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文檔簡介

1、樁基大溶洞處理施工總結 一、樁基概況 廣清高速銜接線主線高架橋97#-A樁樁基設計直徑200cm,設計樁長43.7m,嵌巖樁基礎,混凝土標號為C25. 二、地質狀況 按照地質勘察報告資料,該樁地層由上而下為素填土、耕植土、淤泥、粘土、全風化粉砂質頁巖、全風化炭質頁巖、溶洞、微風化含炭質灰?guī)r、溶洞、微風化含炭質灰?guī)r、溶洞、微風化含炭質灰?guī)r、溶洞、微風化含炭質灰?guī)r。該樁有四層溶洞呈串珠型分布,上面三個溶洞較小,分離為0.8m、1.2m和1.2m,最下一層溶洞高度為9.1m,四層溶洞總高度為12.3m,溶洞內均為軟塑狀粘土全充填。 三、施工方案確實定 針對該樁溶洞較大且呈串珠型分布,施工技術難度較大

2、,該工程又為市重點工程,我公司從嚴把質量關,確保工程進度,確保施工平安考慮,把該樁做列為重中之重并按設計要求作相關施工監(jiān)控。特地組織全部技術人員爭論、研究方案并學習有關溶洞處理方面的學問。按照該樁溶洞狀況,溶洞內全為流塑狀粘土全充填,溶洞位置較深,最后決定先采用沖擊鉆成孔,投放拋填物的方法處理溶洞,后考慮采用下放鋼護筒的方案。 四、施工前的打算 1、人員組織 項目部特地組織有關技術人員研究學習有關溶洞處理的措施,并且成立了溶洞處理應急小組。施工現場派4名技術人員分兩班在工地24小時輪番值班,發(fā)覺問題準時上報處理。項目部還組織樁基隊鉆機機長學習溶洞處理的學問,使他們對溶洞處理心中有數??傊谌?/p>

3、員組織方面,明確分工,各負其責。 2、材料打算 片石100m3,粘土20m3,水泥10T,編織袋200條,鋼護筒30m. 3、機械配備 裝載機40型一臺,16T吊車一臺,小斗車10輛。 五、施工過程控制 該樁護筒頂標高為11.005m,設計孔底標高-35.5m,應鉆深度46.505m.采用沖擊鉆成孔,鉆頭直徑2.10m(加大鉆頭直徑,使成孔直徑不小于2.1m,為下放鋼護筒做打算,鋼護筒直徑2.09m),鉆頭質量4000Kg,后換為7000Kg原裝鉆頭。本樁1月1日開鉆,1月16日穿過最后一層溶洞,鉆孔深度40.1m. 上部柔軟地層厚度9.29m,鉆進速度較快。泥漿色彩灰黑色,且有臭味。上面兩個

4、溶洞較小,分離為0.8m和1.2m,中間間隔惟獨10cm,兩溶洞已基本聯(lián)為一體。鉆頭鉆至最上一層溶洞溶頂以上0.6m時,向孔內拋投片石高度0.5m,以平衡鉆頭,防止穿破溶洞時消失孔斜。沖程控制在0.8m,安穩(wěn)沖砸。經認真觀看鉆頭穿破溶洞后鋼絲繩無搖擺,孔位無偏斜。鉆進溶洞后,無漏漿,鉆頭進尺略微加大。為保證固壁良好,向孔內投放片石1.5m,以0.6m的小沖程鉆進,鉆進1m后,再次投放片石1.5m,其中夾雜投入粘土,鉆進時進尺較小,遂加大沖程至1m,鉆進過程中無異樣現象發(fā)生。溶洞內鉆進時,泥漿比重為1.6. 其次層溶洞與第三層溶洞之間為5.4m的微風化含炭質灰?guī)r,巖質較硬,進尺慢,鉆頭損壞嚴峻。

5、我部準時舉行調節(jié)改裝鉆頭(質量4000Kg)換為7000Kg的原裝鉆頭。第三層溶洞穿破后,未見漏漿現象,因為該層溶洞較小高度惟獨1.2m,鉆頭穿破溶頂后隨即向孔內投放片石1.5m,并用0.6m左右的小沖程反復沖砸以固壁。鉆進過程中無異樣。 第四層溶洞最大,溶洞高度為9.1m,溶洞位置在孔深31m至40.1m之間。鉆頭進入溶洞后進尺加大。泥漿有輕微漏漿現象,隨即提出鉆頭,向孔內投入片石及粘土,厚度1.5m,然后以0.6m的沖程沖砸。進尺1m后泥漿由灰黑色漸變?yōu)辄S褐色。按照地質勘察報告溶洞內全為黃褐色粘土充填,實際地層與設計相符。因為該層溶洞大,拋投的片石大部分取用大直徑片石,尺寸2540cm.溶

6、洞內沒有發(fā)覺大量漏漿現象,粘土未裝袋拋投,只是夾雜于片石內投入。該溶洞處理時,均采用每鉆進1m投放片石及粘土1.5m重復鉆進的方法。溶洞內泥漿比重一直控制在1.6以上。施工過程中因為鉆頭質量較大,鉆機主機消失一點故障,中間間隔了一段時光。9.1m溶洞處理歷時5天。 四層溶洞處理時,泥漿比重均在1.6以上,泥漿未加水稀釋,只保持循環(huán),濃度較大。 六、處理效果 該樁從開鉆到穿過最后一層溶洞,歷時16天,鉆孔深度40.1m.其中溶洞處理共耗時7天,溶洞總高度12.3m.溶洞處理拋投片石共計75m3,粘土18m3.我部采用拋填片石及粘土的方法,成孔質量良好。鉆進過程中無塌孔、吸鉆、埋鉆及卡鉆現象。鉆頭

7、上下自如,無孔斜、縮孔現象。 七、混凝土灌注 混凝土采用垂直導管法舉行灌注,采用商品混凝土并派試驗人員前往混凝土廠家舉行質量控制,按照灌注狀況隨時調整混凝土性能,較好的滿意了施工需要?,F場由專業(yè)工程師控制灌注進度并按照地質狀況控制埋管深度,保證成樁質量。當灌注到溶洞位置時保持較大的埋管深度,防止混凝土因為擠破護壁后驟然下沉,造成斷樁。施工過程中保持埋管深度不小于5m,沒發(fā)覺混凝土面下降現象。但當灌注到溶洞位置時,混凝土面升高緩慢,尤其是孔深35m33m位置時,平均每升高1m需要混凝土8m3左右,混凝土奢侈嚴峻。但翻漿正常,下料順當。灌注完畢后,混凝土方量比設計多出60m3. 八、體味和心得 1、鉆頭鉆至溶頂時,為防止因為溶洞頂板巖層厚度、硬度不均而消失斜孔,除采用拋填片石平衡鉆頭外,也可采用質量較大的鉆頭處理。 2、溶洞處理時,速度略微放慢一些或稍停一段時光,可促使片石和粘土的固結利于固壁。 3、充填物的溶洞采用拋填物的方法處理是可行的,但為了避開發(fā)生縮孔,可采用大塊片石。 4、溶洞內泥漿濃度要大,比重不小于1.6. 5、如孔內泥漿不是大量流失,粘土可不裝袋投入。 6、因溶洞內為流塑狀粘土,即使孔內不漏漿,為加大泥漿濃度,增強

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