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文檔簡介

1、青銅峽四號水輪發(fā)電機組推力軸承及下導(dǎo)軸承運行溫度分析一、 四號水輪發(fā)電機組主要特性參數(shù)如下:水輪機型號ZZ-LH-550,額定水頭90m,單機額定流量0.6m3/s,額定轉(zhuǎn)速1000r/min,額定出力400kw。發(fā)電機型號SFW400-6/850,額定轉(zhuǎn)速1000r/min,額定出力400kw,功率因素cos =0.8。推力軸承型式:剛性支柱式,推力軸承與下導(dǎo)軸承公用一個油槽。二、現(xiàn)象描述:4號機運行時,推力瓦及下導(dǎo)瓦溫度偏高,特別是汛期溫度更是一直居高不下,接近警報溫度或者越限運行,嚴重威脅著機組的安全運行因此,為了做到可控、預(yù)控、在控、防止因溫度越限或告警而引起機組非計劃停運,特對4F機

2、推力溫度參數(shù)進行運行分析。采取相應(yīng)的預(yù)防措施,將設(shè)備運行溫度控制在規(guī)定范圍內(nèi),實現(xiàn)機組安全運行。三、運行現(xiàn)狀:推力瓦及下導(dǎo)瓦相比其他機組溫度普遍偏高6-7度,壩前取水壓力0.15MPA,我蝸殼取水壓力0.16MPA,油冷器供水壓力0.12MPA ,均符合水壓要求,擺度X方向0.25MM,Y方向。0.27MM。推力油位在正常范圍之內(nèi)。在各負荷區(qū)域變化不大。冷熱風及定子卷線溫度都在規(guī)定值內(nèi),與其他機組變化不大。切換效果沒有明顯變化,始終在48-50度范圍內(nèi)運行。四、原因:1、軸瓦的間隙調(diào)整不合適。2、潤滑油脂不合格潤滑油中有雜質(zhì)油質(zhì)劣化,油自身不清潔或運行中油劣化,3、軸瓦有異物4、軸承冷卻水中斷

3、,水質(zhì)不良,容易造成冷卻水管的堵塞,從而影響了設(shè)備冷卻效果;冷卻循環(huán)系統(tǒng)堵塞。5、溫度巡檢儀及測溫元件測、溫回路有問題。6、機組長周期的運行致使設(shè)備溫度居高不下;7、周圍環(huán)境溫度過高使冷卻介質(zhì)溫度升高,導(dǎo)致設(shè)備冷卻效果不好;8、機組振動引起軸瓦溫度升高,9、水輪機轉(zhuǎn)輪選型不合適,造成水推力過大。水輪機設(shè)備制造加工工藝水平較低主要表現(xiàn)在軸瓦材質(zhì)不良,主軸與推力鏡面的垂直度不符合要求,造成軸瓦與推力鏡面干磨現(xiàn)象嚴重,二者的配合面摩擦加劇,瓦溫升幅大。推力瓦裝配及調(diào)整質(zhì)量不良推力軸承油箱的油質(zhì)發(fā)黑,金屬屑及顆粒狀雜質(zhì)含量較多。推力瓦、導(dǎo)軸瓦的合金材料質(zhì)量不良,硬度偏大,瓦面磨損嚴重;推力鏡面與推力瓦

4、配合處的磨痕深達0.3mm0.6mm。五、預(yù)防措施:1、 積極建議發(fā)電公司及相關(guān)專業(yè)公司分析溫度偏高原因,檢查處理2、 加強溫度監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)異常升高進行處理,保持溫度在可控、預(yù)控、在控范圍內(nèi)。3、熟悉溫度升高及急劇升高的事故處理的演練。做好事故預(yù)想。2、內(nèi)部原因:如油中的水分增加會引起油的酸性增大,會降低油的潤滑作用,使軸瓦遭到腐蝕,造成軸承溫度升高。1 由潤滑油所引起的軸瓦溫度升高運行人員應(yīng)根據(jù)機組運行的時間長短,引水情況,潤滑油的油質(zhì),軸瓦溫度升高過程是迅速上升的還是逐漸上升的規(guī)律進行綜合判斷,1.軸承溫度升高的原因: 原因分析:設(shè)備運行過程中溫度(包括局部溫度)升高不外乎以下原因:1、外部

5、原因:應(yīng)采取措施:針對以上原因,根據(jù)運行經(jīng)驗和以往行之有效的方法,應(yīng)采取以下措施改善設(shè)備運行溫度:1)在有備用機組的條件下,對長周期運行、溫度普遍偏高的機組,要積極聯(lián)系調(diào)度倒換機組運行,并及時處理運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷;2)夏季運行,可采取開門開窗的方法定期降低廠房內(nèi)的環(huán)境溫度,對一些密閉通風不暢的場所要加裝風扇等通風設(shè)備設(shè)施;3)改善冷卻介質(zhì)條件,提高冷卻介質(zhì)的暢通能力。比如對閉式循環(huán)的補水要盡量補充清水池的水,以保持水的純度,另外對一些管徑比較小的冷卻回路,要在有條件時加大管徑尺度,以利通暢;4)采取技術(shù)措施,降低閉式循環(huán)水的進入口壓差,以提高冷卻水工作壓力;5)加強值班人員責任心,根據(jù)負荷變化

6、情況,及時切投主變冷卻風扇;6)改變設(shè)備運行方式,降低設(shè)備運行溫度。比如對壓油泵,可改為自動泵運行,以降低由于泵體自循環(huán)造成的溫度過高;對由于冷卻水管路堵塞造成的集油槽溫度過高,在汛期可在短時間內(nèi)將機組冷卻水切換至壩前,再將集油槽的冷卻水切為反運行的方法,沖洗管路,降低油溫;7)對溫度較高時影響設(shè)備穩(wěn)定運行的相關(guān)電子插板可及時聯(lián)系電檢處理,必要時可采用打開柜門或外用風扇進行冷卻的方法維持運行;但要加強監(jiān)視,做好事故預(yù)想;8)聯(lián)系發(fā)電公司,在設(shè)備壽命周期完成時,及時升級有關(guān)硬件和軟件,以利設(shè)備的長效穩(wěn)定運行。隴電運營鹽站6F機5月機組溫度參數(shù)運行分析分析過程:目前鹽站已進入汛期大流量發(fā)電運行時期

7、,天氣氣溫明顯升高,入庫含沙量也有回升,還要配合劉庫排沙,部分設(shè)備缺陷因停機機會較少而無法及時處理,為了做到可控、預(yù)控、在控、防止因溫度越限或告警而引起機組非計劃停運,特對6F機5月份溫度參數(shù)進行運行分析。1. 6F機負荷及環(huán)境溫度:6F機5月份運行時間620.7小時,備用時間42.7小時,所帶最大負荷43.8MW,最小負荷37.4MW。環(huán)境溫度取自PLC盤盤溫做對比,最高35,最低28.8(截止5月27日)。目前環(huán)境溫度對機組各部溫度影響不大。2. 鹽站5月份來水含沙量:5月份鹽站配合劉庫排沙一次,5月4日21:00鹽站來水含沙量達到最高31.1164Kg/M3。其余時間鹽站來水含沙量在逐漸

8、上升(0.0578 Kg/M3至0.2385 Kg/M3)。含沙量的高低對機組各部冷卻效果有很大影響,在含沙量增加或持續(xù)偏高時需嚴格執(zhí)行汛期運行規(guī)定,加強對機組各部溫度監(jiān)視,及時進行冷卻水切換。入汛以來,隨著黃河上游來水的持續(xù)增大,八站六臺機組中有五臺機組處于長期不間斷運行狀態(tài),尤其是高峰負荷時,六臺機組都滿負荷運行,這在一定程度上給本站設(shè)備安全運行帶來壓力。機組的長期不間斷運行使運行設(shè)備各部溫度普遍升高,加之汛期黃河來水泥沙含量加大,冷卻效果下降,廠房通風或設(shè)備本身設(shè)計等方面的原因,導(dǎo)致運行設(shè)備局部溫度過高,甚至有個別設(shè)備的局部溫度有持續(xù)升高的趨勢。3. 6F機5月份空冷冷風,熱風,卷線,鐵

9、芯溫度: 6F機5月份卷線最高溫度在4961之間,運規(guī)規(guī)定卷線溫度正常在6080之間,報警值為100,最高運行溫度為105,6F機卷線運行溫度離上限溫度有一定余度,無明顯隱患。6F機5月份鐵芯最高溫度在4555之間,運規(guī)規(guī)定鐵芯正常在6080之間,6F機5月份鐵芯運行最高溫度離上限溫度相差5,需要加強監(jiān)視。6F機5月份空冷冷風最高溫度在1630之間,空冷熱風溫度在3244之間,運規(guī)規(guī)定機組空冷冷風正常溫度在535之間,空冷熱風在70以內(nèi),報警溫度為70。6F機5月份空冷冷風最高溫度離正常上限溫度相差5,需要加強監(jiān)視。4. 6F機5月份上導(dǎo),水導(dǎo),推力瓦溫及油溫: 6F機5月份上導(dǎo)瓦溫最高溫度在

10、3034之間,上導(dǎo)油溫最高溫度在2128之間。運規(guī)規(guī)定上導(dǎo)瓦溫度報警值為60,停機溫度為70,上導(dǎo)油溫正常在1540之間,5F機上導(dǎo)瓦溫及油溫的運行溫度離上限溫度有一定余度,無明顯隱患。 6F機5月份水導(dǎo)瓦溫最高溫度在4243之間,運規(guī)規(guī)定水導(dǎo)瓦溫度報警值為50,停機溫為60,6F機5月份水導(dǎo)運行最高溫度離上限溫度雖相差7,但趨勢平緩,無明顯上升趨勢。同時結(jié)合已發(fā)生的2F,4F機水導(dǎo)油盆進水問題,仍需要加強監(jiān)視。6F機5月份推力瓦溫最高溫度在4045之間,推力油溫最高溫度在1937之間。運規(guī)規(guī)定推力瓦溫度報警值為60,停機溫度為70,推力油溫正常在1540之間,6F機推力運行溫度離上限溫度有一

11、定余度,無明顯隱患。分析結(jié)論:通過以上分析,6F機各部溫度參數(shù)在正常范圍之內(nèi),離上限有一定的余度,5月9日至5月24日6F機長時間運行于41MW43MW之間,機組各部溫度有所上升。在今后6F機滿負荷運行,環(huán)境溫度繼續(xù)上升,來水含沙量可能持續(xù)增加的情況下,需對空冷冷風、鐵芯溫度及水導(dǎo)溫度加強監(jiān)視,合理調(diào)整機組負荷,并根據(jù)水系統(tǒng)各部水壓情況及時切換水系統(tǒng)。采取措施:在全廠機組滿發(fā)情況下,合理調(diào)整機組負荷。在上游來水含沙量過大,按汛期運行規(guī)定,運規(guī)及時進行公用水系統(tǒng)及機組水系統(tǒng)水壓檢查,并進行冷卻水切換。水輪機運行中軸承溫度升高的處理方法有以下幾種:(1)檢查冷卻水水壓、水流及水管系統(tǒng)。 (2)檢查

12、油壓、油流及油管路系統(tǒng)。 (3)檢查軸承是否有異音,測定軸承的擺度是否異常。 (4)取油樣化驗,檢查油質(zhì)。若確認劣化時,停機后更換新油。水輪發(fā)電機組在運行中,保持軸瓦溫度在允許的范圍以內(nèi),是電站安全運行的保證。一臺機組在安裝完成投入正常運行以后,軸瓦溫度一般應(yīng)無較大的變化。如果由于季節(jié)原因引起外界溫度發(fā)生較大變化,軸瓦溫度上升或下降幾度,這是正常的。如在外界溫度變化不大時,軸瓦溫度上升35,就應(yīng)當查找原因。引起軸瓦溫度升高的原因較多,根據(jù)水電站多年來運行經(jīng)驗,大致有以下幾個方面引起的:1 由潤滑油所引起的軸瓦溫度升高 軸瓦在運行中,潤滑油的作用是潤滑,散熱,當機組在旋轉(zhuǎn)時,潤滑油的在軸與軸瓦之

13、間形成了一定厚度的油膜,使軸與瓦之間的摩擦由固體摩擦變?yōu)橐后w摩擦。由于液體摩擦的摩阻力比固體摩擦的摩阻力小幾十倍到上百倍,這樣軸與瓦的摩擦所產(chǎn)生的熱量將大大減少。并且所生成的少部分熱量又及時通過潤滑油的循環(huán)帶了出去。使軸瓦溫度保持在允許的范圍內(nèi),可見潤滑油在軸瓦運行中所引起的關(guān)鍵作用,如果潤滑油在運行中出了問題,軸瓦溫度就要升高。 機組在運行中,使用的潤滑油牌號必須相符。不同轉(zhuǎn)速的機組,使用的油牌號不同。當用油牌號不對時,油的粘度就不一樣,油膜形成的厚度也不一樣,摩擦的阻力會增加,熱量也要增多,軸瓦的溫度就要升高。一般發(fā)電機組的生產(chǎn)廠家都對機組用油牌號作了規(guī)定。同時應(yīng)當注意,不同牌號的油不得混

14、合使用,否則,會使?jié)櫥偷恼扯群推渌笜税l(fā)生變化,影響油的質(zhì)量。潤滑油的油質(zhì)應(yīng)定期檢查,定期化驗。有些電站,很長時間沒有對潤滑油的油質(zhì)進行化驗,油就可能劣化,油劣化后,油膜形成的不好,摩擦阻力增大,引起軸瓦溫度上升。油在運行中,劣化的因素很多,比如潤滑油長時間在偏高溫度下運行,油與空氣接觸。在泵油過程中,油泡沫太多,潤滑油就可能被氧化,而后生成一種油泥或油沉淀物,使?jié)櫥妥兂恚挥械碾娬?,水輪機主軸密封漏水,水冷卻器漏水,水份就會進入油中,油發(fā)生乳化,這樣不但促進了油的氧化,而且還會增加油的酸價及腐蝕性;有的電站,機組軸瓦的絕緣不好或絕緣損壞,形成軸電流,軸電流也會使?jié)櫥妥冑|(zhì)劣化;油內(nèi)進入灰塵

15、,雜質(zhì),油也要變質(zhì)劣化。潤滑油劣化后,從外觀上看油色由透明變暗變黑,油的粘度變稀或稠,用手粘摸潤滑粘度變澀。通過化驗,幾項重要參數(shù)如粘度、酸堿反應(yīng),抗乳化強度、含水份、雜質(zhì)都會不符合規(guī)定,如果繼續(xù)使用,就會導(dǎo)致形成的油膜變薄,散熱效果減弱,引起軸瓦溫度上升。因此潤滑油使用一定時間后,必須進行化驗檢查,如檢查后質(zhì)量不合格,必須更換新油。在更換新油時,應(yīng)對軸瓦內(nèi)表面清理干凈,再用白面團粘一遍,然后再加新油。在加油時,不可用加新油的辦法來提高老油的油質(zhì),這樣會使新油加速劣化變質(zhì)。油運行一定時間以后由于劣化,油內(nèi)酸價會增加,會對主軸的軸頸產(chǎn)生腐蝕作用,當較長時間停機時,這些酸性較大的油滴附著在軸頸表面

16、,使光滑的軸頸表面形成麻坑,造成軸旋轉(zhuǎn)時的摩阻力增大,軸瓦溫度升高。機組運行時,軸瓦座內(nèi)的油面不可太低,否則油泵的供油量減少,形成的油膜不好,同時攜帶走的熱量也要減少,引起軸瓦溫度上升。如果機組的軸瓦密封不好,滲油漏油現(xiàn)象嚴重,運行人員必須加強對油面的監(jiān)視。一般生產(chǎn)廠家都對機組軸瓦的油面線有規(guī)定,運行中不得低于最低油面線。油面既不能太低,但也不能太高,太高會影響到潤滑油的正常循環(huán),引起軸瓦溫度上升,同時還會使軸瓦漏油嚴重。2 冷卻水系統(tǒng)故障引起軸瓦溫度上升 機組在運行中,雖然有潤滑油的作用,可以減少軸與軸瓦之間的發(fā)熱,但這并不能完全消滅轉(zhuǎn)動部分的這種發(fā)熱,必須通過冷卻水裝置把這部分熱量排放出去

17、。冷卻水和潤滑油組成一個循環(huán)系統(tǒng),冷油經(jīng)過軸瓦變?yōu)闊嵊停瑹嵊屯ㄟ^水冷卻器,再變?yōu)槔溆凸┙o軸瓦,如此進行反復(fù)循環(huán),使軸與軸瓦旋轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的熱量正好與冷卻水流動所帶走的熱量相等,使軸瓦溫度一直維持在允許的范圍以內(nèi)。如果在運行中,冷卻水系統(tǒng)出現(xiàn)了故障,冷卻水量就會減少或停止,軸瓦所產(chǎn)生的熱量與冷卻水帶走的熱量不相等,軸瓦溫度就會上升。 冷卻水系統(tǒng)的故障有:冷卻水閥門損壞、閥門的閥塞脫落,堵塞了管道,使冷卻水減少;冷卻水管路過濾器由于雜物沖進太多,沒有被發(fā)現(xiàn)或未及進清理,冷卻水量減少;出水管或者排水管內(nèi)進了異物,引起管路堵塞,影響水流正常通過,冷卻水量減少;冷卻器一般都是由許多根紫銅管組成的,當冷卻器的

18、一部分紫銅管被泥沙淤積,雜物堵塞后,冷卻水量減少;有些電站冷卻水系統(tǒng)上裝設(shè)有減壓閥,示流信號器等裝置,當減壓閥內(nèi)或示流信號器的流道內(nèi)卡有雜物時,冷卻水量也會減少,特別是冷卻水源直接從上游取得的電站,引取的水不可能是十分純凈的。引水 渠或水庫內(nèi)有漂浮物,雜草,夏秋作物收獲季節(jié),引水渠內(nèi)小麥玉米桔桿較多,有時魚蝦、青蛙都會鉆進冷卻水系統(tǒng)的管道內(nèi),形成管道堵塞,使冷卻水量減少。因此運行人員必須根據(jù)上游的水質(zhì)變化,判斷冷卻水量夠不夠。即使是冷卻水系統(tǒng)上裝有示流信號器,壓力表等監(jiān)視裝置,但有些特殊情況,監(jiān)視裝置也會給出了一個錯誤的信號,比如,冷卻器內(nèi)堵塞了,反映冷卻器進口水壓值并不會減低,有時還會增高,

19、示流信號器被卡住了,雖然示流信號器的開度并未減小,但實際冷卻水量已經(jīng)減少了。導(dǎo)致了軸瓦溫度上升。冷卻水水溫偏高,也是軸瓦溫度升高的一個原因,一般機組生產(chǎn)廠家都規(guī)定了冷卻水進口最高溫度的限制,以免影響其散熱效果,引起軸瓦溫度上升。3 機組振動引起軸瓦溫度升高 水輪發(fā)電機組在運行中,由于多種原因都會引起機組振動。當機組振動以后,主軸擺度要增大,會對軸瓦產(chǎn)生一個沖擊力,使主軸與軸瓦 的摩阻力增大,產(chǎn)生的熱量要增加,同時由于主軸擺度大,潤滑油的油膜受到一定程度的破壞,散熱量不夠,使得軸瓦溫度上升。 水輪發(fā)電機組的振動原因很多。在運行中一般是由于導(dǎo)水機構(gòu)或轉(zhuǎn)輪四周的進水不均勻,轉(zhuǎn)輪葉片受到磨損破壞,產(chǎn)生

20、轉(zhuǎn)動不平衡,使水輪機產(chǎn)生振動;或者是發(fā)電機電氣方面原因造成的。有些混流式水輪機,轉(zhuǎn)輪葉片流道較小,運行時葉片內(nèi)容易卡進異物。卡有異物的葉片流經(jīng)的水量就少,未卡有異物的葉片流經(jīng)的水量就多。這樣就會形成四周進水不均勻。同時由于異物的重量存在,轉(zhuǎn)輪在旋轉(zhuǎn)時就會產(chǎn)生動不平衡,引起機組振動。如丹東電站,轉(zhuǎn)輪葉片流道最小開口處只有3.2cm,運行中經(jīng)常有石子,木塊卡進葉片內(nèi),導(dǎo)致機組振動,軸瓦溫度升高,在運行中,如果導(dǎo)水機構(gòu)某個活動導(dǎo)水葉的剪斷銷剪斷了,被剪斷的那個方向進水要減少很多,其它方向進水量不變,引起四周進水不均勻,機組產(chǎn)生振動,有些機組,會在某一開度或某一負荷下汽蝕嚴重,使尾水管內(nèi)水流紊亂,引起

21、水力不平穩(wěn),機組引起振動。有些電站,引水中含泥沙較多,由于受泥沙、汽蝕的磨損作用,轉(zhuǎn)輪葉片出水邊變薄甚至形成坑洞。迷宮環(huán)四周間隙也磨的很不均勻,由于受水力因素的影響,引起振動。轉(zhuǎn)輪葉片受磨損時不可能十分均勻,磨下的重量也不可能會十分對稱,機組在旋轉(zhuǎn)時轉(zhuǎn)輪也會產(chǎn)生動不平衡,使機組振動加大。在運行時推力頭或鏡板結(jié)合的螺絲松動了,推力盤與鏡板間的絕緣墊變形或斷裂,推力頭與軸配合的間隙在運行中逐漸增大,都會引起機組振動。發(fā)電機三相負荷嚴重不平衡;轉(zhuǎn)子繞組匝間發(fā)生了短路;定子鐵芯鐵片松動,都會使磁拉力發(fā)生變化,引起發(fā)電機振動,主軸擺度增大,軸瓦溫度上升。4 其它原因引起軸瓦溫度升高 水輪發(fā)電機組在檢修時

22、,軸瓦間隙必須調(diào)整合適,臥式機組的軸瓦間隙有側(cè)間隙。頂間隙和軸向間隙三種。如側(cè)間隙過小,進油邊進油口間隙過渡不當,不易形成楔形進油,使?jié)櫥土繙p少,油膜變薄,軸瓦溫度就會升高。如果頂間隙調(diào)的過大或過小 ,會引起主軸振動不利于油的循環(huán),瓦溫要升高。軸向間隙調(diào)整的不均勻,一邊大一邊小,當機組轉(zhuǎn)動后,由于受水推力的影響,使軸有一個竄動量,小的一邊間隙會更小,軸頸的臺階緊貼著瓦的邊沿形成了干摩擦,引起軸瓦溫度升高。如丹東電站在一次檢修后,在調(diào)整小推力盤間隙時,間隙調(diào)整的不當,軸向間隙一邊為4mm,另一邊間隙只有1.5mm,當機組轉(zhuǎn)動以后,軸頸臺階與瓦沿形成干摩擦,瓦溫上升34,臥式機組下瓦與軸的壓力角

23、為7580左右,接觸點按每平方厘米一到三個點。接觸點應(yīng)堅挺,不宜過大或過小。如長時間運行,壓力角,接觸點都會因磨損而變大。如接觸點,接觸角增大,摩阻力增大,影響到潤滑油的循環(huán),引起軸瓦溫度升高。軸瓦的檔蓋是軸瓦座的密封裝置,防止運行時飛濺的油沫從檔蓋處滲漏出去。在運行中檔蓋的螺絲松動了,或密封間隙調(diào)整的過小,會使檔蓋與軸之間形成干摩擦,使檔蓋溫度升高,軸溫度也增加,影響到軸瓦的溫度上升。在軸瓦座內(nèi),熱油必須通過水冷卻器變?yōu)槔溆筒拍苤匦吕?,如果冷熱油接合處的橡膠密封墊破壞了,熱油不經(jīng)過冷卻器就被重新利用,這時也會造成軸瓦溫度升高。潤滑油在使用較長時間以后,如果生成的油泥沉淀物附著在冷卻器紫銅管

24、的外壁上,熱油中的熱量就不易傳導(dǎo)給水冷卻器,熱量不能被帶走,使軸瓦溫度上升。水輪發(fā)電機組在運行中,引起軸瓦溫度上升的原因很多。正確判斷出是由哪種原因引起的,是很重要的。運行人員應(yīng)根據(jù)機組運行的時間長短,引水情況,潤滑油的油質(zhì),軸瓦溫度升高過程是迅速上升的還是逐漸上升的規(guī)律進行綜合判斷,找出軸瓦溫度升高的原因。然后根據(jù)不同方法進行處理,保證軸瓦運行溫度在允許的范圍內(nèi),以保證機組的安全運行。水輪發(fā)電機軸承溫度保護誤動作原因分析及防范措施(三)來源: 作者: 時間:1999-12-31 Tag: 點擊: 7 5 電阻測溫儀防誤閉鎖的方案方案一、鑒別雙上限測溫儀第一上限與第二上限動作順序及動作時間差的

25、防誤閉鎖方案。方案的原理框圖:原理框圖說明:(1)圖中WJl、WJ2為測溫儀第一上限(溫度升高)接點,第二上限(過熱)接點。(2)圖中T為延時元件,當應(yīng)用于數(shù)顯測溫儀時可整定05秒延時。當應(yīng)用于動圈表時可整定10秒延時。方案一的工作原理:(一)機組正常運行,軸瓦溫度低于WJl動作溫度,WJl、WJ2均不動作。&2、&3,11:動作條件都不具備。保證不會因閉鎖裝置的問題誤停機。T不動作&1因HI不動作也不會動作,裝置不會誤發(fā)告警信號。(二)軸瓦溫度異常升高時,WJl先動作發(fā)出溫度升高信號同時T啟動計時。T設(shè)定延時到達后封鎖&1,開放&2,因&1不動作,&2處于開放狀態(tài)。WJ2動作停機回路開放。這

26、時,如軸瓦溫度繼續(xù)上升達到WJ2動作溫度,WJ2動作,經(jīng)&2、&3、H2瞬時出口動作停機。(三)當測溫儀因斷線或工作電源問題誤動作時,WJl、WJ2相繼動作時間小于T的設(shè)定時間。WJl動作后,WJ2在T設(shè)定時間內(nèi)動作,此時&1未被封鎖,&2尚未開放,H1動作啟動&1封鎖&3,保證不會誤動作停機。&1動作發(fā)出測溫儀異常信號,經(jīng)H1自保持,并使T返回。裝置將一直處于閉鎖狀態(tài),直至查明原因消除異常后,按FA復(fù)歸按鈕裝置才解除閉鎖。(四)測溫儀內(nèi)部元件損壞,WJl,或WJ2單獨動作:WJ2單獨動作,WJl不動作&2不會開放。WJ2動作后將直接啟動&1封鎖T及&3。保證不會誤動作停機;WJl單獨動作時閉

27、鎖裝置將不會閉鎖停機出口。此時應(yīng)盡快查出有問題的測溫儀,將其退出運行。(五)大、小修中調(diào)控過軸瓦間隙后,開機試運轉(zhuǎn)時,可將LP連上。此時測溫儀不經(jīng)閉裝置直接動作出口停機。在大、小修后試運轉(zhuǎn)期間這樣做是合理的。方案一的實際應(yīng)用情況1994年,筆者用電磁型時間、中間繼電器按方案一制作一套防誤閉鎖裝置在西洱河四級電站#4發(fā) 電機測溫及溫度保護系統(tǒng)上試運行。經(jīng)過一年的試運行,裝置的性能達到設(shè)計要求。1995年,經(jīng)過改進的裝置在西洱河三級電站C1、#2發(fā)電機,四級#3、#4發(fā)電機上投入運行。裝置投入運行后已成功的避免了多次因測溫儀誤動作造成的誤停機。也成功的切除過推力瓦溫度異常升高的運行機組(西洱河三級

28、#2發(fā)電機,拆機檢查,推力瓦已有輕度燒傷)。至此,西洱河三、四級電站測溫儀誤動作的問題已基本解決。在實際應(yīng)用中,不可能為每一塊測溫儀裝一套防誤閉鎖裝置。而是采用將所有軸瓦測溫儀的WJl、WJ2分別并聯(lián)接人防誤閉鎖裝置。如能將電路元件微型化、集成化裝入測溫儀內(nèi),效果將會更好。方案二,單軸瓦雙通道測控方案的設(shè)想前面已提到,在沒有找到切實可行的防止測溫儀誤動停機的對策前,曾采用了同一軸承不同軸瓦測溫儀出口接點兩兩串聯(lián)防止誤動作的方案。這種方案是以犧牲靈敏性和快速性為代價的,還不能避免因工作電源的問題導(dǎo)致的誤動作。有一種即兼有雙通道的可靠性,同時又不失靈敏性和快速的方案,就是單軸瓦雙通道測控方案。該方

29、案的要點是在同一軸瓦上裝兩個型號規(guī)格完全一致的測溫一次元件,分別用完全獨立的引線連接至兩個同型號的測溫裝置。因兩個一次元件反映的同一塊軸瓦的溫度,它們所反映的軸瓦溫度和溫度變化的速率基本一致。將兩個測溫裝置的山口接點串聯(lián)構(gòu)成與門回路,只有兩個測溫裝置都動作,才會啟動停機。由于兩個相對獨立的系統(tǒng)同時發(fā)生同樣的故障的機率是極小的,實際應(yīng)用中可以不考慮,這樣就徹底消除了由斷線和或裝置故障導(dǎo)致的誤動作。致于工作電源問題導(dǎo)致的誤動作則可考慮采用裝設(shè)延時開放出口回路的方法予以克服。實現(xiàn)本方案需要解決的兩個問題。(1)為了在同一軸瓦上安裝兩個型號規(guī)格完全一致的一次感溫元件,因安裝位置的限制,必須采用較小型的銅(鉑)熱電阻。早期的繞線式銅(鉑)熱電阻由于制造工藝及絕緣方面的問題,體積一般都做得比較人且易損壞,難以滿足要求。近幾年來開始出現(xiàn)的表面型銅(鉑)熱電阻由于采用了新的造作工藝和絕緣材料,體積減小可靠性增強。采用這種元件能較好的解決這個問題。另外在安裝時,應(yīng)使兩只熱電阻盡量安裝在軸瓦的同一平面(弧面)上且盡量靠攏,以使兩只熱電阻

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