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文檔簡(jiǎn)介

柯明柯鋅加壓浸出工藝簡(jiǎn)介到目前為止,柯明柯Trail工廠的鋅加壓浸出車(chē)間已投入運(yùn)行了14年,該氧壓浸出工藝可以處理很多類(lèi)型的鋅精礦,這其中就包括來(lái)自于阿拉斯加紅狗礦的精礦,不過(guò)其主要礦石來(lái)源還是柯明柯位于卑詩(shī)省金伯利地區(qū)的沙利文礦。該車(chē)間的產(chǎn)品主要包括硫酸鋅、黃鉀鐵釩礦漿和單質(zhì)硫,黃鉀鐵釩礦漿會(huì)在焙砂浸出作業(yè)得到進(jìn)一步處理,而硫則銷(xiāo)往北美地區(qū)。未反應(yīng)的硫化鋅從熔融硫中分離并返回到鋅焙燒回收鋅??旅骺落\加壓浸出車(chē)間于1981年早些時(shí)候投產(chǎn),使用一臺(tái)高壓釜處理來(lái)自于沙利文礦的鋅精礦,處理量為188t/d。鋅浸出率可以達(dá)到97%,每天可以生產(chǎn)88噸可溶鋅和54噸硫。先前的文章已經(jīng)詳細(xì)的描述了整個(gè)工藝流程,并評(píng)述了車(chē)間前八年運(yùn)行中的經(jīng)歷。在這一時(shí)期,車(chē)間進(jìn)行了大量的改動(dòng)消除了生產(chǎn)過(guò)程中的瓶頸問(wèn)題,并提高了浸出率。以上這些改變使得車(chē)間產(chǎn)能力經(jīng)常超出設(shè)計(jì)水平,通常產(chǎn)量大約可以占到Trail鋅產(chǎn)量的20%??旅骺落\生產(chǎn)現(xiàn)狀在柯明柯Trail工廠,鋅加壓浸出是鋅生產(chǎn)系統(tǒng)的三個(gè)工藝流程之一。大約70%的鋅產(chǎn)量來(lái)自于鋅焙燒工藝,20%來(lái)之于加壓浸出工藝,氧化物浸出占到10%。這些工藝的產(chǎn)品作為T(mén)rail硫化物浸出廠的原料,如圖一所示。在該廠,硫酸鋅溶液得到凈化,首先是除鐵,接著用鋅粉除雜。鐵一鉛渣(含有來(lái)自于加壓浸出的黃鉀鐵釩)在濃密機(jī)中與硫酸鋅泥漿分離,然后經(jīng)過(guò)洗滌和過(guò)濾送往鉛冶煉廠進(jìn)一步回收金屬。凈化后的硫酸鋅溶液泵送至電解車(chē)間,在這里鋅被從電解液中電積出來(lái)。電解廢液(返酸)用泵返回到浸出車(chē)間。鋅加壓浸出概述柯明柯鋅加壓浸出流程在本質(zhì)上與先前報(bào)道的工藝流程是一樣的?;竟に嚵鞒倘鐖D2所示。鋅精礦在浸出前先要在球磨機(jī)中進(jìn)行磨礦,該球磨機(jī)處于一個(gè)擁有一套水力旋流器的閉路循環(huán)中。水力螺旋器溢流中的細(xì)顆粒精礦進(jìn)入一臺(tái)直徑12.7m的濃密機(jī),濃密底流被送至一臺(tái)帶攪拌的貯槽,并加入木質(zhì)璜酸鈉。然后這些備好的礦漿原料被泵送至一臺(tái)擁有四個(gè)艙室的高壓釜,其直徑3.7m,長(zhǎng)15.2m,在可控速率下運(yùn)轉(zhuǎn)。給料酸(廢電解液和濃硫酸組成的混合酸)在進(jìn)入高壓釜前首先在一臺(tái)管殼式換熱器中進(jìn)行預(yù)熱,熱源是來(lái)之于高壓釜閃蒸槽的蒸汽。氧是加壓浸出中最重要的因素,,它被噴射進(jìn)入高壓釜的前三個(gè)艙室,并保證操作壓力為1250KPa。清除高壓釜的一股少量持續(xù)的蒸汽用來(lái)阻止艙室內(nèi)惰性汽體的集結(jié)。高壓釜浸出產(chǎn)物礦漿溫度大約在150°C,含有硫酸鋅、黃鉀鐵釩和熔融硫。礦漿通過(guò)襯陶瓷的排料閥排出高壓釜,進(jìn)入閃蒸槽,閃蒸槽操作壓力為55KPa、溫度117C。然后礦漿再進(jìn)入調(diào)節(jié)槽,在這里粘性的無(wú)定形硫有充分的時(shí)間轉(zhuǎn)化為單晶硫。經(jīng)過(guò)調(diào)節(jié)槽后,礦漿進(jìn)入硫分離步驟。在這里,礦漿被泵入一臺(tái)水力漩流器,生成一股富硫和脫硫流體,這兩種流體都進(jìn)入浮選回路得到兩種主要產(chǎn)品。產(chǎn)品之一是浮選尾礦,包含有硫酸鋅溶液和黃鉀鐵釩,隨后其被泵送到硫化物浸出廠的前端工序。第二種產(chǎn)品是浮選精礦,包含有硫和未反應(yīng)的硫化鋅,該產(chǎn)品在不純硫坑中脫水和熔融,然后經(jīng)過(guò)濾得到商品級(jí)的硫(純度達(dá)99.9%),含有未反應(yīng)硫化鋅的濾餅則返回到魯奇焙燒爐。過(guò)程變動(dòng)1989年,鋅精礦篩分工序做了變動(dòng),增加一套水力漩流器與已有的旋流設(shè)備串聯(lián),目的是進(jìn)一步改善供料礦漿的研磨效果。1989年中期進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn),結(jié)果表明操作很難控制,最終試車(chē)失敗,生產(chǎn)又返回到以前的磨礦工序和配置。沙利文改進(jìn)了磨礦從而減少了加壓浸出廠中附加篩分步驟的需求。目前,只設(shè)置有一個(gè)單獨(dú)的水力漩流器,供給高壓釜的細(xì)磨料93%在44微米以下,并且每天的供礦量大約可以達(dá)到400t/d。工藝過(guò)程的另一變化就是高壓釜冷酸供給線路發(fā)生故障,為了取代這條線路,在這里用預(yù)加熱的酸取代了冷酸加入。最后一個(gè)變化發(fā)生在硫回收部分。如圖三所示,硫與硫酸鋅和黃鉀鐵釩渣的分離主要是通過(guò)一臺(tái)水力漩流器實(shí)現(xiàn)的。水力漩流器溢流含0.5g/L的硫,它作為硫化物浸出廠的物料,滿足鋅循環(huán)的需求。但是,隨著鋅加壓浸出生產(chǎn)率的的增加,進(jìn)入鐵一鉛渣從鋅廠進(jìn)入鉛廠的硫含量也會(huì)增加,由于硫含量太高以致不能產(chǎn)出好的燒結(jié)塊。這就是設(shè)置浮選工段的原因。直到1989年水力漩流器底流還是通過(guò)兩套2.8m3丹佛No.30DR槽處理,第一套作為粗選槽,第二套作為掃選槽。掃選池精礦返回到粗選池,粗選池精礦在一套相似的槽子內(nèi)得到掃選。1990年起草了在掃選池處理水力漩流器溢流的計(jì)劃,流程改變?nèi)鐖D4所示。這一改變大約將硫酸鋅和黃鉀鐵釩渣中的硫含量降低了0.3g/L。生產(chǎn)能力1984年后,鋅加壓浸出廠生產(chǎn)率大大超出了原是設(shè)計(jì)能力。1988年以前的情況以前已經(jīng)做過(guò)相關(guān)報(bào)道,在那一時(shí)期,生產(chǎn)前景是非常好的。1989年工廠產(chǎn)量達(dá)到了一個(gè)創(chuàng)紀(jì)錄的水平,處理了超過(guò)11萬(wàn)1千噸的精礦。1990年由于測(cè)試處理不同精礦的混合礦,生產(chǎn)率略有下降。在1991年到1993年這一期間,由于下游浸出廠正在進(jìn)行大的建設(shè)計(jì)劃,加壓浸出廠的生產(chǎn)持續(xù)受到影響。由于新的處理過(guò)程的可靠性得到改善,因此鋅加壓浸出的生產(chǎn)率也得到改善。1994年生產(chǎn)率也回到1988年到1989年時(shí)期的水平,工廠年處理礦石量也達(dá)到了創(chuàng)記錄的11萬(wàn)7千噸,月處理精礦量也超過(guò)了1萬(wàn)1千3百噸。但是日處理和周處理生產(chǎn)記錄依然是1988年到1989年取得的。當(dāng)前工廠產(chǎn)量的差異的原因主要是生產(chǎn)時(shí)間。生產(chǎn)時(shí)間1988年鋅加壓浸出的生產(chǎn)的可利用率平均達(dá)到79%(包括延長(zhǎng)七天維護(hù)停產(chǎn)來(lái)檢查高壓釜襯鉛)。1989年生產(chǎn)的可利用率達(dá)到86%。由于改進(jìn)在不斷進(jìn)行,因此1993年到1994年的生產(chǎn)可利用率分別達(dá)到90%和91%?,F(xiàn)在的焦點(diǎn)是將進(jìn)一步提高生產(chǎn)可利用率。今天鋅加壓浸出廠停車(chē)的主要原因是浸漬管和排料管的結(jié)垢。人們探究了許多渠道浸漬管的設(shè)想,但是沒(méi)有人投入精力研究這些設(shè)想。1989年主冷凝器故障是造成停車(chē)的主要原因,占總停車(chē)時(shí)間的30%,今天大概占到16%,并且它的影響會(huì)通過(guò)過(guò)程改善得到進(jìn)一步降低,并在今年內(nèi)被消除。1989年造成停車(chē)的第三個(gè)原因是后續(xù)工段限制,目前這依然也是造成停車(chē)的重要原因,占總停車(chē)時(shí)間的21%。期待通過(guò)改善工廠之間的交流來(lái)改善這一狀況。生產(chǎn)量長(zhǎng)此以來(lái),對(duì)于鋅加壓浸出來(lái)說(shuō),從黃鉀鐵磯礦漿中回收硫一直是個(gè)挑戰(zhàn)。硫?qū)τ阡\系統(tǒng)來(lái)說(shuō)沒(méi)有什么麻煩,但會(huì)對(duì)鉛冶煉廠帶來(lái)麻煩(如圖1),需要在鋅加壓浸出廠得到控制。1989年浮選工序的改良大大改善了從黃鉀鐵磯渣中硫的回收率(圖三),但是也導(dǎo)致了更多的黃鉀鐵磯渣進(jìn)入硫精礦。精礦中增加的黃鉀鐵磯渣會(huì)降低工廠對(duì)不純硫的脫水和溶融效果。以上這些限制證明需要增加浮選和硫脫水能力以增加產(chǎn)量。由于生產(chǎn)率提高,黃鉀鐵磯渣中硫的回收率也要相應(yīng)增加,原因是冶煉廠在處理鐵一鉛渣中會(huì)遇到困難。目前黃鉀鐵磯渣中硫的回收率一般都超過(guò)99%。增加的浮選裝置將于今年晚些時(shí)候在鋅加壓浸出系統(tǒng)安裝。3.6原料供給在過(guò)去的五年,許多鋅精礦在加壓浸出得到測(cè)試,結(jié)果各異。有些精礦的低的鐵含量成為關(guān)注的焦點(diǎn),而加壓浸出中補(bǔ)充鐵又是強(qiáng)制性的。有些精礦的粒度分布對(duì)于加壓浸出是十分有利的,其超過(guò)97%的礦石粒度小于44微米,而沙利文礦則為93%。從1989年晚些時(shí)候到目前,出現(xiàn)了好幾次機(jī)會(huì)加壓浸出廠可以處理混合鋅精礦一使用沙莉文礦補(bǔ)充鐵。使用一臺(tái)980履帶式裝載機(jī)按層狀布取料來(lái)混合精礦(工廠沒(méi)有精礦混合系統(tǒng))。試驗(yàn)所用混合精礦最多含有50%替代精礦,供料速率也有不同,最大達(dá)到每天375t。這段時(shí)期的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,混合精礦的浸出率與單獨(dú)沙莉文礦是不一樣的,有些混合精礦的浸出率可以達(dá)到96.5%。這些浸出率都被溶融硫壓濾的濾餅重量所證實(shí)(濾餅量的增加意味著鋅浸出率的降低)。這些試驗(yàn)都是相當(dāng)鼓舞人心的,更多的試驗(yàn)正在計(jì)劃中。處理混合精礦面臨的一個(gè)難題就是黃鉀鐵磯渣中硫回收率的降低。對(duì)硫顆粒的分析表明,這些精礦生成了更細(xì)顆粒的硫(小于20微米),這就是造成總的硫回收率下降的原因。曾試圖通過(guò)加入木制磺酸鈉來(lái)改變硫的粒度分布,但是失敗了。早些時(shí)候也討論期望通過(guò)改變浮選作業(yè)來(lái)改善這部分細(xì)顆粒硫的回收。設(shè)備就位后,不同鋅精礦加壓浸出試驗(yàn)有望繼續(xù)進(jìn)行。鋅加壓浸出前景當(dāng)在Trail建設(shè)第一個(gè)鋅加壓浸出廠時(shí),設(shè)計(jì)還包括第二臺(tái)高壓釜。但是多年過(guò)去了,由于大量改進(jìn)改善了工藝的可靠性,因

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