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文檔簡介

第三講忽略安全慘痛代價

BP德克薩斯煉油廠爆炸事故案例學(xué)習(xí).7.8樂東氣田員工安全教育學(xué)習(xí)材料1/70第一章概述

1.1概述

事故所在企業(yè):BP企業(yè)得克薩斯城煉油廠,這家煉油廠是BP企業(yè)下屬最大煉油企業(yè),也是全美國第三大煉油企業(yè)。我們知道,BP企業(yè)安全文化、安全標(biāo)準(zhǔn)、安全管理系統(tǒng)和安全監(jiān)控程序都代表了石油石化業(yè)界世界先進(jìn)水平。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,BP企業(yè)在-年五年間實現(xiàn)統(tǒng)計受傷率低了70%,事故死亡率下降了75%。2/70第一章概述1999年之前,得克薩斯城煉油廠屬于阿莫科石油企業(yè)。在屬于阿莫科石油企業(yè)管理期間1994年,管理層決定降低得克薩斯煉廠人數(shù)以不停削減人力成本。3/70第一章概述依據(jù)當(dāng)初被各大企業(yè)競相追捧一個用人標(biāo)準(zhǔn),降低18%員工,就能節(jié)約2200萬到3300萬美元人力成本投資。假如降低31%員工,就能節(jié)約4200萬到6100萬美元花銷。1999年,BP收購阿莫科石油企業(yè)在得克薩斯城煉油廠人員管理和設(shè)備投資方面,低成本戰(zhàn)略得以維持并被BP企業(yè)繼續(xù)維持下去。4/70第一章概述低成本戰(zhàn)略在得克薩斯城煉油廠人員管理方面所產(chǎn)生影響:人手不足相關(guān)機(jī)構(gòu)研究發(fā)覺,在過去四年里,得克薩斯煉廠操作工和維護(hù)人員加班時間占總工作時間27%,有些員工甚至高達(dá)68%。這么高加班比率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出正常水平,這是得克薩斯煉廠員工人數(shù)不足一個表現(xiàn)。5/70第一章概述BP低成本戰(zhàn)略在設(shè)備投資方面表現(xiàn):1999年,BP收購阿莫科后削減了得克薩斯煉廠25%固定資產(chǎn)投資,兩年后固定資產(chǎn)投資又削減了25%。后果:因為削減成本,得克薩斯州煉廠很多設(shè)備年久失修,無法更新;員工雇傭成本和設(shè)備更新維護(hù)方面預(yù)算被大量削減。這些削減對生產(chǎn)安全產(chǎn)生了負(fù)面影響。6/70第一章概述

年3月23日13時20分左右,英國石油企業(yè)(BP)位于美國德克薩斯州(Texas)煉油廠異構(gòu)化裝置發(fā)生了嚴(yán)重火災(zāi)爆炸事故,該事故為美國作業(yè)場所近20年間最嚴(yán)重災(zāi)難。事故造成15名員工喪生,170余人受傷,爆炸產(chǎn)生濃煙對周圍工作和居住人們造成不一樣程度傷害。7/70第二章事故經(jīng)過2.1事故所處環(huán)境煉油廠異構(gòu)化裝置2.2事故環(huán)境工藝設(shè)施1.異構(gòu)化裝置分餾塔從屬設(shè)施:來料流量控制閥,液位計,液位高高位報警系統(tǒng),應(yīng)急泄壓閥BDV,溢流排放管線,壓力安全閥,2.加熱爐3.換熱器4.放空罐,頂部有煙囪8/70第二章事故經(jīng)過2.3事故背景

操作工開啟異構(gòu)化裝置2.2事故過程描述

年3月23日凌晨2時左右,異構(gòu)化裝置操作人員將液態(tài)烴原料導(dǎo)入分餾塔中。凌晨3時30分,開始進(jìn)料,當(dāng)初液位計指示塔內(nèi)液位在距離塔底3.0m處。9時50分左右,操作員開始將液態(tài)原料進(jìn)行循環(huán),并將更多液體打入液位已經(jīng)過高塔中,9/70第二章事故經(jīng)過

10分鐘后,操作人員按照正常操作流程點燃了加熱爐火嘴并開始給物料加熱;液位計依然將液位指示在3m以下并不停下降。(液位計失靈?。?2時40分左右,發(fā)出了高壓警報,加熱爐兩個火嘴被關(guān)閉以降低物料溫度。因為操作流程所要求流量控制閥不能正常工作,所以操作人員使用應(yīng)急泄壓閥將氣體排到放空罐中,然后排至大氣。13時左右,操作人員打開閥門將液體從塔底送往儲罐。

10/70第二章事故經(jīng)過

13時左右,換熱器出現(xiàn)異常,而且造成進(jìn)入塔原料溫度突然上升至150℃以上。

13時5分,進(jìn)入塔中液體開始膨脹并沸騰,造成塔內(nèi)液位深入上升;13時10分左右,塔開始出現(xiàn)溢流,液體被排到塔頂排放管中;13時14分,3個應(yīng)急泄壓閥被打開,液體從異構(gòu)化裝置流向放空罐,部分液體從放空罐溢出進(jìn)入排污管中。11/70第二章事故經(jīng)過

此刻,放空罐處于高液位狀態(tài),并被完全充滿,而且放空罐頂部煙囪出現(xiàn)噴濺,噴濺連續(xù)了大約1分鐘,落到地上液體快速形成了極易燃燒蒸氣云。經(jīng)過計算機(jī)模擬顯示,蒸氣云在地面上擴(kuò)散速度非??欤?分鐘后,13時20分,一場嚴(yán)重爆炸事故就發(fā)生了。12/70第二章事故經(jīng)過2.3事故后果

爆炸沖擊波快速涉及了整個異構(gòu)化裝置,引發(fā)了嚴(yán)重火災(zāi)并對整個區(qū)域造成了嚴(yán)重破壞,該區(qū)域內(nèi)兩個活動板房被炸毀,承包商15名員工在此不幸遇難。經(jīng)過休斯頓KHOU電視臺拍攝錄像能夠看到異構(gòu)化裝置爆炸后,因為放空罐煙囪一直在排放烴類物質(zhì),所以還在燃燒,一些車輛也被大火吞噬,50多個巨大化學(xué)品儲罐被毀。13/70第二章事故經(jīng)過爆炸后放空罐繼續(xù)噴出烴類物質(zhì),裝置連續(xù)燃燒。14/70第二章事故經(jīng)過距離異構(gòu)化裝置數(shù)百米遠(yuǎn)距離上拍攝圖像-濃煙滾滾15/70第二章事故經(jīng)過事故后現(xiàn)場:異構(gòu)化裝置成為了廢墟。16/70第二章事故經(jīng)過2.4學(xué)員觀看事故錄像

放映該事故錄像,該錄像真實還原了事故發(fā)生整個過程以及所造成慘痛后果。時間:35mintues17/70第二章事故經(jīng)過2.5事故細(xì)節(jié)補充敘述

年3月23日,生產(chǎn)操作工約翰按時來到得克薩斯煉油廠異構(gòu)化裝置上班。這是他連續(xù)工作第29天。因為天天只能睡5到6個小時,他腦子稍微有點發(fā)木。自從BP企業(yè)施行人力資源管理低成本戰(zhàn)略后,操作工人數(shù)被降低了,所以操作工經(jīng)常加班,疲憊成為了普遍現(xiàn)象。在裝置開車過程中,約翰沒有注意到液位異常。3個小時后,因為液面超標(biāo)造成分餾塔超壓,大量物料進(jìn)入放空煙囪,與空氣混合后發(fā)生了猛烈爆炸。更糟糕是,裝滿回料拖車也違章停在附近,引發(fā)了連環(huán)爆炸,約翰和他14位工友當(dāng)場喪生,180多人不一樣程度地被燒傷。“得克薩斯煉廠爆炸”事件是十年來,美國工業(yè)最為嚴(yán)重一次事故。

18/70第二章事故經(jīng)過

正常情況下,塔底分餾液位只有1.98m,塔底設(shè)有1個液位計,能夠檢測塔內(nèi)液位并將數(shù)據(jù)傳送給控制室。同時,塔內(nèi)設(shè)有高高位報警系統(tǒng),超出要求液位時,控制室將有聲音報警。不過,事故發(fā)生時,液位超出了3.0m以上,操作人員已無法正確讀取液位數(shù)據(jù),聲音報警也失靈了。

19/70第二章事故經(jīng)過

凌晨3時30分,開始進(jìn)料,當(dāng)初液位計指示塔內(nèi)液位在距離塔底3.0m處。以后知道這個液位計提供讀數(shù)是錯誤,經(jīng)過事后計算,當(dāng)初塔內(nèi)液位超出了液位計量程,有3.96m。

20/70第二章事故經(jīng)過9時50分左右,操作員開始將液態(tài)原料進(jìn)行循環(huán),并將更多液體打入液位已經(jīng)過高塔中,在當(dāng)初情況下,即使液體進(jìn)入塔中也不會像開車流程要求那樣進(jìn)行循環(huán),塔全部流量控制閥已經(jīng)關(guān)閉。10分鐘后,操作人員按照正常操作流程點燃了加熱爐火嘴并開始給物料加熱,塔內(nèi)液位快速上升并超出正常值20倍。經(jīng)過事后計算,塔內(nèi)當(dāng)初實際液位為42m左右。21/70第二章事故經(jīng)過2.6小組討論7min請從中海油員工視角,深層次審閱此次事故,探討造成事故原因有哪些?

22/70第二章事故經(jīng)過

個人統(tǒng)計區(qū)1.從個人操作上來看

23/70第二章事故經(jīng)過

個人統(tǒng)計區(qū)2.從班組管理上來看

24/70第二章事故經(jīng)過

個人統(tǒng)計區(qū)3.從工藝流程設(shè)計上來看

25/70第二章事故經(jīng)過

個人統(tǒng)計區(qū)4.從安全應(yīng)急響應(yīng)上來看

26/70第二章事故經(jīng)過

個人統(tǒng)計區(qū)5.從危險源辨識與風(fēng)險分析來看

27/70拓展:樂東22-1氣田隱患管理制度拓展:樂東22-1氣田隱患管理制度

隱患:是指作業(yè)場所生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施不安全狀態(tài),人不安全行為和管理上缺點,是潛藏或不易發(fā)覺危險或禍患,是引發(fā)事故直接原因。普通隱患:是指生產(chǎn)裝置經(jīng)過努力在現(xiàn)場能自行整改和處理隱患。重大隱患:是指生產(chǎn)裝置不能自行處理,需分企業(yè)協(xié)調(diào)整改和處理隱患。28/70為了落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針,促進(jìn)安全生產(chǎn),控制和消除因為設(shè)備原因、人為操作和環(huán)境原因引發(fā)事故,加強(qiáng)事故隱患整改與監(jiān)控,預(yù)防事故發(fā)生,氣田實施事故隱患管理。事故隱患包含:設(shè)備隱患、工藝或設(shè)備存在設(shè)計缺點、樓梯濕滑、通風(fēng)不好、照明亮度不夠、材料儲存不妥、工作區(qū)域狹小、惡劣外界環(huán)境等。拓展:樂東22-1氣田隱患管理制度29/70隱患實施:

拓展:樂東22-1氣田隱患管理制度30/70重大隱患匯報表拓展:樂東22-1氣田隱患管理制度31/701)氣田在餐廳、車間放置《樂東22-1氣田事故隱患匯報》空白表,在氣田服務(wù)器公共盤上也有電子表格,方便氣田上全部員工都能方便取到空白表格或直接在服務(wù)器上填寫《樂東22-1氣田事故隱患匯報》表。2)氣田上任何員工都有權(quán)力和義務(wù),在發(fā)覺事故隱患或不安全行為及時匯報,并填寫《樂東22-1氣田事故隱患匯報》表,員工能夠從車間或餐廳取空白《樂東22-1氣田事故隱患匯報》表填寫后放回原處,也能夠用氣田任一臺工作電腦直接填寫服務(wù)上空白表格中,拓展:樂東22-1氣田隱患管理制度32/703)安全監(jiān)督每七天六將《樂東22-1氣田事故隱患匯報》搜集和統(tǒng)計。4)每七天日安全周例會上,氣田總監(jiān)、安全監(jiān)督及各部門主操對匯報進(jìn)行分析和提議,制訂出整改辦法,整改責(zé)任人及整改期限,經(jīng)過討論后匯報,轉(zhuǎn)移到《樂東22-1氣田事故隱患匯報》跟蹤表中。拓展:樂東22-1氣田隱患管理制度33/705)每項事故隱患匯報,由專員負(fù)責(zé)整改,在要求期限內(nèi)整改完成后,在對應(yīng)欄目內(nèi)填寫好整改結(jié)果。整改完成匯報方可關(guān)閉。拓展:樂東22-1氣田隱患管理制度34/70隱患整改跟蹤表拓展:樂東22-1氣田隱患管理制度35/70隱患整改完工匯報表拓展:樂東22-1氣田隱患管理制度36/70第三章事故調(diào)查

事故發(fā)生后,BP企業(yè)快速做出反應(yīng),BP首席執(zhí)行官布朗勛爵、BP北美企業(yè)總裁羅斯-費拉里等馬上趕往德克薩斯州,BP網(wǎng)站也報道了關(guān)于事故最新進(jìn)展以及企業(yè)所采取應(yīng)急辦法。BP企業(yè)成立了獨立事故調(diào)查小組對事故開展調(diào)查,事故調(diào)查小組于年5月17日公布了德州煉油廠爆炸事故初步調(diào)查匯報。12月又提出了最終匯報,并經(jīng)過BP企業(yè)全球網(wǎng)站向全世界公布。企業(yè)危機(jī)管理37/70第三章事故調(diào)查事故調(diào)查分為企業(yè)內(nèi)部事故調(diào)查和官方機(jī)構(gòu)事故調(diào)查,官方機(jī)構(gòu)包含了CSB(美國化學(xué)安全及危害調(diào)查局)和OSHA(美國職業(yè)安全與健康監(jiān)察局),前者全部職能和后者部分職能與我國國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局相同。38/70企業(yè)內(nèi)部事故調(diào)查

由BP集團(tuán)高級副總裁約翰.莫戈夫特為首10人調(diào)查小組在年3月24日成立。這個小組包含BP企業(yè)技術(shù)教授和安全教授,以及得克薩斯城煉油廠監(jiān)管人員。調(diào)查目標(biāo)是:尋找事實真相,確定危險原因和系統(tǒng)原因,并提出提議。在企業(yè)內(nèi)部事故調(diào)查階段,BP企業(yè)同時也在配合美國國家化工安全及危害調(diào)查委員會(CSB)官方調(diào)查同時,BP企業(yè)聘請外部教授對得克薩斯城煉油廠爆炸進(jìn)行了模擬,測試關(guān)鍵成因。第三章事故調(diào)查39/70企業(yè)內(nèi)部事故調(diào)查初步調(diào)查結(jié)果:事故調(diào)查小組認(rèn)為,爆炸發(fā)生是因為BP異構(gòu)化裝置操作人員向分餾塔中過量進(jìn)料并過分加熱分餾塔造成,分餾塔內(nèi)液位幾乎超出正常值20倍。同時,裝置開車時異構(gòu)化裝置中水蒸氣或氮氣存在也可能造成塔內(nèi)壓力突然升高,使得大量烴類液體和蒸氣進(jìn)入臨近放空塔,并很快超出放空塔上限,最終,形成烴類蒸氣云被不明火源點燃從而引發(fā)了爆炸。第三章事故調(diào)查40/70第三章事故調(diào)查作業(yè)1:石油石化企業(yè)生產(chǎn)裝置區(qū)域可能存在哪些點火源?請將可能存在點火源列舉出來并標(biāo)注其危險程度和可能發(fā)生概率。41/70經(jīng)過事后分析,可能有4種點火源:①放空罐和煙囪;②異構(gòu)化裝置南部柴油卡車;③加熱爐;④配電間。美國化學(xué)安全及危害調(diào)查局(CSB)認(rèn)為,蒸氣云極有可能是被停放在距離放空罐7.6m遠(yuǎn)柴油卡車所引燃。第三章事故調(diào)查42/70假如異構(gòu)化裝置主管按照要求監(jiān)督裝置開車過程,假如操作人員按照開車流程進(jìn)行操作,在出現(xiàn)異常時能夠及時采取糾正辦法,爆炸將不會發(fā)生。因為放空塔附近活動房內(nèi)有部分工作人員,而且當(dāng)放空塔壓力顯著升高、烴蒸氣被排放到大氣中時,工作人員沒有及時進(jìn)行疏散,所以造成事故傷亡人數(shù)大大增加。在決定將活動房安置在放空塔附近之前,即使進(jìn)行過風(fēng)險審查,不過卻忽略了異構(gòu)化裝置操作和管理失誤會造成大量烴類液體和蒸氣進(jìn)入放空塔可能性。假如將放空塔連接到火炬系統(tǒng),事故嚴(yán)重程度將會大大降低。第三章事故調(diào)查43/70經(jīng)過為期7個月調(diào)查,年12月,BP企業(yè)事故調(diào)查組拿出了最終匯報。這個匯報經(jīng)過了CSB(美國化學(xué)安全及危害調(diào)查局)和OSHA(美國職業(yè)安全與健康監(jiān)察局)審核。同時,BP企業(yè)與OSHA(美國職業(yè)安全與健康監(jiān)察局)達(dá)成了協(xié)議,向后者支付了總額達(dá)2130萬美元罰金,以了解300多條有違OSHA監(jiān)管要求指控。第三章事故調(diào)查44/70在OSHA(美國職業(yè)安全與健康監(jiān)察局)要求下,BP企業(yè)還成立了由美國前國務(wù)卿貝克直接領(lǐng)導(dǎo)獨立調(diào)查小組,以對BP企業(yè)安全管理系統(tǒng)和企業(yè)在全美國范圍內(nèi)煉油網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全評定。BP企業(yè)內(nèi)部調(diào)查認(rèn)定事故有以下5條誘因:第三章事故調(diào)查45/701.首先,歷經(jīng)多年工作環(huán)境已被侵蝕到排斥改變地步,而且缺乏信任、動力和目標(biāo)。監(jiān)督和管理行為不清楚,對安全條例執(zhí)行不徹底。員工個人感覺沒有提提議和進(jìn)行改進(jìn)權(quán)利。在我們中海油,企業(yè)勉勵大家對平臺安全管理提合理化提議。如崖城作業(yè)企業(yè)。第三章事故調(diào)查46/702.管理者沒有建立或強(qiáng)制實施流程安全、操作執(zhí)行程序、系統(tǒng)降低風(fēng)險優(yōu)先權(quán)等等。沒有從BP企業(yè)其它事故中吸收教訓(xùn)。3.復(fù)雜組織內(nèi)眾多改變-包含組織結(jié)構(gòu)和人員調(diào)整-造成了責(zé)任不明和溝通不暢,結(jié)果造組員工對角色職責(zé)和優(yōu)先次序迷惑不清。第三章事故調(diào)查47/704.要歸咎于對危險源辨識不足,對站點流程安全了解知之甚少-這些造成了人們接收了更大風(fēng)險。5.低水平操作管理和煉油廠內(nèi)由上至下缺乏溝通,意味著對于問題沒有及時早期警報系統(tǒng)。而且缺乏獨立渠道,無法經(jīng)過組織徹底調(diào)查來了解這個工廠水準(zhǔn)下滑。第三章事故調(diào)查48/70BP集團(tuán)高級副總裁約翰.莫戈夫特在調(diào)查結(jié)束后一次新聞公布會上認(rèn)可:BP企業(yè)在過去3年中實施安全變革,事后看來都是不盡完善。BP企業(yè)內(nèi)部調(diào)查提出7點提議:1.要確保工廠領(lǐng)導(dǎo)層有時間專注于日常運轉(zhuǎn),而不是被過多競爭需求分心,管理者要了解它們所管轄區(qū)間和工廠中發(fā)生了什么情況。第三章事故調(diào)查49/702.有必要尋求正確,現(xiàn)實進(jìn)程安全趨勢衡量標(biāo)準(zhǔn)。不要被人身事故衡量標(biāo)準(zhǔn)誤導(dǎo),這種標(biāo)準(zhǔn)由一定作用,但在這種大規(guī)模事故中起不到警示作用。3.在規(guī)程缺乏更新或是有章不循情況下,規(guī)程就會失效。第三章事故調(diào)查50/704.雙向交流很主要。假如員工認(rèn)為領(lǐng)導(dǎo)者沒有傾聽,或是不認(rèn)真對待他們擔(dān)憂,那么很快他們不會再向領(lǐng)導(dǎo)者提及自己看法。BP要求基層全部管理者都要建立并保持與員工接觸、時刻警醒、保持責(zé)任感并注意傾聽員工意見。5.調(diào)查生產(chǎn)事故很主要,缺乏事故控制辦法一樣會造成嚴(yán)重傷害,調(diào)查事故控制辦法缺失也需要一樣重視,要全方面地統(tǒng)計事故,而且交流經(jīng)驗教訓(xùn)。第三章事故調(diào)查51/706.有效反饋是很有價值,它能讓我們從事故中汲取教訓(xùn),取得并形成更加好操作規(guī)程;7.必須禁止非工作人員停留在加工區(qū)域,親密注意可能被爆炸沖擊區(qū)域,確保那些加工區(qū)域附近必需暫時設(shè)施有抗爆能力。確保人員安全最好方法是不讓他們進(jìn)入易爆炸區(qū)域。造成得克薩斯城煉油廠爆炸原因是常年累月堆積結(jié)果,未來需要配套、連續(xù)辦法加以改進(jìn),轉(zhuǎn)變煉油廠安全文化第三章事故調(diào)查52/70官方機(jī)構(gòu)看法:美國化學(xué)安全和危害調(diào)查局公布匯報認(rèn)為,操作工疲勞工作狀態(tài)是爆炸發(fā)生直接原因。得克薩斯煉油廠操作工普通都是連續(xù)工作29天,天天工作12個小時。兩個操作工交班要花費30分鐘到45分鐘,再除去交通、與家人吃飯等瑣事花費時間,天天真正睡眠時間只有5到6個小時,比正常工作所需睡眠時間少了1.5個小時。連續(xù)29個工作日下來,每個操作工累計缺乏43.5個小時睡眠。因為長時間連續(xù)工作,操作工根本沒方法恢復(fù)體力。第三章事故調(diào)查53/703月23日當(dāng)日,安全監(jiān)督員湯姆家里有事,提前離開了工廠。當(dāng)初異構(gòu)化裝置由現(xiàn)場操作工和外部操作工兩個人操作。不過他們兩個人都沒有意識到原料被加到了分餾塔里面,當(dāng)塔位指示器水平線在下降時候,操作員認(rèn)為指示器出了問題,以前也經(jīng)常出現(xiàn)指示器犯錯現(xiàn)象,每次都化險為夷。不過這次,他們卻付出了生命代價。

第三章事故調(diào)查54/70

分餾塔超壓之后,相當(dāng)于一卡車汽油燃燒能力可燃液體從放空煙囪中噴出、爆炸。更可怕是,支持回料運轉(zhuǎn)暫時拖車也處于危險區(qū)域內(nèi)(這原來是明令禁止)。爆炸發(fā)生時,工作人員在遠(yuǎn)離爆炸地點479英尺地方都受到了嚴(yán)重傷害,1000英尺以外工作人員也受到了不一樣程度傷害。第三章事故調(diào)查55/70

為何在異構(gòu)化裝置開車時候,沒有主動監(jiān)控?為何操作員印制了開啟程序卻沒有遵照執(zhí)行?為何裝滿可燃物品拖車與煙囪近在咫尺卻無人覺察?第三章事故調(diào)查56/70《美國化學(xué)安全和危害調(diào)查局調(diào)查匯報》認(rèn)為,普通情況下,處于疲勞狀態(tài)人們反應(yīng)比較遲鈍,極難覺察反常狀態(tài),也需要更多時間來糾正錯誤,更可能做犯錯誤決定。從得克薩斯煉廠操作工工作表能夠看出,很多操作工處于疲勞工作狀態(tài),這影響了操作工分析能力和判斷能力。教授提議,在擔(dān)心工作過程中,短暫休息能夠緩解疲勞,甚至對長時間累計疲勞也有一定緩解作用?!墩{(diào)查匯報》稱,為了處理員工疲勞問題,得克薩斯煉廠應(yīng)該建立一個合理工作時間表1.人員疲勞第三章事故調(diào)查57/702.人手不足相關(guān)機(jī)構(gòu)研究發(fā)覺,在過去四年里,得克薩斯煉廠操作工和維護(hù)人員加班時間占總工作時間27%,有些員工甚至高達(dá)68%。這么高加班比率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出正常水平,這是得克薩斯煉廠員工人數(shù)不足一個表現(xiàn)。

第三章事故調(diào)查58/70在得克薩斯煉油廠,操作工都負(fù)責(zé)操作四組設(shè)備。假如全部設(shè)備都進(jìn)入正常運行狀態(tài),共需要10個半小時。事故發(fā)生早晨,約翰照例也在負(fù)責(zé)其它三個設(shè)備開啟。當(dāng)日,裝置監(jiān)督人員被派出進(jìn)行協(xié)議談判,同時培訓(xùn)兩個新操作工,不過煉廠并沒有安排相關(guān)人員暫時負(fù)責(zé)安全監(jiān)督工作。當(dāng)日特殊情況極大地增加了操作工工作量,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出正常承受范圍。人數(shù)不足另一個危害是,一旦出現(xiàn)事故,極難有足夠人手阻止事故發(fā)生,或是把事故損失降到最低程度。

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年,得克薩斯煉油廠異構(gòu)化裝置增加了兩個設(shè)備,當(dāng)初就需要增加兩個操作工。實際上沒有進(jìn)人,而是讓現(xiàn)有工人負(fù)責(zé)新設(shè)備操作,這無形中增加了原有工人工作量。這并不是煉廠第一次提出增加操作工。早在1996年,在阿莫科經(jīng)營該煉廠時,就出現(xiàn)操作工數(shù)量不足情況。1999年,BP收購阿莫科時,因為設(shè)備合并,煉廠方面也曾提出增加一個操作工。年1月,安全監(jiān)管部門又一次向BP提出煉廠操作工數(shù)量嚴(yán)重不足。甚至在事故發(fā)生前5個月,一位經(jīng)驗豐富安全檢驗人員還提議BP增加操作工。不過,這些提議并沒有引發(fā)BP領(lǐng)導(dǎo)層注意,煉廠方面更是根本沒有想到操作工短缺會造成如此致命安全問題?!墩{(diào)查匯報》提議,要盡快處理操作工不足、監(jiān)管人員不足問題。爆炸發(fā)生后,BP才做出確保,得克薩斯煉廠將最少增加9名含有10年以上工作經(jīng)驗操作工。第三章事故調(diào)查60/703.無限節(jié)約BP安全文化是造成煉廠爆炸根本原因。年初,得克薩斯煉廠安全問題已經(jīng)很突出,調(diào)查人員認(rèn)為,煉廠缺乏必要預(yù)防性維護(hù)和相關(guān)人員培訓(xùn)。不過,BP進(jìn)行了幾個大規(guī)模工程投資,得克薩斯煉廠情況卻沒有任何改進(jìn)。

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冰凍三尺,非一日之寒。不論是BP還是之前阿莫科,管理層都在不停地削減人力成本。1994年,阿莫科決定降低得克薩斯煉廠人數(shù)。依據(jù)當(dāng)初被各大企業(yè)競相追捧一個用人標(biāo)準(zhǔn),降低18%員工,就能節(jié)約2200萬到3300萬美元人力成本投資。假如降低31%員工,就能節(jié)約4200萬到6100萬美元花銷。按照這個標(biāo)準(zhǔn)裁員之后,剩下操作工僅能維持設(shè)備在正常狀態(tài)下操作,其數(shù)量還可能深入削減。這次爆炸異構(gòu)化裝置就是在操作工數(shù)量嚴(yán)重不足情況下開工,原來由兩個操作工操作設(shè)備變成只有一個操作工操作。

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低成本戰(zhàn)略還表達(dá)在設(shè)備超期服務(wù)上。1999年,BP收購阿莫科后削減了得克薩斯煉廠25%固定資產(chǎn)投資,兩年后固定資產(chǎn)投資又削減了25%。因為削減成本,得克薩斯州煉廠很多設(shè)備年久失修,無法更新;員工雇傭成本和設(shè)備更新維護(hù)方面預(yù)算被大量削減。這些削減對生產(chǎn)安全產(chǎn)生了負(fù)面影響。

第三章事故調(diào)查63/70在人手不足情況下,一些技術(shù)性錯誤也凸顯出來。在得克薩斯煉廠爆炸事故中,大部分傷亡人員都處于121英尺附近暫時房式拖車內(nèi)。這個位置是相當(dāng)危險,原來不允許拖車停放。爆炸時候,在拖車內(nèi)工作15個操作工傷亡慘重。另外,得克薩斯煉廠沒有在分餾塔安裝當(dāng)代化裝置,而且缺乏控制易燃性氣體當(dāng)代控制裝置。

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在為此召開國會聽證會上,美國職業(yè)安全健康局表示,將加強(qiáng)對美國煉廠和化工廠監(jiān)管,并命令各個企業(yè)在合并、重組、縮減生產(chǎn)規(guī)?;蚪档统杀绢A(yù)算等任何商業(yè)活動中,都應(yīng)該著重考慮安全原因。石油和化工企業(yè)董事會應(yīng)該仔細(xì)地檢驗每個工程安全細(xì)節(jié)?!墩{(diào)查匯

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