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文檔簡介

不斷挖掘節(jié)能降耗潛力,持續(xù)提升車間人員技能——記空壓機(jī)節(jié)能挖潛改造空壓機(jī)作為工礦企業(yè)中最常用的空氣動力提供設(shè)備,它負(fù)責(zé)為工廠所有氣動元件提供氣源,成為生產(chǎn)工藝流程中的核心設(shè)備,同時(shí)作為長期運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備,其每年的電能消耗也相當(dāng)可觀,在2009年運(yùn)行車間組織鍋爐房人員對生產(chǎn)線設(shè)備跑冒滴漏進(jìn)行了專項(xiàng)治理,取得了很好的效果,即停運(yùn)100立空壓機(jī)啟動20立空壓機(jī),并滿足了生產(chǎn)用氣的需求。2011年公司生產(chǎn)經(jīng)營形勢愈加嚴(yán)峻,運(yùn)行車間針對節(jié)能需求迫切的現(xiàn)狀,再次組織車間技術(shù)人員經(jīng)過深入研究和探討,決定對空壓機(jī)傳統(tǒng)控制方式進(jìn)行改造,制定了完整的空壓機(jī)恒壓變頻控制改造方案??諌簷C(jī)傳統(tǒng)控制方式缺點(diǎn)主要包括:首先當(dāng)管網(wǎng)壓力達(dá)到上限時(shí),空壓機(jī)自動打開卸載閥電機(jī)空轉(zhuǎn),我公司132Kw的空壓機(jī)電機(jī)額定電流為250A,空壓機(jī)在加載時(shí)的運(yùn)行電流是200A,卸載時(shí)的運(yùn)行電流是90A,此時(shí)電機(jī)功率因數(shù)降低到0.35左右,其卸載功耗約占滿載功耗的45%左右,因此造成嚴(yán)重的電能浪費(fèi);其次雖然空壓機(jī)電機(jī)采用切頻敏變阻器起動,但起動電流仍然很大,同時(shí)工頻起動時(shí)對設(shè)備沖擊也較大,電機(jī)軸承以及空壓機(jī)磨損增大;最后由于傳統(tǒng)空壓機(jī)自動化程度低,輸出壓力的調(diào)節(jié)是通過控制卸荷閥來實(shí)現(xiàn)的,調(diào)節(jié)速度慢、波動大、精度低,造成管網(wǎng)輸出壓力不穩(wěn)定同時(shí)由于空壓機(jī)不斷反復(fù)加載、卸載,將直接導(dǎo)致工頻運(yùn)行噪音大,如果持續(xù)工頻高速運(yùn)行,超過所需工作壓力的額外壓力,會造成空壓機(jī)二級排氣溫度較高,其日常平均溫度在120°C左右,此時(shí)將會達(dá)到140°C以上,嚴(yán)重影響空壓機(jī)使用壽命。針對原空壓機(jī)控制方式存在的諸多問題,運(yùn)行車間利用備件變頻器設(shè)計(jì)了恒壓變頻控制方案,應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)進(jìn)行恒壓供氣控制,同時(shí)為了確保電氣安全和穩(wěn)定性,該套設(shè)計(jì)方案包括兩種控制方式,即手動控制方式和自動控制方式。手動控制方式是指空壓機(jī)起動為變頻器軟起動,起動完成后以50HZ運(yùn)轉(zhuǎn),空壓機(jī)打壓、卸荷通過管網(wǎng)壓力傳感器信號在PLC內(nèi)部編程比較控制其通斷,該控制方式相當(dāng)于將原來外部接觸器起動改為變頻器軟起動;自動控制方式是指變頻調(diào)速系統(tǒng)以供氣管網(wǎng)壓力作為控制對象,采用PLC內(nèi)部壓力設(shè)定值與管網(wǎng)壓力反饋信號組成閉環(huán)恒壓控制系統(tǒng),通過PLC內(nèi)部PID功能塊FB41進(jìn)行比較計(jì)算,然后通過PLC模擬量輸出模塊輸出作為變頻器運(yùn)行給定值,從而自動調(diào)節(jié)其運(yùn)行頻率,最終達(dá)到空壓機(jī)恒壓供氣和節(jié)能的目的。整套控制系統(tǒng)由普傳PI7800變頻器、PLCS7-300、壓力傳感器和電機(jī)組成閉環(huán)恒壓控制系統(tǒng)。空壓機(jī)改造的過程并非一帆風(fēng)順,由于電機(jī)運(yùn)行頻率會隨著設(shè)備用氣量的變化而變化,用氣量少時(shí)會長時(shí)間運(yùn)行在20Hz左右,空壓機(jī)不允許長時(shí)間在低頻下運(yùn)行,因?yàn)榭諌簷C(jī)缸體潤滑為自身潤滑,潤滑油通過缸體運(yùn)行自動帶動潤滑油潤滑,如果電機(jī)轉(zhuǎn)速過低,供油油壓降低,缸體的潤滑會變差加快磨損;在設(shè)備改造完成后試車時(shí),發(fā)現(xiàn)潤滑油壓遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于0.25MP,運(yùn)行車間經(jīng)過研究決定采用外部供油方式解決潤滑油壓不足的問題,將自身油循環(huán)系統(tǒng)改為由一臺1.1KW獨(dú)立油泵電機(jī)拖動實(shí)現(xiàn)潤滑,最終試車成功?!?011/10/2808:—2011/10/2808:35ir空壓機(jī)進(jìn)行恒壓變頻改造后,由于空壓機(jī)起動具有軟起動功能,因此起動、打壓時(shí)的電流上升更加平緩,降低了起動沖擊電流和起動瞬間給空壓機(jī)帶來的機(jī)械沖擊;空壓機(jī)根據(jù)用氣量自動調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速,電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)頻率低,二級缸溫度降低,機(jī)械轉(zhuǎn)動噪音變小,軸承磨損相對減小,設(shè)備維護(hù)量變小,延長了空壓機(jī)使用壽命;空壓機(jī)采用恒壓變頻改造后,由于采用PID閉環(huán)恒壓自動調(diào)節(jié)控制方式,因此提高了管網(wǎng)壓力控制精度,保證了供氣質(zhì)量;由于空壓機(jī)根據(jù)用氣量自行調(diào)節(jié)輸出功率,電機(jī)平均總功耗下降,運(yùn)行功率因數(shù)提高,變頻改造前空壓機(jī)在打壓時(shí)的平均運(yùn)行電流是200A,卸載時(shí)的平均運(yùn)行電流是90A,變頻改造后空壓機(jī)電機(jī)的運(yùn)行頻率為27Hz左右,變頻器輸出電流為160A左右,經(jīng)實(shí)際測算改造后每小時(shí)平均節(jié)電13度,每年節(jié)電量約為1.1萬度,按照電價(jià)每度0.6

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