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煤礦機(jī)電運(yùn)輸事故案例煤礦機(jī)電事故案例1、小青礦“2021.7.14”提升事故2021年7月14日10時(shí)28分,副井檢修完工后,開(kāi)始提升,副罐提升一次后,主罐開(kāi)始上提。車(chē)到減速點(diǎn)后,低頻制動(dòng)沒(méi)有投入,司機(jī)開(kāi)始施閘,2m/s保護(hù)及過(guò)卷保護(hù)動(dòng)作,停車(chē)。主罐過(guò)卷4.3米。經(jīng)檢查,井筒設(shè)施完好無(wú)損,11點(diǎn)10分恢復(fù)正常提升。事故原因:副井利用檢修期間給絞車(chē)噴漆,作業(yè)期間施工人員誤碰觸深度指示器主罐側(cè)自整角機(jī)連桿,造成位置改變,沒(méi)有復(fù)位。絞車(chē)運(yùn)行后,由于速度給定為最大,致使過(guò)減速點(diǎn)后,絞車(chē)雖減速,但由于反饋小于給定,低頻沒(méi)有自動(dòng)投入,絞車(chē)速度較高,造成事故發(fā)生。2、大興礦“1998.3.18”提升事故1998年3月18日零點(diǎn)班,運(yùn)輸區(qū)一隊(duì)機(jī)車(chē)組組長(zhǎng)王××和推車(chē)工趙××、王×在井下作業(yè),1時(shí)30分大罐到副井下裝車(chē)平臺(tái),內(nèi)裝2個(gè)空車(chē),王××與趙××將空車(chē)推出,趙××用木楔在罐內(nèi)車(chē)出側(cè)打掩,之后他們?nèi)斯餐瑢⒁换厥砧F梁車(chē)推入罐內(nèi),王××去關(guān)罐門(mén),并示意打點(diǎn)提罐,開(kāi)車(chē)10多分鐘后聽(tīng)到井筒內(nèi)有響聲,有物體從井筒墜下,此時(shí)照明燈停了,王××立即打點(diǎn)停車(chē),此時(shí)大罐提起130~140米位置。事故原因:1、這是一起典型的人為責(zé)任事故,裝有U型鐵梁的叉車(chē)沒(méi)有推到位,車(chē)輪沒(méi)有進(jìn)入軌面的凹坑內(nèi),而且入車(chē)側(cè)又沒(méi)有用木楔打掩,提罐運(yùn)行時(shí),叉車(chē)在罐內(nèi)向南側(cè)移動(dòng),造成鐵梁竄罐體,插入罐道橫梁間,由于撞擊力很大,U型鐵梁騰起后墜入井筒。2、人車(chē)入罐后沒(méi)認(rèn)真進(jìn)行檢查是否到位,是否打掩是這起事故的主要原因。防范措施:1、認(rèn)真接受事故教訓(xùn),牢固樹(shù)立安全第一思想,堅(jiān)決按規(guī)程辦事。2、認(rèn)真總結(jié)事故教訓(xùn),并以此為反面教材,全面進(jìn)行安全教育,增強(qiáng)職工安全意識(shí)。3、嚴(yán)格落實(shí)各級(jí)責(zé)任制,重點(diǎn)地點(diǎn),關(guān)鍵部位要嚴(yán)把守。3、曉明礦“1980.3.15”提升事故1980年3月15日四點(diǎn)班,副井正常提升物料和人員。22時(shí)37分,副罐在井下,上層裝一車(chē)巖石,下層乘15名升井人員。井下信號(hào)工馬×向井上發(fā)出提人信號(hào),井上信號(hào)工李×接到信號(hào)后,將提巖信號(hào)變成提人信號(hào),當(dāng)副罐提至井上副罐上層裝上空車(chē)后,井上信號(hào)工李×又將信號(hào)變?yōu)樘釒r信號(hào)。副井下對(duì)好主罐上層,打了一個(gè)停點(diǎn)后,此時(shí)井上付罐下層低于搖臺(tái)200mm。井上信號(hào)工李×也打了停點(diǎn),副罐下層乘罐人員開(kāi)始陸續(xù)下罐。在副罐下人的過(guò)程中,副井下主罐上層已裝好了巖石車(chē),信號(hào)工馬×向井上發(fā)出了可以動(dòng)罐的信號(hào)(5個(gè)點(diǎn))。井上信號(hào)工李×接到信號(hào)后,即沒(méi)有觀察乘罐人員是否下完,也未詢問(wèn)罐籠兩側(cè)的擁罐工,就向絞車(chē)司機(jī)發(fā)出了對(duì)罐信號(hào)。北搖臺(tái)擁罐工楊×正在查下罐人數(shù),沒(méi)有注意到信號(hào),南搖臺(tái)擁罐工馮×到南碼頭門(mén)推空車(chē),雖聽(tīng)到信號(hào)也沒(méi)有給予制止。副井絞車(chē)主司機(jī)趙×,誤把向上對(duì)罐的5個(gè)點(diǎn)聽(tīng)成向下動(dòng)罐的4個(gè)點(diǎn)。因主罐在井下,又裝了2臺(tái)巖石重車(chē),副罐在井上僅裝1臺(tái)空車(chē),在這種情況下,司機(jī)趙×給換相加1y,絞車(chē)不動(dòng),緊接著又加2y,但是沒(méi)有帶好閘,使本來(lái)準(zhǔn)備向上慢速提升的副罐突然快速下降了1.4米。此時(shí),采煤一隊(duì)工人趙×正由副罐北側(cè)一腳罐里一腳罐外下罐,由于罐籠快速下降,將其擠在罐籠與搖臺(tái)的空隙之間,當(dāng)即死亡。事故原因:1、井上信號(hào)工在沒(méi)有觀察乘罐人員是否全部下完,也未詢問(wèn)罐籠兩側(cè)擁罐工的情況下,就向絞車(chē)司機(jī)發(fā)出了對(duì)罐信號(hào),是事故的主要原因。2、絞車(chē)司機(jī)工作時(shí)精力不集中,誤聽(tīng)信號(hào),并操作失誤,是事故的直接原因。3、北碼頭門(mén)擁罐工精神不集中,沒(méi)聽(tīng)到對(duì)罐信號(hào);南碼頭門(mén)擁罐工聽(tīng)到對(duì)罐信號(hào),但沒(méi)有及時(shí)制止,是這起事故的間接原因。防范措施:1、所有崗位人員必須忠于職守,并必須嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)。2、加強(qiáng)對(duì)崗位人員的職業(yè)道德教育,使之牢固樹(shù)立安全第一的思想,增強(qiáng)工作責(zé)任心,工作過(guò)程中保持良好的精神狀態(tài)。3、強(qiáng)化對(duì)從業(yè)人員的安全技術(shù)操作規(guī)程的培訓(xùn),杜絕錯(cuò)誤操作。4、完善崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。4、南山礦副井1#絞車(chē)主軸裝置主軸軸徑磨損事故一、案例(1996年11月9日0點(diǎn)30分)南山礦副井1#DMT―2.25×4A型絞車(chē),交流拖動(dòng),電機(jī)功率400KW,最大提升速度6M/S,提升高度499.5米,提升容器雙層單車(chē)罐籠。1996年11月9日0點(diǎn)30分,司機(jī)宋某從一水平提巖至地面9,5米過(guò)程中,聽(tīng)到絞車(chē)后備保護(hù)儀報(bào)警(即深度指示器失效保護(hù)),并看到燈光指示,立即施閘停車(chē),匯報(bào)動(dòng)力科調(diào)度和維修工,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)深度指示器傳動(dòng)裝置與主軸軸端聯(lián)接的傳動(dòng)齒輪推齒,嚙合不上,進(jìn)行檢修裝配,裝配不上,經(jīng)繼續(xù)檢查發(fā)現(xiàn)主軸軸頭處聯(lián)接軸中心向下偏移10毫米,(原兩齒輪中心距為81毫米);拆下主軸軸頭處聯(lián)接軸,檢查軸承情況,發(fā)現(xiàn)3003264雙列向心球面滾子軸承內(nèi)套與主軸有6毫米間隙,確認(rèn)主軸軸徑磨損。鶴崗地區(qū)無(wú)法修理,決定運(yùn)至齊齊哈爾和平機(jī)器廠修理,停產(chǎn)14天。二、原因分析1、由于3003264滾動(dòng)軸承內(nèi)徑與主軸軸徑的配合出現(xiàn)間隙,產(chǎn)生軸承內(nèi)套與主軸軸徑相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng),從而造成主軸軸徑磨損;2、根據(jù)圖紙的技術(shù)參數(shù),軸承內(nèi)套與主軸軸徑的公差配合為基孔制,軸為¢320gc(+0.004~+0.040),為第三種過(guò)度配合,3003264軸承內(nèi)套為¢320(―0.04~+0.00),因此軸承內(nèi)套與主軸軸徑的配合必須是過(guò)盈配合。軸承內(nèi)徑與主軸軸頸的配合出現(xiàn)間隙,才會(huì)產(chǎn)生滾動(dòng)軸承內(nèi)圈和相對(duì)主軸軸頸的相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)。產(chǎn)生這種配合間隙可能有三種不同情況的公差配合。第一種情況,滾動(dòng)軸承內(nèi)徑是合格的,而主軸軸頸不符合圖紙要求,出現(xiàn)了負(fù)公差,因而造成配合間隙。第二種情況,主軸軸頸加工制造是合格的,但軸承內(nèi)徑超過(guò)公差,出現(xiàn)0以上的正公差,造成配合間隙。第三種情況,主軸軸頸在制造時(shí)超差(為負(fù)公差);軸承內(nèi)徑亦超差(為正公差)兩者配合產(chǎn)生間隙。上述三種情況中,出于第一、三種情況,則屬于主軸軸頸小,若為第二種情況,則屬于軸承內(nèi)徑超差。3、檢查不到位,沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)軸承內(nèi)徑與主軸軸頸的配合出現(xiàn)間隙,致使隱患不斷擴(kuò)大,造成主軸軸徑嚴(yán)重磨損事故;三、預(yù)防措施1、對(duì)設(shè)備難于檢查的部位,要進(jìn)行強(qiáng)制性檢查;2、做好點(diǎn)線流程檢查和隱患排查整改落實(shí)工作;3、加強(qiáng)計(jì)劃?rùn)z修工作,完善檢修制度;4、加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)工作,提高維修人員的技術(shù)業(yè)務(wù)水平。5、益新礦老副井井筒下鐵管墜落事故一、案例(2021年8月19日)益新礦中部老副井采用НКМЗ2×5×2.3型纏繞式提升機(jī),單繩提升,井架為鋼式立井架,服務(wù)水平一、二、三水平,擔(dān)負(fù)提人、下料、提矸石等提升任務(wù),直流拖動(dòng),Z710―500型電機(jī),功率1000KW,提升高度550米。2021年8月19日下午2時(shí)巷修區(qū)從井口往三水平下鐵管(φ108,6米長(zhǎng))每次下10根,采用的方法是在罐籠底部懸吊下放,先從主罐底下一趟后,第二趟從副罐底下放,2時(shí)45

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