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文檔簡介
機大修機工作總結(jié)機大修機工作總結(jié)
機大修機工作總結(jié)
9號機大修工作總結(jié)
工作負責(zé)人:李志生大修工期:
方案工作時間:201*年4月14日201*年5月09日。實際工作時間:201*年4月13日201*年5月05日。非標(biāo)項目:無標(biāo)準項目:1.發(fā)電機試驗:
定子絕緣電阻及汲取比試驗,標(biāo)準:絕緣電阻值自行規(guī)定,汲取比大于1.3。
定子直流耐壓試驗,并測量泄漏電流,標(biāo)準:2.0Un試驗電壓下分段加壓各相泄漏電流差別不大于最小值的100%最大泄漏電流20μA以下相間差不比較。
定子繞組溝通耐壓,標(biāo)準:1.5倍額定電壓下一分鐘,無特別。轉(zhuǎn)子繞組的絕緣電阻,標(biāo)準:不小于0.5MΩ。
轉(zhuǎn)子繞組的直流電阻,標(biāo)準:與初次測結(jié)果比較,其差別一般不超過2%。
轉(zhuǎn)子繞組溝通阻抗和功率損耗試驗,標(biāo)準:自行規(guī)定。發(fā)電機聯(lián)橋耐壓試驗,標(biāo)準:45kV1分鐘無特別。2.主變壓器試驗:
主變直流電阻的測量各繞組電阻,標(biāo)準:值相互間差別不應(yīng)大于三相平均值的2%。
主變絕緣電阻試驗,標(biāo)準:絕緣電阻自行規(guī)定。主變繞組泄漏電流測量,標(biāo)準:高壓側(cè)加壓40kV低壓側(cè)加壓10kV泄漏電流自行規(guī)定。
主變本體介損,標(biāo)準:20℃介損小于0.8%。主變套管介損,標(biāo)準:不應(yīng)大于0.5%。
7109電流互感器介損,標(biāo)準:主絕緣介損不應(yīng)大于0.8%。7109開關(guān)斷口電容,標(biāo)準:介損20℃時介損不大于1.0%。2號廠高變直流電阻的測量各繞組電阻值,標(biāo)準:相互間差別不應(yīng)大于三相平均值的2%。
2號廠高變絕緣電阻試驗絕緣電阻,標(biāo)準:自行規(guī)定。
2號廠高變繞組泄漏電流測量,標(biāo)準:高壓側(cè)加壓10kV低壓側(cè)加壓10kV泄漏電流自行規(guī)定。
2號廠高變本體介損,標(biāo)準:20℃介損小于1.5%。3.幫助設(shè)備試驗:
勵磁變試驗,標(biāo)準:直流電阻的測量各繞組電阻值,標(biāo)準:相互間差別不應(yīng)大于三相平均值的2%。
勵磁變絕緣電阻試驗,標(biāo)準:絕緣電阻自行規(guī)定。電壓互感器試驗,標(biāo)準:絕緣電阻直流電阻自行規(guī)定。
結(jié)論:大修過程中對發(fā)電機、主變及其幫助設(shè)備進行了絕緣預(yù)防性試驗,試驗良好,未發(fā)覺問題,試驗項目全部合格。
高壓班201*.5.
擴展閱讀:機爐大修工作總結(jié)
3#機爐大修工作總結(jié)
依據(jù)支配,我廠自4月8日開頭,對3#機爐進行大修,期間結(jié)合大修對3#機爐進行了DCS改造、3#機進行了DEH改造,截止6月8日,此項工作基本完成,目前運行穩(wěn)定,現(xiàn)就此次大修工作從鍋爐、汽機、電氣、熱化、燃料幾個方面所做的工作及本次大修工作存在的不足總結(jié)如下:
鍋爐部分:
一、大修工作內(nèi)容1)汽包
更換了汽包內(nèi)的一、二級汽水分別器;清理了汽包底部的積垢;清理了加藥孔、水位計管孔及壓力表管孔;協(xié)作晉中鍋檢所對環(huán)縱焊縫進行檢測。
2)埋管、水冷壁和聯(lián)箱及定排
內(nèi)蒙古電力修造有限公司依據(jù)圖紙更換了全部的埋管、水冷壁、水冷壁下聯(lián)箱、下降管及連接管和定排管。3)過熱器
依據(jù)圖紙,更換了凹凸過熱器,并清理過熱器聯(lián)箱4)省煤器
依據(jù)圖紙,更換了省煤器,并清理省煤器聯(lián)箱5)空氣預(yù)熱器
檢查了空氣預(yù)熱器,未發(fā)覺漏風(fēng)現(xiàn)象,清理了積灰6)汽水閥門、管道按DCS改造要求更換了主給水門、事故放水門、對空排氣門、減溫水門、主蒸汽隔絕門、3#爐主蒸汽聯(lián)絡(luò)門及其旁路門為電動門;活動并研磨全部的平安門,更換過熱器排氣管;更換了主蒸汽集汽集箱電動門出口至3#爐隔絕門、聯(lián)絡(luò)門的主蒸汽管道、流量孔板;協(xié)作晉中鍋檢所對集箱、管座焊縫進行檢測。7)風(fēng)帽及布風(fēng)板
按圖紙要求安裝了水冷布風(fēng)板及風(fēng)帽8)一、二次風(fēng)系統(tǒng)
由于本次改造,一、二次風(fēng)圖紙明顯與現(xiàn)場不符,依據(jù)現(xiàn)場實際安裝一、二次風(fēng)道9)返料系統(tǒng)
更換了分別器進爐膛的管道;清理了返料器內(nèi)的雜物;更換了返料器風(fēng)門;補焊了旋風(fēng)分別器10)尾部煙道
更換了空氣預(yù)熱器出口煙道,檢查了未更換的部分磨損、漏風(fēng)現(xiàn)象
11)爐墻保溫
拆除并修復(fù)了爐膛爐墻;依據(jù)施工要求拆除并修復(fù)爐頂澆注料;依據(jù)施工要求拆除并修復(fù)水冷壁保溫;澆注水冷壁的衛(wèi)燃帶;澆注了水冷布風(fēng)板;對更換的空氣預(yù)熱器出口煙道進行防磨處理;對新安的風(fēng)道進行了保溫防腐刷漆。12)輔機部分及脫硫塔檢查并處理送風(fēng)機軸承及油質(zhì)、對輪螺栓及鼓型墊、地腳螺栓、轉(zhuǎn)子、調(diào)整擋板及傳動裝缺陷;對給煤皮帶全部托輥加油并更換給煤皮帶;檢查處理冷渣機漏灰、漏水缺陷;更換了引風(fēng)機轉(zhuǎn)子、軸承箱、調(diào)整擋板銷子。更換了脫硫塔噴嘴并對其內(nèi)壁進行防腐處理;修復(fù)1#、2#脫硫內(nèi)循環(huán)泵。
汽機部分:
一、本體部分(汽缸、轉(zhuǎn)子、隔板、軸瓦、汽封等):
1、檢查推力瓦塊、平衡盤、葉片、軸封套的磨損和結(jié)垢狀況,回裝汽封塊及彈簧片。刮一、二瓦。打磨并組裝汽封塊及彈簧片。
2、找洼窩中心,組裝汽封塊及彈簧片,打磨上隔板。3、測推力間隙,測靠背輪和推力盤瓢偏,回裝發(fā)電機轉(zhuǎn)子。4、檢查三、四瓦磨損狀況,必要時進行更換,進行刮瓦。5、對輪找中心,修刮油檔并調(diào)整,檢查盤車裝(軸承)。6、回裝上下隔板,翻缸。
7、檢查、清洗調(diào)速系統(tǒng)、自動主汽門、調(diào)速汽門、危險保安器的磨損狀況。
8、清理油箱,檢查濾油網(wǎng)并更換,檢查汽輪油泵??鄞笊w,修刮凹凸壓汽封。
9、測1、2、3、4瓦緊力并回裝汽缸保溫。裝化妝板,連接油動機連桿,裝屏蔽罩。二、附屬設(shè)備(水泵):
1、更換5#給水泵進口側(cè)盤根壓蘭。2、更換4#給水泵出口逆止門。3、更換4#給水泵出口門為DCS門。4、更換4#給水泵給水再循環(huán)門為DCS門。5、更換3#機1#、2#復(fù)水泵出口門為DCS門。6、解體檢查3#機1#、2#射水泵。7、更換3#機1#、2#射水泵進口門。
8、檢查3#機1#、2#循環(huán)泵前后軸承,必要時更換。三、管網(wǎng)系統(tǒng)(管道與閥門):
1、更換3#機給水總門為DCS門。2、更換3#機側(cè)給水聯(lián)絡(luò)門為DCS門。3、更換3#機復(fù)水再循環(huán)門為DCS門。4、更換3#機側(cè)凝汽器補水門為DCS門。5、更換3#高加進汽門為DCS門。6、更換3#除氧器除鹽水調(diào)整門。7、更換4#、5#給水泵出口聯(lián)絡(luò)門。8、更換3#高加緊急放水門為DCS門。9、更換3#除氧器加熱蒸汽DCS門。10、更換疏水箱DCS門。11、改造冷油器進水管。12、更換冷油器工業(yè)水管。13、大修Ⅱ期疏水箱。四、調(diào)速系統(tǒng)協(xié)作太原鷺海公司完成了3#機DEH改造工作。五、大修中問題及準備
1、第七級上隔板仍未取出。
2、汽輪機動、靜葉片結(jié)垢嚴峻(2、3、4、5級)。靜葉片已處理潔凈,動葉片做了部分打磨處理,待運行中進行加藥在線除垢處理。
3、汽輪機靠背輪側(cè)鍵向外位移1.41、1.15,已做回位處理。
4、主汽門濾網(wǎng)完好,外部阻有不少金屬小物件,疑為鍋爐蒸汽帶來。
5、四瓦上挖有鎢金脫落,經(jīng)討論打算,已做補焊修刮處理。6、1瓦、2瓦頂隙已達上限,待下次更換。
電氣部分
一、檢查清掃了3#發(fā)電機主系統(tǒng),對3#機爐所屬設(shè)備的電機、開關(guān)等進行了全面的檢查維護,利用二期全部停運機會,對二期公共部分的電氣設(shè)備和母線進行檢查清掃。
二、結(jié)合DCS和DEH改造,電氣車間協(xié)作完成了主輔電機設(shè)備實現(xiàn)DCS啟動的開關(guān)改造工作,協(xié)作DEH完成了聯(lián)絡(luò)信號、聯(lián)跳愛護的安裝工作。
三、存在問題:
1、3#機空氣冷卻器端蓋沒有打開(需要大解體,存在較大困難),導(dǎo)致只能通過進水側(cè)進行清洗。
2、二期冷渣機機掌握柜沒有移至七米,影響今后的運行穩(wěn)定性。熱化部分
一、協(xié)作進行了DCS,DEH改造,實現(xiàn)機爐的集散掌握和電液掌握,提高了工作效率,削減了勞動強度,詳細工作如下;
1、改造了引送風(fēng)執(zhí)行系統(tǒng),使用新的執(zhí)行器。2、協(xié)作改造了主汽流量和溫度系統(tǒng)。3、轉(zhuǎn)速系統(tǒng)由原來的12齒改造為60齒。4、改造了二次風(fēng)執(zhí)行系統(tǒng)。
5、對2期濾油機改造為真空濾油機,同時對2期油進行脫水除塵處理,檢修了采樣加藥系統(tǒng)。
6、對部分儀表進行了校驗。7、氧量和皮帶秤接入DCS系統(tǒng)。8、修理汽輪機電磁閥等。9、全部壓力和流量接入DCS系統(tǒng)。二、存在問題
部分設(shè)備未正常投入,如3#爐一次風(fēng)系統(tǒng),推力瓦部分溫度無信號。
燃料部分
一、所做工作
1、徹底清理了3#爐煤庫2、更換了7#輸煤皮帶
3、檢查更換了電袋除塵器中破損的布袋。4、安裝了除塵器下落灰斗的手動閘板。5、補焊了除塵器下部灰斗。
大修工作中存在的問題不足:
1、本次大修原方案時間為1個月,但實際完成時間為2個月,工期延誤是本次大修中存的主要問題,緣由主要有以下幾個方面:
鍋爐方面:方案201*年4月8日到201*年5月8日共計30天實際201*年4月8日到201*年5月30日共計51天,緣由:
1、預(yù)備不足,本體施工與筑爐保溫進度脫節(jié)(筑爐本應(yīng)是水壓試驗完成后進行,但進度編排不合理)。
2、本次改造范圍較大,現(xiàn)場缺乏鍋爐廠家工地代表,設(shè)計與實際現(xiàn)場有較大的出入,(如一、二次風(fēng)道、播煤風(fēng)道、后水冷壁管尺寸長、過熱器頂棚管尺寸不符、水冷風(fēng)室未全部密封、螺旋給煤系統(tǒng)與皮帶給煤切換擋板不合理),給施工進度造成肯定影響。
3、相關(guān)部門與施工單位未能仔細審圖準時發(fā)覺問題,造成部分工作返工,給施工進度也造成影響。
3、由于現(xiàn)場焊接問題,鍋檢所檢測延誤四天。4、DCS的改造滯后。
5、包頭安裝公司施工人員不足(消失過停工12小時)未能嚴格執(zhí)行24小時不間斷工作。
6、現(xiàn)場交叉作業(yè)協(xié)調(diào)工作組織不力,工序不合理。7、責(zé)任心不強,深化施工現(xiàn)場督促力度不夠。汽機方面:
3#機DEH改造工作嚴峻滯后是本次工期延誤的主要問題,緣由有如下幾個方面:
1、各方面預(yù)備不足,前期的相關(guān)工作不到位。2、施工方技術(shù)力氣薄弱,現(xiàn)場施工人員少。3、協(xié)調(diào)工作不到位,相關(guān)車間部門協(xié)作不力。
4、改造期間相關(guān)部門重視不夠,不能樂觀參加,現(xiàn)場監(jiān)督不到位。
其他方面:
1、現(xiàn)場協(xié)調(diào)力度差,工作過程中推諉扯皮時有發(fā)生。2、車間、部門盯現(xiàn)場力度不夠。
3、檢修內(nèi)容不全面,有漏項,如3#機電磁閥等。
4、檢修質(zhì)量方面還存在肯定的問題:如3#爐有漏灰現(xiàn)象、3#機零米設(shè)備跑冒滴漏現(xiàn)象嚴峻、保溫效果特別差等。5、施
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