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文檔簡介
1、立磨液壓系統(tǒng) 9類故障原因及解決辦法1.蓄能器儲氣罐氮氣囊破損,出現(xiàn)“砰砰”聲音,管道產(chǎn)生沖擊振動。用專用壓力表檢測診斷儲氣罐氮氣囊壓力是否降低或嚴 重為零,如果是壓力降低或為零,說明氮氣囊出現(xiàn)滲漏損壞。主要原因:氮氣囊質(zhì)量不好、儲氣罐進出口閥損壞、液 壓油內(nèi)雜質(zhì)導(dǎo)致氮氣囊破損壓力波動產(chǎn)生振動沖擊和“砰砰”噪音。解決辦法:更換專業(yè)廠家制作的質(zhì)量優(yōu)良的氮氣囊或更換損壞的儲氣罐進出口閥并改進菌型閥結(jié)構(gòu)提高閥桿強度、清理液壓管道雜質(zhì)并采用過濾精度不大于5卩m的濾油機過濾,添加液壓油達到 NAS7級。2液壓管路法蘭漏油。主要原因:密封件老化損壞或安裝不正壓出毛邊或兩法 蘭不平及法蘭錯位螺栓松動、管道有
2、應(yīng)力法蘭不同心導(dǎo)致法 蘭漏油。解決辦法:定期(12個月檢查一次)更換老化密圭寸件; 安裝密封件時要擺正、完全放入溝槽內(nèi),防止擠壓受力損壞 密封件而失效;調(diào)整管道兩片法蘭同心并平行,均勻緊固連 接螺栓并固定管道牢靠防止擺動漏油。3. 油泵和過濾器工作正常情況下,磨輥升輥正常,降輥 時磨輥不降或出現(xiàn)升降輥都不動故障。主要原因:液壓油沒有進入油缸有桿腔,導(dǎo)致無法加壓, 不能降磨輥。升降輥都不動主要原因是液壓油沒有進入油缸 無桿腔和有桿腔,導(dǎo)致無法加載,不能升降輥。解決辦法:經(jīng)分析檢查三位四通電磁閥因磨損或油臟卡 住,閥芯只能一側(cè)工作,另一側(cè)不能工作,或者兩側(cè)都不能 正常換向工作。磨損的三位四通電磁閥
3、更換新件;油臟導(dǎo)致 卡住,拆卸、清洗三位四通電磁閥,并過濾液壓油,油缸正 常工作,升降磨輥都正常。4. 四個磨輥中有兩個可以升輥到限定位置,另外兩個磨輥升輥速度較緩慢,在設(shè)定時間內(nèi)(120s )不能升輥到位。主要原因:根據(jù)已經(jīng)有兩個磨輥可以升起來狀態(tài),診斷 液壓系統(tǒng)沒有問題,檢查沒有其他機械問題。主要原因是另 外兩個磨輥油缸內(nèi)部油液還可有壓縮空間,升輥緩慢油缸內(nèi) 部存有多余氣體所致。解決辦法:把油缸無桿腔安全卸壓后,用扳手松開油缸 排氣絲堵,及時卸壓排出油缸內(nèi)氣體,再次開起油泵,四個 磨輥同時升輥正常到位。5. 磨輥升不起來。中控操作啟動升輥命令直到程序結(jié)束,現(xiàn)場磨輥沒有升 起來。根據(jù)操作經(jīng)驗
4、,結(jié)合液壓控制系統(tǒng)原理,綜合診斷是 油液沒有進入油缸無桿腔或管路及液壓元件內(nèi)泄漏所致。主要原因: 系統(tǒng)過濾器堵塞; 油泵損壞沒有油進入無桿腔油缸; 無桿腔管路泄漏; 無桿腔管路上截止閥沒有關(guān)閉; 電磁閥仍帶電或斷電后閥芯未執(zhí)行到位; 液控單向閥卡住。解決辦法: 清洗堵塞過濾器; 更換損壞油泵; 處理無桿腔管路法蘭密封件; 關(guān)閉與無桿腔管路上連接的截止閥,嚴密無泄漏; 處理電磁閥斷電或清洗電磁閥閥芯;常。 清洗由電磁閥控制的液控單向閥并過濾液壓油。 通過以上實施辦法后,液壓系統(tǒng)正常工作,磨輥升輥正6. 磨輥加載壓力升不起來,無法加壓,磨輥降不下去。 主要原因: 油路截止閥沒有關(guān)閉; 有桿腔管路泄
5、漏; 電磁閥仍帶電工作或斷電后閥芯未執(zhí)行到位; 電磁閥控制的液控單向閥卡滯; 溢流閥堵塞卡住泄漏。解決辦法: 關(guān)閉對應(yīng)油路截止閥; 處理有桿腔管路泄漏; 電磁閥斷電或清洗閥芯; 清洗電磁閥控制的液控單向閥; 清洗堵塞溢流閥。通過以上實施辦法后,液壓系統(tǒng)正常工作,磨輥加壓降 輥正常工作。7液壓油泵、油缸液壓系統(tǒng)工作正常,某個磨輥在加壓 后油缸活塞上下升降幅度較小,活塞桿伸縮較小或基本不動。主要原因: 檢查發(fā)現(xiàn)與油缸活塞桿連接拉桿關(guān)節(jié)軸承碎裂損壞; 吊耳拉桿從螺紋位置有制作陳舊性缺陷裂紋。解決辦法: 拆卸碎裂拉桿關(guān)節(jié)軸承并更換新件后磨輥加載正常工 作; 更換新吊耳拉桿組裝。8.磨機正常生產(chǎn)運轉(zhuǎn)過程
6、中,油缸液壓系統(tǒng)正常工作, 閃動加載時油缸整體上下晃動。主要原因:油缸底座吊耳關(guān)節(jié)軸承碎裂損壞,油缸固定不牢靠上下竄動 解決辦法:拆卸碎裂關(guān)節(jié)軸承并更換新件關(guān)節(jié)軸承GEG200ES/2RS加載后油缸不上下竄動,固定牢靠正常工作。9液壓柱塞泵產(chǎn)生噪音。主要原因: 油中混入空氣(形成氣泡); 軸向柱塞泵或電機的緊固螺栓松動產(chǎn)生外力振動; 油箱內(nèi)的油位過低; 油溫過低黏度阻力大。解決辦法: 檢查系統(tǒng)管路漏氣點并排氣處理; 緊固松動地腳螺栓; 補充油位到刻度標尺標記位置; 檢查溫控系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)達到完好正常工作,保證油溫實現(xiàn)自動控制,油箱溫控:w25 C加熱器啟動,> 25 C油泵自動啟動,38 C加熱器停止,運轉(zhuǎn)中供油口溫控:w 25C聲光報警(手動關(guān)閉冷卻水),43C聲光報警(手動打開冷卻水
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