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文檔簡(jiǎn)介
1、改進(jìn)汽包水位測(cè)量和保護(hù)系統(tǒng)幾年來,各火力發(fā)電廠積極組織落實(shí)防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)要求(以下簡(jiǎn)稱要求)中第八項(xiàng)“防止鍋爐汽包滿水和缺水事故”和國家電力公司電站鍋爐汽包水位測(cè)量系統(tǒng)配置、安裝和使用若干規(guī)定(試行)(以下簡(jiǎn)稱規(guī)定),但在組織落實(shí)的過程中遇到了許多問題,造成各電廠在實(shí)際落實(shí)中的殊多困難,因而各顯神通,使目前國內(nèi)各電廠的汽包水位測(cè)量和保護(hù)系統(tǒng)配置以及邏輯設(shè)計(jì)差異很大,存在很大的事故隱患。這些困難和差異的存在,主要原因是現(xiàn)行的汽包水位測(cè)量系統(tǒng)技術(shù)落后、測(cè)量誤差很大、獨(dú)立測(cè)點(diǎn)數(shù)量少所造成的。目前,汽包水位多采用云母水位計(jì)、電接點(diǎn)水位計(jì)、射線液位計(jì)、液位開關(guān)、單室平衡器、雙室平衡容器等
2、。這些水位計(jì)從一次傳感轉(zhuǎn)換的原理看,歸納為兩種,一種是連通器原理水位計(jì),另一種是差壓水位計(jì)原理。眾所周知,目前的水位計(jì)根據(jù)上面兩種原理設(shè)計(jì)而生產(chǎn),采用的工藝結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,無法克服因溫度變化所造成的測(cè)量誤差,其誤差之大,嚴(yán)格說不能滿足鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。一、下面就兩種原理的水位計(jì)所產(chǎn)生的測(cè)量誤差作簡(jiǎn)要分述:(一) 連通器原理如圖一所示:不考慮飽和蒸汽(h、r/、g)的靜壓影響有公式()成立r/gh×r×g - (1)h×r/ r/ h- h(r/ r/ -1)×h - (2)g:重力加速度r:測(cè)量筒內(nèi)水柱的平均密度r/:汽包內(nèi)飽和水密度r/:飽和蒸汽密度h:測(cè)量
3、筒內(nèi)水位h:汽包內(nèi)水位與測(cè)量筒內(nèi)水位差由公式()可以看出,h與飽和水的密度r/,測(cè)量筒內(nèi)水柱的平均密度r,以及水位的高低h有關(guān)(這里r永遠(yuǎn)大于或等于r/,當(dāng)rr/時(shí),1,h就存在),當(dāng)rr/時(shí),h0,否則h永遠(yuǎn)存在,而飽和水的密度r/與汽包壓力有關(guān),測(cè)量筒內(nèi)水柱的平均密度r與汽包壓力、水位的高低、測(cè)量筒的結(jié)構(gòu)、測(cè)量筒所處環(huán)境的溫度和風(fēng)向、取樣管的通徑等均有關(guān)系,而且影響非常大,這樣r存在著很大的不確定性。同一臺(tái)無盲區(qū)云母水位計(jì)的兩個(gè)測(cè)量管中的水位在0水位附近相差10-20mm,水位越高誤差越大,水位越低誤差越小。這一誤差只是一個(gè)環(huán)境溫度和結(jié)構(gòu)不同而造成的,那么試想,在汽包不同位置取樣,不同結(jié)構(gòu)
4、的連通式水位計(jì)在汽包0水位時(shí),其相差要控制在30 mm之內(nèi)是困難的。由于這一原因,無論你的云母水位計(jì)、牛眼水位計(jì)、電接點(diǎn)水位計(jì)、射線液位計(jì)、液位開關(guān)如何好,其測(cè)量結(jié)果也是誤差很大而不真實(shí)的。通過幾個(gè)電廠的測(cè)試,200MW機(jī)組在額定工況時(shí), 云母水位計(jì)比實(shí)際水位偏低110mm左右,而亞臨界的鍋爐偏低150mm左右,各電廠為克服這一誤差而將電接點(diǎn)零點(diǎn)和云母水位計(jì)標(biāo)尺下移 : 50、60、80(670t/h)100、120、150(亞臨界爐)mm不等。下移的結(jié)果只能是汽包水位在零水位時(shí)減少測(cè)量誤差,在高低水位時(shí),卻增大了誤差,尤其是在低水位停爐值附近,水位顯示反而要偏高。這樣干擾了運(yùn)行人員的事故水位
5、判斷,不利于運(yùn)行人員有效控制鍋爐安全運(yùn)行,在低壓時(shí),誤差較大,不利于啟爐和低負(fù)荷時(shí)運(yùn)行監(jiān)視。(二) 差壓水位計(jì)(單室平衡容器)如圖二所示:無論是教科書,還是部頒文件,更嚴(yán)重的是實(shí)際應(yīng)用中的單室平衡容器,也是如此安裝。下面就單室平衡容器的測(cè)量誤差作一簡(jiǎn)要分析:當(dāng)20時(shí),有公式()成立H(r- r/)g.- -(3) g(r/ - r/ )式中:變送器所測(cè)參比水柱與汽包內(nèi)水位的差壓值(20時(shí)):參比水柱高度r:參比水柱的平均密度2:正、負(fù)壓側(cè)儀表管路的附加差壓這里飽和蒸汽和飽和水的密度(r/、r/)是汽包壓力的單值非線性函數(shù),通過測(cè)量汽包壓力可以得到,而參比水柱中水的平均密度r具有很大的不確定性是
6、造成測(cè)量誤差的主要原因之一。圖二所示,單室平衡容器的頂部始終是飽和蒸汽、與其相接觸的水面為飽和水。單室平衡容器除了向外輻射傳熱外,它還將沿著金屬壁以及水向下導(dǎo)熱傳熱,參比水柱的溫度分布如圖三所示:參比水柱的溫度分布t=f(x)是參比水柱的指數(shù)函數(shù),其函數(shù)關(guān)系與筒體的結(jié)構(gòu)、表管的管徑、環(huán)境溫度、風(fēng)向、保溫情況等有關(guān),具有很大的不確定性。秦皇島熱電廠 “12.16”事故后,通過對(duì)爐平衡容器和管子外表面溫度測(cè)試,采用保守的計(jì)算誤差為+108mm。該廠水位計(jì)的量程是±400 mm,保護(hù)定值為-384 mm,爐干鍋爆管后,CRT仍然顯示-327 mm,測(cè)量誤差是造成汽包水位低保護(hù)拒動(dòng)的主要原因
7、。(汽水側(cè)取樣管距離L為850 mm)附:“秦皇島熱電廠爐汽包水位低保護(hù)拒動(dòng)專題分析報(bào)告”從爐的試驗(yàn)記錄看,參比水柱表管保溫與不保溫相差(A-C)最少45mm,最大85 mm,平均相差67 mm,而加了伴熱和保溫的相差(B-C)最少125 mm,最大172 mm,平均相差142 mm,可見參比水柱溫度變化,對(duì)水位實(shí)際測(cè)量結(jié)果的影響是相當(dāng)大的。加保溫不伴熱的表管(A)雖然只比裸露的表管(C)高17,但平衡容器下端相當(dāng)一段距離表管的溫度要遠(yuǎn)高于不保溫的表管。附:“石橫電廠300MW機(jī)組汽包水位計(jì)情況匯總”石橫電廠實(shí)驗(yàn)的情況與秦皇島熱電廠一樣,說明如圖二所示,單室平衡容器的安裝方式是不可取的,必須予
8、以改正。雙室平衡容器眾所周知,它是部分機(jī)械補(bǔ)償,只是在一定壓力和測(cè)量范圍內(nèi)誤差較小,而在鍋爐啟、停爐和事故時(shí),誤差很大,不能使用。在要求和規(guī)定中,不再提倡使用,在此不再贅述。同時(shí),建議取消雙波紋差壓水位計(jì)。綜上所述,目前所安裝的汽包水位計(jì)測(cè)量隨機(jī)誤差很大,根本不能滿足要求和規(guī)定中所要求“當(dāng)各水位計(jì)偏差大于30 mm時(shí),應(yīng)立即停爐處理”以及“鍋爐水位保護(hù)未投入,嚴(yán)禁啟動(dòng)鍋爐”,它也是各電廠難以落實(shí)要求和規(guī)定的主要原因。由上述可知,造成測(cè)量誤差的主要原因是連通器測(cè)量筒內(nèi)的水溫(水密度)和平衡容器參比水柱水溫(水密度)所引起的。解決了水溫問題也就克服了由于水溫變化不確定所造成的較大隨機(jī)誤差。二、下面
9、簡(jiǎn)要介紹一下幾種新的汽包水位計(jì)工作原理,它們成功的解決了由溫度引起的測(cè)量誤差大問題,使汽包水位得以準(zhǔn)確測(cè)量成為可能。(一)內(nèi)置式單室平衡容器如圖四所示:H=L-P /g(r/ - r/ ) - (4)(4)式中L、g為常數(shù),r/ - r/是汽包壓力的單值函數(shù),P是變送器測(cè)得的差壓值,故此消除環(huán)境溫度對(duì)參比水柱密度的影響,從而克服了這一誤差。圖五(附彩圖)圖五是通遼電廠1爐安全門誤動(dòng)后的一組數(shù)據(jù)曲線,1.2.3為汽包壓力,4.5.6為原單室平衡容器的水位曲線,7為內(nèi)置式單室平衡容器的水位曲線,從圖中可看出,安全門動(dòng)作的干擾對(duì)內(nèi)置式平衡容器的影響不大,與原單室容器一樣,可測(cè)量結(jié)果相差卻很大。(二)
10、 GJT高精度取樣電極測(cè)量筒如圖六所示GJT高精度取樣電極測(cè)量筒采用綜合技術(shù),實(shí)現(xiàn)全工況真實(shí)取樣、高可靠性測(cè)量傳感。2.1高精度取樣利用傳熱學(xué)原理使水樣平均溫度逼近汽包內(nèi)飽和水溫,取樣水柱逼近汽包內(nèi)水位,使電極如同在汽包內(nèi)部一樣檢測(cè),實(shí)現(xiàn)水位高精度測(cè)量。2.1.1加熱水樣在測(cè)量筒內(nèi)部設(shè)置籠式內(nèi)加熱器,利用飽和汽加熱水樣。加熱器由不同傳熱元件構(gòu)成。加熱方式有內(nèi)熱和外熱。內(nèi)熱既有水柱徑向傳熱元件,又有軸向分層傳熱元件。加熱器上口敞開,來自汽側(cè)取樣管的飽和蒸汽(a)進(jìn)入加熱器,像汽籠一樣加熱水柱。傳熱方式與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)既有利于增加加熱面積(GJT設(shè)計(jì)可做到加熱面積是筒體散熱面積的1.4倍),又有利于熱交
11、換。飽和蒸汽(a)在加熱器中放出汽化潛熱,其凝結(jié)水由排水管引至下降管,以下降管與汽包為一側(cè),以排水管與加熱器為另一側(cè)構(gòu)成連通器。裸露的排水管中平均水溫低于下降管水溫,水位則低于下降管側(cè)。連通點(diǎn)標(biāo)高愈低,壓力愈高,水位差愈大。為保證排水管側(cè)水位不會(huì)升至加熱段而減小加熱面積,要求連通點(diǎn)選在汽包中心線下15m。這樣可使壓力為6.0 MPa時(shí),排水管中水位在加熱器之下0.5 m,當(dāng)壓力低于1.0 MPa時(shí)水位才會(huì)接近加熱器底部影響加熱,而1.0 MPa以下壓力時(shí)的取樣誤差很小,可忽略不計(jì)。所以,加熱系統(tǒng)能適應(yīng)鍋爐變參數(shù)運(yùn)行,保證全工況真實(shí)取樣。2.1.2 加大水樣中飽和水含量設(shè)置冷凝器使新型測(cè)量筒比普
12、通測(cè)量筒高出許多,來自汽側(cè)取樣管的飽和蒸汽在冷凝器中冷凝,大量凝結(jié)水(b)(溫度為飽和水溫)沿壁而下,分區(qū)收集,由布置在飽和蒸汽中的數(shù)根疏水管在不同深度疏至水樣中,將低溫水樣置換出測(cè)量筒。亦可認(rèn)為新凝結(jié)水加大了水樣中飽和水含量,提高了水樣平均溫度。高倍率置換可有效提高水柱溫度,并使之上下均勻分布。之所以采用籠式內(nèi)加熱器,是為利用汽側(cè)筒體散熱產(chǎn)生的凝結(jié)水,進(jìn)一步減小取樣誤差和加強(qiáng)水質(zhì)自優(yōu)化功能。以上2種技術(shù)的綜合使進(jìn)入水樣的熱流密度比普通測(cè)量筒大得多,熱平衡過渡過程時(shí)間短。當(dāng)壓力變化引起汽包內(nèi)水位變化時(shí),熱流密度隨之變化,水樣溫度變化快,故取樣對(duì)壓力變化動(dòng)態(tài)響應(yīng)快。大量凝結(jié)水的生成,在水側(cè)取樣管
13、中形成連續(xù)流向汽包的高溫水流。當(dāng)汽包水位大幅度升高時(shí)返回測(cè)量筒的水樣少,且水溫與飽和溫度相差小,故對(duì)汽包水位升高的取樣動(dòng)態(tài)誤差小?;\式內(nèi)加熱器在測(cè)量筒內(nèi)占有相當(dāng)大比例的空間,與舊型測(cè)量筒相比,水柱截面積小得多,故對(duì)汽包水位變化響應(yīng)快。GJT測(cè)量筒內(nèi)有穩(wěn)定熱源,故對(duì)取樣管道長(zhǎng)度、截面、測(cè)量筒現(xiàn)場(chǎng)布置等安裝要求寬松于舊型測(cè)量筒。2.2 高可靠性測(cè)量傳感2.2.1 準(zhǔn)確取樣的穩(wěn)定性與可靠性利用加熱器和冷凝器在一次取樣環(huán)節(jié)消除汽包壓力和環(huán)境溫度的影響,其可靠性與穩(wěn)定性顯然是舊型測(cè)量筒所不及的。2.2.2水質(zhì)自優(yōu)化設(shè)置冷凝器除提高水樣溫度外,更重要的作用是實(shí)現(xiàn)取樣水質(zhì)自優(yōu)化。大量純凈水進(jìn)入水室,將水質(zhì)較
14、差的舊水樣壓至汽包,形成自動(dòng)凈化置換回路,水樣為“活水”。設(shè)計(jì)置換倍率可高達(dá) 20次h,故水質(zhì)自優(yōu)化功能強(qiáng)。GJT測(cè)量筒的獨(dú)特優(yōu)點(diǎn)是:(1)免排污。水質(zhì)好,減輕了對(duì)電極的污染。初裝徹底沖洗后,在34a大修周期內(nèi)免排污,既減少了維護(hù)量,又可避免熱態(tài)排污加快電極壽命損耗,減少由此而引起的保護(hù)切投次數(shù)。(2)可增大水樣電阻率,利于減小工作電流,減緩電極的電腐蝕而延長(zhǎng)壽命。(3)水質(zhì)穩(wěn)定,水樣上下水阻率分布較均勻,利于提高二次儀表測(cè)量的穩(wěn)定性,不必經(jīng)常調(diào)整儀表臨界水阻。(4)水側(cè)取樣管中有連續(xù)流向汽包的高溫水流,當(dāng)汽包水位大幅度升降時(shí),電極承受的熱沖擊較小,減少了電極的熱應(yīng)力,延長(zhǎng)了電極的使用壽命。2
15、.3電極裝置組件特點(diǎn)RDJ型柔性自密封電極(圖七所示)組件,是GJT測(cè)量筒另一重要外形技術(shù)特征。電極安裝機(jī)械密封是利用了閥門盤根原理,筒內(nèi)壓力增加密封緊力,自緊力與壓力成正比,壓力愈高,自緊力愈大。加上安裝預(yù)緊力,有足夠緊力保證密封不泄漏。柔性密封材料可耐1000高溫,承壓強(qiáng)度高,回彈性能與熱緊性能好。電極帶有拆卸螺紋,拆卸方便,一般女工即可操作。而國內(nèi)外現(xiàn)用電極組件的密封緊力隨壓力增加而減小,需要預(yù)緊力很大,加之采用硬靠機(jī)械密封,密封可靠性低,熱緊性能差。RDJ電極安裝有2°3°仰角,可防止電極掛水與水漬。圖七所示:2.4大量程全工況電極傳感器GJT-2000B汽包水位大
16、量程全工況電極傳感器是GJT-2000A型測(cè)量筒性能的擴(kuò)展。測(cè)量筒在水位事故被迫停爐時(shí)可監(jiān)測(cè)到汽包內(nèi)具體水位事故值,以便事故分析與處理。在啟、停爐時(shí)減少過渡時(shí)間。表一 GJT-2000高精度取樣電極傳感器水樣溫度測(cè)量數(shù)據(jù) 測(cè)量次序1234+300點(diǎn)汽側(cè)溫度/352.8353.4301.4296.70點(diǎn)水側(cè)溫度/352.0352.8302.2296.6-300點(diǎn)水側(cè)溫度/350.0351.1304.3298.8水側(cè)平均溫度/351. 0351.9303.2297.8汽包壓力/Mpa17.5017.64負(fù)荷/MW270303測(cè)量時(shí)間17:0017:3023:00降負(fù)荷時(shí)23:00降負(fù)荷時(shí)表一是山西
17、陽光發(fā)電有限責(zé)任公司(陽泉二電廠)2號(hào)1025t/h亞臨界汽包爐,于2002年11月12日用I級(jí)K型熱電偶實(shí)測(cè)電接點(diǎn)筒內(nèi)汽、水溫度的一組數(shù)據(jù),由表一可以看出測(cè)量筒內(nèi)水溫與汽溫一致,說明筒內(nèi)的水確實(shí)為飽和水。(三)WDP無盲區(qū)低偏差雙色水位計(jì)如圖八所示W(wǎng)DP系列無盲區(qū)低偏差雙色水位計(jì),該產(chǎn)品利用汽包內(nèi)的飽和蒸汽給水位計(jì)表體加熱,阻止表計(jì)內(nèi)的飽和水向外傳熱,再利用冷凝器內(nèi)冷凝后的飽和水給表計(jì)內(nèi)的水置換,加速表計(jì)內(nèi)的水循環(huán),從而使表計(jì)內(nèi)的水溫接近飽和水溫度,水位計(jì)內(nèi)的水位在任何時(shí)候、任何工況下,接近汽包內(nèi)的真實(shí)水位,達(dá)到正確監(jiān)視汽包水位的目的。利用冷凝器內(nèi)冷凝后的飽和水置換表計(jì)內(nèi)的水,加速了表計(jì)內(nèi)的
18、循環(huán),由于置換的新水為飽和蒸汽冷凝后的飽和水,含鹽低,這樣減少了云母片結(jié)垢,無形中延長(zhǎng)了表計(jì)的排污周期。由于表體溫度變化小,從而減少了表計(jì)的熱變形,也就減少了表體的泄漏,延長(zhǎng)了表體的檢修周期,降低了維護(hù)費(fèi)用。WDP系列無盲區(qū)低偏差雙色水位計(jì)的優(yōu)點(diǎn): 低偏差(由于加入飽和汽伴熱管和飽和水置換,使表體內(nèi)的水溫接近汽包內(nèi)的水溫,所以能夠真實(shí)反映汽包中的水位) 無盲區(qū)(有兩側(cè)水位管的五窗云母,使得水位只要在五窗云母上下邊界內(nèi),水位即可清晰可見) 使用壽命長(zhǎng),泄漏率低,維護(hù)費(fèi)用低三種新型的汽包水位測(cè)量?jī)x表解決了汽包水位測(cè)量誤差大的關(guān)鍵技術(shù)問題,使準(zhǔn)確測(cè)量汽包水位成為現(xiàn)實(shí)。馬頭電廠應(yīng)用GJT測(cè)量筒運(yùn)行了3
19、年后,測(cè)量筒零位與汽包內(nèi)水線中心實(shí)測(cè)相差23mm。圖九是2003年10月26日,用紅外線測(cè)溫儀對(duì)通遼電廠1號(hào)670t/h超高壓汽包爐就地水位計(jì)外表面溫度的測(cè)量值,由該圖可以看出GJT測(cè)量筒上、下溫度是一致的,WDP水位計(jì)下端溫度低于上部、安裝于通遼的是沒有冷凝器,這樣水冷凝得少,下部散熱快,溫度自然低,因而有偏差,加上冷凝器以后問題可以解決,而舊電接點(diǎn)測(cè)量筒上、下溫差達(dá)98,舊云母水位計(jì)上、下相差63。圖九:連通器水位計(jì)外表面溫度實(shí)測(cè)值表三是通遼電廠1號(hào)爐安全門定跎時(shí)實(shí)測(cè)的一組數(shù)據(jù),三種水位計(jì)之間的偏差最大為28mm,舊水位計(jì)之間相差達(dá)到了140 mm。15日期時(shí)間壓力(MP)原變送器1原變送
20、器2原變送器3原電接點(diǎn)原云母1原云母2原有液位計(jì)之間最大差值內(nèi)裝式單室平衡容器GJT-2000WDP新液位計(jì)之間最大差值新與原有液位計(jì)的最大差值備注10月25日11.19 81.80 100 18.20 100.00 正常起爐過程中記錄的數(shù)據(jù)10月25日11.12 -30 -70.00 -50.00 40.00 0.68 -15 -20.00 20.68 70.68 10月25日10.97 141.10 150 125.00 25.00 10月25日10.91 53.37 50 3.37 10月25日16:3010.91 5.04 0 5.04 10月25日17:1010.99 100 90.
21、00 110.00 20.00 215.70 200 190.00 25.70 125.70 10月25日17:2011.08 96.00 100 110.00 115.00 19.00 186.60 200 190.00 13.40 104.00 10月25日22:060.20 110.60 120.50 164.48 100 95.00 85.00 79.48 126.00 100 26.00 64.48 10月26日0:370.86 106.00 99.00 131.00 100 85.00 75.00 56.00 151.00 150 1.00 76.00 10月26日1:211.24
22、 -20.00 -25.00 -17.00 0 -15.00 -20.00 25.00 37.00 30 7.00 62.00 10月26日1:281.30 -60.00 -65.00 -60.00 -30 -40.00 -40.00 35.00 -3.00 0 3.00 65.00 10月26日1:331.39 -82.00 -88.00 -86.00 -50 -60.00 -55.00 38.00 -23.00 -15 8.00 73.00 10月26日2:373.10 25.00 76.00 23.00 50 35.00 35.00 53.00 89.00 100 11.00 77.00
23、 10月26日8:1315.96 -72.00 15 -20.00 87.00 95.00 100 90.00 10.00 172.00 安全門定砣過程中記錄的數(shù)據(jù)10月26日8:1516.00 -96.00 15 0.00 -20.00 111.00 85.00 75 60.00 25.00 181.00 10月26日8:1716.30 -35.00 75 30.00 50.00 110.00 146.00 150 125.00 25.00 185.00 10月26日8:1916.24 -30.00 75 40.00 40.00 105.00 144.00 150 125.00 25.00
24、180.00 10月26日8:2616.36 -32.00 75 40.00 35.00 107.00 147.00 150 125.00 25.00 182.00 10月26日9:0015.60 -115.00 15 130.00 53.00 50 40.00 13.00 168.00 10月26日9:0315.70 -27.00 100 50.00 50.00 127.00 144.00 150 122.00 28.00 177.00 10月26日9:0616.00 17.00 100 95.00 80.00 83.00 190.00 200 180.00 20.00 183.00 10月
25、26日9:1414.56 -250.00 -150 -135.00 -150.00 115.00 -93.00 -100 -120.00 27.00 157.00 10月26日9:2714.39 39.00 100 95.00 90.00 61.00 191.00 200 180.00 20.00 161.00 10月26日9:3013.50 -250.00 -150 -110.00 -130.00 140.00 -91.00 -100 -90.00 10.00 160.00 10月26日9:3313.60 -120.00 0 -30.00 -35.00 120.00 19.00 15 10.
26、00 9.00 139.00 10月26日9:4513.50 -50 -80.00 -75.00 30.00 -12.00 -15 -30.00 18.00 68.00 10月26日9:4813.50 -8 -80.00 -90.00 82.50 -62.00 -50 -40.00 22.00 54.50 最大差值140.0028.00185.00表三:通遼電廠1號(hào)爐啟爐和安全門定跎時(shí)實(shí)測(cè)記錄表由于多數(shù)電廠規(guī)程要求,以云母水位計(jì)為準(zhǔn),而實(shí)際上水位計(jì)“0”水位時(shí),實(shí)際水位高于汽包0水位100 mm左右,長(zhǎng)期高水位運(yùn)行,造成蒸汽品質(zhì)變差,河南省電力試驗(yàn)研究所對(duì)焦作電廠3號(hào)爐(670t/h)進(jìn)行實(shí)測(cè)
27、,飽和蒸汽電導(dǎo)在-75mm時(shí)平均值為1.7S/cm,而在+100mm時(shí)平均值5.5S/ cm,解決了測(cè)量誤差大的問題,不僅提高了汽包水位監(jiān)視的準(zhǔn)確性和可靠性,從而也解決了汽包實(shí)際長(zhǎng)期高水位運(yùn)行,改善了蒸汽品質(zhì),提高機(jī)組效率,減少鍋爐和汽輪機(jī)的銹蝕,延長(zhǎng)了主設(shè)備的壽命。三、汽包水位測(cè)量取樣點(diǎn)不足規(guī)定3.1條要求“每個(gè)水位測(cè)量裝置都應(yīng)具有獨(dú)立的取樣孔。不得在同一取樣孔上并聯(lián)多個(gè)水位測(cè)量裝置,以避免相互影響,降低水位測(cè)量的可靠性”。然而殊多汽包測(cè)孔數(shù)較少,尤其是新近幾年生產(chǎn)的鍋爐只有四對(duì)?!捌欢鄿y(cè)孔專利技術(shù)”,利用汽包原有內(nèi)孔較大的測(cè)孔接管(母管)作為取樣過道,將新增取樣管插進(jìn)汽包內(nèi)部,在和母
28、管取樣口有一定距離的地點(diǎn)取樣,從而不需在汽包上開孔而增加獨(dú)立取樣測(cè)孔。一般情況下可增加4對(duì)汽、水測(cè)孔。增孔風(fēng)險(xiǎn)小、施工方便、易管理、工期短。該技術(shù)還可以將在汽包中段的測(cè)點(diǎn)移至汽包封頭,為監(jiān)視主表和保護(hù)儀表提供優(yōu)質(zhì)取樣點(diǎn)。成功的解決了水位測(cè)點(diǎn)不足的問題,滿足了規(guī)定3.1條的要求。四、汽包水位保護(hù)目前國內(nèi)各電廠的汽包水位保護(hù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)差異很大,超高壓鍋爐未投保護(hù)的多,亞臨界爐單用差壓水位信號(hào)的多,少數(shù)電廠用水位開關(guān)或幾種水位計(jì)作邏輯來帶保護(hù),其原因是各廠重視程度和技術(shù)理解不一致,國家沒有一個(gè)較好的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)所造成的。下面就汽包水位保護(hù)的設(shè)計(jì)談?wù)勎覀兊目捶ā?.1不宜單獨(dú)用變送器信號(hào)來帶汽包水位保護(hù),理
29、由有五點(diǎn)。第一、水位測(cè)量信號(hào)不穩(wěn)定,影響因素太多,不可靠。(如圖二中所示)儀表管路由于保溫伴熱,其他熱源的干擾等都會(huì)造成P2的附加差壓出現(xiàn),使之產(chǎn)生較大的測(cè)量誤差,而這一誤差易被人忽視。第二、 水位測(cè)量轉(zhuǎn)換的環(huán)節(jié)太多,因此故障點(diǎn)也多,使測(cè)量不可靠。第三、 由于外部干擾如電源消失,儀表管路和變送器凍結(jié),表管、閥門泄漏等,都會(huì)使測(cè)量信號(hào)發(fā)生問題,而不可靠。第四、 有背火力發(fā)電廠設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程DL5000-94“熱工保護(hù)用的接點(diǎn)信號(hào)宜來自一次儀表”之規(guī)定。第五、 “危險(xiǎn)集中”,規(guī)定要求只配了三臺(tái)差壓水位信號(hào),該信號(hào)即用于調(diào)節(jié)、顯示,又用于保護(hù),有背“保護(hù)用信號(hào)應(yīng)獨(dú)立取樣”的設(shè)計(jì)原則。安徽某電廠一臺(tái)10
30、25t/h,強(qiáng)制循環(huán)爐,因一臺(tái)變送器損壞泄漏,噴射到相鄰變送器,使兩臺(tái)變送器指示偏高,給水自動(dòng)減水,造成汽包水位低,而低水位保護(hù)拒動(dòng),后人工打閘停機(jī),檢查爐水循環(huán)泵汽蝕。秦皇島熱電廠“12.16”事故低水位保護(hù)拒動(dòng),都充分證明單獨(dú)使用差壓水位信號(hào)作為保護(hù)是不可取的。4.2 汽包水位保護(hù)建議采用2臺(tái)電接點(diǎn)水位計(jì)和三臺(tái)差壓選中信號(hào)做三取二邏輯,用于汽包水位保護(hù),理由有五點(diǎn)。第一、 在要求的8.1條中提到“水位計(jì)的配置應(yīng)采用兩種以上的工作原理共存的配置方式,以保證在任何運(yùn)行工況下鍋爐汽包水位的正確監(jiān)視?!闭f明一種原理測(cè)量的水位信號(hào)不夠可靠,因此用于保護(hù)的信號(hào)更因如此。第二、 過去的電接點(diǎn)水位計(jì)、測(cè)量
31、誤差大,易泄露,而GJT測(cè)量筒成功的解決了這兩大難題,最早一臺(tái)是1996年安裝在淮陰電廠,至今已有一百多臺(tái)安裝在十幾家電廠不同容量的鍋爐上,取得了理想的使用效果。第三、 既滿足了火力發(fā)電廠設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程的要求,又兼顧了要求和規(guī)定兩文件的要求,更科學(xué)合理。第四、 使危險(xiǎn)分散,提高了保護(hù)的可靠性。第五、 汽包水位保護(hù)不同于其它熱工保護(hù),其控制有四:1.自動(dòng)調(diào)節(jié)。2.熱工信號(hào)報(bào)警和連鎖。3.其事故演變是一個(gè)相對(duì)較緩的過程,有運(yùn)行人員監(jiān)視調(diào)整。4.水位保護(hù)系統(tǒng)最后把關(guān)。因此從設(shè)計(jì)上考慮可相對(duì)“穩(wěn)妥”點(diǎn),防止保護(hù)不必要的誤動(dòng)。4.3不宜采用水位開關(guān)來作保護(hù),理由是:汽包正常運(yùn)行很難達(dá)到保護(hù)動(dòng)作值,平時(shí)又沒
32、有傳動(dòng)實(shí)驗(yàn)的手段,若水位開關(guān)內(nèi)部出現(xiàn)銹蝕、卡澀,不能動(dòng)作很難發(fā)現(xiàn),易造成保護(hù)拒動(dòng),存在著很大的事故隱患。朝陽電廠大修時(shí)發(fā)現(xiàn)故障,現(xiàn)取消水位開關(guān)保護(hù)。五、測(cè)量系統(tǒng)改造過程中出現(xiàn)的問題5.1水側(cè)取樣問題案例一、某電廠為了解決水位測(cè)量之間偏差大的問題,將四臺(tái)變送器的水側(cè)取樣管引至汽包中間,雖然解決了水位計(jì)之間的偏差問題,但帶來了水位測(cè)量誤差大的問題,鍋爐啟動(dòng)后,差壓水位比GJT電接點(diǎn)水位計(jì)和WDP云母水位計(jì)低80110mm。將其中一臺(tái)差壓水位計(jì)的水側(cè)取樣管改用一臺(tái)云母水位計(jì)的取樣管代替,誤差消除,三種水位計(jì)之間的偏差在30 mm以內(nèi)。案例二、某電廠一臺(tái)俄制雙爐膛分布下降(71根下降管)汽包爐,測(cè)量系
33、統(tǒng)改造后,機(jī)組負(fù)荷在180 MW以下時(shí),各水位計(jì)之間偏差符合要求,當(dāng)負(fù)荷高于180MW時(shí),水位在±50mm內(nèi)變化,各水位計(jì)之間偏差符合要求,當(dāng)水位在±150mm內(nèi)變化時(shí),差壓水位計(jì)在±80mm內(nèi)變化相差很大,分析為水側(cè)取樣干擾所致,有檢修機(jī)會(huì)進(jìn)一步完善。案例三、某電廠一臺(tái)俄制雙爐膛分布下降(71根下降管)汽包爐,安裝2臺(tái)GJT電接點(diǎn)測(cè)量筒,啟爐后出現(xiàn)較大測(cè)量誤差,將測(cè)點(diǎn)移至汽包端頭后,問題得到了解決。5.2儀表管路敷設(shè)案例一、在最初的改造中,GJT電接點(diǎn)水位計(jì)的排水管,是利用原雙室平衡容器的排水管,而排水管與儀表管路并行排列,造成測(cè)量誤差在140mm左右,重新排列
34、后,誤差消除。5.3GJT全量程電接點(diǎn)水位計(jì)的汽側(cè)取樣點(diǎn)不可取在集汽導(dǎo)管上案例一、安裝在某電廠的一臺(tái)GJT全量程電接點(diǎn)水位計(jì)的汽側(cè)取樣點(diǎn)選擇在集汽導(dǎo)管上,雖然采用了全壓取樣方式,但仍造成水位顯示偏高500mm左右,分析集汽導(dǎo)管內(nèi)的全壓要小于汽包內(nèi)壓力,其原因是汽包內(nèi)的汽水噴淋孔板造成了壓損,因此使測(cè)量電接點(diǎn)筒顯示偏高,有停機(jī)機(jī)會(huì)將取樣點(diǎn)改在對(duì)空排汽管上,問題可以解決。5.4儀表閥門桿必須水平安裝案例一、某電廠有一差壓水位計(jì)信號(hào)偏差較大,波動(dòng)也大,檢查發(fā)現(xiàn)是取樣閥門的門桿垂直安裝所致,改正后,問題迎刃而解。分析是閥門低進(jìn)高出所致,相當(dāng)于儀表管理出現(xiàn)了“凸”起現(xiàn)象,造成“汽塞”。要求和規(guī)定中也有明確要求。六、汽包水位事故案例1958年10月31日,某廠2、1爐(230t/h)因儀表電源中斷,汽、水流量、水位等儀表指示不正常,司爐誤判斷、誤操作,鍋爐滿水并進(jìn)入汽機(jī)。1976年10月18日,某廠#3爐水位自調(diào)失靈,水位升高至滿水,雖開事故放水門和過熱器疏水門為時(shí)已晚,造成4臺(tái)(母管制)汽輪機(jī)蒸汽帶水被迫停機(jī)。1977年1月3日,某電站6爐(蘇制430t/h)處于啟動(dòng)工況,DDZ差壓水位計(jì)失靈,自調(diào)不能投入靠手動(dòng)調(diào)整水位。70MW負(fù)荷時(shí),差壓水位計(jì)與云母水位計(jì)指示基本一致,電接點(diǎn)水位計(jì)高50100mm。90MW負(fù)荷時(shí)鍋爐嚴(yán)重缺水,電接點(diǎn)水位
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