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600MW機(jī)組瓦軸振動故障原因診斷內(nèi)蒙古電廠#1機(jī),系東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的超臨界600MW機(jī)組,2007年9月投產(chǎn),當(dāng)時軸系振動良好,20007年底開始2瓦軸振與3瓦振動出現(xiàn)不規(guī)律波動,最大波動值2瓦軸振達(dá)到150μm左右,3瓦振動達(dá)到100~120μm,與此同時,7瓦軸振,在大負(fù)荷下振動幅值達(dá)到110μm。2008年7月,在#6、#7瓦聯(lián)軸器上加重之后,#7瓦軸振已獲得圓滿解決。但2瓦軸振與3瓦振動不規(guī)則波動原因,一直困擾著機(jī)組的安全運行。為進(jìn)一步對該振動的原因進(jìn)行確診,河南電力試驗研究院特別邀請了國內(nèi)振動知名專家施維新教授一起于2008年7月28日~29日前往現(xiàn)場,依據(jù)歷次振動測試和從DCS調(diào)出的振動曲線,對#2瓦軸振和#3瓦垂直振動不規(guī)律波動故障原因,做了詳細(xì)地分析診斷。并與電廠相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)人員進(jìn)行了現(xiàn)場討論、座談,確定了振動的原因,并對這種振動今后的發(fā)展趨勢、消振方向和對機(jī)組安全生產(chǎn)的影響,做了預(yù)測、說明和評估?,F(xiàn)形成會議紀(jì)要如下:一、原因分析1.#2瓦軸振和#3瓦垂直振動波動情況振動波動是從2007年底開始的,有時一天出現(xiàn)一次或幾次,有時1~2天也不出現(xiàn),波動幅值最明顯的是#2瓦軸振和#3、#5瓦垂直振動,#1瓦軸振、#2瓦瓦振、#3瓦軸振、#4、#6瓦軸振也波動,但波動幅值較小,如圖1所示。從測試結(jié)果來看,波動時振動主要分量是基頻,因此從振動性質(zhì)來說是屬于普通強(qiáng)迫振動,可以排除軸瓦自激振動。2.支承剛度機(jī)組各類振動總的故障原因只有兩個:一是激振力;二是支承剛度低。這里支承剛度包含軸承座動剛度和油膜剛度兩項。顯然,激振力一定時,軸承振幅與支承剛度成反比;轉(zhuǎn)軸相對振動近似地與油膜剛度成反比,與軸承座支承剛度成正比。1、2瓦是落地軸承,支承動剛度較高,在激振力一定時,它可以出現(xiàn)較大的轉(zhuǎn)軸相對振動,軸承振動不大;相反#3、#4等軸瓦座落在排汽缸上,這種軸承支承動剛度較#1、#2瓦低1~2個數(shù)量級,所以#2瓦軸振幅值波動明顯,瓦振不明顯;相反,相鄰的#3瓦軸振波動不明顯,而瓦振幅值波動很明顯。由圖1可見,振動不波動時,各瓦軸振、瓦振良好,說明激振力、各瓦支承動剛度、油膜剛度正常。引起振動波動有兩種可能,一是激振力波動;二是軸瓦支承剛度和油膜剛度降低后而恢復(fù),兩者之一都可以引起圖1的振動波動。軸承座因膨脹不暢等原因,支承動剛度有可能會產(chǎn)生圖1形式的波動,但是到目前為止未曾發(fā)生過;而軸瓦油膜剛度是不可能形成圖1所示的振幅波動,所以只有激振力變化一種可能。3.激振力引起普通強(qiáng)迫振動的激振力只有三種,一是不平衡力;二是軸系同心度和平直度偏差大(不是指一般的轉(zhuǎn)子找中心);三是不均勻電磁力。由于振動發(fā)生在汽輪機(jī)#2、#3瓦處,而且與勵磁電流無關(guān),故首先可排除不平衡電磁力。顯然,在聯(lián)軸器連接螺栓沒有完全松動和聯(lián)軸器與轉(zhuǎn)軸是整體結(jié)構(gòu)的情況下,是不可能引起連接偏心改變造成圖1所示變化規(guī)律的激振力。這里不能排除的只有轉(zhuǎn)子不平衡力一種故障。4.轉(zhuǎn)子不平衡力改變的原因上面已經(jīng)指出,只有轉(zhuǎn)子不平衡力的改變,才能激起圖1所示的振動。由于振動增大后可復(fù)原,說明轉(zhuǎn)子不平衡變化是可逆的。引起這種可逆平衡變化的只有轉(zhuǎn)子熱彎曲。5.轉(zhuǎn)子熱彎曲原因引起轉(zhuǎn)子熱彎曲原因雖然十分復(fù)雜,但是引起圖1所示變化規(guī)律的熱彎曲只有兩種可能,一是轉(zhuǎn)軸與水接觸;二是轉(zhuǎn)子碰磨。轉(zhuǎn)軸與水(軸封、汽缸疏水不暢、抽汽管內(nèi)積水等)接觸,雖然可以引起圖1所示形狀變化規(guī)律的激振力,但是振動增大時滯時間均在0.5~3min之內(nèi),由圖1可見,振動增大時滯達(dá)1小時,由此可以排除轉(zhuǎn)軸與水接觸,不能排除的只有轉(zhuǎn)軸碰磨這一種故障。6.轉(zhuǎn)軸碰磨原因這里轉(zhuǎn)軸碰磨包括下列故障。轉(zhuǎn)軸與軸封(端部和隔板軸封),其中又包括徑向和軸向(汽封齒與轉(zhuǎn)軸凸臺相碰)兩種碰磨,一般與工況、機(jī)組運行時間有關(guān)。轉(zhuǎn)軸與接觸、浮動汽封、油檔碰磨,與工況無關(guān),與運行時間有關(guān)。轉(zhuǎn)軸與軸瓦烏金摩擦,這種碰磨也可以導(dǎo)致轉(zhuǎn)軸振動連續(xù)周期性波動和轉(zhuǎn)軸振動逐漸增大,與工況無關(guān),與機(jī)組運行時間有關(guān)。該軸系中未采用浮動和接觸油檔、汽封,所以首先可以排除這一故障。由于#2、#3瓦軸振、瓦振波動是機(jī)組投運半年后才出現(xiàn)的,由此可以排除軸封徑向、軸向間隙過小引起軸封碰磨。從軸封碰磨一般規(guī)律來說,工作轉(zhuǎn)速下(帶負(fù)荷情況下)轉(zhuǎn)軸碰磨易在低壓轉(zhuǎn)子上發(fā)生,而且可以持續(xù)相當(dāng)長時間;啟停過程中轉(zhuǎn)軸碰磨易在高壓轉(zhuǎn)子上發(fā)生。工作轉(zhuǎn)速下,徑向碰磨如果發(fā)生在高壓轉(zhuǎn)子上,一般經(jīng)過2~3次(由嚴(yán)重程度決定)碰磨,即可以消失,但軸向碰磨可持續(xù)相當(dāng)長時間。而低壓轉(zhuǎn)子上的徑向和軸向碰磨,都可以持續(xù)很長時間。從機(jī)組結(jié)構(gòu)特點來說,由于東汽300MW、600MW機(jī)組低壓缸剛度差,因此低壓轉(zhuǎn)子碰磨引起振動不穩(wěn)定是這兩種型式機(jī)組的通病,早期生產(chǎn)的機(jī)組還要嚴(yán)重。對#1號機(jī)組來說,由于汽缸膨脹、零部件變形、位移等原因,引起動靜間隙變化,目前不能排除的轉(zhuǎn)軸碰磨是低壓A轉(zhuǎn)子徑向、軸向和高中壓轉(zhuǎn)子#2瓦處附近軸向碰磨。嚴(yán)格來說,軸頸與軸瓦的碰磨目前也不能排除,只有翻出下瓦,檢查下瓦烏金兩側(cè)接觸是否太重,才能確定。7.碰磨與運行參數(shù)的關(guān)系為了進(jìn)一步查明轉(zhuǎn)軸碰磨故障原因及運行中有效控制振動的需要,從DCS中對多次出現(xiàn)振動波動時,查找與相關(guān)運行參數(shù)的關(guān)系,其中有新汽溫度、高排溫度、高壓軸封溫度、低壓缸排汽溫度、真空、負(fù)荷、烏金溫度、潤滑油進(jìn)口油溫等,但都沒有找到振動變化與這些參數(shù)較好的對應(yīng)關(guān)系。只有負(fù)荷和高壓軸封溫度變化與振動有關(guān),但對應(yīng)關(guān)系再現(xiàn)性不好。只是振動波動是發(fā)生在負(fù)荷和高壓軸封溫度變化時,但不是每次負(fù)荷、軸封溫度變化,都會引起振動,只是軸封溫度波動大時,振動波動也較頻繁。如表1所示。相反,在高壓軸封溫度較為穩(wěn)定時,#2瓦軸振也較穩(wěn)定,如表2所示。二、結(jié)論1.#2瓦軸振和#3瓦垂直振動的性質(zhì)屬于因轉(zhuǎn)子不平衡力引起的普通強(qiáng)迫振動。2.該振動增大后可復(fù)原的特點說明,轉(zhuǎn)子不平衡變化是可逆的,因此轉(zhuǎn)子不平衡力改變的原因為轉(zhuǎn)子熱彎曲。3.轉(zhuǎn)軸碰磨是引起轉(zhuǎn)子熱彎曲的原因,引起轉(zhuǎn)軸碰磨的原因不能排除的是低壓A轉(zhuǎn)子徑向、軸向和高中壓轉(zhuǎn)子#2瓦處附近軸向碰磨。嚴(yán)格來說,軸頸與軸瓦的碰磨目前也不能排除,只有翻出下瓦,檢查下瓦烏金兩側(cè)接觸是否太重,才能確定。三、振動變化趨勢預(yù)測及機(jī)組安全的影響依據(jù)以往消振和運行經(jīng)驗,這種在目前看來是隨機(jī)性振動的波動,今后發(fā)展有兩種趨勢,一是逐漸衰減,最后消失;二是逐漸惡化,即波動更頻繁、幅值更大,導(dǎo)致跳機(jī)。如果是后一種情況,因大振動與碰磨振動加重,能加速磨損,最后也會使振動衰減而消失。但不論是前一種、后一種,對機(jī)組安全均不會構(gòu)成大的危害。在目前無有效的控制手段的情況下,保證機(jī)組安全的前提下,只能讓其跳機(jī),加快磨損。四、關(guān)于運行中振動調(diào)控和消振方向的建議1.今后運行、振動專業(yè)人員,仍應(yīng)繼續(xù)觀察振動變化與運行參數(shù)的關(guān)系。在目前看來是隨機(jī)性的波動(但并不能肯定),若能找到與某一運行參數(shù)有較好的相關(guān)性,不僅在運行中可以較有效的控制振動,而且可以進(jìn)一步查明碰磨故障的具體原因。2.從大量消振經(jīng)驗來看,消除這種振動,揭缸查找不是上策,一般都是用磨合的方法進(jìn)行消振。3.據(jù)目前已掌握的情況,可以保持高壓軸封溫度穩(wěn)定,減少振動波動。

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