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水利工程論文-超濾反滲透電滲析組合工藝處理放射性廢水論文作者:陸曉峰樓福樂毛偉鋼梁國明李國禎劉光全摘要:介紹用超濾-反滲透-電滲析組合工藝處理放射化學(xué)實驗室排出的低水平放射性廢水。敘述了內(nèi)壓管式超濾器、中空纖維反滲透器及電滲析器在廢水處理中的脫鹽、去污等效果,及兩種清洗方法對超濾膜通量恢復(fù)的比較等。由“三膜”組合工藝組成的URE流程去污因子高達(dá)3.2103,為放射性廢水的處理提供了一種新的方法。關(guān)鍵詞:放射性廢水超濾反滲透電滲析組合工藝一、前言我所于七十年代起開展用“四臺電滲析器”和“電滲析器-填充床電滲析器”兩個流程來處理放射性廢水,獲得了成功。但也發(fā)現(xiàn)在處理本所放化實驗室排除的放射性廢水時,效果不理想。主要是該廢水中,組分復(fù)雜,特別是含有的有機(jī)大分子、絡(luò)合物等,很難用電滲析工藝去除,影響了凈化效果2。近年來,我們研制了YM型磺化聚砜超濾膜,并做了超濾膜處理放射性廢水的探索試驗3。對反滲透處理放射性廢水的方法也作了研究4。在此基礎(chǔ)上,綜合各種處理手段的優(yōu)點,提出了用超濾(UF)反滲透(RO)電滲析(ED)組合工藝(簡稱URE流程)處理低水平放射性廢水的新工藝。二、流程與設(shè)備處理低放廢水URE流程見圖1。采用本所研制YM型內(nèi)壓管式超濾器(磺化聚砜超濾膜,截留分子量為2萬),膜面積1.5m2,純水通量250L/h,(壓力0.25Mpa)。反滲透器為海洋二所研制的HRC型中空纖維組件,膜面積40m2,純水通量270L/h(壓力1.3Mpa)。電滲析器為400mm800mm,一級一段,膜對40對,由本所組裝。放化實驗室排出的低放廢水進(jìn)入沉降槽,靜止澄清24h后,上清液放入超濾原水槽,經(jīng)超濾處理后,滲透液進(jìn)入中間槽。同時啟動反滲透器和電滲析器,反滲透器進(jìn)一步脫鹽和去污,滲透液可直接排放或流入混床進(jìn)一步處理。電滲析起濃縮作用。超濾和電滲析處理的最終濃縮液留待固化處理。三個單元均采用循環(huán)式操作。三、全流程冷試驗運行冷試驗累計運行147.5h,共處理模擬廢水14m3。模擬廢水按實際放射性廢水組份配制,具體配方為:NaHCO360mg/L,NaNO3146mg/L,NaCl128mg/L,CaCl288mg/L,MgCl271mg/L,Na2SO47mg/L,30%TBP-煤油50mg/L,機(jī)油50mg/L,洗滌劑50mg/L。冷試驗運行情況分述如下:圖1URE流程圖1超濾單元在URE流程中,UF作為預(yù)處理除去大部分有機(jī)物和大分子物質(zhì),以保證RO的進(jìn)水要求,提高ED的濃縮效果。脫鹽效果與普通超濾膜不同,由于磺化聚砜超濾膜是荷電的,因而具有一定的脫鹽能力。但脫鹽率隨原水中含鹽量的增加和pH值的下降而降低(表1)。表1原水含鹽量、pH對脫鹽率的影響原水含鹽量(mg/L)原水pH值滲透液含鹽量(mg/L)脫鹽率(%)98068998.3101059387.11050410004.8影響通量的因素原水的組成、濃度和溫度都影響UF的通量。當(dāng)原水不含有機(jī)物(指沒有加入機(jī)油、洗滌劑等)和含有機(jī)物時的通量分別為73.87L/m2h和58.30L/m2h。此外隨著料液濃度的提高,通量逐漸下降。而隨著料液溫度的提高,通量逐漸增加。濁度和化學(xué)耗氧量的變化經(jīng)超濾后,廢水的濁度大大下降,確保了反滲透的進(jìn)水要求。廢水COD值下降表明,大部分有機(jī)物已被去除,使下游工藝處理更易進(jìn)行(表2)。表2濁度COD值的變化原水濁度(mg/L)滲透液濁度(mg/L)平均去濁率(%)原水COD(mg/L)滲透液COD(mg/L)COD平均下降率(%)6615750199.92481428658780.2膜的清洗方法試驗隨著運行時間的延長,超濾通量逐漸下降,試驗用化學(xué)清洗法、海面球機(jī)械清洗法及其結(jié)合的方法來清洗,以恢復(fù)通量(圖2)采用化學(xué)清洗法可較好地恢復(fù)通量,但再次運行時通量衰減較快,且有兩次廢液產(chǎn)生。而海面球機(jī)械清洗時,只要將球洗閥門旋轉(zhuǎn)180度,使存放于閥門內(nèi)的海面球隨料液進(jìn)入管膜內(nèi),海面球擦洗膜面后又回歸入球閥內(nèi)待用。清洗后的起始通量雖不如化學(xué)清洗法高,但通量可在較長時間內(nèi)保持穩(wěn)定。該方法簡單,不影響生產(chǎn),不產(chǎn)生兩次廢液,適合于放射性廢水處理時采用。圖2清洗試驗效果比較1.化學(xué)清洗后通量;2.化學(xué)清洗后再球洗的通量;3.球洗后通量2反滲透單元在URE流程中,RO用作深度凈化。試驗中對RO在流程中的位置及其他影響因素作了探索。反滲透在URE流程中的位置在起初的設(shè)想中,URE流程為:UF-RO-ED,廢水經(jīng)超濾處理后,進(jìn)入反滲透,由反滲透脫鹽并濃縮2倍后,再由電滲析作進(jìn)一步濃縮。但試驗發(fā)現(xiàn),當(dāng)反滲透的進(jìn)料液含鹽量由于濃縮而增加時,其脫鹽率下降,滲透液的含鹽量也提高,加重了尾端處理的負(fù)擔(dān)。為更好地發(fā)揮反滲透的作用,將其位置改為:UF-ED-RO,即經(jīng)超濾處理后的料液先由電滲析脫鹽,使料液含鹽量降至500mg/L時,再由反滲透作進(jìn)一步脫鹽,經(jīng)試驗改動后,反滲透的脫鹽率可穩(wěn)定在85%。通量變化在起始的40h運行中,RO的通量從141L/h降至112L/h(1.3Mpa),但在以后的100多小時運行中通量基本保持穩(wěn)定,不再下降。可以認(rèn)為由于采用UF作為預(yù)處理手段,RO膜受污染的程度大大降低。初始階段的通量下降是由于膜的壓密效應(yīng)引起的。3電滲析和離子交換單元電滲析和離子交換在URE流程中主要分別作為濃縮和后級

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