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文檔簡介

1、典型固井案例川慶井下作業(yè)公司 2010年8月一、某103井后續(xù)作業(yè)不當(dāng)造成喇叭口竄氣二、某117井泥漿污染造成超緩凝三、某108井管內(nèi)憋壓過高造成固井質(zhì)量差 目 錄一、某103井后續(xù)作業(yè)不當(dāng)造成喇叭口竄氣情況描述: 某103井在鉆井液密度1.75g/cm3情況下進(jìn)行5尾管固井,注水泥漿施工完環(huán)空憋壓5.8MPa侯凝。8.5h后開井起鉆,施工后18h,用污水替換上層套管中部以上井段泥漿,施工后20h,用污水替換上水泥塞以上全部泥漿進(jìn)行試壓作業(yè)。試壓未成功之后替換回泥漿鉆水泥塞。鉆上水泥塞過程中出現(xiàn)后效。鉆下塞后電測合格率43%。循環(huán)完靜止16小時(shí)之后井口有氣泡冒出,出口有滴流。目前,該井在后續(xù)作

2、業(yè)中,密度1.73g/cm3的泥漿壓井出口有滴流,循環(huán)排后效,全烴最高時(shí)達(dá)到87%。水泥漿試驗(yàn)情況:水泥試驗(yàn)條件:7350MPa1.90g/cm3水泥漿稠化時(shí)間:340/40BC 348/80BC現(xiàn)場水泥漿情況:施工時(shí)地面取樣水泥漿:16h初凝(用水箱養(yǎng)護(hù))一、某103井后續(xù)作業(yè)不當(dāng)造成喇叭口竄氣相關(guān)計(jì)算:第一次降密度靜液柱壓力損失6.8MPa,當(dāng)量密度1.32 g/cm3第二次降密度壓力損失11.6MPa,當(dāng)量密度1.03 g/cm3油氣層當(dāng)量密度1.36 g/cm3結(jié)論:候凝時(shí)間不足,提前轉(zhuǎn)換污水,壓不穩(wěn)地層而竄氣。一、某103井后續(xù)作業(yè)不當(dāng)造成喇叭口竄氣一、某103井后續(xù)作業(yè)不當(dāng)造成喇叭

3、口竄氣二、某117井泥漿污染造成超緩凝三、某108井管內(nèi)憋壓過高造成固井質(zhì)量差 目 錄二、某117井泥漿污染造成超緩凝情況描述: 某117井全井下7套管固井,返出7m3水泥漿后碰壓。檢查回流不止,重新碰壓、泄壓至管內(nèi)外靜壓差關(guān)水泥頭,環(huán)空憋5MPa候凝。16小時(shí)后撤水泥頭,環(huán)空8MPa。48小時(shí)后環(huán)空放壓噴出水泥漿,關(guān)井。61小時(shí)后環(huán)空壓力上漲至20.5MPa,卸壓,出口點(diǎn)火燃,火焰高0.51.5m,出口間斷噴出少量水泥漿。75小時(shí)測固井質(zhì)量,見套管接箍信號。至今環(huán)空竄氣點(diǎn)火燃燒 。二、某117井泥漿污染造成超緩凝水泥試驗(yàn)情況:水泥試驗(yàn)條件:2.00g/cm3 8065MPa 稠化時(shí)間:168

4、min/40Bc 179min/100Bc (快干) 271min/40Bc 288min/100Bc (緩凝)污染實(shí)驗(yàn)情況: 水泥漿:井漿=7:3 溫度=80 壓力=65MPa 200min/16Bc (未稠)現(xiàn)場水泥漿情況:入井前水泥漿:快干漿 施工后5小時(shí)凝固 緩凝漿 施工后18小時(shí)凝固返出水泥漿:緩凝漿 施工后112小時(shí)凝固(1.98g/cm3) 注:由于泥漿密度1.92g/cm3、泥漿密度2.00g/cm3,通過計(jì)算其中實(shí)際有25%的泥漿。 二、某117井泥漿污染造成超緩凝復(fù)查試驗(yàn):1、緩凝水泥漿稠化復(fù)查實(shí)驗(yàn): 291min/40BC 300min/100BC 與施工前大樣一致。2、

5、緩凝水泥漿升溫80降至常溫養(yǎng)護(hù): 14小時(shí)凝固,24小時(shí)抗壓強(qiáng)度7.8MPa,與大樣一致。二、某117井泥漿污染造成超緩凝復(fù)查試驗(yàn):3、緩凝水泥漿升溫70降至常溫養(yǎng)護(hù): 16小時(shí)凝固24小時(shí)抗壓強(qiáng)度5.6MPa ,與大樣一致。二、某117井泥漿污染造成超緩凝復(fù)查試驗(yàn):4、緩凝水泥漿:井漿 = 95:5 400min未凝,取出常溫養(yǎng)護(hù)19小時(shí)凝固 ,24小時(shí)強(qiáng)度1.3MPa 二、某117井泥漿污染造成超緩凝復(fù)查試驗(yàn):5、緩凝水泥漿:井漿 = 90:10 400min未凝,取出常溫養(yǎng)護(hù),45小時(shí)后凝固,72小時(shí)強(qiáng)度2.1MPa。 二、某117井泥漿污染造成超緩凝復(fù)查試驗(yàn):6、緩凝水泥漿:井漿 =

6、85:15 400min未凝,取出常溫養(yǎng)護(hù)62小時(shí)后凝固,72小時(shí)強(qiáng)度為1.6MPa。二、某117井泥漿污染造成超緩凝復(fù)查試驗(yàn):7、緩凝水泥漿:井漿 = 80:20 400min未凝,取出常溫養(yǎng)護(hù),74小時(shí)后凝固,96小時(shí)強(qiáng)度1.4MPa。與返出水泥漿一致。 二、某117井泥漿污染造成超緩凝結(jié)論: 該井水泥漿與鉆井液7:3的污染實(shí)驗(yàn)時(shí)間為200min/16BC未稠化,由于滿足施工要求就沒有將試驗(yàn)進(jìn)行到底。水泥漿受泥漿影響,稠化時(shí)間不是縮短而是增長。由于水泥漿未按設(shè)計(jì)時(shí)間凝固,在固井施工結(jié)束候凝51小時(shí)后進(jìn)行了套管環(huán)空泄壓,沒能壓穩(wěn)地層造成氣竄。注:結(jié)論不僅限于此。一、某103井后續(xù)作業(yè)不當(dāng)造成

7、喇叭口竄氣二、某117井泥漿污染造成超緩凝三、某108井管內(nèi)憋壓過高造成固井質(zhì)量差 目 錄三、某108井管內(nèi)憋壓過高造成固井質(zhì)量差情況描述: 某108井全井下177.8mm套管進(jìn)行固井作業(yè),地面返出10m3水泥漿后碰壓。泄壓檢查回流不止,浮箍回壓凡爾失效.用水泥車替3.7m3清水再次碰壓,套管內(nèi)憋壓15.0 MPa候凝,19小時(shí)后泄壓拆水泥頭。后電測合格率42.3%。三、某108井管內(nèi)憋壓過高造成固井質(zhì)量差水泥試驗(yàn)情況:水泥試驗(yàn)條件:5835MPa1.90g/cm3水泥漿稠化時(shí)間:246/40BC 258/80BC(緩凝) 124/40BC 136/80BC(快干)三、某108井管內(nèi)憋壓過高造成固井質(zhì)量差相關(guān)計(jì)算說明:第一次碰壓管內(nèi)外靜壓差8.3 MPa第二次碰壓管內(nèi)外靜壓差9.5 MPa套管內(nèi)憋壓15.0 MPa,泄壓后產(chǎn)生套管收縮注:套管外半徑為ro,內(nèi)半徑為ri,受內(nèi)壓力為Pi 彈性模量為E=210109 N/m ,泊松比0.3結(jié)論:對于有高壓氣層中氣體而言,0.0254mm的微環(huán)間隙,將

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