檢驗(yàn)試塊是否受到侵蝕,做腐蝕度試驗(yàn),鈍化膜是否完整來判定所用的酸洗鈍化液是否合格。2、在臨時(shí)配液槽的泵吸入口處設(shè)計(jì)足夠的流通面積 ;3、準(zhǔn)備好化學(xué)清洗所需的各種清洗藥劑,確保藥劑的質(zhì)量 ;4、對(duì)現(xiàn)場技術(shù)人員和施工人員進(jìn)行培訓(xùn),熟悉清洗工藝流程及操作規(guī)范。 、化學(xué)清洗的設(shè)備、管線的臨時(shí)配管的準(zhǔn)備工作。 56、備廢液收集儲(chǔ)罐兩臺(tái)。七、化學(xué)清洗流程(附件1:產(chǎn)品說明書)準(zhǔn)備工作?水沖洗?酸洗鈍化?酸洗鈍化后純水沖洗7.1、準(zhǔn)備工作將所有設(shè)備人孔打開,清查設(shè)備內(nèi)部是否有異物,預(yù)防異物堵塞管道及閥門、保證酸洗鈍化暢通。斷開至用戶單位前閥門接臨時(shí)短接及臨時(shí)配管?,F(xiàn)場設(shè)警示牌,用警示線將清洗作業(yè)范圍及清洗對(duì)象圍。外人不得進(jìn)入。7.2、水沖洗水沖洗的目地是為了除去設(shè)備內(nèi)殘留的灰塵雜質(zhì),并能檢測存在于設(shè)備內(nèi)的漏點(diǎn),以便更好的酸洗鈍化。用自來水進(jìn)行沖洗,打開設(shè)備排凈口排水,當(dāng)設(shè)備排凈口出水達(dá)到清澈時(shí)??山Y(jié)束水沖洗。,VSL)-儲(chǔ)罐區(qū)二期工程不銹鋼儲(chǔ)罐酸洗鈍化施工方案中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司7.3、酸洗鈍化(附件2:不銹鋼儲(chǔ)罐酸洗鈍化示意圖)(1)酸洗鈍化的目地在于清洗酸性可溶物的雜質(zhì)、污物,隔離游離態(tài)的鐵與鐵的氧化物,利用化學(xué)反應(yīng),在阻擋層形成 CrO2或CrO3的致密的鈍化膜,最大限度的提高管道的耐蝕性能,抗氧化性能。根據(jù)管道不銹鋼材質(zhì)情況,配好WL-2008A型(產(chǎn)品說明見附件)。(3)用臨時(shí)泵、臨時(shí)管打入設(shè)備循環(huán)噴淋時(shí)間每臺(tái) 72—80小時(shí)。(4)酸洗鈍化結(jié)束后,酸洗鈍化液收集處理,運(yùn)回酸洗公司。7.4、酸洗鈍化后水沖洗酸洗鈍化后的水沖洗的目地是沖出設(shè)備中殘留的酸洗鈍化液和固體顆粒,保持設(shè)備內(nèi)完整的鈍化膜。用大量自來水對(duì)全設(shè)備進(jìn)行沖洗,打開設(shè)備排凈口,以沖出設(shè)備中雜物及殘液。當(dāng)出水PH值?7時(shí)(中性),結(jié)束自來水沖洗,此次沖洗水排放甲方指定地點(diǎn)。)純水沖洗,用純水對(duì)設(shè)備進(jìn)行全部沖洗,當(dāng)進(jìn)水、出水電導(dǎo)率一致,結(jié)束純水(3沖洗,此次沖洗的水可直接排放到現(xiàn)場指定地點(diǎn)。7.5外部酸洗鈍化腳手架搭設(shè)完成。先用鈍化膏涂焊縫。20分鐘后用鋼絲刷對(duì)焊縫擦刷三至五遍。(3)用磨光機(jī)對(duì)飛濺、反應(yīng)、氧化皮打磨后再涂鈍化膏。再用鈍化液對(duì)外壁擦洗二至三遍,20分鐘后用自來水(純水)沖洗。至罐璧清潔,干凈,呈不銹鋼本色,打磨處呈亮光。沖洗水時(shí)先用大量的水將地面沖濕,使地面有積水,再用水沖洗罐璧。八、人工檢查純水沖洗結(jié)束后,排盡設(shè)備內(nèi)的液體,對(duì)設(shè)備死角部位進(jìn)行人工清理,同時(shí)對(duì)可見部分進(jìn)行直觀檢查,確定清洗效果,對(duì)拆裝部分還原復(fù)位。九、公用工程31、脫鹽水:流量為10M/小時(shí);2、電:動(dòng)力電源,380V、50Hz,15KW*2;照明電源:220V、1KV;,VSL)-儲(chǔ)罐區(qū)二期工程不銹鋼儲(chǔ)罐酸洗鈍化施工方案 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司 十、化學(xué)清洗質(zhì)量要求被清洗的金屬表面應(yīng)清潔,鈍化膜完整均勻,使鐵與鐵的氧化物比鉻與鉻的氧化物優(yōu)先溶解,去掉了貧鉻層,能使富鉻鈍化膜的電位可達(dá)+1.0V(SCV),提高了抗腐蝕的穩(wěn)定性。檢驗(yàn)方法鐵氰化鉀滴定檢驗(yàn)2mlHCL+1mlH2SO4+1gK3(CN)6+97mlH20溶液滴定,15S—20S之內(nèi)不生成藍(lán)點(diǎn)為合格藍(lán)點(diǎn)法由施工方負(fù)責(zé)操作,質(zhì)保部制定方案和取樣檢測點(diǎn),負(fù)責(zé)確認(rèn)。 十一、化學(xué)清洗廢液處理各階段化學(xué)清洗廢液運(yùn)回本公司處理,按照 GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定進(jìn)行處理后排放。十二、安全措施1、清洗現(xiàn)場采用警示繩,將原料存放、清洗操作、成品等區(qū)域區(qū)分隔離。2、清洗施工人員必須嚴(yán)格遵守廠方的有關(guān)安全規(guī)定及各項(xiàng)制度。操作人員在作業(yè)中,須認(rèn)真執(zhí)行操作規(guī)范,杜絕違章制度。3、清洗現(xiàn)場禁止吸煙,夜間施工需要有充分的照明設(shè)施。4、對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育,強(qiáng)化“安全第一”思想。施工人員應(yīng)充分了解并熟悉現(xiàn)場消防設(shè)施。5、現(xiàn)場除操作人員外,閑雜人員一律不得入內(nèi)。、6、現(xiàn)場施工人員充分了解現(xiàn)場消防措施,在清洗現(xiàn)場附近設(shè)備水源。7、設(shè)制臨時(shí)急救設(shè)施及急救藥品。8、施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)專職安全員一名,負(fù)責(zé)施工過程中的安全事項(xiàng)。,VSL)-儲(chǔ)罐區(qū)二期工程不銹鋼儲(chǔ)罐酸洗鈍化施工方案 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司 附件1產(chǎn)品說明書WL-2008A型不銹鋼酸洗鈍化液說明書一、用途該產(chǎn)品是一種經(jīng)化學(xué)轉(zhuǎn)及綜合反應(yīng)后生成溶劑產(chǎn)品,具有對(duì)不銹鋼設(shè)備,管內(nèi)外表面自動(dòng)除銹、鈍化成膜一次完成的溶劑,除銹、鈍化能力極強(qiáng),不減薄鋼體厚度,具有防腐能力,經(jīng)本廠十幾年的實(shí)踐證明,不影響材質(zhì)的化學(xué)成份和機(jī)械性能。二、成份水、濃硝酸、鈍化劑、鈍化助劑、緩蝕劑三、性能及特點(diǎn)1、該產(chǎn)品對(duì)不銹鋼內(nèi)外表面除銹,鈍化成膜一次完成,比其它工藝方法簡便,縮短酸洗鈍化時(shí)間,降低生產(chǎn)成本。2、該產(chǎn)品反復(fù)使用,當(dāng)濃度不夠,迎補(bǔ)加溶質(zhì)。3、使用簡便,廣泛用于船舶、機(jī)械設(shè)備,石油化工設(shè)備管道的酸洗鈍化。四、技術(shù)指標(biāo)1、比重:1.162、外觀:淡綠色液體3、成膜狀態(tài):銀白色、無條紋、無污點(diǎn)4、使用溫度:15?-40?(根據(jù)工藝要求及環(huán)境溫度調(diào)節(jié) )5、附著力:1級(jí)26、耐沖擊強(qiáng)率:40KGF/Cm7、對(duì)鋼件的內(nèi)部組織無影響8、用藍(lán)點(diǎn)檢測液滴在鈍化成膜設(shè)備的表面,如 15秒內(nèi)不出現(xiàn)藍(lán)點(diǎn)為合格。,VSL)-儲(chǔ)罐區(qū)二期工程不銹鋼儲(chǔ)罐酸洗鈍化施工方案 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司附件:2不銹鋼儲(chǔ)罐酸洗鈍化示意圖,VSL)-儲(chǔ)罐區(qū)二期工程不銹鋼儲(chǔ)罐酸洗鈍化施工方案 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司電廠分散控制系統(tǒng)故障分析與處理作者:單位:摘要:歸納、分析了電廠 DCS系統(tǒng)出現(xiàn)的故障原因,對(duì)故障處理的過程及注意事項(xiàng)進(jìn)行了說明。為提高分散控制系統(tǒng)可靠性,從管理角度提出了一些預(yù)防措施建議,供參考。關(guān)鍵詞:DCS故障統(tǒng)計(jì)分析 預(yù)防措施隨著機(jī)組增多、容量增加和老機(jī)組自動(dòng)化化改造的完成,分散控制系統(tǒng)以其系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的先進(jìn)性、控制軟件功能的靈活性、人機(jī)接口系統(tǒng)的直觀性、工程設(shè)計(jì)和維護(hù)的方便性以及通訊系統(tǒng)的開放性等特點(diǎn),在電力生產(chǎn)過程中得到了廣泛應(yīng)用,其功能在DAS、MCS、BMS、SCS、DEH系統(tǒng)成功應(yīng)用的基礎(chǔ)上,正逐步向 MEH、BPC、ETS和ECS方向擴(kuò)展。但與此同時(shí),分散控制系統(tǒng)對(duì)機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響也在逐漸增加;因此如何提高分散控制系統(tǒng)的可靠性和故障后迅速判斷原因的能力,對(duì)機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行至關(guān)重要。本文通過對(duì)浙江電網(wǎng)機(jī)組分散控制系統(tǒng)運(yùn)行中發(fā)生的幾個(gè)比較典型故障案例的分析處理,歸納出提高分散系統(tǒng)的可靠性的幾點(diǎn)建議,供同行參考??己斯收辖y(tǒng)計(jì)浙江省電力行業(yè)所屬機(jī)組,目前在線運(yùn)行的分散控制系統(tǒng),有 TELEPERM-ME、MOD300,INFI-90,NETWORK-6000,MACS?和MACS-,?XDPS-400,A/I。DEH有TOSAMAP-GS/C800,DEH-IIIA 等系統(tǒng)。筆者根據(jù)各電廠安全簡報(bào)記載,將近幾年因分散控制系統(tǒng)異常而引起的機(jī)組故障次數(shù)及定性統(tǒng)計(jì)于表 1表1熱工考核故障定性統(tǒng)計(jì)熱工考核故障原因分析與處理根據(jù)表1統(tǒng)計(jì),結(jié)合筆者參加現(xiàn)場事故原因分析查找過程了解到的情況,下面將分散控制系統(tǒng)異常(浙江省電力行業(yè)范圍內(nèi))而引起上述機(jī)組設(shè)備二類及以上故障中的典型案例分類淺析如下:2.1 測量模件故障典型案例分析,VSL)-儲(chǔ)罐區(qū)二期工程不銹鋼儲(chǔ)罐酸洗鈍化施工方案 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司 測量模件“異?!币鸬臋C(jī)組跳爐、跳機(jī)故障占故障比例較高,但相對(duì)來講故障原因的分析查找和處理比較容易,根據(jù)故障現(xiàn)象、故障首出信號(hào)和 SOE記錄,通過分析判斷和試驗(yàn),通常能較快的查出“異常”模件。這種“異?!蹦<杏残怨收虾蛙浶怨收隙N,硬性故障只能通過更換有問題模件,才能恢復(fù)該系統(tǒng)正常運(yùn)行;而軟性故障通過對(duì)模件復(fù)位或初始化,系統(tǒng)一般能恢復(fù)正常。比較典型的案例有三種:未冗余配置的輸入/輸出信號(hào)模件異常引起機(jī)組故障。如有臺(tái)130MW機(jī)組正常運(yùn)行中突然跳機(jī),故障首出信號(hào)為“軸向位移大?”,經(jīng)現(xiàn)場檢查,跳機(jī)前后有關(guān)參數(shù)均無異常,軸向位移實(shí)際運(yùn)行中未達(dá)到報(bào)警值保護(hù)動(dòng)作值,本特利裝置也未發(fā)訊,但LPC模件卻有報(bào)警且發(fā)出了跳機(jī)指令。因此分析判斷跳機(jī)原因?yàn)镈EH主保護(hù)中的LPC模件故障引起,更換LPC模件后沒有再發(fā)生類似故障。另一臺(tái)600MW機(jī)組,運(yùn)行中汽機(jī)備用盤上“汽機(jī)軸承振動(dòng)高”、“汽機(jī)跳閘”報(bào)警,同時(shí)汽機(jī)高、中壓主汽門和調(diào)門關(guān)閉,發(fā)電機(jī)逆功率保護(hù)動(dòng)作跳閘 ;隨即高低壓旁路快開,磨煤機(jī)B跳閘,鍋爐因“汽包水位低低”MFT。經(jīng)查原因系,1高壓調(diào)門因閥位變送器和控制模件異常,使調(diào)門出現(xiàn)大幅度晃動(dòng)直至故障全關(guān),過程中引起,1軸承振動(dòng)高高保護(hù)動(dòng)作跳機(jī)。更換,1高壓調(diào)門閥位控制卡和閥位變送器后,機(jī)組啟動(dòng)并網(wǎng),恢復(fù)正常運(yùn)行。冗余輸入信號(hào)未分模件配置,當(dāng)模件故障時(shí)引起機(jī)組跳閘:如有一臺(tái)600MW機(jī)組運(yùn)行中汽機(jī)跳閘,隨即高低壓旁路快開,磨煤機(jī) B和D相繼跳閘,鍋爐因“爐膛壓力低低”MFT。當(dāng)時(shí)因系統(tǒng)負(fù)荷緊張,根據(jù) SOE及DEH內(nèi)部故障記錄,初步判斷的跳閘原因而強(qiáng)制汽機(jī)應(yīng)力保護(hù)后恢復(fù)機(jī)組運(yùn)行。二日后機(jī)組再次跳閘,全面查找分析后,確認(rèn) 2次機(jī)組跳閘原因均系 DEH系統(tǒng)三路“安全油壓力低”信號(hào)共用一模件,當(dāng)該模件異常時(shí)導(dǎo)致汽輪機(jī)跳閘,更換故障模件后機(jī)組并網(wǎng)恢復(fù)運(yùn)行。另一臺(tái)200MW機(jī)組運(yùn)行中,汽包水位高 ?值,?值相繼報(bào)警后MFT保護(hù)動(dòng)作停爐。查看CRT上汽包水位,2點(diǎn)顯示300MM,另1點(diǎn)與電接點(diǎn)水位計(jì)顯示都正常。進(jìn)一步檢查顯示300MM的2點(diǎn)汽包水位信號(hào)共用的模件故障,更換模件后系統(tǒng)恢復(fù)正常。針對(duì)此類故障,事后熱工所采取的主要反事故措施,是在檢修中有針對(duì)性地對(duì)冗余的輸入信號(hào)的布置進(jìn)行檢查,盡可能地進(jìn)行分模件處理。 (3)一塊I/O模件損壞,引起其它I/O模件及對(duì)應(yīng)的主模件故障 :如有臺(tái)機(jī)組 “CCS控制模件故障"及“一次風(fēng)壓高低”報(bào)警的同時(shí), CRT上所有磨煤機(jī)出口溫度、電流、給煤機(jī)煤量反饋顯示和總煤量百分比、氧量反饋,燃料主控 BTU輸出消失,F(xiàn)磨跳閘(首出信號(hào)為“一次風(fēng)量低”)。4分鐘后CRT上磨煤機(jī)其它相關(guān)參數(shù)也失去且狀態(tài)變白色,運(yùn)行人員手動(dòng)MFT(當(dāng)時(shí)負(fù)荷410MW)。經(jīng)檢查電子室制粉系統(tǒng)過程控制站 (PCU01柜MOD4)的電源電壓及處理模件底板正常,二塊MFP模件死機(jī)且相關(guān)的一塊CSI模件((模位1-5-3,有關(guān)F磨CCS參數(shù))故障報(bào)警,拔出檢查發(fā)現(xiàn)其5VDC邏輯電源輸入回路、第4輸出通道、連接MFP的I/O擴(kuò)展總線電路有元件燒壞(由于輸出通道至BCS(24VDC),因此不存在外電串入損壞元件的可能)。經(jīng)復(fù)位二塊死機(jī)的MFP模件,更換故障的 CSI模件后系統(tǒng)恢復(fù)正常。根據(jù)軟報(bào)警記錄和檢查分析,故障原因是CSI模件先故障,在該模件故障過程中引起電壓波動(dòng)或I/O擴(kuò)展總線故障,導(dǎo)致其它I/O模件無法與主模件MFP03通訊而故障,信號(hào)保持原值,最終導(dǎo)致,VSL)-儲(chǔ)罐區(qū)二期工程不銹鋼儲(chǔ)罐酸洗鈍化施工方案 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司 主模件MFP03故障(所帶A-F磨煤機(jī)CCS參數(shù)),CRT上相關(guān)的監(jiān)視參數(shù)全部失去且呈白色。 2.2 主控制器故障案例分析由于重要系統(tǒng)的主控制器冗余配置,大大減少了主控制器“異?!币l(fā)機(jī)組跳閘的次數(shù)。主控制器“異?!倍鄶?shù)為軟故障,通過復(fù)位或初始化能恢復(fù)其正常工作,但也有少數(shù)引起機(jī)組跳閘,多發(fā)生在雙機(jī)切換不成功時(shí),如 :(1) 有臺(tái)機(jī)組運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)電接點(diǎn)水位計(jì)顯示下降,調(diào)整給泵轉(zhuǎn)速無效,而 CRT上汽包水位保持不變。當(dāng)電接點(diǎn)水位計(jì)分別下降至甲 -300mm,乙-250mm,并繼續(xù)下降且汽包水位低信號(hào)未發(fā),MFT未動(dòng)作情況下,值長令手動(dòng)停爐停機(jī),此時(shí) CRT上調(diào)節(jié)給水調(diào)整門無效,就地關(guān)閉調(diào)整門;停運(yùn)給泵無效,汽包水位急劇上升,開啟事故放水門,甲、丙給泵開關(guān)室就地分閘,油泵不能投運(yùn)。故障原因是給水操作站運(yùn)行 DPU死機(jī),備用DPU不能自啟動(dòng)引起。事后熱工對(duì)給泵、引風(fēng)、送風(fēng)進(jìn)行了分站控制,并增設(shè)故障軟手操。有臺(tái)機(jī)組運(yùn)行中空預(yù)器甲、乙擋板突然關(guān)閉,爐膛壓力高M(jìn)FT動(dòng)作停爐;經(jīng)查原因是風(fēng)煙系統(tǒng)I/O站DPU發(fā)生異常,工作機(jī)向備份機(jī)自動(dòng)切換不成功引起。事后電廠人員將空預(yù)器煙氣擋板甲1、乙1和甲2、乙2兩組控制指令分離,分別接至不同的控制站進(jìn)行控制,防止類似故障再次發(fā)生。2.3DAS系統(tǒng)異常案例分析DAS系統(tǒng)是構(gòu)成自動(dòng)和保護(hù)系統(tǒng)的基礎(chǔ),但由于受到自身及接地系統(tǒng)的可靠性、現(xiàn)場磁場干擾和安裝調(diào)試質(zhì)量的影響, DAS信號(hào)值瞬間較大幅度變化而導(dǎo)致保護(hù)系統(tǒng)誤動(dòng),甚至機(jī)組誤跳閘故障在我省也有多次發(fā)生,比較典型的這類故障有 :模擬量信號(hào)漂移:為了消除DCS系統(tǒng)抗無線電干擾能力差的缺陷,有的DCS廠家對(duì)所有的模擬量輸入通道加裝了隔離器,但由此帶來部分熱電偶和熱電阻通道易電荷積累,引起信號(hào)無規(guī)律的漂移,當(dāng)漂移越限時(shí)則導(dǎo)致保護(hù)系統(tǒng)誤動(dòng)作。我省曾有三臺(tái)機(jī)組發(fā)生此類情況 (二次引起送風(fēng)機(jī)一側(cè)馬達(dá)線圈溫度信號(hào)向上漂移跳閘送風(fēng)機(jī),聯(lián)跳引風(fēng)機(jī)對(duì)應(yīng)側(cè) ),但往往只要松一下端子板接線 (或拆下接線與地碰一下)再重新接上,信號(hào)就恢復(fù)了正常。開始熱工人員認(rèn)為是端子柜接地不好或者I/O屏蔽接線不好引起,但處理后問題依舊。廠家多次派專家到現(xiàn)場處理也未能解決問題。后在機(jī)組檢修期間對(duì)系統(tǒng)的接地進(jìn)行了徹底改造,拆除原來連接到電纜橋架的AC、DC接地電纜;柜內(nèi)的所有備用電纜全部通過導(dǎo)線接地 ;UPS至DCS電源間增加1臺(tái)20kVA的隔離變壓器,專門用于系統(tǒng)供電,且隔離變壓器的輸出端 N線與接地線相連,接地線直接連接機(jī)柜作為系統(tǒng)的接地。同時(shí)緊固每個(gè)端子的接線 ;更換部份模件并將模件的軟件版本升級(jí)等。使漂移現(xiàn)象基本消除。(2)DCS故障診斷功能設(shè)置不全或未設(shè)置。信號(hào)線接觸不良、斷線、受干擾,使信號(hào)值瞬間變化超過設(shè)定值或超量程的情況,現(xiàn)場難以避免,通過 DCS模擬量信號(hào)變化速率保護(hù)功能的正確設(shè)置,可以避免或減少這類故障引起的保護(hù)系統(tǒng)誤動(dòng)。但實(shí)際應(yīng)用中往往由于此功能未設(shè)置或設(shè)置不全,使此類故障屢次發(fā)生。如一次風(fēng)機(jī)B跳閘引起機(jī)組 RB動(dòng)作,首出信號(hào)為軸承溫度高。經(jīng)查原因是由于測溫?zé)犭娮枰€是細(xì)的多股線,而信號(hào)電纜是較粗的,VSL)-儲(chǔ)罐區(qū)二期工程不銹鋼儲(chǔ)罐酸洗鈍化施工方案 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司 單股線,兩線采用絞接方式,在震動(dòng)或外力影響下連接處松動(dòng)引起軸承溫度中有點(diǎn)信號(hào)從正常值突變至無窮大引起 (事后對(duì)連接處進(jìn)行錫焊處理 )。類似的故障有:民工打掃現(xiàn)場時(shí)造成送風(fēng)機(jī)軸承溫度熱電阻接線松動(dòng)引起送風(fēng)機(jī)跳閘 ;軸承溫度熱電阻本身損壞引起一次風(fēng)機(jī)跳閘 ;因現(xiàn)場干擾造成推力瓦溫瞬間從 99?突升至117?,1秒鐘左右回到99?,由于相鄰第八點(diǎn)已達(dá) 85?,滿足推力瓦溫度任一點(diǎn) 105?同時(shí)相鄰點(diǎn)達(dá)85?跳機(jī)條件而導(dǎo)致機(jī)組跳閘等等。預(yù)防此類故障的辦法,除機(jī)組檢修時(shí)緊固電纜和電纜接線,并采用手松拉接線方式確認(rèn)無接線松動(dòng)外,是完善 DCS的故障診斷功能,對(duì)參與保護(hù)連鎖的模擬量信號(hào),增加信號(hào)變化速率保護(hù)功能尤顯重要(一當(dāng)信號(hào)變化速率超過設(shè)定值,自動(dòng)將該信號(hào)退出相應(yīng)保護(hù)并報(bào)警。當(dāng)信號(hào)低于設(shè)定值時(shí),自動(dòng)或手動(dòng)恢復(fù)該信號(hào)的保護(hù)連鎖功能 )。(3)DCS故障診斷功能設(shè)置錯(cuò)誤:我省有臺(tái)機(jī)組因?yàn)殡姎庵绷鹘拥兀0?1A段工作進(jìn)線開關(guān)因跳閘,引起掛在該段上的汽泵 A的工作油泵A連跳,油泵B連鎖啟動(dòng)過程中由于油壓下降而跳汽泵 A,汽泵B升速的同時(shí)電泵連鎖啟動(dòng)成功。但由于運(yùn)行操作速度過度,電泵出口流量超過量程,超量程保護(hù)連鎖開再循環(huán)門,使得電泵實(shí)際出水小,B泵轉(zhuǎn)速上升到5760轉(zhuǎn)時(shí)突然下降 1000轉(zhuǎn)左右(事后查明是抽汽逆止閥問題),最終導(dǎo)致汽包水位低低保護(hù)動(dòng)作停爐。此次故障是信號(hào)超量程保護(hù)設(shè)置不合理引起。一般來說, DAS的模擬量信號(hào)超量程、變化速率大等保護(hù)動(dòng)作后,應(yīng)自動(dòng)撤出相應(yīng)保護(hù),待信號(hào)正常后再自動(dòng)或手動(dòng)恢復(fù)保護(hù)投運(yùn)。2.4 軟件故障案例分析分散控制系統(tǒng)軟件原因引起的故障,多數(shù)發(fā)生在投運(yùn)不久的新軟件上,運(yùn)行的老系統(tǒng)發(fā)生的概率相對(duì)較少,但一當(dāng)發(fā)生,此類故障原因的查找比較困難,需要對(duì)控制系統(tǒng)軟件有較全面的了解和掌握,才能通過分析、試驗(yàn),判斷可能的故障原因,因此通常都需要廠家人員到現(xiàn)場一起進(jìn)行。這類故障的典型案例有三種 :(1)軟件不成熟引起系統(tǒng)故障:此類故障多發(fā)生在新系統(tǒng)軟件上,如有臺(tái)機(jī)組80%額定負(fù)荷時(shí),除DEH畫面外所有DCS的CRT畫面均死機(jī)(包括兩臺(tái)服務(wù)器),參數(shù)顯示為零,無法操作,但投入的自動(dòng)系統(tǒng)運(yùn)行正常。當(dāng)時(shí)采取的措施是 :運(yùn)行人員就地監(jiān)視水位,保持負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行,熱工人員趕到現(xiàn)場進(jìn)行系統(tǒng)重啟等緊急處理,經(jīng)過30分鐘的處理系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行。故障原因經(jīng)與廠家人員一起分析后,確認(rèn)為 DCS上層網(wǎng)絡(luò)崩潰導(dǎo)致死機(jī),其過程是服務(wù)器向操作員站發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí)網(wǎng)絡(luò)阻塞,引起服務(wù)器與各操作員站的連接中斷,造成操作員站讀不到數(shù)據(jù)而不停地超時(shí)等待,導(dǎo)致操作員站圖形切換的速度十分緩慢 (網(wǎng)絡(luò)任務(wù)未死)。針對(duì)管理網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)阻塞情況,廠家修改程序考機(jī)測試后進(jìn)行了更換。另一臺(tái)機(jī)組曾同時(shí)出現(xiàn)4臺(tái)主控單元“白燈”現(xiàn)象,現(xiàn)場檢查其中2臺(tái)是因?yàn)锳機(jī)備份網(wǎng)停止發(fā)送,1臺(tái)是A機(jī)備份網(wǎng)不能接收,1臺(tái)是A機(jī)備份網(wǎng)收、發(fā)數(shù)據(jù)變慢(比正常的站慢幾倍)。這類故障的原因是主控工作機(jī)的網(wǎng)絡(luò)發(fā)送出現(xiàn)中斷丟失,導(dǎo)致工作機(jī)發(fā)往備份機(jī)的數(shù)據(jù)全部丟失,而雙機(jī)的診斷是由工作機(jī)向備份機(jī)發(fā)診斷申請(qǐng),由備份機(jī)響應(yīng)診斷請(qǐng)求,工作機(jī)獲得備份機(jī)的工作狀態(tài),上報(bào)給服務(wù)器。由于工作機(jī)的發(fā)送數(shù)據(jù)丟失,所以工作機(jī)發(fā)不出申請(qǐng),也就收不到備份機(jī)的響應(yīng)數(shù)據(jù),認(rèn)為備份機(jī)故障。臨時(shí)的解決方法是,VSL)-儲(chǔ)罐區(qū)二期工程不銹鋼儲(chǔ)罐酸洗鈍化施工方案 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司 當(dāng)長時(shí)間沒有正確發(fā)送數(shù)據(jù)后,重新初始化硬件和軟件,使硬件和軟件從一個(gè)初始的狀態(tài)開始運(yùn)行,最終通過更新現(xiàn)場控制站網(wǎng)絡(luò)診斷程序予以解決。通信阻塞引發(fā)故障:使用TELEPERM-ME系統(tǒng)的有臺(tái)機(jī)組,負(fù)荷300MW時(shí),運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)煤量突減,汽機(jī)調(diào)門速關(guān)且CRT上所有火檢、油槍、燃油系統(tǒng)均無信號(hào)顯示。熱工人員檢查發(fā)現(xiàn)機(jī)組 EHF系統(tǒng)一柜內(nèi)的I/OBUS接口模件ZT報(bào)警燈紅閃,操作員站與 EHF系統(tǒng)失去偶合,當(dāng)試著從工作站耦合機(jī)進(jìn)入 OS250PC軟件包調(diào)用EHF系統(tǒng)時(shí),提示不能訪問該系統(tǒng)。通過查閱DCS手冊(cè)以及與SIEMENS專家間的電話分析討論,判斷故障原因最大的可能是在三層CPU切換時(shí),系統(tǒng)處理信息過多造成中央CPU與近程總線之間的通信阻塞引起。根據(jù)商量的處理方案于當(dāng)晚11點(diǎn)多在線處理,分別按三層中央柜的同步模件的SYNC鍵,對(duì)三層CPU進(jìn)行軟件復(fù)位:先按CPU1的SYNC鍵,相應(yīng)的紅燈亮后再按CPU2的SYNC鍵。第二層的同步紅燈亮后再按CPU3的同步模件的SYNC鍵,按3秒后所有的SYNC的同步紅燈都熄滅,系統(tǒng)恢復(fù)正常。軟件安裝或操作不當(dāng)引起:有兩臺(tái)30萬機(jī)組均使用ConductorNT5.0作為其操作員站,每套機(jī)組配置3個(gè)SERVER和3個(gè)CLIENT,三個(gè)CLIENT分別配置為大屏、值長站和操作員站,機(jī)組投運(yùn)后大屏和操作員站多次死機(jī)。經(jīng)對(duì)全部操作員站的SERVER和CLIENT進(jìn)行全面診斷和多次分析后,發(fā)現(xiàn)死機(jī)的原因是 :1)一臺(tái)SERVER因趨勢數(shù)據(jù)文件錯(cuò)誤引起它和掛在它上的 CLIENT在當(dāng)調(diào)用趨勢畫面時(shí)畫面響應(yīng)特別緩慢(俗稱死機(jī))。在刪除該趨勢數(shù)據(jù)文件后恢復(fù)正常。 2)一臺(tái)SERVER因文件類型打印設(shè)備出錯(cuò)引起該 SERVER的內(nèi)存全部耗盡,引起它和掛在它上的CLIENT的任何操作均特別緩慢,這可通過任務(wù)管理器看到 DEV.EXE進(jìn)程消耗掉大量內(nèi)存。該問題通過刪除文件類型打印設(shè)備和重新組態(tài)后恢復(fù)正常。 3)兩臺(tái)大屏和工程師室的CLIENT因聲音程序沒有正確安裝,當(dāng)有報(bào)警時(shí)會(huì)引起進(jìn)程 CHANGE.EXE調(diào)用后不能自動(dòng)退出,大量的 CHANGE.EXE堆積消耗直至耗盡內(nèi)存,當(dāng)內(nèi)存耗盡后,其操作極其緩慢(俗稱死機(jī))。重新安裝聲音程序后恢復(fù)正常。此外操作員站在運(yùn)行中出現(xiàn)的死機(jī)現(xiàn)象還有二種 :一種是鼠標(biāo)能正常工作,但控制指令發(fā)不出,全部或部分控制畫面不會(huì)刷新或無法切換到另外的控制畫面。這種現(xiàn)象往往是由于CRT上控制畫面打開過多,操作過于頻繁引起,處理方法為用鼠標(biāo)打開 VMS系統(tǒng)下拉式菜單,RESET應(yīng)用程序,10分鐘后系統(tǒng)一般就能恢復(fù)正常。另一種是全部控制畫面都不會(huì)刷新,鍵盤和鼠標(biāo)均不能正常工作。這種現(xiàn)象往往是由操作員站的 VMS操作系統(tǒng)故障引起。此時(shí)關(guān)掉 OIS電源,檢查各部分連接情況后再重新上電。如果不能正常啟動(dòng),則需要重裝 VMS操作系統(tǒng);如果故障診斷為硬件故障,則需更換相應(yīng)的硬件??偩€通訊故障:有臺(tái)機(jī)組的DEH系統(tǒng)在準(zhǔn)備做安全通道試驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)通道選擇按鈕無法進(jìn)入,且系統(tǒng)自動(dòng)從“高級(jí)”切到“基本級(jí)”運(yùn)行,熱控人員檢查發(fā)現(xiàn)GSE柜內(nèi)的所有輸入/輸出卡(CSEA/CSEL)的故障燈亮, 經(jīng)復(fù)歸GSE柜的REG卡后,CSEA/CSEL的故障燈滅,但系統(tǒng)在重啟“高級(jí)” 時(shí),維護(hù)屏不能進(jìn)入到正常的操作畫面呈死機(jī)狀態(tài)。根據(jù)報(bào)警信息分析,故障原因是系統(tǒng)存在總線通訊故障及節(jié)點(diǎn)故障引起。由于阿爾斯通 DEH系統(tǒng)無冗余,VSL)-儲(chǔ)罐區(qū)二期工程不銹鋼儲(chǔ)罐酸洗鈍化施工方案 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司 配置,當(dāng)時(shí)無法處理,后在機(jī)組調(diào)停時(shí),通過對(duì)基本級(jí)上的 REG卡復(fù)位,系統(tǒng)恢復(fù)了正常。軟件組態(tài)錯(cuò)誤引起:有臺(tái)機(jī)組進(jìn)行#1中壓調(diào)門試驗(yàn)時(shí),強(qiáng)制關(guān)閉中間變量IV1RCO信號(hào),引起#1-#4中壓調(diào)門關(guān)閉,負(fù)荷從198MW降到34MW,再熱器壓力從2.04MP升到4.0Mpa,再熱器安全門動(dòng)作。故障原因是廠家的DEH組態(tài),未按運(yùn)行方式進(jìn)行,流量變量本應(yīng)分別賦給IV1RCO-IV4RCO,實(shí)際組態(tài)是先賦給IV1RCO,再通過IV1RCO分別賦給IV2RCO-IV4RCO。因此當(dāng)強(qiáng)制IV1RCO=0時(shí),所有調(diào)門都關(guān)閉,修改組態(tài)文件后故障消除。2.5電源系統(tǒng)故障案例分析DCS的電源系統(tǒng),通常采用1:1冗余方式(一路由機(jī)組的大UPS供電,另一路由電廠的保安電源供電),任何一路電源的故障不會(huì)影響相應(yīng)過程控制單元內(nèi)模件及現(xiàn)場I/O模件的正常工作。但在實(shí)際運(yùn)行中,子系統(tǒng)及過程控制單元柜內(nèi)電源系統(tǒng)出現(xiàn)的故障仍為數(shù)不少,其典型主要有 :電源模件故障:電源模件有電源監(jiān)視模件、系統(tǒng)電源模件和現(xiàn)場電源模件3種?,F(xiàn)場電源模件通常在端子板上配有熔絲作為保護(hù),因此故障率較低。而前二種模件的故障情況相對(duì)較多 :1)系統(tǒng)電源模件主要提供各不同等級(jí)的直流系統(tǒng)電壓和I/O模件電壓。該模件因現(xiàn)場信號(hào)瞬間接地導(dǎo)致電源過流而引起損壞的因素較大。因此故障主要檢查和處理相應(yīng)現(xiàn)場I/O信號(hào)的接地問題,更換損壞模件。如有臺(tái)機(jī)組負(fù)荷520MW正常運(yùn)行時(shí)MFT,首出原因“汽機(jī)跳閘"。CRT畫面顯示二臺(tái)循泵跳閘,備用盤上循泵出口閥,86?信號(hào)報(bào)警。5分鐘后運(yùn)行巡檢人員就地告知循泵A、B實(shí)際在運(yùn)行,開關(guān)室循泵電流指示大幅晃動(dòng)且A大于B。進(jìn)一步檢查機(jī)組PLC診斷畫面,發(fā)現(xiàn)控制循泵A、B的二路冗余通訊均顯示“出錯(cuò)”。43分鐘后巡檢人員發(fā)現(xiàn)出口閥開度小就地緊急停運(yùn)循泵A、B。事后查明A、B兩路冗余通訊中斷失去的原因,是為通訊卡提供電源支持的電源模件故障而使該系統(tǒng)失電,中斷了與PLC主機(jī)的通訊,導(dǎo)致運(yùn)行循泵A、B狀態(tài)失去,凝汽器保護(hù)動(dòng)作,機(jī)組MFT。更換電源模件后通訊恢復(fù)正常。事故后熱工制定的主要反事故措施,是將兩臺(tái)循泵的電流信號(hào)由PLC改至DCS的CRT顯示,消除通信失去時(shí)循泵運(yùn)行狀態(tài)無法判斷的缺陷;增加運(yùn)行泵跳閘關(guān)其出口閥硬邏輯(一臺(tái)泵運(yùn)行,一臺(tái)泵跳閘且其出口閥開度,30度,延時(shí)15秒跳運(yùn)行泵硬邏輯;一臺(tái)泵運(yùn)行,一臺(tái)泵跳閘且其出口閥開度,0度,逆轉(zhuǎn)速動(dòng)作延時(shí)30秒跳運(yùn)行泵硬邏輯);修改凝汽器保護(hù)實(shí)現(xiàn)方式。2)電源監(jiān)視模件故障引起:電源監(jiān)視模件插在冗余電源的中間,用于監(jiān)視整個(gè)控制站電源系統(tǒng)的各種狀態(tài),當(dāng)系統(tǒng)供電電壓低于規(guī)定值時(shí),它具有切斷電源的功能,以免損壞模件。另外它還提供報(bào)警輸出觸點(diǎn),用于接入硬報(bào)警系統(tǒng)。在實(shí)際使用中,電源監(jiān)視模件因監(jiān)視機(jī)箱溫度的2個(gè)熱敏電阻可靠性差和模件與機(jī)架之間接觸不良等原因而故障率較高。此外其低電壓切斷電源的功能也會(huì)導(dǎo)致機(jī)組誤跳閘,,VSL)-儲(chǔ)罐區(qū)二期工程不銹鋼儲(chǔ)罐酸洗鈍化施工方案 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司如有臺(tái)機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行,BTG盤出現(xiàn)“CCS控制模件故障”報(bào)警,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)部分CCS操作框顯示白色,部分參數(shù)失去,且對(duì)應(yīng)過程控制站的所有模件顯示白色,6s后機(jī)組MFT,首出原因?yàn)椤耙L(fēng)機(jī)跳閘”。約 2分鐘后CRT畫面顯示恢復(fù)正常。當(dāng)時(shí)檢查系統(tǒng)未發(fā)現(xiàn)任何異常(模件無任何故障痕跡,過程控制站的通訊卡切換試驗(yàn)正常)。機(jī)組重新啟動(dòng)并網(wǎng)運(yùn)行也未發(fā)現(xiàn)任何問題。事后與廠家技術(shù)人員一起專題分析討論,并利用其它機(jī)組小修機(jī)會(huì)對(duì)控制系統(tǒng)模擬試驗(yàn)驗(yàn)證后,認(rèn)為事件原因是由于該過程控制站的系統(tǒng)供電電壓瞬間低于規(guī)定值時(shí),其電源監(jiān)視模件設(shè)置的低電壓保護(hù)功能作用切斷了電源,引起控制站的系統(tǒng)電源和24VDC、5VDC或15VDC的瞬間失去,導(dǎo)致該控制站的所有模件停止工作(現(xiàn)象與曾發(fā)生過的24VDC接地造成機(jī)組停機(jī)事件相似),使送、引風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)的控制信號(hào)為0,送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉關(guān)閉(氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)),引風(fēng)機(jī)的電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)開度保持不變(保位功能),導(dǎo)致爐膛壓力低,機(jī)組MFT。電源系統(tǒng)連接處接觸不良:此類故障比較典型的有:1)電源系統(tǒng)底板上5VDC電壓通常測量值在5.10,5.20VDC之間,但運(yùn)行中測量各柜內(nèi)進(jìn)模件的電壓很多在5V以下,少數(shù)跌至4.76VDC左右,引起部分I/O卡不能正常工作。經(jīng)查原因是電源底板至電源母線間連接電纜的多芯銅線與線鼻子之間,表面上接觸比較緊,實(shí)際上因銅線表面氧化接觸電阻增加,引起電纜溫度升高,壓降增加。在機(jī)組檢修中通過對(duì)所有5VDC電纜銅線與線鼻子之間的焊錫處理,問題得到解決。 2)MACS-?DCS運(yùn)行中曾在兩個(gè)月的運(yùn)行中發(fā)生 2M801工作狀態(tài)顯示故障而更換了 13臺(tái)主控單元,但其中的多數(shù)離線上電測試時(shí)卻能正常啟動(dòng)到工作狀態(tài),經(jīng)查原因是原主控5V電源,因線損和插頭耗損而導(dǎo)致電壓偏低 ;通過更換主控間的冗余電纜為預(yù)制電纜;現(xiàn)場主控單元更換為2M801E-D01,提升主控工作電源單元電壓至5.25V后基本恢復(fù)正常。3)有臺(tái)機(jī)組負(fù)荷135MW時(shí),給水調(diào)門和給水旁路門關(guān)小,汽包水位急速下降引發(fā)MFT。事后查明原因是給水調(diào)門、給水旁路門的端子板件電源插件因接觸不良,指令回路的 24V電源時(shí)斷時(shí)續(xù),導(dǎo)致給水調(diào)門及給水旁路門在短時(shí)內(nèi)關(guān)下,汽包水位急速下降導(dǎo)致 MFT。4)有臺(tái)機(jī)組停爐前,運(yùn)行將汽機(jī)控制從滑壓切至定壓后,發(fā)現(xiàn)DCS上汽機(jī)調(diào)門仍全開,主汽壓力 4260kpa,SIP上顯示汽機(jī)壓力下降為1800kpa,汽機(jī)主保護(hù)未動(dòng)作,手動(dòng)拍機(jī)。故障原因系汽機(jī)系統(tǒng)與 DCS、汽機(jī)顯示屏通訊卡件BOX1電源接觸點(diǎn)虛焊、接觸不好,引起通訊故障,使 DCS與汽機(jī)顯示屏重要數(shù)據(jù)顯示不正常,運(yùn)行因汽機(jī)重要參數(shù)失準(zhǔn)手動(dòng)拍機(jī)。經(jīng)對(duì) BOX1電源接觸點(diǎn)重新焊接后通訊恢復(fù)。 5)循泵正常運(yùn)行中曾發(fā)出#2UPS失電報(bào)警,20分鐘后對(duì)應(yīng)的#3、#4循泵跳閘。由于運(yùn)行人員處理及時(shí),未造成嚴(yán)重后果。熱工人員對(duì)就地進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)#2UPS輸入電源插頭松動(dòng),導(dǎo)致 #2UPS失電報(bào)警。進(jìn)行專門試驗(yàn)結(jié)果表明,循泵跳閘原因是 UPS輸入電源失去后又恢復(fù)的過程中,引起 PLC輸入信號(hào)抖動(dòng)誤發(fā)跳閘信號(hào)。(3)UPS功能失效:有臺(tái)機(jī)組呼叫系統(tǒng)的喇叭有雜音,通信班人員關(guān)掉該系統(tǒng)的主機(jī)電源查原因并處理。重新開,VSL)-儲(chǔ)罐區(qū)二期工程不銹鋼儲(chǔ)罐酸洗鈍化施工方案 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司 啟該主機(jī)電源時(shí),呼叫系統(tǒng)雜音消失,但集控室右側(cè) CRT畫面顯示全部失去,同時(shí)MFT信號(hào)發(fā)出。經(jīng)查原因是由于呼叫系統(tǒng)主機(jī)電源接至該機(jī)組主 UPS,通訊人員在帶載合開關(guān)后,給該機(jī)組主 UPS電源造成一定擾動(dòng),使其電壓瞬間低于195V,導(dǎo)致DCS各子系統(tǒng)后備UPS啟動(dòng),但由于BCS系統(tǒng)、歷史數(shù)據(jù)庫等子系統(tǒng)的后備UPS失去帶負(fù)荷能力(事故后試驗(yàn)確定),造成這些系統(tǒng)失電,所有制粉系統(tǒng)跳閘,機(jī)組由于“失燃料”而 MFT。電源開關(guān)質(zhì)量引起:電源開關(guān)故障也曾引起機(jī)組多次MFT,如有臺(tái)機(jī)組的發(fā)電機(jī)定冷水和給水系統(tǒng)離線,汽泵自行從“自動(dòng)”跳到“手動(dòng)”狀態(tài) ;在MEH上重新投入鍋爐自動(dòng)后,汽泵無法增加流量。 1分鐘后鍋爐因汽包水位低 MFT動(dòng)作。故障原因經(jīng)查是DCS給水過程控制站二只電源開關(guān)均燒毀,造成該站失電,導(dǎo)致給水系統(tǒng)離線,無法正常向汽泵發(fā)控制信號(hào),最終鍋爐因汽包水位低 MFT動(dòng)作。2.6SOE信號(hào)準(zhǔn)確性問題處理一旦機(jī)組發(fā)生MFT或跳機(jī)時(shí),運(yùn)行人員首先憑著 SOE信號(hào)發(fā)生的先后順序來進(jìn)行設(shè)備故障的判斷。因此 SOE記錄信號(hào)的準(zhǔn)確性,對(duì)快速分析查找出機(jī)組設(shè)備故障原因有著很重要的作用。這方面曾碰到過的問題有 :(1)SOE信號(hào)失準(zhǔn):由于設(shè)計(jì)等原因,基建接受過來的機(jī)組, SOE信號(hào)往往存在著一些問題(如SOE系統(tǒng)的信號(hào)分辨力達(dá)不到指標(biāo)要求卻因無測試儀器測試而無法證實(shí),信號(hào)源不是直接取自現(xiàn)場,描述與實(shí)際不符,有些信號(hào)未組態(tài)等等 ),導(dǎo)致SOE信號(hào)不能精確反映設(shè)備的實(shí)際動(dòng)作情況。有臺(tái)機(jī)組 MFT時(shí),光字牌報(bào)警“全爐膛滅火”,檢查 DCS中每層的3/4火檢無火條件瞬間成立,但 SOE卻未捉捕到“全爐膛滅火”信號(hào)。另一臺(tái)機(jī)組 MFT故障,根據(jù)運(yùn)行反映,首次故障信號(hào)顯示“全爐膛滅火”,同時(shí)有“DCS電源故障”報(bào)警,但 SOE中卻未記錄到DCS電源故障信號(hào)。這使得SOE系統(tǒng)在事故分析中的作用下降,增加了查明事故原因的難度。為此我省各電廠組織對(duì)SOE系統(tǒng)進(jìn)行全面核對(duì)、整理和完善,盡量做到SOE信號(hào)都取自現(xiàn)場,消除SOE系統(tǒng)存在的問題。同時(shí)我們專門開發(fā)了SOE信號(hào)分辨力測試儀,經(jīng)浙江省計(jì)量測試院測試合格后,對(duì)全省所屬機(jī)組SOE系統(tǒng)分辨力進(jìn)行全部測試,掌握了我省DCS的SOE系統(tǒng)分辨力指標(biāo)不大于 1ms的有四家,接近1ms的有二家,4ms的有一家。(2)SOE報(bào)告內(nèi)容凌亂:某電廠兩臺(tái)30萬機(jī)組的INFI-90分散控制系統(tǒng),每次機(jī)組跳閘時(shí)生成的多份 SOE報(bào)告內(nèi)容凌亂,啟動(dòng)前總是生成不必要的 SOE報(bào)告。經(jīng)過調(diào)整SEM執(zhí)行塊參數(shù),把觸發(fā)事件后最大事件數(shù)及觸發(fā)事件后時(shí)間周期均適當(dāng)增大。2)調(diào)整DSOEPoint清單,把每個(gè)通道的SimpleTrigger由原來的BOTH改為0TO1,RecordableEvent。3)重新下裝SEM組態(tài)后,問題得到了解決。,VSL)-儲(chǔ)罐區(qū)二期工程不銹鋼儲(chǔ)罐酸洗鈍化施工方案 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司(3)SOE報(bào)表上出現(xiàn)多個(gè)點(diǎn)具有相同的時(shí)間標(biāo)志 :對(duì)于INFI-90分散控制系統(tǒng),可能的原因與處理方法是 :1)某個(gè)SET或SED模件被拔出后在插入或更換,導(dǎo)致該子模件上的所有點(diǎn)被重新掃描并且把所有狀態(tài)為1的點(diǎn)(此時(shí)這些點(diǎn)均有相同的跳閘時(shí)間)上報(bào)給SEM。2)某個(gè)MFP主模件的SOE緩沖區(qū)設(shè)置太小產(chǎn)生溢出,這種情況下,MFP將會(huì)執(zhí)行內(nèi)部處理而復(fù)位SOE,導(dǎo)致其下屬的所有SET或SED子模件中,所有狀態(tài)為1的點(diǎn)(這些點(diǎn)均有相同跳閘時(shí)間)上報(bào)給了SEM模件。處理方法是調(diào)整緩沖區(qū)的大小(其值由FC241的S2決定,一般情況下調(diào)整為100)。3)SEM收到某個(gè)MFP的事件的時(shí)間與事件發(fā)生的時(shí)間之差大于設(shè)定的最大等待時(shí)間(由FC243的S5決定),則SEM將會(huì)發(fā)一個(gè)指令讓對(duì)應(yīng)的MFP執(zhí)行SOE復(fù)位,MFP重新掃描其下屬的所有SOE點(diǎn),且將所有狀態(tài)為1的點(diǎn)(這些點(diǎn)均有相同的跳閘時(shí)間)上報(bào)給SEM,。在環(huán)路負(fù)荷比較重的情況下(比如兩套機(jī)組通過中央環(huán)公用一套SEM模件),可適當(dāng)加大S5值,但最好不要超過60秒。2.7 控制系統(tǒng)接線原因控制系統(tǒng)接線松動(dòng)、錯(cuò)誤而引起機(jī)組故障的案例較多,有時(shí)此類故障原因很難查明。此類故障雖與控制系統(tǒng)本身質(zhì)量無關(guān),但直接影響機(jī)組的安全運(yùn)行,如 :接線松動(dòng)引起:有臺(tái)機(jī)組負(fù)荷125MW,汽包水位自動(dòng)調(diào)節(jié)正常,突然給水泵轉(zhuǎn)速下降,執(zhí)行機(jī)構(gòu)開度從64%關(guān)至5%左右,同時(shí)由于給水泵模擬量手站輸出與給水泵液偶執(zhí)行機(jī)構(gòu)偏差大(大于10%自動(dòng)跳出)給水自動(dòng)調(diào)節(jié)跳至手動(dòng),最低轉(zhuǎn)速至1780rpm,汽包水位低低MFT動(dòng)作。原因經(jīng)查是因?yàn)榻o水泵液偶執(zhí)行機(jī)構(gòu)與 DCS的輸出通道信號(hào)不匹配,在其之間加裝的信號(hào)隔離器,因 24VDC供電電源接線松動(dòng)失電引起。緊固接線后系統(tǒng)恢復(fù)正常。事故后對(duì)信號(hào)隔離器進(jìn)行了冗余供電。接線錯(cuò)誤引起:某#2機(jī)組出力300MW時(shí),#2B汽泵跳閘(無跳閘原因首出、無大屏音響報(bào)警),機(jī)組RB動(dòng)作,#2E磨聯(lián)鎖跳閘,電泵自啟,機(jī)組被迫降負(fù)荷。由于僅有ETS出口繼電器動(dòng)作記錄, 無#2B小機(jī)跳閘首出和事故報(bào)警,且故障后的檢查試驗(yàn)系統(tǒng)都正常,當(dāng)時(shí)原因未查明。后機(jī)組檢修復(fù)役前再次發(fā)生誤動(dòng)時(shí),全面檢查小機(jī)現(xiàn)場緊急跳閘按鈕前接的是電源地線,跳閘按鈕后至 PLC,而PLC后的電纜接的是220V電源火線,拆除跳閘按鈕后至 PLC的電纜,誤動(dòng)現(xiàn)象消除,由此查明故障原因是是跳閘按鈕后至 PLC的電纜發(fā)生接地,引起緊急跳閘系統(tǒng)誤動(dòng)跳小機(jī)。接頭松動(dòng)引起:一臺(tái)機(jī)組備用盤硬報(bào)警窗處多次出現(xiàn)“主機(jī)EHC油泵2B跳閘”和“開式泵2A跳閘”等信號(hào)誤報(bào)警,通過CRT畫面檢查發(fā)現(xiàn)PLC的A路部分I/O柜通訊時(shí)好時(shí)壞,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)機(jī)側(cè)PLC的3A、4、5A和6的4個(gè)就地I/O柜二路通訊同時(shí)時(shí)好時(shí)壞,與此同時(shí)機(jī)組MFT動(dòng)作,首出原因?yàn)槠麢C(jī)跳閘。原因是通訊母線B路在PLC4柜內(nèi)接頭和PLC5、PLC4柜本身的通訊分支接頭有輕微松動(dòng),通過一系列的緊固后通訊恢復(fù)正常。針對(duì)接線和接頭松動(dòng)原因引起的故障,我省在基建安裝調(diào)試和機(jī)組檢修過程中,通過將手松拉接線以以確認(rèn)接線,VSL)-儲(chǔ)罐區(qū)二期工程不銹鋼儲(chǔ)罐酸洗鈍化施工方案 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司 是否可靠的方法,列入質(zhì)量驗(yàn)收內(nèi)容,提高了接線質(zhì)量,減少了因接線質(zhì)量引起的機(jī)組誤動(dòng)。同時(shí)有關(guān)電廠 制定了熱工控設(shè)備通訊電纜隨機(jī)組檢修緊固制度,完善控制邏輯,提高了系統(tǒng)的可靠性。2.8 控制系統(tǒng)可靠性與其它專業(yè)的關(guān)系需要指出的是MFT和ETS保護(hù)誤動(dòng)作的次數(shù),與有關(guān)部門的配合、運(yùn)行人員對(duì)事故的處理能力密切相關(guān),類似的故障有的轉(zhuǎn)危為安,有的導(dǎo)致機(jī)組停機(jī)。一些異常工況出現(xiàn)或輔機(jī)保護(hù)動(dòng)作,若運(yùn)行操作得當(dāng),本可以避免 MFT動(dòng)作(如有臺(tái)機(jī)組因?yàn)榻o煤機(jī)煤量反饋信號(hào)瞬時(shí)至零, 30秒后邏輯聯(lián)鎖磨煤機(jī)熱風(fēng)隔離擋板關(guān)閉,引起一次風(fēng)流量急降和出口風(fēng)溫持續(xù)下跌,熱風(fēng)調(diào)節(jié)擋板自動(dòng)持續(xù)開至 100%,冷風(fēng)調(diào)節(jié)擋板由于前饋回路的作用而持續(xù)關(guān)小,使得一次風(fēng)流量持續(xù)下降。但由于熱風(fēng)隔離擋板有卡澀,關(guān)到位信號(hào)未及時(shí)發(fā)出,使得一次風(fēng)流量小至造成磨煤機(jī)中的煤粉積蓄,第5分鐘時(shí)運(yùn)行減少了約10%的煤量,約6分鐘后熱風(fēng)隔離擋板突然關(guān)到位,引起一次風(fēng)流量的再度急劇下降,之后按設(shè)計(jì)連鎖邏輯,冷風(fēng)隔離擋板至全開,使得一次風(fēng)流量迅速增大,并將磨煤機(jī)C中的蓄煤噴向爐膛,造成鍋爐燃燒產(chǎn)生局部小爆燃,引風(fēng)機(jī)自動(dòng)失控于這種異常情況,在三個(gè)波的擾動(dòng)后(約1分鐘),爐膛壓力低低MFT。當(dāng)時(shí)MFT前7分鐘的異常工況運(yùn)行過程中,只要停運(yùn)該臺(tái)磨煤機(jī)就可避免MFT故障的發(fā)生)。此外有關(guān)部門與熱工良好的配合,可減少或加速一些誤動(dòng)隱患的消除;因此要減少機(jī)組停組次數(shù),除熱工需在提高設(shè)備可靠性和自身因素方面努力外,還需要熱工和機(jī)務(wù)的協(xié)調(diào)配合和有效工作,達(dá)到對(duì)熱工自動(dòng)化設(shè)備的全方位管理。需要運(yùn)行人員做好事故預(yù)想,完善相關(guān)事故操作指導(dǎo),提高監(jiān)盤和事故處理能力。3提高熱工自動(dòng)化系統(tǒng)可靠性的建議隨著熱工系統(tǒng)覆蓋機(jī)、電、爐運(yùn)行的所有參數(shù),監(jiān)控功能和范圍的不斷擴(kuò)大以及機(jī)組運(yùn)行特點(diǎn)的改變和DCS技術(shù)的廣泛應(yīng)用,熱控自動(dòng)化設(shè)備已由原先的配角地位轉(zhuǎn)變?yōu)闆Q定機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主導(dǎo)因素,其任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,都有導(dǎo)致熱控裝置部分功能失效或引發(fā)系統(tǒng)故障,機(jī)組跳閘、甚至損壞主設(shè)備的可能。因此如何通過科學(xué)的基礎(chǔ)管理,確保所監(jiān)控的參數(shù)準(zhǔn)確、系統(tǒng)運(yùn)行可靠是熱工安全生產(chǎn)工作中的首要任務(wù)。在收集、總結(jié)、吸收同仁們自動(dòng)化設(shè)備運(yùn)行檢修、管理經(jīng)驗(yàn)和保護(hù)誤動(dòng)誤動(dòng)原因分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合熱工監(jiān)督工作實(shí)踐,對(duì)提高熱工保護(hù)系統(tǒng)可靠性提出以下建議,供參考:3.1 完善熱工自動(dòng)化系統(tǒng)解決操作員站電源冗余問題:過程控制單元柜的電源系統(tǒng)均冗余配置,但所有操作員站的電源通常都接自本機(jī)組的大UPS,不提供冗余配置。如果大UPS電壓波動(dòng),將可能引起所有操作員站死機(jī)而不得不緊急停運(yùn)機(jī)組,但由于死機(jī)后所有信號(hào)都失去監(jiān)視,停機(jī)也并非易事。為避免此類問題發(fā)生,建議將每臺(tái)機(jī)組的部份操作員站與另一臺(tái)機(jī)組的大 UPS交叉供電,以保證當(dāng)本機(jī)大 UPS電壓波動(dòng)時(shí),仍有 2臺(tái)OIS在正常運(yùn)行。(2)對(duì)硬件的冗余配置情況進(jìn)行全面核查,重要保護(hù)信號(hào)盡可能采取三取二方式,消除同參數(shù)的多信號(hào)處理和互為備用設(shè)備的控制回路未分模件、分電纜或分電源(對(duì)互為備用的設(shè)備)現(xiàn)象,減少一模件故障引起保護(hù)系統(tǒng)誤,VSL)-儲(chǔ)罐區(qū)二期工程不銹鋼儲(chǔ)罐酸洗鈍化施工方案 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司 動(dòng)的隱患。做好軟報(bào)警信號(hào)的整理:一臺(tái)600MW機(jī)組有近萬個(gè)軟報(bào)警點(diǎn),這些軟報(bào)警點(diǎn)往往未分級(jí)處理,存在許多描述錯(cuò)誤,報(bào)警值設(shè)置不符設(shè)計(jì),導(dǎo)致操作畫面上不斷出現(xiàn)大量誤報(bào)警,使運(yùn)行人員疲倦于報(bào)警信號(hào),從而無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常情況,也無法通過軟報(bào)警去發(fā)現(xiàn)、分析問題。為此組織對(duì)軟報(bào)警點(diǎn)的核對(duì)清理,整理并修改數(shù)據(jù)庫里軟報(bào)警量程和上、下限報(bào)警值;通過數(shù)據(jù)庫和在裝軟件邏輯的比較,矯正和修改錯(cuò)誤描述,刪除操作員站里重復(fù)和沒有必要的軟報(bào)警點(diǎn),對(duì)所有軟報(bào)警重新進(jìn)行分組、分級(jí),采用不同的顏色并開通操作員站聲音報(bào)警,進(jìn)行報(bào)警信號(hào)的綜合應(yīng)用研究,使軟報(bào)警在運(yùn)行人員監(jiān)盤中發(fā)揮作用。合理設(shè)置進(jìn)入保護(hù)聯(lián)鎖系統(tǒng)的模擬量定值信號(hào)故障診斷功能的處理,如信號(hào)變化速率診斷處理功能的利用,可減少因接線松動(dòng)、干擾信號(hào)或設(shè)備故障引起的信號(hào)突變導(dǎo)致系統(tǒng)故障的發(fā)生,未設(shè)置的應(yīng)增加設(shè)置。(5)繼續(xù)做好熱工設(shè)備電源回路的可靠性檢查工作,對(duì)重要的保護(hù)裝置及DCS、DEH系統(tǒng),定期做好電源切換試驗(yàn)工作,減少或避免由于電源系統(tǒng)問題引起機(jī)組跳機(jī)等情況發(fā)生。加強(qiáng)對(duì)測量設(shè)備現(xiàn)場安裝位置和測量管路敷設(shè)的檢查,消除不滿足規(guī)程要求隱患,避免管路積水和附加的測量誤差,導(dǎo)致機(jī)組運(yùn)行異常工況的再次發(fā)生。加強(qiáng)對(duì)電纜防損、和敷設(shè)途徑的防火、防高溫情況檢查,不符要求處要及時(shí)整改,尤其是燃機(jī)機(jī)組,要避免因煙道漏氣燒焦電纜,導(dǎo)致跳機(jī)故障的發(fā)生。電纜絕緣下降、接線不規(guī)范(松動(dòng)、毛
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