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文檔簡介
1、調試步驟一、調試前的準備工作序 號檢查內容要求標準核實備注1反滲透進水是否已做分 析。水質報告結果符合反 滲透進水要求.2工藝系統(tǒng)調試用的水、電、 氣系統(tǒng)具備連續(xù)供應能 力,排水溝是否已具備排 放條件。水、電、氣系統(tǒng)具備連 續(xù)供應能力。排水溝已 具備排放條件,排水順 暢,并符合設計要求。3與反滲透相關的水箱是否 已經清洗干凈并已測量截 面積(原水箱、濃水箱、反 滲透產水箱)。水箱內無雜物,并已經 清洗干凈;各水箱截面 積已測量,并準確無 誤。4檢查所有的配管是否按設 計圖紙要求連接完畢,管 道支架安裝是否牢固。符合設計要求,管道支 架安裝牢固。5按PID圖檢查所有配管及 裝置上的壓力表、液位開
2、 關、流量表、電導表、SDI 儀、溫度等儀表數(shù)量是否 與設計相符。符合設計要求。6MCC柜、PLC柜及就地控制 柜是否已查線、校線完畢, 是否可以上電。符合設計要求,上電后 儀表有正常顯示。7反滲透儀表控制箱所用氣 源管路是否已吹掃干凈。用干凈的餐巾紙距離 吹掃出口 5CM,紙巾表 面無雜質。8所有電機是否已試運轉。電機試運轉無雜音,電 流及溫升正常9加藥裝置配管是否已按設 計要求連接完畢,配管固 定支架安裝牢固。符合設計要求,固定支 架安裝牢固。10計量箱已吹洗,清除雜質; 計量泵已經校核,無異常。計量泵能正常出力,能 滿足設計要求,加藥管 線無泄漏。11所有氣動閥是否能正常開 關,閥門開關
3、的快慢程度 是否已調整。氣動閥能正常開關,閥 門開關的快慢程度符 合工藝要求12工藝管道是否已經試壓, 無泄漏。符合設計要求,管道無 泄漏。檢查人甲方:日期乙方:日期說明:經核實正常時打勾(”),異常時打叉(X),備注欄注明原因并處理或匯報公司二、手動操作步驟1、沖洗機械過濾器使出水達到RO進水要求。2、用保安過濾器出水沖洗RO裝置各壓力容器及管道。3、將RO膜按運行水流方向順序排列,并逐一裝進各壓力容器內(在裝的過 程中使用潤滑劑,以免損傷各密封圈)4、閉各壓力容器進出口,并使裝置復位待用。6、在預處理裝置投入運行的狀態(tài)下,開RO裝置濃水排放閥、濃水控制閥、 產水排放閥、進水閥、高壓泵出口控
4、制閥,低壓沖洗反滲透裝置,待裝置產排濃 排出水泡沫明顯減少后,停預處理并關閉反滲透進水閥、濃水排放閥、濃水調節(jié) 閥、產水排放閥,讓反滲透膜浸泡8小時以上充分接觸原水,避免膜出廠時的半 十狀態(tài)而在調試時影響膜性能。7、微開高壓泵出口控制閥,半開濃水控制閥。8、關閉濃水排放閥、進水慢開閥,延時10秒開啟高壓泵,同時啟阻垢劑計 量泵。9、開RO裝置進水閥(調節(jié)其完全打開時間在15秒左右),緩慢調節(jié)高壓泵 出口控制閥的開度,使RO進水壓力逐步上升,剛開始不宜超過1.0MPa。10、檢查RO裝置及管道有無泄漏,各儀表閥門是否正常,如果正常則可 以緩慢調節(jié)濃水控制閥,使產水回收率逐漸上升,剛開始不宜馬上控
5、制在75%, 應先控制在60-70%運行一段時間再把回收率提高到75%(讓膜有個充分適應 的過程)11、運行正常后,記錄RO裝置各運行參數(shù),再次標定阻垢劑計量泵及相 關計量泵,檢查各加藥量是否符合設計要求。12、檢測產品水電導率,符合要求時先開啟產品水出水閥,再關閉產水排放 閥。13、用RO產水沖洗中間水箱。三、調試過程應注意事項:1、調試過程中進水壓力不得大于2.15MPa,且只限于對裝置進行耐壓試驗。2、如進水溫度高于、低于25C時,應根據水溫-產水量曲線進行修正,控 制回收率為75 %。3、裝置連續(xù)運行4小時后,脫鹽率不能達到設計脫除率應逐一檢查裝置中每 個組件的脫鹽率,確定產生故障的組
6、件后加以更換元件。4、發(fā)現(xiàn)高壓管路有漏水需排除時,裝置應卸壓,嚴禁高壓狀況下松動高壓 接頭。四、故障分析:故障原因解決方法高壓水泵異常關閉1)泵進水壓力底于0.05Mp2)濃水壓力高于1.5Mpa1)增加上游處理水壓力;2)根據RO入口截止閥和濃水管上的針閥調節(jié)濃水壓力3)同2)方法解決產水流量不足1)進水流量不足2)濃水壓力不足即進水水壓不足1)將高壓泵出口閥門及RO入口閥門開大2)將濃水管線上的針閥關小產水流量過大1)進水流量過大2)濃水壓力過大即進水水壓過大1)將高壓泵出口閥門及RO入口閥門關小2)將濃水管線上的針閥開大高壓泵有異常聲響1)電機傳動軸承接觸不良2)由于泵的進水壓力過小而產生氣蝕現(xiàn)象1)檢修傳動軸承2)增加上游段處理水
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