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文檔簡介

一期2600mw機(jī)組 設(shè)備問題治理專題報(bào)告,2010年3月,一、潮州發(fā)電公司介紹 二、汽機(jī)設(shè)備問題治理 三、電氣設(shè)備問題治理 四、鍋爐設(shè)備問題治理 五、二次設(shè)備問題治理 六、煤種摻燒,主要內(nèi)容,廣東大唐國際潮州發(fā)電有限 責(zé)任公司位于廣東省饒平縣柘林 鎮(zhèn),一期建設(shè)2臺(tái)600mw超臨界機(jī) 組,分別于2006年5月、7月通過168小時(shí)試運(yùn)投入商業(yè)運(yùn)行;一期擴(kuò)建工程2臺(tái)1000mw超超臨界機(jī)組也已通過168小時(shí)試運(yùn)行。 600mw機(jī)組投產(chǎn)以來,潮電針對(duì)機(jī)組運(yùn)行中暴露的問題,進(jìn)行了大量設(shè)備治理工作,現(xiàn)介紹如下。,一、潮州發(fā)電公司介紹,1、凝結(jié)泵振動(dòng)問題治理 (1)問題的提出 潮電公司#1機(jī)組設(shè)計(jì)兩臺(tái)凝結(jié)水泵一臺(tái)運(yùn)行一臺(tái)備用,為上海凱士比生產(chǎn)nlt500-5704s型,配湘潭電機(jī)廠yksl6304th,額定功率2000kw,轉(zhuǎn)速1489 r/min,凝泵與泵體聯(lián)接的進(jìn)出口管道和電機(jī)的冷卻水管道在同一方向,互相平行。 投產(chǎn)初期a凝泵在運(yùn)行中電機(jī)端振動(dòng)達(dá)到22絲,經(jīng)安裝單位多次處理不能解決,且振動(dòng)有上升趨勢。,二、汽機(jī)設(shè)備問題治理,(2)問題分析 2007年對(duì)兩臺(tái)凝泵進(jìn)行動(dòng)平衡試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)工頻振動(dòng)分量較小,判斷電機(jī)轉(zhuǎn)子和泵平衡狀態(tài)良好,無需動(dòng)平衡。但a凝泵在半倍工頻處存在較大的振動(dòng)分量,當(dāng)a泵運(yùn)行b泵停運(yùn)時(shí) ,b泵在半倍工頻處也有2.85絲的振動(dòng)分量,分析認(rèn)為a、b凝泵存在低頻共振,其主要原因是兩臺(tái)凝泵的布置比較緊湊,兩臺(tái)凝泵的進(jìn)出口管道和電機(jī)的冷卻水管道布置方向一致,同時(shí)冷卻水管道和電機(jī)是剛性聯(lián)接,冷卻水管道振動(dòng)會(huì)加大電機(jī)的振動(dòng)。,(3)處理方法及效果 為破壞兩臺(tái)凝泵低頻諧振,將a凝結(jié)水泵的電機(jī)順時(shí)針旋轉(zhuǎn)45后安裝,改變a凝結(jié)水泵振動(dòng)的固有頻率。在a凝泵電機(jī)冷卻水管出入口各裝一段金屬軟管,使凝泵電機(jī)冷卻水管的振動(dòng)不會(huì)影響電機(jī)的振動(dòng)。 經(jīng)過以上處理后,用便攜式的測振儀現(xiàn)場測量凝泵振動(dòng),a凝泵在運(yùn)轉(zhuǎn)中電機(jī)端振動(dòng)最大3.5絲,b凝泵在運(yùn)轉(zhuǎn)中電機(jī)端振動(dòng)最大3絲,a、b凝泵電機(jī)端的振動(dòng)均達(dá)到優(yōu)秀水平。,2、#1、#2機(jī)小汽機(jī)油中含水量大 (1)問題的提出 機(jī)組投產(chǎn)后,#1、#2機(jī)給水泵小汽機(jī)潤滑油中含水偏高,最高達(dá)到2000mg/l,加裝臨時(shí)濾油機(jī)也不能解決。 (2)原因分析 原油擋密封性能不好,軸封蒸汽容易泄漏至潤滑油中去,使?jié)櫥椭兴殖瑯?biāo)。 (3)處理方法及效果 機(jī)組運(yùn)行時(shí)采取投入濾油機(jī)連續(xù)濾油,并在油擋與軸封之間通壓縮空氣,防止軸封漏氣進(jìn)入油系統(tǒng)。機(jī)組停備時(shí)將原油擋改為空氣油擋。 在原有基礎(chǔ)上可以適當(dāng)提高軸封壓力,既能保證機(jī)組真空,又確保小機(jī)潤滑油中含水降至合格范圍。,3、#、#機(jī)組四臺(tái)小汽機(jī)第四級(jí)葉片斷裂 (1)問題的提出 潮電#、#機(jī)組四臺(tái)小汽機(jī)由哈汽廠生產(chǎn),在運(yùn)行中先后由于振動(dòng)大掉小機(jī),揭缸檢查發(fā)生第四級(jí)葉片斷裂,。 (2)問題分析 小機(jī)第四級(jí)葉片處于汽水交匯處,運(yùn)行工況惡劣,運(yùn)行中葉片受力復(fù)雜,葉片振動(dòng)大,屬設(shè)計(jì)問題,容易斷裂。 (3)處理方法及效果 為不影響機(jī)組出力,取消小汽機(jī)第四級(jí)葉片運(yùn)行。哈汽重新設(shè)計(jì)第四級(jí)葉片,增加拉筋,免費(fèi)進(jìn)行改造后逐步進(jìn)行轉(zhuǎn)子更換。 新的小機(jī)轉(zhuǎn)子更換后未發(fā)生類似問題。,4、高加水位波動(dòng)問題治理 (1)問題的提出 潮電#2機(jī)#2高加機(jī)組運(yùn)行后水位有較大波動(dòng),致使事故放水門嚴(yán)重沖刷,影響機(jī)組經(jīng)濟(jì)性。 (2)問題分析 針對(duì)#2機(jī)組#2高加降負(fù)荷過程中水位波動(dòng)的問題,熱控人員檢查了高加水位測量系統(tǒng)、自動(dòng)調(diào)節(jié)參數(shù)進(jìn)行整定和調(diào)整,都不能解決問題。通過總結(jié)高加水位波動(dòng)時(shí)相關(guān)參數(shù)的變化趨勢,發(fā)現(xiàn)水位波動(dòng)時(shí),正常疏水溫度恰在高加進(jìn)汽壓力所對(duì)應(yīng)的飽和溫度。在降負(fù)荷過程中隨著抽汽壓力降低,當(dāng)達(dá)到高加正常疏水對(duì)應(yīng)的飽和壓力時(shí),高加內(nèi)部出現(xiàn)汽液兩相流,造成虛假水位,引起水位波動(dòng)。高加疏水溫度偏高的主要原因是高加水位控制偏低,高加加熱器換熱不充分所致。加熱器水位偏低,則疏水冷卻段換熱效果降低。,(3)處理方法及效果 對(duì)6臺(tái)高加水位進(jìn)行優(yōu)化試驗(yàn):機(jī)組在不同負(fù)荷段,提高高加水位,尋找最佳水位,取得明顯效果。 例如:在機(jī)組負(fù)荷550mw,水位由設(shè)計(jì)600mm逐步提至950mm。水位620mm時(shí),下端差為10.97;850mm時(shí),端差由6.64減小至5.12,優(yōu)于設(shè)計(jì)的5.6。但在水位超過850mm時(shí),給水出口溫度由269.27降至269.12。因此將確定750mm為高加水位最佳運(yùn)行值 通過優(yōu)化高加水位,降低了高加的端差和正常疏水溫度,提高了高壓加熱器運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。提高高加水位后,未發(fā)生降負(fù)荷高加水位波動(dòng)的情況。,1、發(fā)電機(jī)更換轉(zhuǎn)子引線的不銹鋼板 (1)問題的提出 2007年哈電廠通報(bào)同類型發(fā)電機(jī)的安全隱患:在轉(zhuǎn)子引線的不銹鋼板可能導(dǎo)致導(dǎo)電螺釘絕緣材料與轉(zhuǎn)子引線間脫落。 (2)處理方法 利用25天小修的機(jī)會(huì),2007年6月和2008年2月分別對(duì)#2、#1號(hào)發(fā)電機(jī)進(jìn)行處理。轉(zhuǎn)子拔勵(lì)側(cè)護(hù)環(huán),更換轉(zhuǎn)子引線的不銹鋼板(原1mm厚不銹鋼更換成2mm厚的q235不銹鋼板)。 (3)治理效果 在機(jī)組運(yùn)行后加強(qiáng)點(diǎn)檢,每天計(jì)算發(fā)電機(jī)漏氫量。兩臺(tái)機(jī)組不銹鋼墊條更換后,投運(yùn)至今。未發(fā)現(xiàn)異常。,三、電氣設(shè)備問題治理,2、發(fā)電機(jī)氫氣冷卻器的支撐結(jié)構(gòu)改造。 (1)問題的提出 經(jīng)調(diào)研,哈電廠生產(chǎn)發(fā)電機(jī)氫氣冷卻器支撐結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)強(qiáng)度不足,同型號(hào)發(fā)電機(jī)已發(fā)生氫氣冷卻器泄露事故。檢查發(fā)現(xiàn)兩臺(tái)機(jī)組氫氣冷卻器原有支撐全部存在不同程度的裂紋。 (2)處理方法 對(duì)氫氣冷卻器支撐結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改造:原設(shè)計(jì)20mm直徑圓鋼斜拉支撐,更換為100mm槽鋼,加裝斜拉支撐。 (3)效果評(píng)價(jià) 結(jié)構(gòu)改造后,發(fā)電機(jī)歷次檢修,均對(duì)氫冷器進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)裂紋及松動(dòng)松動(dòng)現(xiàn)象,治理效果明顯。,3、發(fā)電機(jī)定子端部外圈可調(diào)綁環(huán)拉緊楔松動(dòng) (1)問題的提出 發(fā)電機(jī)檢修中發(fā)現(xiàn)汽端外圈可調(diào)綁環(huán)2點(diǎn)半方向有一拉緊楔螺栓磨損并脫扣,其余部位有8條不同程度松動(dòng)。內(nèi)圈可調(diào)綁環(huán)及氣息隔板處線棒緊固螺栓有5條松動(dòng)。 (2)處理方法 哈爾濱電機(jī)廠專業(yè)技術(shù)人員協(xié)助更換新拉緊楔,將端部其余所有拉緊楔螺栓重新進(jìn)行緊固:內(nèi)、外圈可調(diào)綁環(huán)螺栓力矩為35n/m,內(nèi)撐環(huán)鎖緊螺栓力矩為203n/m。緊固后用浸膠(環(huán)氧樹脂膠)滌波繩沿圓周依次鎖緊。 (3)效果評(píng)價(jià) #1、#2機(jī)組檢修后于2010年2月投入運(yùn)行,至今未發(fā)現(xiàn)問題,待下次機(jī)組檢修時(shí)檢查抽轉(zhuǎn)子進(jìn)行深度檢查。,4、啟備變共箱封閉母線故障 (1)問題的提出 2009年機(jī)組停運(yùn)后2號(hào)啟備變差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,啟備變開關(guān)跳閘,1、2號(hào)啟備變停運(yùn)。經(jīng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)2號(hào)啟備變第二組繞組低壓側(cè)出線共箱封閉母線垂直段發(fā)生短路接地,水平段3米左右也有嚴(yán)重的放電跡象。短路故障發(fā)生在母線和導(dǎo)體支持結(jié)構(gòu)之間。,故障后共箱封閉母線的內(nèi)部情況,(2)原因分析 廠家原設(shè)計(jì)的共箱封母導(dǎo)體主絕緣材料為導(dǎo)體表面10kv絕緣等級(jí)的熱縮套,其特點(diǎn)是絕緣性能好,但材質(zhì)偏軟,在生產(chǎn)、安裝和運(yùn)輸過程中都容易被硬物劃破;此次事故后對(duì)未發(fā)生故障的共箱封閉母線內(nèi)部進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)了多處導(dǎo)體表面熱縮套有破損。,共箱封閉母線導(dǎo)體的支持結(jié)構(gòu)圖,共箱封閉母線導(dǎo)體的支持結(jié)構(gòu)如上圖所示,其由兩塊20mm厚的環(huán)氧樹脂板和合成材料的圓形卡套組成,卡套為比較硬的材質(zhì),且表面不光滑,安裝時(shí)易造成熱縮套的損壞;支持結(jié)構(gòu)采用了絕緣材料,但爬電距離比較小,相間最小爬距為160mm,沒有達(dá)到我廠現(xiàn)場環(huán)境要求的6kv電壓等級(jí)的爬距(四級(jí)污穢等級(jí),泄漏比距為3.1cm/kv,6kv爬點(diǎn)距離應(yīng)為186mm);而且環(huán)氧樹脂板為易受潮的材質(zhì);因此當(dāng)熱縮套發(fā)生破損后,如在卡套處熱縮套發(fā)生破損,便會(huì)沿卡套和環(huán)氧樹脂板放電;發(fā)生發(fā)電后,又造成局部高溫,進(jìn)一步損壞熱縮套和環(huán)氧樹脂板的絕緣,如此惡性循環(huán),最終導(dǎo)致整體擊穿,發(fā)生短路接地。,(3)處理方案及效果 將導(dǎo)體支撐結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,材料采用dsm材質(zhì),保證母線支撐的強(qiáng)度要求。加大了支撐件的爬距,有效的防止放電現(xiàn)象。 在2010年1月的雙機(jī)檢修中,已經(jīng)將#1、#2機(jī)組的廠變共箱封閉母線進(jìn)行了改造,改造后母線絕緣水平明顯提高,運(yùn)行到現(xiàn)在穩(wěn)定可靠。此方案制造廠已在其它廠進(jìn)行推廣。,1、#1爐垂直水冷壁和聯(lián)箱連接部位角焊縫多次泄漏 (1)問題的提 08年至09年,#1鍋爐大罩殼內(nèi)部四角水冷壁出口管和聯(lián)箱連接處角焊縫產(chǎn)生裂紋出現(xiàn)了三次泄漏,每次都利用節(jié)假日檢修進(jìn)行了處理。 (2)原因分析 經(jīng)過認(rèn)真分析,認(rèn)為發(fā)生泄漏的主要原因是由于水冷壁管座彎度無法消除聯(lián)箱膨脹量。,四、鍋爐設(shè)備問題治理,(3)處理方法及效果 將水冷壁上聯(lián)箱左右兩側(cè)前后角各8根管座割除鰭片約200mm長,并在鰭片與管子連接處加工了膨脹縫和止裂孔,并對(duì)發(fā)生裂紋的管座全部增加燈塔形膨脹彎,以消除管子應(yīng)力。同時(shí)對(duì)#2鍋爐水冷壁上聯(lián)箱左右兩側(cè)前后角各8根管也采取了同樣的方法進(jìn)行了處理。 經(jīng)過處理后至今未發(fā)生同類型泄漏。,2、#2鍋爐末級(jí)過熱器tp347氧化皮脫落導(dǎo)致爆管 (1)問題提出 08年#2機(jī)組啟動(dòng)中發(fā)生末級(jí)過熱器爆管,進(jìn)行堵漏時(shí)發(fā)現(xiàn)有兩根管路由于氧化皮脫落堵塞過熱爆管,爆管后的管路將屏式過熱器6根管吹損,后對(duì)其他管路進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)共有12根管路也有不同程度的氧化皮脫落堆積。 (2)原因分析 爆管的主要原因是tp347管在高溫情況下氧化皮和管道的膨脹量不匹配,容易大幅脫落,堵塞管路。 (3)處理方法 針對(duì)此問題,采取如下應(yīng)對(duì)措施:機(jī)組運(yùn)行中嚴(yán)格控制超溫、機(jī)組啟動(dòng)過程中主汽溫升速率不得超過1.5、停機(jī)對(duì)氧化皮的堆積情況進(jìn)行檢測。 (4)效果評(píng)價(jià) 經(jīng)采取以上控制措施,至今未發(fā)生由于氧化皮脫落造成鍋爐爆管的問題,效果良好。,1、#1、#2機(jī)組一次調(diào)頻問題整改 (1)問題的提出 2009年7月9日和10日江城直流站分別兩次單極跳閘后,廣東省電力調(diào)度中心對(duì)潮電#1、#2機(jī)組一次調(diào)頻動(dòng)作情況分析評(píng)價(jià),反應(yīng)出#1、#2機(jī)組一次調(diào)頻調(diào)節(jié)品質(zhì)不能滿足電網(wǎng)要求。經(jīng)過對(duì)一次調(diào)頻相關(guān)參數(shù)調(diào)整后達(dá)到了電網(wǎng)要求,并在2009年兩個(gè)細(xì)則考核實(shí)施的兩個(gè)月中取得75萬的收入,但在低負(fù)荷時(shí)eh油管路高頻震動(dòng),有斷管泄漏的風(fēng)險(xiǎn)。,五、二次設(shè)備問題治理,(2)原因分析和采取的措施 參與一次調(diào)頻的轉(zhuǎn)速增加0.5秒一階遲延濾波環(huán)節(jié),解決轉(zhuǎn)速信號(hào)諧波含量大導(dǎo)致一次調(diào)頻頻繁動(dòng)作,降低閥門動(dòng)作頻率和eh油管振動(dòng)的問題。 電網(wǎng)頻率在小范圍波動(dòng)時(shí),調(diào)頻功率不作用于鍋爐燃料、給水及送風(fēng)控制,保證鍋爐運(yùn)行的穩(wěn)定性。 邀請(qǐng)哈汽自控公司對(duì)#1、#2機(jī)組的大機(jī)閥門流量特性、重疊度及高調(diào)門的預(yù)啟閥位置(空行程)及實(shí)際閥位行程進(jìn)行確認(rèn),優(yōu)化順閥方式下的ccs閥位曲線。 (3)治理效果 改造優(yōu)化后兩臺(tái)一次調(diào)頻動(dòng)作正確率100%,高調(diào)門動(dòng)作次數(shù)減少,eh油管路震動(dòng)明顯降低。,2、機(jī)組控制自動(dòng)調(diào)節(jié)品質(zhì)優(yōu)化 (1)問題的提出 #1、#2機(jī)組投運(yùn)后自動(dòng)投入率偏低,燃燒器側(cè)二次風(fēng)調(diào)整門自動(dòng)、氧量自動(dòng)等無法投入;協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)、給水自動(dòng)調(diào)節(jié)、主汽溫度調(diào)節(jié)、送風(fēng)自動(dòng)調(diào)節(jié)等調(diào)節(jié)品質(zhì)較差。協(xié)調(diào)自動(dòng)投入情況下,主汽壓力波動(dòng)最大達(dá)到2mpa,負(fù)荷波動(dòng)達(dá)到20mw,主汽溫度自動(dòng)投入品質(zhì)不理想,運(yùn)行人員必須手動(dòng)干預(yù),操作強(qiáng)度大。送風(fēng)自動(dòng)在鍋爐掉焦等惡劣情況下,調(diào)節(jié)品質(zhì)差。,(2)原因分析和采取的措施 將原中間點(diǎn)溫度修正給水改為修正煤量,避免給水波動(dòng)對(duì)主汽壓力的影響。 將主汽溫度自動(dòng)控制策略改為經(jīng)典的串級(jí)自動(dòng)調(diào)節(jié),提高溫度調(diào)節(jié)精度。 對(duì)原送風(fēng)母管二次風(fēng)量測量裝置改造,將送風(fēng)自動(dòng)調(diào)節(jié)被調(diào)量由風(fēng)量壓力優(yōu)化為風(fēng)量,避免爐膛壓力波動(dòng)對(duì)自動(dòng)調(diào)節(jié)的影響。 燃燒器二次風(fēng)門由閉環(huán)調(diào)節(jié)改為開環(huán)調(diào)節(jié),開度跟蹤對(duì)應(yīng)給煤機(jī)煤量。 優(yōu)化氧量自動(dòng)調(diào)節(jié)方案,由修正二次風(fēng)門開度改為修正鍋爐風(fēng)量定值,通過干預(yù)送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉調(diào)整鍋爐氧量。,(3)效果評(píng)價(jià) 通過自動(dòng)優(yōu)化,協(xié)調(diào)自動(dòng)投入品質(zhì)明顯提高,機(jī)組負(fù)荷一次變動(dòng)100mw,主汽壓力波動(dòng)控制在0.8mpa以下,機(jī)組負(fù)荷偏差穩(wěn)態(tài)2mw以下,動(dòng)態(tài)10mw以下;主汽溫度自動(dòng)狀態(tài)控制在3內(nèi);二次風(fēng)量自動(dòng)、氧量自動(dòng)的投入,確保燃燒穩(wěn)定。 大大降低了運(yùn)行人員勞動(dòng)強(qiáng)度。,4、勵(lì)磁系統(tǒng)設(shè)備完善 (1)問題的提出 潮電#1、#2機(jī)組采用ge公司ex2100靜態(tài)勵(lì)磁系統(tǒng)。發(fā)生的問題主要有:基建期間在進(jìn)行勵(lì)磁系統(tǒng)拉、合直流電源實(shí)驗(yàn)時(shí)發(fā)生勵(lì)磁故障跳閘;運(yùn)行中整流橋可控硅擊穿;發(fā)生多次控制器卡件故障造成單控制器運(yùn)行;盤間電纜接頭腐蝕損壞。,(2)原因分析和采取的措施 1)拉、合直流實(shí)驗(yàn)時(shí)發(fā)生勵(lì)磁故障跳閘問題的主要原因是勵(lì)磁調(diào)節(jié)器滅磁控制回路滅磁開關(guān)跳閘信號(hào)使用位置繼電器的常閉觸電,當(dāng)控制電源失電時(shí),接點(diǎn)閉合導(dǎo)致滅磁。后將此信號(hào)更改為滅此開關(guān)本身常閉接點(diǎn)后正常。 2)運(yùn)行中可控硅擊穿、控制器板卡頻繁損壞主要原因是基建期間勵(lì)磁設(shè)備到貨較早,長期存放在室外,環(huán)境惡劣。勵(lì)磁調(diào)節(jié)器安裝后,勵(lì)磁小間土建沒有及時(shí)封閉,也未安裝空調(diào),使電子設(shè)備使用壽命降低。針對(duì)此問題,潮電采購了一批勵(lì)磁系統(tǒng)控制卡件備件,并利用機(jī)組檢修機(jī)會(huì)對(duì)備件進(jìn)行了動(dòng)態(tài)和靜態(tài)調(diào)試,保證其隨時(shí)可用。規(guī)范了在線更換可控硅和其他勵(lì)磁卡件的操作方法,保證出現(xiàn)類似問題可及時(shí)處理。,(3)效果評(píng)價(jià) 通過以上改進(jìn)措施,消除了設(shè)備安全隱患,雖然機(jī)組運(yùn)行中發(fā)生過多次勵(lì)磁控制器板卡故障,均能夠安全在線處理,未發(fā)生停機(jī)事故。,5、#1機(jī)動(dòng)力直流蓄電池組容量不足 (1)問題的提出 2008年#1機(jī)組檢修時(shí),進(jìn)行#1機(jī)組220v動(dòng)力蓄電池核對(duì)性放電,使用10小時(shí)率放電電流對(duì)其進(jìn)行放電時(shí),11只電池放電容量只能達(dá)到額定容量的百分之八十。,(2)原因分析和采取的措施 基建時(shí)直流系統(tǒng)充電機(jī)電源為施工臨時(shí)電源,電源時(shí)有時(shí)無,造成蓄電池欠充后不能及時(shí)補(bǔ)充,致使蓄電池極板鈍化,容量損失。經(jīng)過認(rèn)真研究,對(duì)#1機(jī)動(dòng)力蓄電池組進(jìn)行多次大充大放,充分激活蓄電池性能,使欠容量的部分蓄電池達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)容量,修復(fù)完成后蓄電池性能至今穩(wěn)定。另外,對(duì)蓄電池的日常檢查,僅以蓄電池端

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