660MW機(jī)組空預(yù)器聲波吹灰器可行性研究報告最新(精華版)_第1頁
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文檔簡介

1、*發(fā) 電 有 限 責(zé) 任 公 司 660mw 機(jī) 組鍋 爐 空 預(yù) 器 安 裝 聲 波 吹 灰 器 可 行 性研 究 報 告|精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料.批準(zhǔn):審核:初審:編制:*發(fā)電有限責(zé)任公司2021 年 05 月* * * * * * * * * * * * * 發(fā) 電 有 限 責(zé) 任 公 司6 6 0 mw 機(jī) 級 組 鍋 爐 安 裝 空 預(yù) 器 聲 波 吹 灰 器一,前言(一)項目名稱: 660mw機(jī)組鍋爐空預(yù)器安裝聲波吹灰器可行性討論報告(二)項目性質(zhì);技術(shù)改造|精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料.(三)可研編制人;(四)項目負(fù)責(zé)部門;設(shè)備治

2、理部(五)項目負(fù)責(zé)人:二,項目提出的背景及改造的必要性(一)可行性討論單位:*發(fā)電有限責(zé)任公司(二)項目提出的背景* 電有限責(zé)任公司 #3,#4 機(jī)組容量為 660mw配,套東方鍋爐 (集團(tuán)) 股份有限公司生產(chǎn)的型號為 dg2000/26.15- 2 型鍋爐,其配備兩臺依據(jù)美國c-e 預(yù)熱器公司技術(shù)設(shè)計和制造的 lap13494/1900型三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器;空預(yù)器轉(zhuǎn)子直徑 13494mm,轉(zhuǎn)子高度在脫硝改造后為 2550mm;換熱元件共分三層,從上至下三層換熱元件高度分別為800mm,800mm, 950mm;煙氣側(cè)進(jìn)出口為5410mm 13258mm,二次風(fēng)進(jìn)口尺寸為5410mm 13

3、258mm;每臺空預(yù)器原裝有臺半縮式吹灰器,裝在煙氣側(cè)熱端;蒸汽吹灰器耗汽量為約83kg/min ;冷端裝有 1 臺雙介質(zhì)吹灰器;鑒于 #3,#4 爐脫硝設(shè)備投運之后,由于氨逃逸等問題而生成nh4hso4 引起了空預(yù)器嚴(yán)峻 堵塞問題;2021 年 4 月至 2021 年 12 月期間,#3 機(jī)組空氣預(yù)熱器脫硝改造后在機(jī)組負(fù)荷660mw 情形下,煙氣側(cè)差在1600pa 左右 , 經(jīng)過 8 個月的運行 , 空預(yù)器的煙氣側(cè)差壓增加到4500pa, 差壓增加快速; 空預(yù)器差壓的快速增漲,引起風(fēng)煙系統(tǒng)內(nèi)部負(fù)壓過大,嚴(yán)峻影響到了鍋爐設(shè) 備的安全穩(wěn)固運行;所以需要對#3 鍋爐空預(yù)器的吹灰方式進(jìn)行改造;以解決

4、我廠#3 鍋爐空預(yù)器的差太增大快速的問題;(三)項目進(jìn)行的可行性和必要性3.1 空預(yù)器堵塞導(dǎo)致風(fēng)機(jī)電流增加,造成新風(fēng)一次風(fēng),二次風(fēng)溫度過低,從而造成不節(jié)能和排煙溫度上升, 嚴(yán)峻時會影響機(jī)組帶負(fù)荷才能甚至不得不停機(jī)進(jìn)行換熱元件沖洗;存在較大的運行安全隱患;3.2 調(diào)研過程中已有多家電廠加裝了可調(diào)頻高聲強(qiáng)聲波吹灰器,使用現(xiàn)有蒸汽吹灰器為幫助手段, 空預(yù)器壓差漲幅緩慢, 一個檢修周期內(nèi)空預(yù)器未顯現(xiàn)堵塞情形,有效地保證了機(jī)組的帶負(fù)荷才能及穩(wěn)固運行;下圖為華電鄒縣電廠600mw機(jī)組 #6 爐空預(yù)器安裝可調(diào)頻高聲強(qiáng)聲波吹灰器后的壓差數(shù)據(jù)曲線:鄒縣電廠 #6 機(jī)組空預(yù)器安裝可調(diào)高聲強(qiáng)聲波吹灰器后壓差數(shù)據(jù)圖該

5、吹灰器技術(shù)參數(shù)如下:|精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料.序號項目技術(shù)指標(biāo)1發(fā)生器聲波頻率1010000hz2發(fā)生器輻射功率30000w3爐內(nèi)最大聲壓級160db4輻射方向四周7耗氣量3 20m/min8有效吹掃半徑15m9最大驅(qū)動電流10a10最大驅(qū)動電壓60v11吹灰時間依據(jù)實際情形設(shè)定12間歇時間依據(jù)實際情形設(shè)定13使用壽命10 年14距設(shè)備 1 米處噪聲不大于 85db15工作溫度120056驅(qū)動氣體介質(zhì)驅(qū)動氣體壓力空氣,氮氣0.2 0.3mpa3.3 “奧笛” 可調(diào)頻高聲強(qiáng)聲波吹灰系統(tǒng)由掌握系統(tǒng),組成;掌握系統(tǒng)內(nèi) plc接收到氣路系統(tǒng)壓力開關(guān)的信號后,氣路系統(tǒng)和高聲強(qiáng)

6、聲波發(fā)生系統(tǒng)打開電磁閥給高聲強(qiáng)發(fā)生器供氣,同時單片機(jī)發(fā)出已設(shè)定好的頻率,幅值信號, 經(jīng)功率放大器放大后輸入給高聲強(qiáng)發(fā)生器發(fā)出聲波;|精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料.可調(diào)頻高聲強(qiáng)聲波吹灰器的吹灰機(jī)理:機(jī)理: 高聲強(qiáng)聲波是一種機(jī)械波,空氣中的聲波使空氣分子產(chǎn)生振動,在邊界層振動的空氣分子帶動相鄰的介質(zhì)分子振動,并產(chǎn)生兩種成效, 一種是聲能透射到相鄰介質(zhì)中使介質(zhì) 中形成固體聲波, 另一種由于空氣分子與相鄰介質(zhì)分子之間的粘滯力,聲波相當(dāng)于施加給相 鄰介質(zhì)一個作用力, 使表面介質(zhì)分子被聲波來回推拉;如吹灰頻率與灰垢共振頻率一樣,將會產(chǎn)生共振效應(yīng), 這兩種成效將更加明顯;在高聲強(qiáng)聲波吹

7、灰器除垢過程中,第一種固體聲波是固體中微小質(zhì)量的振動,在高強(qiáng)聲壓下, 高強(qiáng)度聲波能量將被灰渣顆粒吸取,使其灰渣表面發(fā)生形變, 疏松,破裂;這個逐步變化的過程是灰渣積存吸取聲能的過程,一旦灰渣表面產(chǎn)生微小裂隙, 聲波便沿著裂隙將振動狀態(tài)傳入,進(jìn)而發(fā)生結(jié)渣顆粒與受熱面剝離的現(xiàn)象;其次種成效使附著在換熱器表面的硬垢被來回地推拉,使其不斷地壓縮和伸張, 由于聲波對表面硬垢的反復(fù)作用, 每秒鐘達(dá)數(shù)十次到數(shù)百次,使其因聲疲憊而斷裂,并逐步松動, 脫落;可調(diào)頻強(qiáng)聲波吹灰器在鍋爐吹灰應(yīng)用的優(yōu)點:1,高聲強(qiáng)聲波能量高,輻射具有全向性,它能勻稱布滿整個空間,進(jìn)行全方位清灰, 可以清除到其它方法不易清除的死角;保持

8、換熱元件清潔,使煙道暢通,提高換熱效率;2,聲波除灰法利用聲振動達(dá)到除灰的成效,聲波除灰方式本身又可以影響沉積物生成機(jī)理,防止和延緩沉積物形成,起到了預(yù)防積灰的作用,吹灰成效好;3,高聲強(qiáng)聲波吹灰器聲波頻率掩蓋范疇大,可針對積灰空間內(nèi)部任意形式的積灰設(shè)定正確吹掃頻率;(四)原設(shè)備狀況空預(yù)器原裝有 2 臺半縮式吹灰器,但由于氨逃逸等問題而生成nh4hso4 引起了空預(yù)器嚴(yán)峻堵塞,現(xiàn)有吹灰方式不能滿意空預(yù)器正常運行|精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料.三,改造方案#3, #4 機(jī)組空預(yù)器聲波吹灰器具體改造施工方案如下:1,在空預(yù)器內(nèi)部安裝專業(yè)號筒,采納h 型鋼作為號筒支撐,與空預(yù)器

9、殼壁焊接,號筒安裝終止后使用 #10 槽鋼進(jìn)行加固(與煙道支撐焊接);煙氣側(cè)熱端順流布置一臺,二次風(fēng)側(cè)冷端順流布置一臺;2,號筒外接聲波發(fā)生器及相應(yīng)管路閥門組件用以掌握吹灰器工作氣源;掌握系統(tǒng)由掌握柜及相應(yīng)電纜組成,可接入dcs實現(xiàn)遠(yuǎn)程啟,停,運行指示及故障顯示功能;3,原蒸汽吹灰器依據(jù)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動方向作相應(yīng)改動;依據(jù)聲波吹灰器廠家建議,確保蒸汽吹灰器的位置在聲波吹灰器之后;即在空預(yù)器工作時, 聲波對換熱元件作用后可立刻投運蒸汽吹灰器可將換熱元件通道內(nèi)夾雜的剩余灰垢通過動能吹除;4,具體實施參考下圖:中心轉(zhuǎn)筒|精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料.在實施時,需依據(jù)現(xiàn)場實際情形定位;5

10、,該吹灰器工作介質(zhì)為壓縮空氣,耗量( 工作狀態(tài) ) 為 20nm3/min;可使用雜用壓縮空氣,就地管路壓力必需保證在0.5mpa 以上; 壓縮空氣中無鐵屑等硬物類雜質(zhì),可含少量水,油;電源為溝通 220v,30a ;6,設(shè)備調(diào)試前需進(jìn)行管路吹掃,調(diào)試主要是確定聲波的吹灰頻率;7,聲波吹灰器整體安裝,調(diào)試需廠家派人全程指導(dǎo)四,估量改造費用660mw機(jī)組 2 臺空預(yù)器改造總費用:260 萬元 / 爐設(shè)備費:約 250 萬元施工費:約 10 萬元五,工程實施工期:工期: 15 天(設(shè)備制造周期約1 個月) 六,經(jīng)濟(jì)效益分析:加裝了可調(diào)頻高聲強(qiáng)聲波吹灰器后,使空預(yù)器的積灰積垢問題得到解決,可削減了受

11、熱面的熱阻, 增加了空預(yù)器的換熱效率,降低了鍋爐的排煙溫度;并且使換熱元件流通截面積比除灰前增大, 風(fēng)煙阻力減小, 從而削減了引風(fēng)機(jī)的出力,降低了引風(fēng)機(jī)的耗電量;通過這樣的舉措達(dá)到了提高鍋爐熱效率和降低廠用電率的成效;空預(yù)器可在一個檢修周期內(nèi)維護(hù)低差壓正常運行,確保了機(jī)組運行6.1 防止結(jié)垢而使鍋爐熱效率有所提高由相關(guān)討論資料可知,660mw鍋爐排煙溫度每下降10左右, 鍋爐熱效率可提高約0. 5%,機(jī)組供電標(biāo)煤耗率降低1.5 2g/kwh;空預(yù)器聲波吹灰器改造完成后,估量660mw鍋爐排煙溫度可降低 4 6,熱效率提升約0.2%;我們以熱效率提高0.2% ,爐組供電標(biāo)煤耗降低 0.6g/kw

12、h 計,依據(jù)年運行 5500h,就每臺機(jī)組可以節(jié)省標(biāo)煤:660 1000 5500 0.6 1000000=2178 噸按標(biāo)煤單價 800 元/ 噸計,單臺爐組削減發(fā)電成本2178800=174.2 萬元;6.2 防止結(jié)垢會帶來節(jié)省風(fēng)機(jī)用廠用電的效益使用高聲強(qiáng)聲波吹灰器能有效解決空預(yù)器的堵塞,顯著改善空預(yù)器的工作環(huán)境,降低煙阻從而減小引風(fēng)機(jī)的出力節(jié)省電耗;依據(jù)核算在聲波吹灰器運行的情形下,預(yù)期可以使煙風(fēng)煙系統(tǒng)阻力可下降可達(dá)10%20%,折算后引風(fēng)機(jī)電流共下降幅度可達(dá)15a 左右,而送風(fēng)機(jī),一次風(fēng)機(jī)電流也以可降低電流10a 左右,功率因數(shù)0.85 ,因此風(fēng)機(jī)每年可節(jié)省廠用電費用 為:|精.|品.

13、|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料.6kv( 15a+10a+10a) 2 1.732 0.85 5500h 0.43 元/ 度 146.2 萬元6.3 防止結(jié)垢而帶來的排放指標(biāo)轉(zhuǎn)讓費用的收入依據(jù) 6.1 運算得知, 每年可以節(jié)省然料 1980 噸,就依據(jù)燃煤碳含量 52.9%(此數(shù)據(jù)為電廠設(shè)計值) ,硫含量 0.79%(該數(shù)據(jù)為該公司入廠煤硫分平均值)計, #3 爐組實際煤種測算 660mw爐組每年可以:減排 co2: 2178 52.9% 44 12 4225 噸減排 so2: 2178 0.79% 64 32=34.4 噸按 co2 排放權(quán)價格為 93.5 元/ 噸, so2 排放

14、權(quán)價格為 3100 元/ 噸運算(以上兩價格值是依據(jù)國家環(huán)保政策所得) ,每年 co2 ,so2 排放權(quán)指標(biāo)收益可得:4225 93.5+34.4 3100 50.2 萬元6.4 保證鍋爐的安全性可調(diào)頻高聲強(qiáng)聲波吹灰器使用后能有效清除空預(yù)器積結(jié)垢,使空預(yù)器能夠在更長時間內(nèi)穩(wěn)固運行,保證爐組在更長時間內(nèi)能夠安全穩(wěn)固運行;削減了因空預(yù)器堵塞而起的非停;6.5 綜合效益分析依據(jù)以上運算可知,在安裝可調(diào)頻高聲強(qiáng)聲波吹灰器以后,在解決空預(yù)器堵塞同時仍可以提高鍋爐運行的熱效率,降低煤耗,每年可制造收益為:174.2+146.2+50.2=370.6萬元七, 評判結(jié)論可調(diào)頻高聲強(qiáng)聲波吹灰器具有聲功率高,頻帶寬, 可調(diào)頻, 運行時間可任意調(diào)劑的優(yōu)點;在空預(yù)器上使用可調(diào)頻高聲強(qiáng)聲波吹灰器可以起到如下幾種作用:1 能夠有效預(yù)防空氣預(yù)熱器的堵塞問題,提高空預(yù)器換熱效率, 降低排煙溫度, 提高鍋爐熱效率;2 預(yù)期能夠降低風(fēng)煙系統(tǒng)電耗

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