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1、重慶天原化工廠氯氣泄漏事故分析重慶天原化工廠氯氣泄漏事故分析化工1306孫偉東主要內(nèi)容主要內(nèi)容事故經(jīng)過事故原因整改措施事故處理事故經(jīng)過事故經(jīng)過 事故發(fā)生前的2004年4月15日白天,該廠處于正常生產(chǎn)狀態(tài)。15日17時40分,該廠氯氫分廠冷凍工段液化崗位接總廠調(diào)度令開啟1號氯冷凝器。18時20分,氯氣干燥崗位發(fā)現(xiàn)氯氣泵壓力偏高,4號液氯貯罐液面管在化霜。當(dāng)班操作工兩度對液化崗位進行巡查,未發(fā)現(xiàn)氯冷凝器有何異常,判斷4號貯罐液氯進口管可能有堵塞,于是轉(zhuǎn)5號液氯貯罐(停4號貯罐)進行液化,其液面管也不結(jié)霜。21時,當(dāng)班人員巡查1號液氯冷凝器和鹽水箱時,發(fā)現(xiàn)鹽水箱氯化鈣(CaCl2)鹽水大量減少,有氯

2、氣從氨蒸發(fā)器鹽水箱泄出,從而判斷氯冷凝器已穿孔,約有4m3的CaCl2鹽水進入了液氯系統(tǒng)。發(fā)現(xiàn)氯冷凝器穿孔后,廠總調(diào)度室迅速采取1號氯冷凝器從系統(tǒng)中斷開、冷凍緊急停車等措施。并將1號氯冷凝器殼程內(nèi)CaCl2鹽水通過鹽水泵進口倒流排入鹽水箱。將1號氯冷凝器余氯和1號氯液氣分離器內(nèi)液氯排入排污罐。15日23時30分,該廠采取措施,開啟液氯包裝尾氣泵抽取排污罐內(nèi)的氯氣到次氯酸鈉的漂白液裝置。16日0時48分,正在抽氣過程中,排污罐發(fā)生爆炸。1時33分,全廠停車。2時15分左右,排完鹽水后4h的1號鹽水泵在靜止?fàn)顟B(tài)下發(fā)生爆炸,泵體粉碎性炸壞。 16日17時30分,指揮部召開全體成員會議,研究下一步處置

3、方案和當(dāng)晚群眾的疏散問題。17時57分,專家組正向指揮部匯報情況,討論下一步具體處置方案時,突然聽到連續(xù)2聲爆響,液氯貯罐發(fā)生猛烈爆炸,會議被迫中斷。據(jù)勘察,爆炸使5號、6號液氯貯罐罐體破裂解體并形成一個長9m、寬4m、深2m的炸坑。以坑為中心,約200m的地面和構(gòu)、建筑物上有散落的大量爆炸碎片,爆炸事故致9名現(xiàn)場處置人員因公殉職,3人受傷。事故原因事故原因1.直接原因(1)設(shè)備腐蝕穿孔導(dǎo)致鹽水泄漏,是造成NCl3形成和聚集的重要原因。根據(jù)重慶大學(xué)的技術(shù)鑒定和專家的分析,造成氯氣泄漏和鹽水流失的原因是氯冷凝器列管腐蝕穿孔。腐蝕穿孔的原因主要有5個方面:一是氯氣、液氯、氯化鈣冷卻鹽水對氯冷凝器存

4、在普遍的腐蝕作用;二是列管內(nèi)氯氣中的水分對碳鋼的腐蝕;三是列管外鹽水中由于離子電位差對管材發(fā)生電化學(xué)腐蝕和點腐蝕;四是列管與管板焊接處的應(yīng)力腐蝕;五是使用時間已長達8年并未進行耐壓試驗,使腐蝕現(xiàn)象未能在明顯腐蝕和腐蝕穿孔前及時發(fā)現(xiàn)。致命的違章操作!致命的違章操作!(2)NCl3富集達到爆炸濃度和啟動事故氯處理裝置造成振動,是引起NCl3爆炸的直接原因。經(jīng)調(diào)查證實,該廠現(xiàn)場處理人員未經(jīng)指揮部同意為加快氯氣處理的速度,在對NCl3富集爆炸危險性認識不足的情況下,急于求成,判斷失誤,憑借以前的操作處理經(jīng)驗,自行啟動了事故氯處理裝置,對4號、5號、6號液氯貯罐及1號、2號、3號汽化器進行抽吸處理。在抽

5、吸過程中,事故氯處理裝置水封處的NCl3因與空氣接觸和振動而首先發(fā)生爆炸,爆炸形成的巨大能量通過管道傳遞到液氯貯罐內(nèi),攪動和振動了罐內(nèi)的NCl3,導(dǎo)致5號、6號液氯貯罐內(nèi)的NCl3爆炸。間接原因間接原因2、間接原因(1)壓力容器日常管理差。檢測檢驗不規(guī)范,設(shè)備更新投入不足。該廠設(shè)備技術(shù)檔案資料不齊全,近2年無維修、保養(yǎng)、檢查記錄,壓力容器設(shè)備管理混亂。容規(guī)第132條、133條分別規(guī)定:“壓力容器投用后首次使用內(nèi)外部檢驗期間內(nèi),至少進行1次耐壓實驗”。但該廠和重慶化工節(jié)能計量壓力容器監(jiān)測所沒有按照該規(guī)定對壓力容器進行首檢和耐壓實驗,檢測檢驗工作嚴(yán)重失誤。 (2)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實不到位,安全生產(chǎn)

6、管理力量薄弱。該廠未按規(guī)定將目標(biāo)責(zé)任分解到廠屬各單位和簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書,沒有將安全責(zé)任落實到基層和工作崗位,安全管理責(zé)任不到位。安全管理人員配備不合理,安全生產(chǎn)管理力量不足 (4)對NCl3爆炸的機理和條件研究不成熟,相關(guān)安全技術(shù)規(guī)定不完善。整改措施整改措施 1.目前大多數(shù)氯堿企業(yè)均沿用液氨間接冷卻CaCl2鹽水的傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)液氨,尚未對鹽水含鹽量引起足夠重視。有必要對冷凍鹽水中含銨量進行監(jiān)控或添置自動報警裝置。2.加強設(shè)備管理,加快設(shè)備更新步伐,尤其要加強壓力容器與壓力的監(jiān)測和管理,杜絕泄漏的產(chǎn)生。對在用的關(guān)鍵壓力容器,應(yīng)增加檢查、監(jiān)測頻率,減少設(shè)備缺陷所造成的安全隱患。3.進一步研究國內(nèi)有關(guān)氯堿企業(yè)關(guān)于NCl3的防治技術(shù),減少原料鹽和水源中銨形成NCl3后在液氯生產(chǎn)過程中富集的風(fēng)險。4.盡量采新型致冷劑取代液氨的液生產(chǎn)傳統(tǒng)工藝,提高液氯生產(chǎn)的本質(zhì)安全水平。5.從技術(shù)上進行探索,盡快形成一個安全、成熟、可靠的預(yù)防和處理NCl3的應(yīng)急預(yù)案,并在氯堿行業(yè)推廣。事故處理事故處理 給予對事故發(fā)生負有重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的化醫(yī)控股集團公司董事長、黨委書記繆光奎黨內(nèi)警告處分,化醫(yī)控股集團公司經(jīng)濟運行部部長李華夏行政記過處分;給予對事故發(fā)生負有主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的重慶天原化工總廠廠長張定祿撤銷重慶天原化工總廠廠長、黨委委

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