工程建設(shè)公司QC小組提高富水砂卵石地層盾構(gòu)掘進(jìn)效率成果匯報書_第1頁
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文檔簡介

中國中鐵二局成都地鐵2號線二期工程2W-1標(biāo)項目經(jīng)理部中國中鐵二局城通公司中國中鐵二局城通公司2011年度QC成果資料提高富水砂卵石地層盾構(gòu)掘進(jìn)效率組長:編寫人:發(fā)表人:小組名稱:中鐵二局城通公司成都地鐵2W-1標(biāo)項目經(jīng)理部QC小組小組所在單位:中國中鐵二局城通公司提高富水砂卵石地層盾構(gòu)掘進(jìn)效率2012年QC成果

PAGE25中鐵二局成都地鐵2W-1標(biāo)項目經(jīng)理部QC小組PAGE25一、工程概況成都地鐵2號線二期工程位于成都市區(qū),線路呈東西走向,是城市軌道交通主干線,本工程為土建1標(biāo),采用新購的2臺羅賓斯盾構(gòu)機施工(3#、4#羅賓斯盾構(gòu)機),掘進(jìn)互助站~中間風(fēng)井區(qū)間隧道。區(qū)間隧道縱坡坡度5~28‰。線路最大埋深為24m,最小平面曲線半徑400m。本段通過的地層主要地層為<2-6-3>中密卵石、<2-6-4>密實卵石。圖1-1羅賓斯盾構(gòu)機掘進(jìn)籌劃圖二、小組概況中鐵二局成都地鐵2號線二期工程(西延伸線)土建1標(biāo)QC小組成立于2011年6月5日,由12名人員組成,均有大學(xué)以上學(xué)歷,由項目經(jīng)理任組長,項目總工任副組長,小組成立后,根據(jù)現(xiàn)場實際情況,選定提高富水砂卵石地層盾構(gòu)掘進(jìn)效率為課題,積極開展活動,采取實際調(diào)查,分析研究解決問題,在此期間,小組成員共組織了16次活動,組員積極討論,通過認(rèn)真學(xué)習(xí)和交流,提高了小組成員的分析問題和解決問題的能力。小組成員情況見表2-1:表2-1:QC小組成員簡況表小組名稱中鐵二局城通公司成都地鐵2W-1標(biāo)項目經(jīng)理部QC小組成立時間2011年6月5日活動時間2011/6/5-2011/11/12小組類型攻關(guān)型注冊日期2011.6活動頻率5次/月出勤率98%注冊編號EJCT-11-06序號姓名年齡性別學(xué)歷職務(wù)組內(nèi)職務(wù)QC教育時間145男本科項目經(jīng)理組長48235男本科公司工程部長顧問120331男本科總工程師副組長59430男本科工程部部長組員58526男本科工程部副部長組員56625男本科技術(shù)主管組員65727男大專工區(qū)長組員48827男大專副工區(qū)長組員48925男大專機電部副部長組員481021男大專技術(shù)員組員551125男大專盾構(gòu)操作手組員481225男本科盾構(gòu)操作手組員48制表人:日期:2011年11月5日小組成員平均年齡28.5歲,文化程度有本科,大專兩個層次。小組人均受教育時間58.4小時,測驗成績優(yōu)秀。名詞解釋:盾構(gòu)施工:為用被稱做「盾(shield)」的鋼殼里面,在保持掌子面穩(wěn)定的同時進(jìn)行安全掘進(jìn),而后面則裝上被稱做襯砌(segment)的襯砌組件,利用其反作用力,以千斤頂盾掘進(jìn)的一種隧道施工方法。三、選題理由圖3-1選題理由分析圖制圖人:鄒坤秘日期:2011年6月18日根據(jù)目前2臺羅賓斯盾構(gòu)機(3#、4#)的掘進(jìn)情況,我們制定了以下工期籌劃表:表3-13#、4#盾構(gòu)掘進(jìn)工期籌劃表

盾構(gòu)機編號計劃始發(fā)時間掘進(jìn)指標(biāo)計劃貫通時間合同計劃貫通時間計劃貫通時間與合同計劃時間比較3#2011年6月13日6m/d(含換刀時間)2012年2月26日2011年12月15日滯后107天4#2011年10月6日6m/d(含換刀時間)2012年6月24日2012年1月15日滯后162天制表人:日期:2011年6月29日由上表可以看出,3#、4#盾構(gòu)機貫通時間無法滿足業(yè)主的工期要求,必須加快3#、4#盾構(gòu)機的施工進(jìn)度。四、現(xiàn)狀調(diào)查我們對9月7日~9月26日3#盾構(gòu)機每日的掘進(jìn)情況做了以下統(tǒng)計:表4-13#盾構(gòu)機每日掘進(jìn)距離統(tǒng)計表日期掘進(jìn)距離(m)日期掘進(jìn)距離(m)日期掘進(jìn)距離(m)2011.9.77.22011.9.144.82011.9.214.82011.9.84.82011.9.152.42011.9.227.22011.9.9122011.9.167.22011.9.237.22011.9.104.82011.9.177.22011.9.243.62011.9.1162011.9.183.62011.9.257.22011.9.128.42011.9.193.62011.9.2662011.9.1362011.9.206合計120制表人:鄒坤秘日期:2011年9月28日由上表可以看出,3#、4#盾構(gòu)機平均每天掘進(jìn)距離:6m/d。如果繼續(xù)按6m/d的掘進(jìn)指標(biāo)掘進(jìn),將不能按期完成互助站~中間風(fēng)井的掘進(jìn)任務(wù)。針對現(xiàn)階段3#、4#盾構(gòu)機施工進(jìn)度緩慢的現(xiàn)象,我們找出了影響施工進(jìn)度的因素并制作了下表,對現(xiàn)場進(jìn)行全面調(diào)查。

表4-2施工現(xiàn)狀調(diào)查記錄表項目序號盾構(gòu)機掘進(jìn)效率低渣土運輸效率低管片拼裝慢施工難度大其它1●○○○○2●○○●○3●○○○○4●○○○○5●○○○○6●●○○○7●○●○○8●○○○●9●○○○○10●○○●○11●○○○○12●○○○○13●○○○○14●○○○○○15●○○○○16●○○○○17●○○○○18●○○○○19●○○○○20●○○○○備注:●——有此情況發(fā)生○——無此情況發(fā)生制表人:日期:2011年9月29日對上表進(jìn)行統(tǒng)計分析,我們找出來造成施工進(jìn)度緩慢的因素,如下表所示:

表4-3影響施工進(jìn)度統(tǒng)計表序號項目頻數(shù)頻率/%累計/%A盾構(gòu)機掘進(jìn)效率低208080B渣土運輸效率低1484C管片拼裝慢1488E施工難度大2896F其它14100累計25100制表人:日期:2011年9月29日圖4-1影響施工進(jìn)度原因分析排列圖制圖人:鄒坤秘日期:2011年9月30日結(jié)論:通過以上排列圖分析,造成施工進(jìn)度緩慢的主要因素為A.盾構(gòu)機掘進(jìn)效率低。五、設(shè)定目標(biāo)(1)根據(jù)對現(xiàn)狀調(diào)查結(jié)果的反復(fù)論證,為了按業(yè)主要求的工期完成本工程,小組決定此次活動的目標(biāo)為:將3#、4#盾構(gòu)機的掘進(jìn)指標(biāo)由6m/d提高到9m/d。669現(xiàn)狀目標(biāo)值掘進(jìn)指標(biāo)(m/d)圖5-1目標(biāo)設(shè)定制圖人:鄒坤秘日期:2011年10月2日領(lǐng)導(dǎo)支持項目部在成都已經(jīng)有過成都地鐵1號線和成都地鐵2號線的施工經(jīng)驗,對成都富水砂卵石地層掘進(jìn)有較為成熟的施工工藝,既有的1#、2#盾構(gòu)機在富水砂卵石地層掘進(jìn)已經(jīng)能達(dá)到9m/d的掘進(jìn)指標(biāo).領(lǐng)導(dǎo)支持項目部在成都已經(jīng)有過成都地鐵1號線和成都地鐵2號線的施工經(jīng)驗,對成都富水砂卵石地層掘進(jìn)有較為成熟的施工工藝,既有的1#、2#盾構(gòu)機在富水砂卵石地層掘進(jìn)已經(jīng)能達(dá)到9m/d的掘進(jìn)指標(biāo).目標(biāo)可行性分析豐富的施工經(jīng)驗理論分析現(xiàn)場分析在現(xiàn)有設(shè)備的條件下,3#、4#盾構(gòu)機經(jīng)過相應(yīng)的改進(jìn)措施能使盾構(gòu)機的掘進(jìn)效率得以提高。項目部及公司領(lǐng)導(dǎo)給予高度重視,全力支持小組活動通過分析,我們可以通過加強對現(xiàn)場各個細(xì)節(jié)的管理控制來達(dá)到目標(biāo)通過活動可以實現(xiàn)目標(biāo)圖5-2目標(biāo)可行性分析圖5-3與施工班組一起進(jìn)行目標(biāo)設(shè)定及可行性分析(3)數(shù)據(jù)分析經(jīng)過QC小組對現(xiàn)在6m/d的掘進(jìn)指標(biāo)的討論,對造成掘進(jìn)指標(biāo)低的因素進(jìn)行分析,如果對盾構(gòu)機存在的缺陷進(jìn)行相應(yīng)改進(jìn),提高盾構(gòu)機的掘進(jìn)速度,同時加快各個工序之間的銜接,縮短各個工序的作業(yè)時間,能將每日掘進(jìn)的效率提升50%以上,即每日的掘進(jìn)指標(biāo)將上升至:6×(1+50%)=9m/d,故目標(biāo)是可行的。六、分析原因為了完成設(shè)定的目標(biāo),小組專門召開一次研討會,針對現(xiàn)場情況,采用“頭腦風(fēng)暴法”,各抒己見,進(jìn)行深入的探討,找出了影響盾構(gòu)掘進(jìn)效率低的主要因素,從人、機、料、法等相關(guān)方面著手進(jìn)行了分析,并一一例舉在因果圖上。圖6-1影響進(jìn)度原因分析因果圖圖6-1影響進(jìn)度原因分析因果圖七、確定要因經(jīng)過小組各成員多次充分地分析和討論后,形成了一致意見,確認(rèn)了主要末端原因,對各個原因分別指定了確認(rèn)人。要因確認(rèn)表如下:表7-1要因確認(rèn)計劃表序號末端因素確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)方法確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人完成日期1推進(jìn)系統(tǒng)動力不足盾構(gòu)推進(jìn)系統(tǒng)的推力是否足夠查看盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)查看盾構(gòu)推進(jìn)過程中推力能否達(dá)到2300kN2011年6月22日2操作手不熟練操作手是否按相應(yīng)的操作規(guī)程及技術(shù)參數(shù)進(jìn)行操作查閱掘進(jìn)相關(guān)資料盾構(gòu)掘進(jìn)的各項參數(shù)是否均控制在要求范圍內(nèi)推力(kN)≤2500、扭矩(kN.m)≤5000、刀盤轉(zhuǎn)速(rpm)1.0~1.5、土倉壓力(bar)0.5~0.72011年6月25日3拼裝手不熟練每環(huán)管片的拼裝時間查看現(xiàn)場施工記錄每環(huán)管片的拼裝時間不得大于40分鐘2011年6月26日4渣土改良系統(tǒng)不穩(wěn)定泡沫系統(tǒng)中空氣及溶液的流量是否穩(wěn)定現(xiàn)場確認(rèn)泡沫中空氣及溶液的流量是否跟顯示的流量一致并且穩(wěn)定2011年6月29日5管片供應(yīng)不及時管片的供應(yīng)是否影響盾構(gòu)掘進(jìn)現(xiàn)場確認(rèn)滿足現(xiàn)場施工生產(chǎn)的需要2011年7月2日6刀盤刀具配置不當(dāng)?shù)侗P刀具的配置是否合理邀請相關(guān)專家確認(rèn)中心滾刀換為撕裂刀、貝殼刀刀頭加入優(yōu)質(zhì)合金鋼2011年7月5日7刀盤的開口率不合理刀盤的開口率是否合理邀請相關(guān)專家確認(rèn)周邊8個開口中的4個開口加大了3%2011年7月5日8盾構(gòu)機配件供應(yīng)不及時盾構(gòu)機配件的供應(yīng)情況現(xiàn)場確認(rèn)滿足現(xiàn)場施工需要2011年7月6日9渣土改良效果不好查看現(xiàn)場實際出碴效果,測塌落度現(xiàn)場確認(rèn)碴土的塌落度控制在200mm~250mm范圍內(nèi)2011年7月12日10管片選型不當(dāng)操作手對管片的選型是否恰當(dāng)盾尾間隙、推進(jìn)油缸的行程差相對位置的盾尾間隙之差控制在30mm之內(nèi),相對位置的油缸行程差控制在40mm之內(nèi)2011年7月13日11刀盤耐磨度不夠刀具能掘進(jìn)的距離查看施工記錄刀具在砂卵石地層中必須能掘進(jìn)200m以上2011年7月15日12降水井的籌劃不及時線路上降水井的布置水位情況現(xiàn)場確認(rèn)開倉時水位降至盾構(gòu)機底面埋深以下2011年7月20日13換刀點的籌劃不及時距離最近的換刀點的是否已提前加固完畢現(xiàn)場確認(rèn)提前對換刀點進(jìn)行地面加固處理2011年7月22日制表人:日期:2011年7月25日要因確認(rèn)一末端因素:推進(jìn)系統(tǒng)動力不足確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):查看盾構(gòu)推進(jìn)過程中推力能否達(dá)到2300kN確認(rèn):對近10環(huán)盾構(gòu)機掘進(jìn)過程中的推力進(jìn)行記錄,發(fā)現(xiàn)實際的推力基本能維持在2300kN以上,有時候還保持在2500kN以上。結(jié)論:非要因要因確認(rèn)二末端因素:操作手不熟練確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):盾構(gòu)掘進(jìn)的各項參數(shù)是否均控制在要求范圍內(nèi)確認(rèn):3#、4#盾構(gòu)機的操作手均為項目部經(jīng)驗比較豐富的操作手,都有成都地層推進(jìn)的經(jīng)驗。同時我們調(diào)取了近20環(huán)盾構(gòu)掘進(jìn)的各項參數(shù),并按下達(dá)的操作指令上面的參數(shù)要求對每環(huán)掘進(jìn)參數(shù)進(jìn)行評分,結(jié)果如下表所示:表7-2操作手操作成績評分表成績考試項目60分以下60~80分80~90分90~99分100分掘進(jìn)參數(shù)的控制0環(huán)0環(huán)1次12次8次制表人:日期:2011年6月25日結(jié)論:非要因要因確認(rèn)三末端因素:拼裝手不熟練確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):每環(huán)管片的拼裝時間不得大于40分鐘確認(rèn):在現(xiàn)場對操作手每環(huán)拼裝管片的用時進(jìn)行記錄,極少有超過40分鐘的情況。結(jié)果:非要因要因確認(rèn)四末端因素:渣土改良系統(tǒng)不穩(wěn)定確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):泡沫中空氣及溶液的流量是否跟顯示的流量一致并且穩(wěn)定確認(rèn):泡沫系統(tǒng)中的空氣流量十分不穩(wěn)定,時有時無,并且泡沫的實際流量跟操作面板上面顯示的流量不一致。結(jié)論:是要因

要因確認(rèn)五末端因素:管片供應(yīng)不及時確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):滿足現(xiàn)場施工生產(chǎn)的需要確認(rèn):據(jù)現(xiàn)場施工統(tǒng)計,每天計劃要求提供的管片均按時送至現(xiàn)場,未出現(xiàn)因管片供應(yīng)不及時為耽誤現(xiàn)場施工的情況。結(jié)論:非要因要因確認(rèn)六末端因素:刀盤刀具配置不當(dāng)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):邀請國內(nèi)知名專家對盾構(gòu)機刀盤刀具的配置進(jìn)行評定確認(rèn):股份公司邀請何川、柴永模等業(yè)內(nèi)知名專家召開研討會,指出目前的刀盤刀具配置存在缺陷,并提出了刀盤刀具的改進(jìn)意見及改進(jìn)措施。圖7-1盾構(gòu)機專家評審會結(jié)論:是要因要因確認(rèn)七末端因素:刀盤的開口率不合理確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):邀請專家對刀盤的開口設(shè)計進(jìn)行評定確認(rèn):專家指出,刀盤的開口設(shè)計不是十分合理,掌子面上的土體進(jìn)入土倉較困難,并且是導(dǎo)致土倉里結(jié)泥餅的因素之一,土倉內(nèi)結(jié)泥餅后將會出現(xiàn)推力大、扭矩大以及掘進(jìn)速度慢的情況,導(dǎo)致掘進(jìn)速度緩慢,增加刀盤的開口率有助于改善土倉內(nèi)結(jié)泥餅的狀況,同時有助于提高掘進(jìn)速度。圖7-2刀盤改造開口前后對比結(jié)論:是要因要因確認(rèn)八末端因素:盾構(gòu)機配件供應(yīng)不及時確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):滿足現(xiàn)場施工需要確認(rèn):據(jù)現(xiàn)場調(diào)查,盾構(gòu)機的易損易耗部件配備比較充足,未出現(xiàn)因盾構(gòu)機配件供應(yīng)不及時而耽誤施工的情況。圖7-3配件圖結(jié)論:非要因要因確認(rèn)九末端因素:碴土改良效果不好確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):碴土的塌落度控制在200mm~250mm范圍內(nèi)確認(rèn):現(xiàn)場對碴土的塌落度進(jìn)行了實驗,發(fā)現(xiàn)從螺旋輸送機輸送出來的碴土較干,碴土的塌落度較小,基本在100mm~150mm范圍內(nèi),碴土的改良效果不好,碴土的流動性不好,極易導(dǎo)致土倉內(nèi)結(jié)泥餅,清理泥餅將會消耗大量的時間,影響掘進(jìn)效率。圖7-4土倉及刀盤結(jié)泥餅情況結(jié)論:是要因要因確認(rèn)十末端因素:管片選型不當(dāng)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):相對位置的盾尾間隙之差控制在30mm之內(nèi),相對位置的油缸行程差控制在40mm之內(nèi)。確認(rèn):管片選型不當(dāng),導(dǎo)致管片拼裝的中心與盾構(gòu)機中心不同心,管片與盾尾相碰,導(dǎo)致管片拼裝不上,遇到這種情況,拼裝管片將消耗大量的時間,導(dǎo)致施工進(jìn)度緩慢。而保證管片軸心與盾構(gòu)機軸心一致在施工時主要以千斤頂形程差,和盾尾間隙等為依據(jù)。鑒于此類情況,2011年7月8日~2011年7月11日,QC小組成員對60~69的盾尾間隙和拼裝完成后的油缸行程差進(jìn)行了統(tǒng)計,統(tǒng)計結(jié)果詳見下表:

表7-3盾尾間隙統(tǒng)計表環(huán)數(shù)盾尾間隙(mm)60616263646566676869上33353236384037343134下36413337323532383740左37384244433839413836右35363537323335353637表7-4油缸行程統(tǒng)計表環(huán)數(shù)油缸行程(mm)60616263646566676869上65737571676873717572下73706968727172726767左68687272727567706870右71726871707864677865由表7-3和表7-4的結(jié)果可以看出,盾尾間隙和油缸行程差均控制在允許范圍內(nèi)。結(jié)論:非要因要因確認(rèn)十一末端因素:刀盤耐磨度不夠確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):刀具在砂卵石地層中必須能掘進(jìn)200m以上確認(rèn):據(jù)現(xiàn)場調(diào)查,刀具在本段地層中掘進(jìn)約30環(huán)后便出現(xiàn)刀盤磨損及偏磨比較嚴(yán)重的情況。圖7-5刀具偏磨結(jié)論:是要因要因確認(rèn)十二末端因素:降水井的籌劃不及時確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):開倉時水位降至盾構(gòu)機底面埋深以下確認(rèn):項目部已編制降水井施工籌劃方案,提前進(jìn)行降水井的施工。根據(jù)現(xiàn)場施工過程中的開倉時的水位監(jiān)測情況,開倉過程中土體中的水位均在盾構(gòu)機的底面埋深以下,確保換刀作業(yè)的順利進(jìn)行。結(jié)論:非要因要因確認(rèn)十三末端因素:換刀點的籌劃不及時確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):提前對換刀點進(jìn)行地面加固處理確認(rèn):根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查,工區(qū)已按照換刀點籌劃方案提前對換刀點完成了地面加固處理,確保換刀作業(yè)時上方土體的穩(wěn)固,未出現(xiàn)盾構(gòu)掘進(jìn)至相應(yīng)位置時地層還未進(jìn)行加固的狀況。結(jié)論:非要因綜上可知要因是:刀盤刀具配置不當(dāng)◆刀盤的開口率設(shè)計不合理渣土改良系統(tǒng)不穩(wěn)定◆刀盤耐磨度不夠渣土改良效果不好八、制定對策對于以上分析出來的具體要因,QC小組集體討論,通過表決,確定責(zé)任人,責(zé)任人全權(quán)負(fù)責(zé)以后相關(guān)工作的開展,對開展后的工作實時監(jiān)控,及時總結(jié),全面掌握對策實施后的具體情況。具體對策見下表:表8-1對策表序號要因?qū)Σ吣繕?biāo)具體措施實施地點責(zé)任人完成時間1刀盤刀具配置不當(dāng)對刀盤的刀具重新布置提高掘進(jìn)速度至(35~50mm/min)內(nèi)邀請相關(guān)專家對目前盾構(gòu)機刀盤的刀具進(jìn)行重新布置會議室11.9.20前2刀盤的開口率設(shè)計不合理增加刀盤的開口率防止土倉內(nèi)結(jié)泥餅邀請相關(guān)專家及盾構(gòu)機生產(chǎn)廠商商討刀盤的改造意見會議室11.9.20前3渣土改良效果不好改進(jìn)施工工藝使碴土具有很好的流動性和可塑性召開技術(shù)研討會,對現(xiàn)有的碴土改良施工工藝進(jìn)行改進(jìn)現(xiàn)場11.9.25前4渣土改良系統(tǒng)不穩(wěn)定更換新的泡沫系統(tǒng)保證空氣也液體的流量穩(wěn)定在150±20L/min進(jìn)口國外的泡沫系統(tǒng),對既有的泡沫系統(tǒng)進(jìn)行更換會議室和現(xiàn)場錢其龍11.10.1前5刀盤耐磨度不夠更換更加耐磨的刀具保證刀具能正常掘進(jìn)200m以上訂做更加耐磨的高強度合金刀具,對現(xiàn)有刀具進(jìn)行更換現(xiàn)場盧珊青11.10.20前制表人:日期:2011年9月8日九、對策實施責(zé)任人:張孝培實施時段:2011.9.9~2011.9.20措施:邀請國外專家及盾構(gòu)機生產(chǎn)廠家商討盾構(gòu)機刀盤的刀具布置方案。圖9-1刀具布置商討會現(xiàn)整個盾構(gòu)機刀盤配置的全為單、雙刃滾刀,專家指出刀盤刀具應(yīng)以撕裂刀為主,對提高掘進(jìn)速度非常有效,并確定以下改造方案:圖9-2刀箱分布圖①刀盤周邊原有的(41#~44#)單、雙刃滾刀維持不變,單雙滾刀交差排列。②其余位置的滾刀全部更換為貝殼刀,貝殼刀的尺寸為長210mm,寬70mm,高110mm,高出面板180mm。③中心刀更換為的撕裂刀。圖9-3貝殼刀三維圖圖9-4撕裂刀三維圖對策效果檢查:按上述措施對刀具的布置進(jìn)行更改后,盾構(gòu)機的掘進(jìn)速度得到顯著提升,如下圖所示:圖9-5效果檢查圖目標(biāo)達(dá)到!責(zé)任人:林剛實施時段:2011.9.9~2011.9.20措施:刀盤周邊割除刀箱4個,開口率從原來的32%增至約40%,增強渣土在刀盤周邊開口的流動性。并在割除的刀盤筋板上增加12把面板刮刀。圖9-6刀盤周邊小三角部位割除對策效果檢查:將刀盤開口率增大后,配合貝殼刀的作用,盾構(gòu)機的掘進(jìn)速度得到明顯提升。目標(biāo)達(dá)到。責(zé)任人:錢其龍實施時段:2011.9.9~2011.10.1措施:1、從日本進(jìn)口一臺泡沫系統(tǒng),對原有的泡沫系統(tǒng)進(jìn)行更換,使之能根據(jù)需要調(diào)節(jié)發(fā)泡氣體流量,并能確保流量的穩(wěn)定。2、對泡沫噴頭進(jìn)行優(yōu)化改造,減少泡沫管路堵塞概率。對策效果檢查:對渣土改良系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)后,氣體和空氣的流量較穩(wěn)定,并且能根據(jù)現(xiàn)場施工需要調(diào)節(jié)發(fā)泡氣體流量,目標(biāo)達(dá)到。責(zé)任人:盧珊青實施時段:2011.10.5~2011.10.20措施:目前已委托相關(guān)的刀具生產(chǎn)廠商生產(chǎn)更加耐磨的貝殼刀具,貝殼刀上將鑲嵌高強度的合金,新生產(chǎn)的貝殼刀的尺寸為:長342mm,寬100mm,高70mm,(原刀具的尺寸為:長210mm,寬70mm,高110mm),刀具的尺寸較原刀具有很大改進(jìn),并且更加耐磨。如下圖所示:圖9-7刀具改進(jìn)圖對策效果檢查:我們將改進(jìn)后刀具能掘進(jìn)的距離與改進(jìn)前的刀具做了比較,其結(jié)果如下:從改進(jìn)前每30環(huán)換一次刀具提高至每200環(huán)換一次刀具。節(jié)約了換刀時間提高了掘進(jìn)效率。目標(biāo)達(dá)到!

責(zé)任人:實施時段:2011.9.1~2011.9.15措施:為了提高目前的碴土改良施工工藝,項目部邀請了日本奧村、TAC公司的專家進(jìn)行現(xiàn)場試驗,并確定以下碴土改良方案。圖9-8現(xiàn)場進(jìn)行碴土改良實驗1、選用材料及注入方式根據(jù)日本奧村、TAC公司專家的意見,本段掘進(jìn)渣土改良采用膨潤土溶液+泡沫溶液的方式。將刀盤最外側(cè)的兩個管路(KF2、KF5)注入泡沫溶液,其余管路(選4路管路)注入膨潤土溶液,膨潤土溶液的注入率為20%,泡沫溶液的注入率為20%。2、改良材料組成①泡沫組成:90~95%壓縮空氣和5~10%泡沫溶液;泡沫溶液的組成為泡沫添加劑2~3%、水97~98%。本工程所用泡沫劑粘度不低于0.1Pa·s。②膨潤土溶液采用TAC公司特制的膨潤土溶液,膨潤土為優(yōu)質(zhì)的鈉基膨潤土,泥漿坍落度控制在20cm以內(nèi)。

圖9-9刀盤渣土改良管路分布圖對策效果檢查:通過上述改良措施,能夠使渣土達(dá)到很好的流塑性、止水性,改良效果如下圖所示:圖9-10碴土改良照片十、效果檢驗1、目標(biāo)效果在活動期間,小組各成員堅守自己的崗位,認(rèn)真負(fù)責(zé)地完成了自己的工作,大家團(tuán)結(jié)一致,共同努力,活動取得了良好的效果。對策實施后在2011年10月1日至10月20日期間(20天時間)3#盾構(gòu)機共掘進(jìn)了130環(huán)(159~288環(huán)),日均掘進(jìn)9.75m,超過了QC小組預(yù)定9m/d的目標(biāo)值。圖10-1效果驗證圖制圖人:日期:2011年10月23日2、經(jīng)濟(jì)效益(1)活動投入:盾構(gòu)機改造費用:120萬元邀請專家費用:30萬元其他材料攤銷:170萬元(2)活動收益:避免延期罰款:167天×1萬元/天=167萬元節(jié)省員工工資:167天×115人×10

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