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文檔簡介

1、如何保證砂卵石地層中盾構(gòu)隧道安全高效施工中國中鐵二局股份有限公司鄒坤秘摘要:隨著近幾年地下工程建設(shè)的不斷發(fā)展,盾構(gòu)施工技術(shù)越來越成熟,特別是在城市軌道交通建設(shè)中更顯示出其優(yōu)越性。但在城市地下進(jìn)行盾構(gòu)隧道掘進(jìn)施工,有時(shí)將因?yàn)橐恍┯布栴}導(dǎo)致地面沉降過大、地下管線破損、建構(gòu)筑物坍塌,采取何種措施來改善盾構(gòu)機(jī)硬件問題,從而保證地面沉降、地下管線以及建構(gòu)筑物安全。本文針對中國中鐵二局股份有限公司引進(jìn)的羅賓斯盾構(gòu)機(jī)和中鐵隧道裝備制造的刀盤所遇到的問題,提出了相應(yīng)的解決方法,希望能對遇到相同或相近的盾構(gòu)硬件問題起到借鑒作用。關(guān)鍵詞:盾構(gòu) 硬件問題 建構(gòu)筑物 安全1、 前言地鐵工程建設(shè)所選線路主要區(qū)段均在城

2、市的主城區(qū),因規(guī)劃和歷史原因,地鐵隧道線路主要在城市道路下方穿行,或?qū)⒉豢杀苊獾脑诩扔薪?gòu)筑物或地下重要管線下方穿行。但受盾構(gòu)施工機(jī)理和地質(zhì)情況的限制,掘進(jìn)時(shí)將引起地面隆起和沉降。若沉降和隆起超過地下管線或建構(gòu)筑物允許變形值,造成地下管線和建構(gòu)筑物變形、開裂,甚至建筑物倒塌,造成嚴(yán)重的安全事故,不但影響施工生產(chǎn)和施工安全,還將造成嚴(yán)重的社會不良影響。特別是成都砂卵石地層含水量豐富且有粉細(xì)砂透鏡體,在擾動時(shí)掌子面不穩(wěn)定,造成地面沉降量和沉降速率變化較大。在硬件設(shè)計(jì)不合理時(shí)如何改進(jìn),從而確保地下管線和地面建構(gòu)筑物的安全。2、 成都地質(zhì)情況描述 成都地鐵隧道主要穿越砂卵石土層,卵、礫石成分以灰?guī)r、砂

3、巖、石英巖等為主,呈圓形亞圓形,粒徑大小不一,分選性差。卵石含量約80%,粒徑以20100mm為主,最大粒徑500mm,圓礫含量約10,兼夾漂石,漂石最大粒徑700mm。卵石硬,最大強(qiáng)度可達(dá)200MPa。卵、礫石以中等風(fēng)化為主。充填物主要為中細(xì)砂及少量粘性土。卵石土層頂板埋深1.422.0m。對于經(jīng)過長期沉積未降水區(qū)域砂卵石層致密性較好。按地下水賦存條件,地下水分為兩種類型:第四系孔隙潛水和基巖裂隙水。其中,第四系孔隙水,主要賦存于各個(gè)時(shí)期沉積的卵石土及砂層中,土體透水性強(qiáng)、滲透系數(shù)大(25m/d),地下水水量豐富,是段內(nèi)地下水的主要存在形式。 圖1 基坑開挖情況 圖2 盾構(gòu)掘進(jìn)出漂石3、 盾

4、構(gòu)施工中引起沉降的情形分析(1) 、盾構(gòu)掘進(jìn)切削面地層變形:推力過大、刀盤轉(zhuǎn)速過快和掘進(jìn)速度慢,對掌子面擾動大,造成上方土體坍塌進(jìn)土倉引起沉降(欠壓掘進(jìn));推力過大和出土率小引起的擠壓隆起。(2) 、盾尾脫出后地層變形:土體與管片之間的建筑縫隙填充量不足或不能及時(shí)填充引起地面沉降;注漿壓力過高引起地面隆起。(3) 、盾構(gòu)機(jī)硬件問題引起地層變形:刀盤結(jié)構(gòu)形式不適應(yīng)該地層,或渣土改良系統(tǒng)不合理,造成刀盤面板、土倉內(nèi)結(jié)餅,從而使出土量增加,引起地面沉降。 因地層變形,鄰近的地下管線和建構(gòu)筑物將會受到不同程度的影響而發(fā)生沉降、隆起、傾斜、甚至結(jié)構(gòu)損壞。4、 保證盾構(gòu)掘進(jìn)安全高效施工措施在盾構(gòu)掘進(jìn)中如何

5、保證地下管線、建構(gòu)筑物的安全,其他地方已有詳細(xì)的施工技術(shù)措施,在此處就不再提?,F(xiàn)對掘進(jìn)過程中發(fā)現(xiàn)盾構(gòu)機(jī)刀盤設(shè)計(jì)不合理、改良系統(tǒng)不能滿足砂卵石地層施工時(shí),應(yīng)作何改進(jìn)來確保施工安全和高效完成施工任務(wù)。(1) 、我司在成都地鐵2號線二期工程引進(jìn)的羅賓斯盾構(gòu)機(jī)所遇到硬件問題及改進(jìn)措施:1)、刀盤問題及改造措施、刀盤設(shè)計(jì)直徑為6310mm實(shí)際直徑為6350mm,周邊刮刀超過周邊滾刀高度,且刮刀不能滿足砂卵石地層的磨損。刀盤面板五孔刮刀耐磨性差,掘進(jìn)不足30環(huán),該刀具已嚴(yán)重磨損。造成刀盤面板磨損嚴(yán)重,進(jìn)而使刀盤面板結(jié)泥餅,造成多出土引起地面沉降。周邊刮刀和面板刮刀不能滿足砂卵石地層刀具配置要求,做出以下改

6、進(jìn):將原裝刮刀改為四孔弧形刮刀,減短刮刀尺寸使其低于周邊滾刀,達(dá)到刀盤設(shè)計(jì)尺寸6310mm。面板刮刀采用合金刀頭,掘進(jìn)200環(huán)后刮刀磨損微乎其微,且減小了刀盤磨損和防止刀盤面板結(jié)餅。保證進(jìn)出土順暢,進(jìn)而確保地面沉降。 圖3 羅賓斯原裝周邊刮刀 圖4 改造后加厚型周邊刮刀 圖5 羅賓斯原裝面板刮刀磨損圖片 圖6 改造后5孔刮刀圖片、掘進(jìn)過程中刀箱結(jié)餅嚴(yán)重,每次開倉檢查均發(fā)現(xiàn)刀箱被泥餅楔死,刀箱中滾刀被泥餅包裹后造成嚴(yán)重偏磨,部分存在刀圈崩裂掉落現(xiàn)象。通常情況掘進(jìn)30環(huán)后就必須更換刀具,該盾構(gòu)機(jī)不具備帶壓換刀能力,常壓換刀安全風(fēng)險(xiǎn)大,容易造成地面沉降。為改變現(xiàn)狀,專為此刀盤設(shè)計(jì)了面板耐磨貝殼刀(替

7、代滾刀)和中心撕裂刀,掘進(jìn)200環(huán)后開倉檢查刀具,刀具磨損在1cm以內(nèi),滿足該地層的磨損性能,刀盤面板也得到了有效保護(hù)。在刀箱結(jié)餅情況下也不影響刀具的正常使用,且能保證正常掘進(jìn)。 圖7 滾刀偏磨情況 圖8 面板耐磨貝殼刀圖9 中心撕裂刀、盾構(gòu)機(jī)刀盤牛腿數(shù)量為8個(gè),且支撐成T字形。掘進(jìn)中由于支撐背過多且間距較小,造成中心區(qū)域渣土流動性差,致中心區(qū)容易結(jié)泥餅(成傘形);支撐成T字形,刀盤轉(zhuǎn)動阻力變大、刀盤扭矩變大,刀盤轉(zhuǎn)速也將隨之加快才能轉(zhuǎn)動刀盤,對地層擾動也將加劇,且支撐背上容易粘結(jié)泥餅。通過和設(shè)計(jì)者、制造者討論,將支撐背對稱的割除2根。割除后可減小刀盤轉(zhuǎn)動阻力和刀盤扭矩,并能增加中心區(qū)域渣土的

8、流動性(減小向下流動的阻礙),進(jìn)而延長中心區(qū)域渣土結(jié)餅是的時(shí)間。 圖10 刀盤8個(gè)支撐背 圖11 支撐背以內(nèi)傘形結(jié)餅 圖12 對稱割除兩根支撐背、刀盤厚度為700mm,開口率為32%,開口共12個(gè),周邊8個(gè),中心區(qū)域4個(gè)比之周邊大,開口均為直筒型。中心區(qū)開口在支撐背以內(nèi),該區(qū)域內(nèi)渣土流動性差容易結(jié)餅,結(jié)餅后中心區(qū)開口將不能進(jìn)土,實(shí)際開口率將嚴(yán)重縮小,導(dǎo)致進(jìn)土不暢、推力增加、速度變慢,原地來回?cái)_動造成刀盤上方土體坍塌進(jìn)入土倉進(jìn)而多出土,引起地面沉降。開口為直筒型且長度大,不利于渣土流動,容易造成開口處結(jié)餅。根據(jù)上述情況結(jié)合刀盤結(jié)構(gòu)形式做以下改造:(一)將中心4個(gè)開口部分三角區(qū)域改為斜三角,增加開

9、口渣土的流動性。(二)刀盤周邊割除刀箱4個(gè),開口率從原來的32%增至約40%,增強(qiáng)渣土在刀盤周邊開口的流動性。并在割除的刀盤筋板上增加12把面板刮刀。 圖13 中心開口未改造前 圖14 中心開口改造后 圖15 周邊4個(gè)刀箱割除位置和中心三角區(qū)域改造位置2)、渣土改良系統(tǒng)原盾構(gòu)機(jī)泡沫系統(tǒng)中的空氣流量十分不穩(wěn)定,時(shí)有時(shí)無,并且泡沫的實(shí)際流量跟操作面板上面顯示的流量不一致,且泡沫管道經(jīng)常堵塞。導(dǎo)致渣土流塑性變差,久而久之造成土倉結(jié)餅、出土量變多,引起地面沉降。從日本進(jìn)口一臺泡沫系統(tǒng),對原有的泡沫系統(tǒng)進(jìn)行更換,使之能根據(jù)需要調(diào)節(jié)發(fā)泡氣體流量,并能確保流量的穩(wěn)定。并對沫噴頭進(jìn)行以下改進(jìn),防止管道堵塞:(

10、一)將止回板通孔加大,即使加注含有雜質(zhì)的膨潤土溶液,也能盡可能讓其減少堵塞幾率;(二)將止回板通孔部位改造為半球形,從而改善止回膠片的活躍度和密封性能;(三)將原來中心噴射改為四周噴射,從而增加止回膠片是使用壽命,盡量減少因止回膠片磨損造成管路堵塞。 圖16 原裝泡沫噴頭止回板 圖17 改造后泡沫噴頭止回板 (2)、我司在成都地鐵4號線一期工程引進(jìn)中鐵隧道裝備制造的刀盤所遇到問題及改進(jìn)措施:S394為海瑞克盾構(gòu)機(jī),在投入4號線之前已完成了4條地鐵線的施工任務(wù),掘進(jìn)里程達(dá)10000m。投入4號線之前進(jìn)行了較為徹底的檢修,并跟換了刀盤。海瑞克刀盤和中鐵隧道裝備刀盤結(jié)構(gòu)形式見圖18、圖19。海瑞克盾

11、構(gòu)刀盤開口率為28%,中鐵裝備刀盤開口率為36%。 圖18 海瑞克盾構(gòu)刀盤 圖19 中鐵裝備刀盤掘進(jìn)效率低、出土量大、地面沉降超限的情況下經(jīng)過幾次開倉,均發(fā)現(xiàn)刀盤牛腿和環(huán)梁形成的閉合區(qū)域內(nèi)以及刀箱中結(jié)有泥餅,面板環(huán)梁區(qū)域內(nèi)結(jié)餅,且中心刀完全被泥餅覆蓋,并向前突出近10cm的圓餅,造成環(huán)梁區(qū)域以外的刀具大部分未接觸到掌子面。牛腿范圍內(nèi)的土體未能快速流動,刀具也不能有效地切削土體,故掘進(jìn)控制非常困難,造成地面沉降連續(xù)報(bào)警并引起地下管線變形。上述情況原因分析如下:、由于地下水位較低,推進(jìn)過程中加泥加水設(shè)施未能有效到位,導(dǎo)致碴土改良不及時(shí)(特別是牛腿及環(huán)梁內(nèi)),造成刀盤面板、土倉、刀盤牛腿間結(jié)泥餅嚴(yán)重

12、。、刀盤面板全部使用雙刃滾刀,過多地破碎了卵石,形成粉末,改良不及時(shí),更加重了泥餅的形成。、牛腿內(nèi)無加泥加水設(shè)施,導(dǎo)致泥餅從圓心逐漸向面板四周堆積和擴(kuò)散,最終整個(gè)面板被“糊”。 、膨潤土溶液中,膨潤土量偏大(偏稠),土倉內(nèi)溫度偏高時(shí),會使膨潤土溶液失水,與渣土結(jié)合后加劇了土倉內(nèi)泥餅的形成。 圖20 牛腿結(jié)餅情況 圖21 刀盤面板中心區(qū)域結(jié)餅情況圖22 刀箱結(jié)餅情況盾構(gòu)推進(jìn)時(shí),刀盤轉(zhuǎn)動對掌子面土體擾動較大, 掘進(jìn)速度緩慢時(shí)(土倉及刀盤面板結(jié)泥餅),對掌子面擾動更加嚴(yán)重,從而使刀盤上方土體坍塌,造成地面沉降過大。為改變這種狀況,結(jié)合刀盤和中心回轉(zhuǎn)接頭的結(jié)構(gòu)形式,改進(jìn)方案如下:1) 、增加中心沖刷裝

13、置 、原有泡沫及膨潤土通道保持不變,在此基礎(chǔ)上增加一個(gè)液壓回轉(zhuǎn)接頭及一個(gè)中心沖刷回轉(zhuǎn)接頭,其串接在原有回轉(zhuǎn)接頭尾部,具體結(jié)構(gòu)見下圖圖23 中心回轉(zhuǎn)接頭細(xì)部構(gòu)造圖、利用4路液壓回轉(zhuǎn)接頭通道分別對刀盤四個(gè)中心開口處進(jìn)行沖刷,利用串接的中心沖刷回轉(zhuǎn)接頭對刀盤牛腿之間進(jìn)行沖刷,同時(shí)利用前盾土倉隔板上的上部左右各一個(gè)被動攪拌棒的通道對牛腿之間進(jìn)行沖刷。圖24 牛腿及環(huán)梁內(nèi)部沖刷效果圖 2)、為改善刀盤盤面中心區(qū)域的流動性,同時(shí)適當(dāng)減少中心開口的進(jìn)渣量以降低土倉中心泥餅的產(chǎn)生幾率,適當(dāng)減少了刀盤中心區(qū)域刮刀安裝數(shù)量。 圖25 中心刮刀摘除前 圖26 中心刮刀摘除后(紅色區(qū)域刮刀拆除)3)、中心滾刀更換為撕

14、裂刀刀盤環(huán)梁內(nèi)的8把滾刀更換為撕裂刀,撕裂刀伸出刀盤面板比滾刀高30mm,具有一定的先行作用。采用先行刀,一般可顯著增加切削土體的流動性,大大降低滾刀的扭矩,提高刀具切削效率,減少滾刀的磨耗。在松散體地層,尤其是砂卵石地層使用效果十分明顯。 圖27 滾刀 圖28 撕裂刀5、盾構(gòu)施工參數(shù)控制與渣土改良 (1)、羅賓斯盾構(gòu)機(jī)經(jīng)過改造恢復(fù)掘進(jìn)制定了以下參數(shù)和渣土改良措施: 1)、根據(jù)羅賓斯盾構(gòu)機(jī)機(jī)理,以及砂卵石地層掘進(jìn)經(jīng)驗(yàn),對掘進(jìn)參數(shù)做以下設(shè)定: 出土量V=切削面半徑2××管片幅寬×F,根據(jù)成都地鐵2號線二期工程(西延伸線)地質(zhì)探勘以及補(bǔ)勘資料顯示,該區(qū)域內(nèi)的渣土松散系

15、數(shù)值取F=1.2。因此出土量控制在45m³(管片幅寬為1.2m)、55m³(管片幅寬為1.5m)以內(nèi)。掘進(jìn)中每出一廂土都要對推進(jìn)的行程進(jìn)行一次校核,統(tǒng)計(jì)多出土的情況,并做好出土記錄。如果實(shí)際出土量超出理論出土量的5%,出土量無法控制,必須立即停機(jī),并及時(shí)采取洞內(nèi)二次補(bǔ)注漿及地面跟蹤注漿措施,防止地面沉降。同步注漿的注入率應(yīng)控制在130%250%之間,注漿壓力控制在23bar,最大程度利用同步注漿將建筑間隙填滿。注漿過程中應(yīng)嚴(yán)格控制注漿壓力,壓力過大將使地面隆起,反之亦然。為確保間隙填滿,管片脫出盾尾23環(huán)后進(jìn)行二次注漿,注漿壓力控制在2.53bar。2) 、渣土改良 使用膨

16、潤土溶液+泡沫溶液 膨潤土溶液 水:膨潤土=100kg:52kg,即1m3水加520kg膨潤土; 泡沫溶液 使用CF=3%的泡沫,泡沫膨脹倍率FER=10; 以上兩種溶液,膨潤土溶液的注入率為20%,泡沫溶液的注入率為10%,合計(jì)注入率為30%,使用刀盤最外側(cè)的兩個(gè)管路注入泡沫溶液,其余管路注入膨潤土溶液。按照上述泡沫及膨潤土溶液的配比及注入率,下表給出了1050mm/min速度值下對應(yīng)的膨潤土及泡沫流量: 每環(huán)(1.2m)掘進(jìn)行程泡沫注入量參數(shù)表序號12345速度(mm/min)1020304050時(shí)間(min)12060403024總注入量(L/min)3.136.259.3812.515

17、.63 每環(huán)(1.2m)掘進(jìn)行程膨潤土溶液注入量參數(shù)表序號12345速度(mm/min)1020304050時(shí)間(min)12060403024總注入量(L/min)62.5125187.5250312.5 (2)、S394盾構(gòu)機(jī)渣土改良系統(tǒng)改進(jìn)后恢復(fù)掘進(jìn)參數(shù)設(shè)定如下:推力(kN)扭矩(kN.m) 刀盤轉(zhuǎn)速(rpm) 土倉壓力(bar)螺旋機(jī)轉(zhuǎn)速(rpm)80001500045001.01.30.50.8(1#土壓傳感器)與土壓相匹配根據(jù)成都地鐵4號線3標(biāo)地質(zhì)探勘以及補(bǔ)勘資料顯示,該區(qū)域內(nèi)的渣土松散系數(shù)值取F=1.2。因此出土量控制在42m³(管片幅寬為1.2m)、52m³(管片幅寬為1.5m)以內(nèi)。掘進(jìn)中每出一廂土都要對推進(jìn)的行程進(jìn)行一次校核,統(tǒng)計(jì)多出土的情況,并做好出土記錄。如果實(shí)際出土量超出理論出土量的5%,出土量無法控制,必須立即停機(jī),并及時(shí)采取洞內(nèi)二次補(bǔ)注漿及地面跟蹤注漿措施,防止地面沉降。同步注漿及二次注漿按照常規(guī)進(jìn)行注入。渣土改良:中心部位的沖刷裝置,從開刀盤啟動到停止,不間斷的向土倉內(nèi)以每小時(shí)8至10

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