版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
某輪,柴油發(fā)電機組4臺:原動機,WARTSILA制造,型號6R32LNE,功率2430KW,轉(zhuǎn)速720r/min;發(fā)電機,F(xiàn)rance制造,型號AMS630L10,電壓440V,頻率60Hz,容量2900KVA,WARTSILAABB提供。
正常航行期間常用功率1250~1550KW,使用一臺發(fā)電機;機動航行使用2臺發(fā)電機;使用船艏側(cè)推器期間3臺發(fā)電機供電。船舶出廠約三年半,發(fā)電機前端軸承高溫故障,原因是發(fā)電機輪轂在軸頭上滑移。故障原因少見,且涉及高彈性膠圈聯(lián)軸器(雖日漸廣泛應(yīng)用但實際經(jīng)驗不足),耗時近兩年半,走了不少彎路。事后反思,總結(jié)出一些教訓(xùn),寫出來請指正。一、發(fā)電機組傳動機構(gòu)柴油機通過高彈性膠圈聯(lián)軸器(見圖1)向發(fā)電機轉(zhuǎn)子傳遞扭矩并起緩沖、減振作用。圖1聯(lián)軸器和兩組推力軸承位置高彈性膠圈聯(lián)軸器(見圖2),由飛輪、兩個高彈性膠圈、鋼圈、連接螺栓、發(fā)電機輪轂等組成。圖2高彈性膠圈聯(lián)軸器發(fā)電機輪轂與發(fā)電機軸過盈配合,有鍵。柴油機曲軸飛輪端,安裝有前、后推力軸承,軸向間隙即曲軸移動量0.25~0.45mm(見圖3)。圖3原動機推力軸承(前后)發(fā)電機軸,有前(原動機端)和后(自由端)兩個支撐軸承;前軸承上、下軸瓦的軸向兩端面與軸上的兩個推力環(huán)組成前、后推力軸承(見圖4);圖4發(fā)電機前軸承和推力軸承推力軸承軸向間隙(發(fā)電機軸移動量)范圍,前0.25~0.5mm,后0.1~0.5mm。發(fā)電機軸設(shè)置前、后推力軸承,是因為發(fā)電機軸的軸向推力大:★發(fā)電機功率高,則其運轉(zhuǎn)的電磁力大,且隨發(fā)機負(fù)荷增減。★發(fā)電機轉(zhuǎn)子質(zhì)量大,則隨船舶縱搖產(chǎn)生的軸向力大。該發(fā)電機的電磁力指向自由端,正常情況下通過飛輪聯(lián)軸器全部由原動機前推力軸承承受,發(fā)電機推力軸承不承受。二、故障現(xiàn)象No.3發(fā)電機前端軸承滑油高溫:★2007年9月(新船出廠三年半)起,超過80℃,比其它3臺發(fā)電機同等條件高出約10℃,自由端軸承滑油溫度和發(fā)電機三相繞組溫度都正常,其他部件也無異常,一直找不到原因,只好盡量少用;★2008年12月,超過報警值90℃,不敢再用,報告公司。三、第一次檢查和糾正1、第一次檢查2008年12月14日,根據(jù)公司機務(wù)指示,船員檢查No.3柴油發(fā)電機組。①確認(rèn)軸承滑油牌號與說明書一致,并更換了滑油,排除滑油不良引發(fā)故障的可能;②測量柴油機曲軸,拐檔差參數(shù)正常;軸徑向跳動正常(0.15mm),排除原動機曲軸不良引發(fā)故障的可能。③測量發(fā)電機軸,軸徑向跳動0.15mm,軸向跳動0.97mm,聯(lián)軸器開口偏差0.6mm,確認(rèn)無異常,排除發(fā)電機軸不良引發(fā)故障的可能。④檢查柴油發(fā)電機組柴油機和發(fā)電機的機架、地腳、彈性底座等,確認(rèn)無異常,排除機組機架、地腳、底座等不良引發(fā)故障的可能。⑤拆下發(fā)電機前端軸承上、下軸瓦檢查(下軸瓦卡住拆不出來,十天后再次解體該前端軸承,先旋松一圈軸承座固定螺栓,才拆出):★軸承滑油內(nèi)有金屬屑。★支撐軸承,軸頸無異常;上軸瓦內(nèi)圓面光亮如新,好像沒有接觸磨擦過;下軸瓦狀態(tài)正常。★后推力軸承,推力環(huán)面及軸承摩擦面狀態(tài)良好。★前推力軸承(飛輪側(cè)),推力環(huán)面有發(fā)熱變色跡象;上、下軸瓦推力面磨損嚴(yán)重,四周有毛邊,軸承油箱內(nèi)有白色金屬屑?!锿屏S承間隙(推力環(huán)面與軸承推力面之間的間隙),拆解前塞尺測量,前0.00mm/后0.50mm?!锷稀⑾螺S瓦前推力面打磨,去除毛邊,裝復(fù)。
裝復(fù)下軸瓦時很困難,必須強制發(fā)電機軸向前(飛輪側(cè))移動約1mm才能安裝;裝復(fù)上軸瓦時不很困難,因下軸瓦已裝復(fù)。推力軸承間隙數(shù)據(jù)、前推力軸承推力環(huán)面有發(fā)熱跡象和軸瓦推力面磨損嚴(yán)重、裝復(fù)下軸瓦時必須強制發(fā)電機軸前移等,都表明發(fā)電機運行時向后的軸向力很大,且全部由發(fā)電機前推力軸承承受,但沒有找到原因。2、第一次糾正失敗制造廠“WARTSILA”工程人員,分析其現(xiàn)場檢查、測量以及公司機務(wù)與船員反映的情況,也認(rèn)為No.3發(fā)電機前軸承發(fā)熱、前推力軸承磨損變形,是因為前推力軸承承受過大軸向推力,但也不知軸向推力從何而來。不知發(fā)電機軸所受的軸向推力從何而來,當(dāng)然也不可能消除這個軸向推力。退而求其次,若發(fā)電機軸被人為地向柴油機側(cè)移動,能減小運行時前推力軸承的壓力嗎?經(jīng)反復(fù)考慮,“WARTSILA”工程人員決定在高彈性膠圈5與鋼圈3之間加裝墊片(墊片套裝在連接螺栓4上,見圖2所示),把發(fā)電機軸整體(含前推力環(huán))拉向柴油機方向,加大前推力軸承與推力環(huán)的間隙。2009年3月8日,第一次加裝墊片,厚4.5mm,發(fā)現(xiàn)柴油機推力軸承前間隙為零,即曲軸無向后移動;但發(fā)電機后推力軸承間隙為零,表明發(fā)電機軸后移過多,可能引起發(fā)電機后推力軸承過熱。3月31日,第二次,改用厚3.1mm墊片,測得發(fā)電機推力軸承間隙,前0.15mm/后0.35mm,"WARTSILA”工程人員認(rèn)為不理想。5月1日,第三次,改用厚3.4mm墊片,推力軸承間隙,前0.45mm/后0.05mm。修理后的No.3發(fā)電機,5月份使用10天,軸承溫度正常;6月份使用了14天,軸承溫度逐漸升高至高出正常溫度6-7℃,但可短時間(靠離碼頭)或環(huán)境溫度低時使用;7月份僅使用了3天,前軸承溫度又超過90℃報警。僅使用640小時軸承又發(fā)熱了。2009年7月18日,船員拆檢發(fā)電機前軸承時,前推力軸承間隙又變?yōu)榱?,推力環(huán)表面有過熱變色跡象,且推力軸承與推力環(huán)接觸面貼得非常緊以致上、下軸瓦被卡死很難拆出;而后推力軸承間隙又增大到0.56mm。似乎一切又回到原點。四、第二次檢查發(fā)現(xiàn)輪轂軸向滑移1、第二次檢查新發(fā)現(xiàn)2009年9月2日,船員又一次拆檢發(fā)電機前軸承有重要發(fā)現(xiàn):
輪轂后端面與軸頭突肩有6.4mm間隙(見圖5)。圖5發(fā)電機軸端與輪轂正確安裝與滑移輪轂后端面與軸頭突肩之間,從工作原理、設(shè)計、制造、安裝等任何角度考慮,都不應(yīng)該有間隙,其它3臺柴油發(fā)電機組也都是緊貼的;現(xiàn)在有6.4mm間隙,顯然是輪轂在軸頭上向柴油機方向滑移。輪轂在軸頭上向柴油機方向滑移,加大了發(fā)電機軸突肩與鋼圈之間的長度:★向前,鋼圈推壓高彈性膠圈導(dǎo)致其向柴油機方向突起變形,可能傷損?!锵蚝?,高彈性膠圈的彈性恢復(fù)力推壓發(fā)電機軸導(dǎo)致其前推力軸承受力過大而過熱。船員認(rèn)為這是該故障的根本原因,迅速以《No.3發(fā)電機運行時前軸承溫度偏高原因分析報告》上報公司尋求岸基支持。2009年10月20日,"WARTSILA”工程人員再次到船檢查,認(rèn)可船方關(guān)于故障原因和機理的判斷;拆出高彈性膠圈和鋼圈送岸檢測,結(jié)果鋼圈正常,兩個高彈性膠圈圖6標(biāo)示部位原設(shè)計尺寸146±0.5mm變?yōu)楝F(xiàn)在的143.7mm,向柴油機方向變形約2.3mm。圖6高彈性膠圈尺寸2、輪轂在軸頭上滑移的原因輪轂與軸頭配合的功能,一是傳遞扭矩,一是防止它們軸向移動。防止軸向移動,主要依靠過盈;傳遞扭矩,主要依靠鍵。過盈作用的大小取決于過盈量,作用于發(fā)電機軸的軸向力并不很大,所以過盈量不必很大。輪轂在軸頭上滑移的原因,一是發(fā)電機軸向后的實際軸向力超過設(shè)計值,二是輪轂與軸頭配合公差加工失誤。(1)發(fā)電機軸向后的實際軸向力如前所述,該軸向力包括發(fā)電機運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的電磁力和船舶縱搖產(chǎn)生的慣性力。
該船66433總噸,縱搖不會劇烈,產(chǎn)生的慣性力也不會過大;發(fā)電機運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的電磁力,有關(guān)記錄表明發(fā)電機沒有過超負(fù)荷,但不排除突加大載荷產(chǎn)生瞬間沖擊電磁力。(2)輪轂與軸頭配合公差若配合公差不當(dāng),二者緊固力不足,輪轂在軸頭上滑移的過程可能是:①發(fā)電機運轉(zhuǎn)突加大載荷產(chǎn)生瞬間沖擊電磁力,拉發(fā)電機軸向自由端,而輪轂受高彈性膠圈限制不能隨軸頭移動致在軸頭上微量滑移;②高彈性膠圈的彈力推輪轂后移,但彈力不及輪轂與軸頭的緊固力,輪轂不能復(fù)位;③如此反復(fù),輪轂在軸頭上的微量滑移集少成多,達(dá)到6.4mm。至于輪轂與軸頭配合公差不當(dāng)?shù)脑颍磳嶋H值不符合設(shè)計值,屬于加工失誤;要么實際值符合設(shè)計值,屬于設(shè)計失誤。3、對第一次糾正效果的理解5月1日第一次糾正,在高彈性膠圈與鋼圈之間加裝厚度3.4mm的墊片后,發(fā)電機推力軸承間隙:★靜態(tài),前0.45mm/后0.05mm;★機組運轉(zhuǎn)640小時后,前0.00mm/后0.56mm。高彈性膠圈與鋼圈之間加裝墊片厚3.4mm,超過高彈性膠圈向柴油機方向突起變形2.3mm約1.1mm,相當(dāng)于高彈性膠圈的彈力向柴油機方向拉鋼圈和輪轂,作用于發(fā)電機軸的推力(向自由端)應(yīng)該減少,發(fā)電機前推力軸承不應(yīng)該發(fā)熱。使用640小時后,發(fā)電機前推力軸承間隙再次消失且又發(fā)熱,只能理解為高彈性膠圈向柴油機方向拉鋼圈和輪轂導(dǎo)致輪轂又被拉出一段距離。五、第2次糾正2009年12月8日,“WARTSILA”工程人員第3次到船處理No.3發(fā)電機前端軸承滑油高溫故障。1、糾正措施(1)軸轂在軸頭上復(fù)位★方法是用專門車制的液壓工具頂壓輪轂,液壓450bar,壓力達(dá)18噸,再加上大銅棒敲擊振動,“嘣”一聲響,輪轂恢復(fù)到正常位置?!镙S端面中心鉆孔、攻絲,用新車制的M36螺栓壓緊圓盤,軸向固定輪轂(見圖7),防止其再次滑移。圖7輪轂復(fù)位和固定18噸壓力再加銅棒敲擊,輪轂恢復(fù)正常位置,說明輪轂與軸頭配合的過盈量仍然很大;再加螺栓和圓盤軸向固定,應(yīng)該不會再有任何移位了。這個修復(fù)工藝安全且比換新輪轂省錢。(2)調(diào)整發(fā)電機推力軸承間隙軸轂在軸頭上復(fù)位后,測得推力軸承間隙前0.6mm/后0.03mm;
而總間隙因磨損已超過原始值(0.5mm),希望調(diào)整為前0.35mm/后0.25mm。調(diào)整方法三種選一:★更換高彈性膠圈,最安全,但備件需定制,費用高,交貨期長,No.3發(fā)電機組不能及時恢復(fù)使用?!镙S轂再從端頭上拉出0.3mm,或鋼圈厚度車削0.3mm,使發(fā)電機前后推力軸承間隙都調(diào)整為0.3mm左右,然后固定輪轂。但鋼圈改變尺寸強度減弱可能容易損壞;而高彈性膠圈恢復(fù)原形可能增加發(fā)電機軸的軸向推力而再次導(dǎo)致軸承高溫。★保持現(xiàn)有狀態(tài),一邊使用一邊觀察。前推力軸承靜態(tài)間隙0.6mm,說明高彈性膠圈將發(fā)電機軸向前拉而不會向后推;發(fā)電機運行中電磁軸向力將發(fā)電機軸連同高彈性膠圈向發(fā)電機側(cè)拉動,轉(zhuǎn)子軸后移,使后推力軸承間隙不會減小只會增加,前推力軸承間隙不會加大只會減小。此時軸向力由原動機前推力軸承承受,發(fā)電機前后推力軸承不承受軸向力,都不會發(fā)熱。12月19日,“WARTSILA”工程人員與公司機務(wù)及船方溝通后,決定采用第三種方法。2、效果重新拆檢No.3發(fā)電機前端軸承,相應(yīng)檢查柴油機相關(guān)部件,80%負(fù)荷試車,No.3發(fā)電機前端軸承溫度:★啟動到運轉(zhuǎn)3小時,軸承溫度由38℃逐漸升高到71℃;★運行20小時后,溫度61℃;★連續(xù)運行190小時,12月30日拆開軸承上蓋及上軸瓦,測量推力環(huán)軸承前、后間隙,測量數(shù)據(jù)與12月8日所測的數(shù)據(jù)一致,軸瓦內(nèi)圓面狀態(tài)正常,推力表面沒有磨損發(fā)熱跡象,柴油機的拐檔差正常。2010年2月20日,cCS上船檢驗,審查了No.3發(fā)電機前軸承修理措施、工藝等,并測試發(fā)電機高負(fù)荷運行參數(shù),認(rèn)為符合檢驗要求,簽署檢驗報告。從2009年12月19日修復(fù)后,至此文初稿,No.3發(fā)電機已經(jīng)運行了3958小時,功率1464KW、環(huán)境溫度36℃,前端軸承溫度76℃;功率1300KW、環(huán)境溫度38℃,前端軸承溫度77℃(其它發(fā)電機在同樣條件下運行溫度為74℃),稍偏高,但在正常范圍內(nèi),且狀態(tài)穩(wěn)定,可以正常使用。六、心得事后反思,總結(jié)出一些教訓(xùn)。(1)消除故障原因比消除故障現(xiàn)象更重要不找到原因就想消除現(xiàn)象,一切糾正措施都是盲目的,無針對性。第一次檢查和糾正,就是沒分清原因和現(xiàn)象,不重視探究原因(軸向推力),加墊片只是著眼于糾正故障現(xiàn)象(推力軸承間隙),只是權(quán)宜之計,不可能徹底消除故障。若第一次檢查不急于糾正推力軸承間隙不當(dāng),而是重視查找原因,列出軸向推力全部可能的來源,并不難發(fā)現(xiàn)輪轂在軸頭上滑移。因為發(fā)電機軸所受軸向力并不復(fù)雜,除電磁力和船舶縱傾時自身重力的分力外,唯一外力來源是輪轂,而輪轂受力依次來自鋼圈,高彈性膠圈、飛輪、柴油機曲軸輸出端。當(dāng)然,某些情況,找不到故障原因,只好從消除現(xiàn)象角度制定糾正措施,可以理解,有時也短期有效,但必須清醒地意識到那只是臨時措施,還要繼續(xù)探究故障原因。(2)開闊思路,積累經(jīng)驗處理這次故障花費那么長時間的原因,既有思維慣性限制思路,也有對高彈性膠圈聯(lián)軸器的經(jīng)驗不足:★沒想到發(fā)電機輪轂與軸頭配合會松動,未檢查,后來也是偶然發(fā)現(xiàn),因為這種情況極為少見?!餂]想到高彈性膠圈可能損傷需要檢查,發(fā)現(xiàn)輪轂在軸頭上滑移后,只想恢復(fù)原狀,對“WARTSILA”工程人員拆出高彈性膠圈和鋼圈送岸檢測不理解。★沒想到高彈性膠圈會有變形,見到高彈性膠圈送岸檢測報告才明白。(3)測取發(fā)電機推力軸承間隙的正確方法推力軸承間隙,指推力環(huán)面與軸承推力面之間的間隙。本文所討論的是雙向推力軸承,兩推力環(huán)工作面之間的距離一定,軸承兩工作面之間的距離一定,故前、后推力軸承間隙之和(總間隙)一定,限制發(fā)電機軸軸向竄動在允許范圍。這
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2024年學(xué)生寢室衛(wèi)生的管理制度細(xì)則
- 速寫的課程設(shè)計
- 二零二五版電商平臺電商平臺數(shù)據(jù)分析與產(chǎn)品優(yōu)化合同3篇
- 年度特種變壓器戰(zhàn)略市場規(guī)劃報告
- 2025年度社區(qū)停車位產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議范本4篇
- 2025年度鋅錠國際貿(mào)易結(jié)算服務(wù)合同3篇
- 2025年度智能大樓能源管理系統(tǒng)施工合同4篇
- 老虎畫畫賀卡課程設(shè)計
- 二零二五版共享單車運營管理服務(wù)合同4篇
- 2025年度個人別墅買賣合同范本8篇
- 《酸堿罐區(qū)設(shè)計規(guī)范》編制說明
- 橋梁監(jiān)測監(jiān)控實施方案
- 書籍小兵張嘎課件
- 藝術(shù)哲學(xué):美是如何誕生的學(xué)習(xí)通超星期末考試答案章節(jié)答案2024年
- 北京海淀區(qū)2025屆高三下第一次模擬語文試題含解析
- 量子醫(yī)學(xué)治療學(xué)行業(yè)投資機會分析與策略研究報告
- 多重耐藥菌病人的管理-(1)課件
- (高清版)TDT 1056-2019 縣級國土資源調(diào)查生產(chǎn)成本定額
- 環(huán)境監(jiān)測對環(huán)境保護的意義
- 2023年數(shù)學(xué)競賽AMC8試卷(含答案)
- 2023年十天突破公務(wù)員面試
評論
0/150
提交評論