脫除煙氣SO3實現(xiàn)SCR寬負(fù)荷脫硝的可行性分析_第1頁
脫除煙氣SO3實現(xiàn)SCR寬負(fù)荷脫硝的可行性分析_第2頁
脫除煙氣SO3實現(xiàn)SCR寬負(fù)荷脫硝的可行性分析_第3頁
脫除煙氣SO3實現(xiàn)SCR寬負(fù)荷脫硝的可行性分析_第4頁
脫除煙氣SO3實現(xiàn)SCR寬負(fù)荷脫硝的可行性分析_第5頁
已閱讀5頁,還剩6頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

脫除煙氣SO3實現(xiàn)SCR寬負(fù)荷脫硝的可行性分析所屬行業(yè):大氣治理關(guān)鍵詞:寬負(fù)荷脫硝SCR脫硝脫硝技術(shù)為適應(yīng)火電機(jī)組靈活性改造要求,機(jī)組需在超低負(fù)荷下安全穩(wěn)定運行,其中低負(fù)荷脫硝改造是重要組成部分。分析了以往燃煤機(jī)組SCR脫硝系統(tǒng)低負(fù)荷下退出的原因,介紹了寬負(fù)荷脫硝改造方案,其主要包括:提高SCR入口煙溫技術(shù),使用寬溫度范圍催化劑和采用堿性吸附劑脫除煙氣中SO3技術(shù)。從初投資、改造工期、改造效果、其他收益等方面全面比較了各方案優(yōu)缺點,提出“因廠制宜,因機(jī)制宜”的改造思路。同時指出,由于堿性吸附劑脫除SO3技術(shù)具有消除藍(lán)色煙羽、預(yù)防空氣預(yù)熱器堵塞、防治設(shè)備腐蝕、減少脫硫廢水產(chǎn)生量和重金屬協(xié)同脫除等其他技術(shù)不具備的額外收益,未來應(yīng)加快發(fā)展。2017年,全國火電裝備平均利用小時數(shù)為3836.6小時,與2016年相比,除山東、北京、河北外,其它省份利用小時數(shù)均有不同程度降低,很多煤電企業(yè)面臨負(fù)荷較低的壓力。統(tǒng)計資料顯示:我國大容量火電機(jī)組調(diào)峰深度不到50%,北方地區(qū)熱電機(jī)組調(diào)峰深度只有20%左右。2016年能源局發(fā)布《關(guān)于下達(dá)火電靈活性改造試點項目的通知》,標(biāo)志我國正式啟動火電靈活性改造示范試點工作。火電靈活性改造要求機(jī)組實現(xiàn)在超低負(fù)荷下(負(fù)荷下限從原來的45%下調(diào)至30%,甚至更低)安全穩(wěn)定運行、負(fù)荷快速升降、低負(fù)荷脫硝投入等,其中低負(fù)荷脫硝改造是重要組成部分;即便對于利用小時數(shù)高的電廠,為滿足風(fēng)電、光伏等非化石能源充分消納的要求,同樣面臨調(diào)峰困難的問題。靈活性將是未來考核火電機(jī)組的重要指標(biāo),探尋提升火電機(jī)組靈活性的技術(shù)路徑,適應(yīng)新的能源戰(zhàn)略要求,實現(xiàn)在役大容量火電機(jī)組的技術(shù)改造優(yōu)化具有實際意義。在相當(dāng)長一段時間內(nèi),SCR脫硝仍然是中國脫硝技術(shù)領(lǐng)域和脫硝市場的主流技術(shù)。中國煤電機(jī)組的SCR脫硝系統(tǒng)(以下簡稱SCR)多采用“高溫、高塵”布置,催化劑以“釩鎢鈦”系為主,活性溫度范圍通常為320~420℃。鍋爐低負(fù)荷運行時,SCR入口煙氣溫度低于催化劑活性溫度,受此限制脫硝系統(tǒng)需強(qiáng)制退出。但是,環(huán)保部要求火電機(jī)組在任何電負(fù)荷下必須排放達(dá)標(biāo),因此保證SCR低負(fù)荷下的脫硝效率是火電靈活性改造的重點工作之一,燃煤機(jī)組的寬負(fù)荷脫硝改造勢在必行。1SCR脫硝低負(fù)荷退出原因SCR脫硝裝置正常投運要求煙氣溫度保持在最低投運溫度(簡稱MOT)以上,通常約為300℃。最低投運溫度,即一定NH3和SO3濃度下的煙氣在催化劑孔隙中開始凝結(jié)硫酸氫銨(ABS)的溫度。文獻(xiàn)指出,煙溫低于ABS露點溫度時,液態(tài)人85進(jìn)入催化劑微孔中遮蔽活性表面,限制脫硝反應(yīng)進(jìn)行(見圖1)。文獻(xiàn)認(rèn)為,煙氣中SO3、NH3以及水分等濃度,共同決定銨鹽露點,進(jìn)而影響MOT。文獻(xiàn)強(qiáng)調(diào),SCR應(yīng)避免在MOT以下運行,防

止ABS導(dǎo)致催化劑孔隙堵塞。文獻(xiàn)ABS形成、分解過程復(fù)雜,影響因素較多。文獻(xiàn)推導(dǎo)出NH3、SO3濃度和脫硝裝置最低投運溫度之間的關(guān)系,其中NH3與SO3在煙氣中的分壓與脫硝裝置最低投運溫度正相關(guān),且呈一定的指數(shù)函數(shù)關(guān)系。ABS冷凝溫度與NH3、SO3濃度關(guān)系的實驗結(jié)果目前仍存在差異,但均認(rèn)為ABS冷凝溫度與二者成正比關(guān)系(見圖2)??梢?,煙氣中ABS析出是SCR低負(fù)荷投運的主要限制因素,該問題的根本解決需降低NH3與SO3的濃度積(NH3與SO3在煙氣中的量均以體積分?jǐn)?shù)10-6表示)。他鉆劑孔母他鉆劑孔母節(jié)「I4NCMN比j「4M+6乩0I---m+o^2soaIl物化劑活性表面a)運毋溫度耐嚼點溫度俅化帆髓n NHj+UjSO^" b: NH邯& t\o"CurrentDocument"( 液態(tài)康霞?xì)溷X J;活性痛不能1I起到黜劑作用b)運行溫度小于露點溫度圖1液態(tài)硫酸氫銨堵塞催化劑微孔機(jī)理---0213315獻(xiàn)獻(xiàn)獻(xiàn)獻(xiàn)獻(xiàn)文文文文文.lOOOD---0213315獻(xiàn)獻(xiàn)獻(xiàn)獻(xiàn)獻(xiàn)文文文文文.LOGOIDOIO11492EW詢316AUS冷凝混度/P圖2NH3與SO3積體積分?jǐn)?shù)(10-6)之積對ABS形成溫度的影響研究結(jié)果匯總所屬行業(yè):大氣治理關(guān)鍵詞:寬負(fù)荷脫硝SCR脫硝脫硝技術(shù)2SCR寬負(fù)荷脫硝技術(shù)原理上降低MOT應(yīng)降低NH3與SO3的濃度積,但目前常規(guī)技術(shù)仍采用提高SCR入口煙氣溫度以適應(yīng)催化劑的方法,主要包括:(1)省煤器煙氣旁路;(2)省煤器給水旁路;(3)省煤器分級改造;(4)設(shè)置0號高壓加熱器(高加);(5)煙道燃燒器技術(shù)。另外,非常規(guī)技術(shù)包括使用寬溫度范圍催化劑和采用堿性吸附劑脫除SO3技術(shù)等。提高SCR入口煙溫技術(shù)(1)省煤器煙氣旁路方案。設(shè)置煙氣內(nèi)部或外部旁路,部分煙氣直接進(jìn)入SCR后,煙氣溫度可提高約30℃。采用內(nèi)部旁路使省煤器換熱面積減少,高負(fù)荷時經(jīng)濟(jì)性較差,但可通過在SCR和空氣預(yù)熱器(空預(yù)器)之間增加低溫?fù)Q熱器予以解決。外部旁路的擋板長期面臨高溫?zé)煔鉀_刷,有調(diào)節(jié)失靈停爐的風(fēng)險,需重點防范。(2)省煤器給水旁路和熱水再循環(huán)。在省煤器入口設(shè)置調(diào)節(jié)閥和旁路管道,通過調(diào)節(jié)給水量改變煙溫,調(diào)節(jié)幅度一般為10~15℃。熱水再循環(huán)是為進(jìn)一步提高調(diào)節(jié)量,在省煤器出口至下部水冷壁入口下降管上引出再循環(huán)管路,加壓后引入給水管路。調(diào)節(jié)范圍達(dá)到20~50℃,缺點是對鍋爐效率有一定影響。(3)省煤器分級改造。將部分省煤器拆除移至SCR下游,給水先進(jìn)入下游受熱面再進(jìn)入省煤器。北侖電廠2號600MW機(jī)組改造后,50%負(fù)荷時SCR入口煙溫達(dá)到315℃,滿負(fù)荷時低于400℃。沙角電廠將該方案與煙氣旁路方案相結(jié)合,在快速提高煙溫的同時保證了鍋爐效率[20]。文獻(xiàn)通過熱力計算,比較煙氣旁路、給水旁路和分級改造,得出分級改造為最優(yōu),50%負(fù)荷時SCR入口煙溫可達(dá)到320℃。問題是改造成本較高,工期較長,改造后煙溫?zé)o法調(diào)節(jié)且提升幅度受限于滿負(fù)荷煙溫。(4)增設(shè)零號高壓加熱器(高加)。在高加后增加1個外置蒸汽加熱器,一般是由汽輪機(jī)三段抽汽對省煤器給水加熱,相當(dāng)于0號高加。上海外高橋第三發(fā)電廠在增加0號高加后,給水溫度升高38.5℃時,煙氣溫度升高16℃。文獻(xiàn)建議增設(shè)低溫省煤器解決機(jī)組經(jīng)濟(jì)性的問題。為解決0號高加投資大、工期長等問題,蒸汽噴射器技術(shù)利用屏式過熱器出口蒸汽引射汽輪機(jī)1級回?zé)岢槠?,使混合蒸汽進(jìn)入新增0號高加以加熱給水。但其多針對50%以上負(fù)荷,在負(fù)荷更低時,還需對加熱系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)改進(jìn)和優(yōu)化。(5)煙道燃燒器技術(shù)。在尾部煙道增設(shè)燃燒器,通過燃燒天然氣等燃料來提高煙氣溫度,煙溫提升效果明顯,但停機(jī)改造工期較長,投資大且運行成本較高。美國BGS電廠320MW機(jī)組改造后,180MW負(fù)荷下正常投運,脫硝入口煙溫達(dá)到335℃。寬溫度范圍催化劑文獻(xiàn)制備促進(jìn)ABS低溫分解的復(fù)合催化劑(以TiO2和TiSi為載體),將ABS分解溫度降至150~200℃,在275℃含水含硫氣氛中進(jìn)行試驗,20h后催化劑活性仍能保持85%。文獻(xiàn)以溶膠-凝膠法制備TiO2催化劑,在250?400℃內(nèi)脫硝效率可保證80%,但未考慮ABS的影響。寬溫度范圍催化劑技術(shù)多處于實驗室階段,未見工業(yè)化應(yīng)用案例。堿性吸附劑SO3脫除技術(shù)通過注射堿性吸附劑降低煙氣SO3濃度,技術(shù)原理為通過向鍋爐或煙道之中注射堿性吸附劑脫除煙氣中的SO3,生成的固體鹽類顆粒物通過除塵設(shè)備脫除,吸附劑注射形式分為干粉注射和漿液注射,可協(xié)同脫除HCl、Hg、As和SO2等,從根本上降低MOT(見圖3)。該方法還有消除煙囪藍(lán)羽、治理空預(yù)器堵塞、緩解設(shè)備腐蝕和減少脫硫廢水量的額外收益。MOT與SO3濃度關(guān)系如圖4所示。

由圖4可見,當(dāng)SO3體積分?jǐn)?shù)降至5X10-6以下時,MOT可顯著降低。2008—2009年,美國多家電廠在堿性干粉或漿液的吸附劑注射試驗,實現(xiàn)SO3高脫除率的同時,未見催化劑和空預(yù)器的異常。文獻(xiàn)口4]文獻(xiàn)口|_5xiq2文獻(xiàn)口4]文獻(xiàn)口|_5xiq2制10圖3NH3和SO3體積分?jǐn)?shù)對ABS形成溫度的影響10 15 20 2510 15 20 25 30 35SOs體積分?jǐn)?shù)月厘圖4SCR最低投運溫度與煙氣SO3濃度的關(guān)系所屬行業(yè):大氣治理關(guān)鍵詞:寬負(fù)荷脫硝SCR脫硝脫硝技術(shù) 目前,Gibson電廠5臺機(jī)組脫除SO3的注射點全部改造至SCR入口。2010年,美國Wansley電廠1073MW機(jī)組的SCR入口SO3體積分?jǐn)?shù)從22X10-6降至7X10-6后,MOT由308℃降至289℃。文獻(xiàn)研究SO3濃度、低負(fù)荷時間對催化劑活性的影響機(jī)理,結(jié)果如圖5所示。由圖5可見,SO3體積分?jǐn)?shù)脫除至3X10-6后,催化劑在260℃下維持70h后仍能保持60%的活性,圖中縱坐標(biāo)為一定溫度下催化劑活性(Kt)與382℃下催化劑活性(K382℃)的比值?!綉B(tài)模型(SOj體積分?jǐn)?shù)=1.5K—瞬態(tài)模型[SO]悻稅分?jǐn)?shù)=31LH一瞬態(tài)模型(SO3體枳分?jǐn)?shù)=10*1g;一瞬志模型舊鼻體積分?jǐn)?shù)=15*1尸]3SG0c 260七 裂00cABS導(dǎo)致的催化劑失清增加程唆|I ■ ■ I ■ ■ I ■ ■ I—1。u10之。Ai>d口Sh60709鰭idti116生打用Jh圖5煙氣中SO3濃度對低溫下催化劑失活的影響3SCR寬負(fù)荷脫硝改造的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性分析以某300MW亞臨界機(jī)組為例,從改造投資、工期、效果等方面對比上述各寬負(fù)荷脫硝改造方案,結(jié)果如表1所示。表1某300MW亞臨界機(jī)組不同寬負(fù)荷脫硝方案技術(shù)經(jīng)濟(jì)對比我苴翱歷修機(jī)涯T.省煤版氣 葩工簡隼,投資限煙懿升幅鈉懶料研醺患,局部高霜400林魁聞然果明顯 瑞可豌成罹化稠滯耨融水 提高人得水溫度.可胤口解降躺殿札存在髀黯化耨融水 提高人得水溫度.可胤口解降躺殿札存在髀黯化鼻胸[聊 調(diào)節(jié)雕,T.哪短 滿糊臉.躺環(huán)泵嘛高省牖微 融螂不變,祗瓶默于髓時間長.姮費用葩髓r" HOO 粘 .… LU"8*kT.L,RH噓弱高翻規(guī)、尾部煙道增

被耨群見七煙雕開歌明艮可雕圖r,?w輒提瓶果明嵬天初屬于

清陸能源停機(jī)酊時間瓦投資防不能后峨J波無踴節(jié)

般大.工期長,實做戰(zhàn)復(fù)

余,涉及班輪亂奈筋

辟勘般承氣管道,成本

花T.瞇.羯條件多治理空相糊照消除前期; 響腳睇.som&舸翻前嬲劑消耗產(chǎn)生-定睚f誠本研羽;熊毓馳:城姆岫水產(chǎn)牛役分析認(rèn)為對于老舊機(jī)組,應(yīng)采用煙道旁路改造,即以較小投入的方案獲取最佳環(huán)保收益;如改造空間和鋼結(jié)構(gòu)負(fù)載有限,應(yīng)避免省煤器分級改造方案;如原脫硝流場不均勻,采用煙道旁路方案更應(yīng)慎重,避免煙氣混合不均造成的催化劑燒結(jié);如電廠在鋼廠或焦化廠周邊,可考慮應(yīng)用煙道燃燒器方案,開展利用高爐或焦?fàn)t煤氣做燃料的嘗試,以替代天然氣,有效降低成本;堿性吸附劑脫除SO3技術(shù)降低MOT的案例主要集中在國外,且多在近幾年完成,長期附劑脫除SO3技術(shù)在國內(nèi)則尚處于起步階段,除技術(shù)外還需考慮電廠周邊堿粉資源情況,以保證SO3脫除的經(jīng)濟(jì)性;另外,在脫除SO3的同時應(yīng)有效控制氨逃逸,才能確保MOT降低效果。4結(jié)論與建議未來煤電機(jī)組將更多發(fā)揮調(diào)峰作用,承擔(dān)更多碳減排責(zé)任。目前,實施火電靈活性改造和推動儲能技術(shù)發(fā)展,將成為我國兌現(xiàn)巴黎協(xié)定承諾的主要手段。寬負(fù)荷脫硝技術(shù)作為火電靈活性改造重要組成部分,推動其高質(zhì)量發(fā)展意義重大。本文在分析SCR脫硝系統(tǒng)低負(fù)荷退出運行的原因時,對各項寬負(fù)荷脫硝技術(shù)進(jìn)行分析,得出以下結(jié)論和建議:(1)SCR低負(fù)荷退出溫度取決于最低投運溫度,該溫度由煙氣中硫酸氫銨的冷凝溫度所決定,主要影響因素是NH3和SO3濃度,并與二者正相關(guān)。根本解決低負(fù)荷退出的技術(shù)手

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論