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文檔簡介

1、淺議西門子plc在神華寧煤集團太西選煤廠二分區(qū)中應(yīng)用摘要:文章主要介紹了神華寧煤集團太西選煤廠 二分區(qū)生產(chǎn)集中控制系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)功能,介紹了 plc在該選煤廠集控系統(tǒng)中的應(yīng)用、主要控制模塊的基本功 能及通信網(wǎng)絡(luò)等部分的設(shè)計方法。生產(chǎn)實踐表明,該系統(tǒng)不 僅在節(jié)能降耗方面取得顯著效果,而且在安全生產(chǎn)方面也起 了很好的作用。關(guān)鍵詞:plc;選煤廠;集中控制系統(tǒng)中圖分類號:tm921文獻標(biāo)識碼:a文章編號: 1009-2374 (2013) 34-0048-02重介選煤由于它的分選效率高、對煤質(zhì)適應(yīng)性強、可實 現(xiàn)低密度分選、易于自動控制、操作方便、處理量大等優(yōu)勢 越來越受到人們的青睞,市場份額逐

2、年提高。我國重介選煤 技術(shù)在簡化工藝系統(tǒng)、設(shè)備大型化、提高重介質(zhì)旋流器入料 上限、降低有效分選下限以及生產(chǎn)自動控制等技術(shù)方面取得 了創(chuàng)新。為了保證重介質(zhì)選煤能夠生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的合格產(chǎn)品和 提高生產(chǎn)效率,在洗煤過程中必須控制一些主要的工藝參 數(shù),使其在最佳范圍內(nèi)。因此,不斷提高重介質(zhì)選煤的自動 化程度、準(zhǔn)確檢測信號及改進生產(chǎn)工藝參數(shù)尤為重要。本文 介紹一種基于plc在選煤廠中分散檢測集中操作的集控系 統(tǒng),該系統(tǒng)已取得較好的應(yīng)用效果。1集控系統(tǒng)組成圖1網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖太西選煤廠集控系統(tǒng)采用西門子s7-400和s7-300兩種 系列plc共同組網(wǎng),siemens s7-400作為主站,控制全廠設(shè) 備,siem

3、ens s7-300作為從站,控制密度部分。上位機采用 友好的可視化人機界面,全廠采用ethernet和profibus-dp 相結(jié)合的雙層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。該廠由原煤破碎、外運煤、主洗、 重介密度控制、浮選、壓濾、裝車等系統(tǒng)組成,用一塊416-4 cpu模板來完成整個選煤廠的集中控制、狀態(tài)監(jiān)測等所有任 務(wù),重介密度控制系統(tǒng)單獨設(shè)一塊315-2 cpu控制,并通過 profibus-dp網(wǎng)絡(luò)與主cpu416進行通訊。在各配電室分別增 設(shè)et200m分站,通過profibus-dp主cpu416進行連接,形 成總線拓?fù)渚W(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。主cpu通過ethernet網(wǎng)與上位機進 行連接。網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。1.

4、 1 plc系統(tǒng)檢測控制的主要內(nèi)容(1) 6個原煤倉和3個產(chǎn)品倉的倉位,各個物料桶的液 位信號;(2)設(shè)備的帶電信號、運行信號:各個分站可以實 時采集生產(chǎn)過程中的有關(guān)參數(shù),通過相應(yīng)的程序?qū)Σ杉降?數(shù)據(jù)進行顯示和處理,向相應(yīng)的執(zhí)行機構(gòu)發(fā)出相關(guān)指令或發(fā) 出提示信號;(3)各設(shè)備故障信號、報警指示等,同時發(fā)出 報警信號或在上位機做出相應(yīng)的文字說明記錄故障類型及 發(fā)生時間;(4)皮帶的各種保護信號,并根據(jù)不同的報警信 號發(fā)出相應(yīng)的執(zhí)行指令;(5)檢測密度、旋流器壓力和磁性 物含量。1. 2 plc應(yīng)用軟件常用的編程語言常用的編程語言有三種:梯形圖(lad)、語句表(st) 和功能塊圖編語言(fbd)

5、。通過step7 v5.4編程軟件對系 統(tǒng)進行硬件配置、程序編寫、程序調(diào)試和信號檢測。該選煤 廠采用的是lad編程語言,簡單易懂,方便查看。程序功能 包括:(1)逆煤流起車和順煤流停車;(2)設(shè)備之間的閉鎖 控制;(3)密度自動測量及控制;(4)根據(jù)不同工藝要求分 級報警,一級報警只顯示不停車,二級報警顯示并停車;(5) 系統(tǒng)能夠進行自身故障的在線診斷。1.3 plc主要程序塊介紹0b1主程序循環(huán)塊,用于循環(huán)程序處理的組織塊,每執(zhí) 行一個周期后,再從頭執(zhí)行,周而復(fù)始;0b84為cpu硬件故 障處理組織塊;0b85為程序循環(huán)錯誤故障處理組織塊;0b86 為機架故障處理組織塊;0b87為通訊錯誤故

6、障處理組織塊; 0b100為暖啟動組織塊;0b101為熱啟動組織塊;0b121為編 程錯誤處理組織塊;0b122為訪問錯誤處理組織塊;fc為程 序功能塊,包含了各臺設(shè)備的啟停程序和報警程序。1. 4上位機采用ifix4. 5的人機界面,適用高配研華工控機,在windows xp環(huán)境下運行。上位機人機界面采用全中文環(huán)境,完整顯示主洗畫面、壓濾畫、原煤畫面、浮選畫面、裝車畫面等多個工藝畫面,包括全廠設(shè)備的運行狀態(tài)、測量參數(shù)、 信號采集情況,也提供了實時報警記錄和歷史報警記錄,各 模擬量信號以實時柱狀圖、歷史趨勢圖和數(shù)字顯示,并擁有 在線幫助功能,如故障提示、操作幫助等。在工程師站上進 行系統(tǒng)組態(tài)修

7、改,采用了人性化的可視界面。1. 5本廠的通訊網(wǎng)絡(luò)采用西門子simatic net產(chǎn)品,主要是imi53-1、cp443-5 和cp443-1這三種通訊模塊。plc主站與分站之間、plc與 plc之間,都是通過profibus-dp總線連接,plc主站與上 位機工作站之間采用以太網(wǎng)通訊方式。遠(yuǎn)程分站將采集的數(shù) 據(jù)通過profibus-dp總線傳送給plc主站,plc主站根據(jù)事 先編寫好的程序作出相應(yīng)的操作指令,并將相應(yīng)的信號狀態(tài) 反饋給上位機。調(diào)度員通過操作上位機,對plc主站發(fā)出操 作指令,主站接到指令后執(zhí)行相應(yīng)的程序,并把操作指令傳 輸給分站,然后分站再作出響應(yīng)。掛在通訊總線上的各分站,

8、均能接受數(shù)據(jù)總線上的數(shù)據(jù),并能向數(shù)據(jù)總線上發(fā)送數(shù)據(jù)。2功能介紹2. 1操作功能全部參控設(shè)備均通過plc進行控制,具有集中/就地兩 種控制方式,這兩種控制方式可實現(xiàn)無擾動切換,從一種控制方式切換到另一種控制方式,不影響設(shè)備運行狀態(tài)。集中 控制主要用于生產(chǎn),就地控制主要用于設(shè)備檢修、試車。設(shè) 備之間還有聯(lián)鎖/解鎖功能,聯(lián)鎖主要用于集中生產(chǎn),解鎖 主要檢修調(diào)試。為了保證人身及設(shè)備安全,設(shè)有起車和停車 預(yù)告信號、禁起和設(shè)備故障報警信號及緊急停車信號。集中 控制是按照逆煤流起車和順煤流停車的原則設(shè)計的。起車過 程和停車過程原則上設(shè)備間按逆煤流閉鎖,凡因存料可能造 成設(shè)備跑料、跑水使車間環(huán)境惡化的設(shè)備,具

9、有跳轉(zhuǎn)功能。 當(dāng)設(shè)備故障時,調(diào)度室具有報警信號,調(diào)度人員可了解故障 設(shè)備及故障類型。2.2重介自動控制功能密度控制系統(tǒng)單設(shè)一個cpu控制,采用plc控制系統(tǒng), 通過profibus總線實現(xiàn)該分站與其他分站之間的聯(lián)鎖和信 息的傳遞,并將其數(shù)據(jù)送至調(diào)度室的上位機以實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān) 控。在密控室放置工控機和顯示器,用于實現(xiàn)旋流器壓力的 自動調(diào)節(jié)(需要介質(zhì)泵轉(zhuǎn)速可調(diào)節(jié))和密度的自動調(diào)節(jié)。重 介旋流器入料管路上設(shè)置壓力傳感器,以此調(diào)節(jié)重介旋流器 入料泵的轉(zhuǎn)速,使重介旋流器的入料壓力保持在工藝要求 值,壓力及轉(zhuǎn)速能夠在集控畫面上實時顯示;另外在配電室 加入監(jiān)測信號,在調(diào)度室主控機上顯示。密度自動控制系統(tǒng) 通過安

10、裝在合介泵出口旁路管路上的差壓密度計來檢測密 度值,當(dāng)實際密度與給定值有偏差時,程序會自動調(diào)節(jié)合介 泵入口處的清水調(diào)節(jié)閥的開度,使實際密度穩(wěn)定在給定范圍內(nèi)。2. 3保護功能為使操作人員能及時處理生產(chǎn)中的事故,配電柜中綜保 的常開點接入plc控制回路,并在上位機作出相應(yīng)的顯示。 當(dāng)綜保故障動作時,相應(yīng)的設(shè)備就停止運行,操作員能迅速 判斷故障所在并能及時處理。皮帶和刮板機均有保護功能, 每條皮帶機的機頭機尾各設(shè)二級跑偏開關(guān)一組,長皮帶機機 頭、機尾、機中各設(shè)一組。重跑偏參與系統(tǒng)閉鎖,輕跑偏顯 示報警,以提醒工作人員進行調(diào)整;在每條皮帶機上設(shè)置速 度檢測裝置,輕速度顯示報警,重速度參與閉鎖,起閉鎖保 護作用;在每條皮帶機旁設(shè)有緊急拉繩開關(guān),緊急情況下可 以拉停皮帶。拉繩開關(guān)信號接入plc,起顯示及閉鎖作用; 在每一條皮帶機機頭溜槽設(shè)置堆煤檢測裝置,信號輸入集控 系統(tǒng),參與系統(tǒng)聯(lián)鎖。3結(jié)語由西門子s7-400系列plc組成的選煤廠集控系統(tǒng),質(zhì)量可靠,自動化程度高,生產(chǎn)穩(wěn)定。從多年的實際運行情況 來看,整個集控系統(tǒng)運行穩(wěn)定、性能可靠、穩(wěn)定性強、維修 方便、操作簡單,為工廠節(jié)約了很大一部分電費,同時也提高了生產(chǎn)效率。隨著科技的發(fā)9若想再提高自動化水平,可采用cpu雙總線冗余的方案。參考文獻1 崔堅.西門子s7可編程序控制器一setep7編程指 南m.北京:機械工業(yè)出版社,2007.2 賈洪祥

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