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文檔簡介

三菱P203775B200-01C-4328011F0短路分析報告

制作人:張興輝審核:燕化龍核準:孫衛(wèi)國

日期:2019年8月1日江JiangsuH-fastElectronicsCo.,Ltd.一、團隊組建二、問題描述三、圍堵措施四、漏失原因排查(記錄查詢)五、不良原因分析(流出真因)六、改善措施(防再現(xiàn)措施)七、AOI漏失查詢(不良點確認)八、AOI漏改善措施(防再現(xiàn)漏失)九、不良品產生原因分析十、模擬不良品產生原因十一、不制造改善措施十二、改善效果確認十三、標準化十四、完結語報告內容一.團隊建立:職位姓名

部門職稱職責Teamleader孫衛(wèi)國QA經理廠內和客戶端品質改善指導Teammembers張文峰PROD經理生產主導趙旺賢ME經理分析真因及改善方召平PE經理客戶工程資料評審及制作劉湘CS主管與客戶溝通處理異常賀小龍PROD主管原因分析,改善對策燕化龍QA主管監(jiān)控改善品質狀況趙全ET主管漏失原因分析、改善對策實施張興輝QE工程師改善品質確認二.問題描述:三菱客戶SMT在生產時發(fā)現(xiàn)P203775B200-01C-4328011F0孔與孔之間多一條線路(導致短路)不良數(shù):1pcs不良周期:2419不良圖片如下::

客訴不良板OK合格品三.圍堵措施:序號狀態(tài)庫存數(shù)量處理方式責任人完成日期1客戶庫存//劉湘7月30日2EEKS庫存6438pcs電測后全部返測趙全8月1日3EEKSWIP//趙全8月1日

4.11.經查電測測試記錄表此板生產6月14日(見圖1),報表顯示當時測出2set不良(2*3pcs);其中:短路1set(3pcs)、刮傷開路1set(3pcs)。4.22.查出2set不良去向為:①刮傷開路當日報廢處理(ERP報廢記錄見圖2);②短路不良板借至前工序培訓未回(見電測借板記錄圖3);

四、漏失原因排查(記錄查詢)

電測測試記錄表ERP報廢記錄電測借板記錄五、不良原因分析(流出真因)追查結果:因借板是A班丁慶鵬,B班還板查詢ERP數(shù)在成品檢查(電測ERP過數(shù)記錄),誤將不良品歸還成品檢查。導致不良板流至客戶端。

電測ERP過數(shù)記錄六、改善措施(防再現(xiàn)措施)1.外來人員借板必須登記,并確認!2.事后必須追蹤借板人借的板有無歸還及板子的去向!3.培訓員工外來人員的操作流程及注意事項4.借的板做小標示區(qū)分,防止混板

圖1圖2圖3七、AOI漏失查詢(不良點確認)1.客訴板寄回廠內確認不良:將不良板退去綠油觀察短路處(圖1、圖2);將不良區(qū)域放大50X觀察:有明顯的修理痕跡(圖3)2.經查AOI/VRS報表檢出1pcs短路(圖4),追查AOI/VRS不合格處理記錄為修理1pcs(圖5)。故判定為人員誤判修理點導致流出。

圖1圖2圖3圖4圖5八、AOI改善措施(防再現(xiàn)措施)1.針對328短路為主題進行AOI全員參與做重點培訓。2.針對修理人員進行定崗定位。3.對修理后的板進行復掃AOI/VRS復檢,防止不良品流出。

培訓記錄復掃AOI/VRS復判報表

通過不良區(qū)域短路位置放大分析(如下圖):短路連接處平整光滑;故判定干膜碎或撕膜不凈導致。九、不良品產生原因分析十、模擬不良品產生原因實驗11.取如(圖1)板邊做過切片孔板壓膜曝光,曝光固化膜碎未清除,顯影過程中膜碎反粘到板內有效單元;蝕刻后圖形單元內出現(xiàn)短路不良(圖2)。

圖1圖2實驗22.半自動曝光機銷釘扎破保護膜(圖1),撕膜崗位撕PE保護膜時保護膜破裂導致未撕干凈保護膜(圖2);導致顯影時保護膜下的干膜未顯影掉造成蝕刻后圖形單元內出現(xiàn)殘銅,從而造成短路不良(圖3)。

圖1圖2圖31.經以上實驗驗證,實驗2符合要求,故針對此異常作全員培訓,并制定要求與流程。2.制定曝光機人員放板規(guī)范動作,要求所有板銷釘孔一側必須放置于L架底側。便于撕膜員工撕膜動作(如圖)。3.撕膜崗位撕膜時必須從非銷釘孔一側進行撕膜作業(yè),并確認撕下的保護膜完好無損。4.撕膜后重點檢查PIN釘孔位置區(qū)域是否撕膜干凈。責任工序:外層干膜負責人:賀小龍執(zhí)行日期:2019.08.06十一、不制造改善措施:

L架放板圖

培訓記錄

12.1.經對策驗證后,IPQC稽核作業(yè)方式,抽取800pnl未發(fā)現(xiàn)干膜碎短路不良;12.2.客戶端待改善批再確認效果。十二、改善效果確認:負責單位:品質負責人:燕化龍確認日期:2019.08.0613.1將管控手段水平展開,應用到三菱所有料號。13.2安排IPQC每日稽核點檢員工作業(yè)標準,排查異常情況。13.3修訂撕膜SOP,必須注意撕膜潔凈特別注意4個角,避免有磨碎殘留;負責單位:工藝負責人:王寶明完成日期:2019.08.06十三、標準化11.4防漏失改善措

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