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減少貧化電爐電極故障次數(shù)發(fā)布人:王娟編寫(xiě)人:章彩云——銅陵有色金昌冶煉廠熔煉車(chē)間奧爐QC小組一、概述:銅陵有色金昌冶煉廠貧化電爐作為奧斯麥特爐配套系統(tǒng),主要作用是對(duì)其產(chǎn)出的混合熔體進(jìn)行沉淀,完成爐渣貧化,為后續(xù)生產(chǎn)貯存冰銅。電極(共3根)作為貧化電爐的主要設(shè)備,若其發(fā)生故障,會(huì)造成渣含銅升高、銅口渣口溫度低、難排料、工人操作強(qiáng)度增大等,有的故障甚至?xí)斐蓨W爐減料量生產(chǎn)或停產(chǎn),對(duì)車(chē)間正常生產(chǎn)構(gòu)成一定威脅。如何減少電極故障,是我們保證貧化電爐正常生產(chǎn)要解決的首要問(wèn)題。為此我們成立QC小組對(duì)其展開(kāi)攻關(guān)。二、小組概況及活動(dòng)時(shí)間安排:表一:小組概況小組名稱(chēng)銅陵有色金昌冶煉廠熔煉車(chē)間奧爐QC小組活動(dòng)課題減少貧化電爐電極故障次數(shù)小組成立時(shí)間2010年1月注冊(cè)時(shí)間2010年1月組長(zhǎng)盛柏青課題類(lèi)型現(xiàn)場(chǎng)型本次活動(dòng)時(shí)間2010年1月--2011年6月活動(dòng)次數(shù)8次車(chē)間主任:盛柏青設(shè)備主任:魯祥技術(shù)主辦:程惠倫副工長(zhǎng):李春玉統(tǒng)計(jì):王娟現(xiàn)場(chǎng):章彩云主操手:周敏技術(shù)員:代杰工段長(zhǎng):謝玉寶二、小組概況及活動(dòng)時(shí)間安排:表三:小組活動(dòng)時(shí)間進(jìn)度表回顧總結(jié)鞏固措施效果檢查對(duì)策實(shí)施制定對(duì)策要因確認(rèn)原因分析目標(biāo)設(shè)定現(xiàn)狀調(diào)查選定課題6月5月4月3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月2011年2010年時(shí)間
注:計(jì)劃進(jìn)度實(shí)際進(jìn)度三、選題理由:PDCA選定課題車(chē)間要求電爐電極屬重要設(shè)備,必須減少電爐電極故障,保證正常生產(chǎn)。生產(chǎn)實(shí)際減少貧化電爐電極故障次數(shù)。四、現(xiàn)狀調(diào)查:銅瓦密封套導(dǎo)向磚錐形水套PDCA圖二:電極示意圖小組對(duì)近3年電極故障進(jìn)行了調(diào)查。表四:電極故障調(diào)查表(2007年—2009年)時(shí)間2007年2008年2009年合計(jì)電極故障次數(shù)(次)1161633每年平均次數(shù)11次表五:2009年16次電極故障原因調(diào)查表序號(hào)故障原因次數(shù)(次)累計(jì)次數(shù)(次)百分比(%)累計(jì)百分比(%)1電極軟斷111168.7568.752液壓系統(tǒng)故障21312.581.253升降系統(tǒng)故障1146.2587.504電氣系統(tǒng)故障1156.2593.755其它1166.25100合計(jì)16100-根據(jù)調(diào)查表繪制排列圖如下:圖三:電極故障原因排列圖
電極軟斷液壓故障升降故障電氣故障其它81.25%87.50%93.75%68.75%211111301020405060708090100624810121416次數(shù)%
小組通過(guò)查找相關(guān)的工藝技術(shù)資料表明,電極軟斷屬工藝事故,必須杜絕,但經(jīng)了解發(fā)現(xiàn)同樣采用貧化電爐的其他冶煉廠家中,此類(lèi)故障也都不同程度存在,均沒(méi)有找到好的解決辦法。幾年來(lái),電極軟斷對(duì)電爐生產(chǎn)的困擾已引起了廠部的密切關(guān)注,如果我們能解決定這一問(wèn)題,電極故障將大大減少。五、確定目標(biāo):
從近3年來(lái)貧化電爐電極故障調(diào)查表(表四)中,發(fā)現(xiàn)在生產(chǎn)情況基本相同的情況下,2008年電極故障僅有6次,因此,小組將活動(dòng)目標(biāo)定為電爐電極故障次數(shù)≤6次/年五、確定目標(biāo):圖四:現(xiàn)狀與目標(biāo)對(duì)比柱狀圖六、原因分析:根據(jù)現(xiàn)狀調(diào)查,小組針對(duì)電極軟斷問(wèn)題進(jìn)行了原因分析:電極軟斷電極糊質(zhì)量差存在分層電極糊粒度大電極外殼質(zhì)量差電極糊含灰份高電極外殼材質(zhì)差有氣孔、砂眼焊接后未打磨電極殼焊接不好鋼板(筋片)厚度不夠銅瓦與電極接觸不緊密密封套設(shè)計(jì)存在缺陷銅瓦打弧電流分布不均勻電極未培燒好培燒過(guò)程敲打不夠懸糊未按規(guī)定操作電極下放過(guò)多過(guò)快電流過(guò)大爐膛溫度過(guò)高電流密度大圖五:電極軟斷原因分析樹(shù)圖電極截面積小調(diào)整接觸點(diǎn)不及時(shí)密封套擋住銅瓦六、原因分析:經(jīng)過(guò)原因分析,共查出末端因素八個(gè):末端因素電極糊粒度大;電極糊含灰份高;
鋼板(筋片)厚度不夠;焊接后未打磨;密封套設(shè)計(jì)存在缺陷;
培燒過(guò)程敲打不夠;
電極下放過(guò)多過(guò)快;
電流密度大
七、要因確認(rèn):表六:要因確認(rèn)計(jì)劃表序號(hào)末端原因確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)方法確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任人完成時(shí)間1電極糊粒度大電極糊粒度是否符合要求抽樣檢測(cè)粒度≤70mm代杰2010.32灰份高電極糊灰份是否符合要求調(diào)查分析灰份≤6%代杰2010.33鋼板(筋片)厚度不夠鋼板(筋片)厚度是否符合要求調(diào)查分析鋼板厚度≥3mm,筋片厚≥2mm謝玉寶2010.34焊接后未打磨焊接后是否打磨調(diào)查分析焊接面無(wú)氣孔、無(wú)砂眼程惠倫2010.35密封套設(shè)計(jì)存在缺陷密封套是否擋住銅瓦,影響接觸點(diǎn)調(diào)整現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查銅瓦打弧時(shí)能及時(shí)調(diào)整銅瓦與電極接觸點(diǎn)李春玉魯祥2010.36培燒過(guò)程敲打不夠存在懸糊時(shí)是否敲打調(diào)查分析每小時(shí)糊面高度下降0.1m左右謝玉寶2010.37電極下放過(guò)多過(guò)快是否按標(biāo)準(zhǔn)化操作調(diào)查分析培燒4小時(shí)以上下放100mm李春玉周敏2010.28電極截面積小現(xiàn)有截面積能承受的最大電流調(diào)查分析電極直徑在Φ90±1cm,電極電流密度≤4.2A/cm2程惠倫王娟2010.3100粒電極糊測(cè)量情況如下表七:七、要因確認(rèn):確認(rèn)方法:抽樣檢測(cè)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):粒度≤70mm確認(rèn)過(guò)程:1
生產(chǎn)要求電極糊直徑≤70mm,若電極糊粒度過(guò)大,會(huì)造成下料不暢、分層等。我廠使用的電極糊為外部采購(gòu),到貨后由材料人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,合格予以入庫(kù),不合格直接退回廠家。小組成員查看了2009年1月—2009年12月電極糊驗(yàn)收情況,粒度均在規(guī)定范圍內(nèi)。
非要因電極糊粒度大2010年3月10日,小組人員現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽取電極糊100粒,用卷尺進(jìn)行測(cè)量:電極糊最大直徑63mm樣品數(shù)量(粒)抽樣情況50mm以下3全部合格。50mm-60mm2360mm-70mm7470mm以上0表八:電極糊供貨指標(biāo)七、要因確認(rèn):確認(rèn)方法:調(diào)查分析確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):灰份≤6%確認(rèn)過(guò)程:2
生產(chǎn)要求電極糊灰份指標(biāo)控制在6%以?xún)?nèi),灰份過(guò)高,會(huì)導(dǎo)致電極糊分層、脆斷。小組了解到,我廠使用的電極糊供方為合格供方,交貨時(shí),需提供電極糊指標(biāo)相關(guān)單據(jù)。非要因
其提供的灰份指標(biāo)未達(dá)到要求,材料人員不予驗(yàn)收入庫(kù)。2010年3月12日,小組成員查看了2009年1月—2009年12月電極糊供貨方質(zhì)保書(shū),經(jīng)材料人員確認(rèn),灰份均在規(guī)定范圍內(nèi)。電極糊含灰份高七、要因確認(rèn):確認(rèn)方法:現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):鋼板厚度≥3mm,筋片厚≥2mm確認(rèn)過(guò)程:3電極外殼由外層鋼板、內(nèi)襯筋片組成,如圖七。鋼板(筋片)厚度不夠電極殼筋片2mm3mm鋼板、內(nèi)襯筋片在規(guī)定范圍內(nèi)七、要因確認(rèn):確認(rèn)方法:現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):鋼板厚度≥3mm,筋片厚≥2mm確認(rèn)過(guò)程:3非要因鋼板(筋片)厚度不夠設(shè)計(jì)要求電極外殼需用厚度為3mm的鋼板,筋片為2mm的鋼板。生產(chǎn)過(guò)程中隨著電極的消耗,在電極頂端不斷加焊外殼(直徑為90±1cm,長(zhǎng)90cm圓筒),填充電極糊,保證連續(xù)生產(chǎn)需要。電極殼的制作外包給金工廠,每次電極殼制作完成后,奧爐工段長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)用卷尺測(cè)量驗(yàn)收,驗(yàn)收不合格予以退回或重新制作。接縫處打磨后接縫處已磨平,無(wú)氣孔、無(wú)砂眼七、要因確認(rèn):確認(rèn)方法:現(xiàn)場(chǎng)觀察確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):焊接面無(wú)氣孔、無(wú)砂眼確認(rèn)過(guò)程:4非要因焊接后未打磨
電極每節(jié)長(zhǎng)90cm,采取連續(xù)焊接、分段安裝而成,總長(zhǎng)約19m左右。電極滿(mǎn)焊后應(yīng)無(wú)氣孔、砂眼等。小組現(xiàn)場(chǎng)觀察,金工廠人員在現(xiàn)場(chǎng)焊接電極,焊好后用磨光機(jī)打磨,完工后由奧爐工段長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收確認(rèn)。電流波動(dòng)超過(guò)±3000A,即可判斷打弧。七、要因確認(rèn):確認(rèn)方法:現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):銅瓦打弧時(shí)能及時(shí)調(diào)整銅瓦與電極接觸點(diǎn)確認(rèn)過(guò)程:5要因密封套設(shè)計(jì)存在缺陷若二次電流波動(dòng)超出給定的電流值±3000A時(shí),操作人員就可以判斷銅瓦打弧了。但是生產(chǎn)過(guò)程密封套不能打開(kāi),操作人員不能及時(shí)調(diào)整銅瓦與電極接觸,從而造成電極軟斷。銅瓦打弧現(xiàn)象從電爐電流實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)中可以作初步判斷:七、要因確認(rèn):確認(rèn)方法:調(diào)查分析確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):每小時(shí)糊面高度下降0.1m左右確認(rèn)過(guò)程:6非要因培燒過(guò)程敲打不夠
電極培燒過(guò)程中,糊面高度為1.5m,隨著生產(chǎn)不斷下降(0.1m/h),要及時(shí)添加電極糊。操作人員每小時(shí)測(cè)量一次電極糊面,若糊面保持不變,可判斷存在懸糊,就會(huì)及時(shí)敲打。七、要因確認(rèn):確認(rèn)方法:調(diào)查分析確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):培燒4小時(shí)以上下放100mm確認(rèn)過(guò)程:7電極下放過(guò)多過(guò)快
操作規(guī)定中要求電極培燒4個(gè)小時(shí)以上才能下放100mm,確保培燒良好。小組人員根據(jù)貧化電爐交接班記錄統(tǒng)計(jì)了2009年3月電極糊壓放情況。
表十:電爐電極糊壓放統(tǒng)計(jì)表日期壓放次數(shù)(次)壓放平均間隔時(shí)間壓放量(mm/次)備注3月1日54.8小時(shí)1003月2日54.8小時(shí)1003月3日64小時(shí)1003月4日54.8小時(shí)1003月5日64小時(shí)1003月6日64小時(shí)1003月7日54.8小時(shí)1003月8日54.8小時(shí)1003月9日46小時(shí)1003月10日64小時(shí)1003月11日54.8小時(shí)1003月12日64小時(shí)1003月13日64小時(shí)1003月14日54.8小時(shí)1003月15日54.8小時(shí)1003月16日54.8小時(shí)1003月17日46小時(shí)1003月18日54.8小時(shí)1003月19日54.8小時(shí)1003月20日38小時(shí)1003月21日54.8小時(shí)1003月22日54.8小時(shí)1003月23日54.8小時(shí)1003月24日54.8小時(shí)1003月25日46小時(shí)1003月26日54.8小時(shí)1003月27日54.8小時(shí)1003月28日54.8小時(shí)1003月29日54.8小時(shí)1003月30日54.8小時(shí)1003月31日54.8小時(shí)100平均5.034.86小時(shí)100非要因七、要因確認(rèn):確認(rèn)方法:調(diào)查分析確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):電極直徑在Φ90±1cm,電極電流密度≤4.2A/cm2確認(rèn)過(guò)程:8電極密度大
設(shè)計(jì)要求焊好后的電極直徑為Φ90±1cm,金工廠焊好電極后,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量電極直徑,達(dá)到要求后方簽字確認(rèn)。電極制作驗(yàn)收單外殼直徑900.5mm,在規(guī)定范圍內(nèi)七、要因確認(rèn):8電極密度大非要因表十二:2009年1-12月電極電流調(diào)查表
我們查閱統(tǒng)計(jì)了2009年1-12月電流情況,并已知電極直徑為Φ90±1cm,根據(jù)S=πr2
的公式,算出電極截面積為6358.5cm2,按照電流密度=電流÷電極截面積,可以計(jì)算出電流密度情況。
從表中可以看出月最高電流密度均低于4.2A/cm2。月份最高電流(A)電極截面積(cm2)電流密度(A/cm2)1月24461.286358.53.852月22782.646358.53.583月24473.536358.53.854月23336.476358.53.675月23012.826358.53.626月24952.466358.53.927月22193.296358.53.498月23024.456358.53.629月23235.366358.53.6510月22072.186358.53.4711月23254.116358.53.6612月24134.716358.53.80密封套設(shè)計(jì)存在缺陷八、制定對(duì)策:
用耐火材料澆鑄一個(gè)支模替代密封套及導(dǎo)向磚,起到密封作用。方案一
將密封套、導(dǎo)向磚拆除,改為石棉布密封。方案二1、對(duì)策的提出:八、制定對(duì)策:
方案一中耐火材料密封在我廠使用較多,但是要重新澆鑄,制作難度大;耐火材料材質(zhì)硬,電極在操作中會(huì)產(chǎn)生磨損。而且,耐火材料制成支模安裝于爐頂仍然會(huì)擋住部分銅瓦。方案一
方案二中石棉布材質(zhì)軟,且具有耐火耐溫的特點(diǎn),更換起來(lái)也十分簡(jiǎn)便。因此,小組選擇用石棉布代替密封套及導(dǎo)向磚密封。方案二2、對(duì)策評(píng)價(jià):八、制定對(duì)策:3、對(duì)策表:要因?qū)Σ吣繕?biāo)措施地點(diǎn)責(zé)任人完成日期密封套設(shè)計(jì)存在缺陷及時(shí)調(diào)整銅瓦與電極接觸,使二者緊密抱緊二次電流波動(dòng)控制在±3000A之間1、將密封套、導(dǎo)向磚拆除,改為石棉布密封,保證能直接看到銅瓦與電極接觸情況,接觸不緊時(shí)可以及時(shí)調(diào)整。
2、重新完善銅瓦操作規(guī)定。電爐現(xiàn)場(chǎng)(三樓)盛柏青魯祥李春玉程惠倫代杰周敏章彩云2010年4月12日表十三:對(duì)策表九、對(duì)策實(shí)施:措施目的是通過(guò)改變密封方式,保證密封嚴(yán),且銅瓦與錐形水套能被直接看到和及時(shí)調(diào)節(jié)。
電爐開(kāi)爐后,2010年4月29日、5月13日,小組兩次現(xiàn)場(chǎng)觀察,石棉布緊貼電極與電爐體之間,使銅瓦及錐形水套能被直觀看到,保證及時(shí)觀察及調(diào)節(jié)銅瓦與電極的接觸情況。且用石棉布密封效果比密封罩效果更好,電爐現(xiàn)場(chǎng)未見(jiàn)煙氣外溢
效果檢驗(yàn):改造后用石棉布密封措施實(shí)施過(guò)程中,先由維修人員拆除密封缸、導(dǎo)向磚,然后改為石棉布密封。九、對(duì)策實(shí)施:為了保證工人規(guī)范操作,小組重新完善了銅瓦操作規(guī)定:要求操作人員每隔1小時(shí)就巡查一次銅瓦附集情況,若發(fā)現(xiàn)附集不緊密或點(diǎn)接觸,立即用風(fēng)管吹掉銅瓦與電極殼上的灰塵,重新調(diào)整、壓緊銅瓦。
小組人員于2010年5月29日、6月16日兩次到現(xiàn)場(chǎng)觀察,發(fā)現(xiàn)操作人員按要求1小時(shí)巡查一次銅瓦,并做好記錄,發(fā)現(xiàn)銅瓦與電極附集不緊時(shí),立即通過(guò)調(diào)節(jié)錐形水套來(lái)調(diào)整接觸情況。效果檢驗(yàn):銅瓦與電極緊密接觸。九、對(duì)策實(shí)施:
小組人員人員查看了電爐電流實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng),電流波動(dòng)均在±3000A之內(nèi),銅瓦未見(jiàn)打弧。效果檢驗(yàn):電流波動(dòng)均在±3000A之內(nèi)。十、效果檢查:表十四:2010.4—2011.3電極故障調(diào)查表時(shí)間2010.042010.052010.062010.072010.082010.092010.102010.112010.122011.012011.022011.03合計(jì)電極故障次數(shù)(次)0001010100014表十五:4次電極故障原因調(diào)查表序號(hào)故障原因次數(shù)(次)累計(jì)次數(shù)(次)百分比(%)累計(jì)百分比(%)1液壓系統(tǒng)故障1125252升降系統(tǒng)故障1225503電氣系統(tǒng)故障1325754電極軟斷030755其它1425
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