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電解一車間

聶榮輝

2010.7.25電解一車間

聶榮輝

2010.7.25---冷槽、陽極脫落課題導入:

在鋁電解生產中,電解槽并不是一直處于正常運行狀態(tài)。由于運行過程受到各種因素的影響,干擾了電解槽的熱平衡和物料平衡,產生這樣或那樣的異常,其表現就是病槽的出現和一些異?,F象的發(fā)生。遇到這種情況,我們應該根據具體情況,查找原因,施以的正確處理方法,使電解槽盡快恢復正常運行。電解槽異常主要包括:冷槽、陽極脫落、熱槽、壓槽、電壓擺、陽極長包、滾鋁、難滅效應。一、冷槽電解槽在生產過程中,如果電解槽熱收入小于熱支出時,電解槽就走向冷行程,使電解溫度低于正常溫度,生產中也稱之為冷槽。(一)冷槽的外觀特征(1)火苗呈淡藍紫色,軟弱無力,電解質水平明顯下降,電解質溫度低,顏色發(fā)紅,粘度大,流動性差,陽極氣體排出受阻,電解質沸騰困難。(2)冷槽初期,電解質結殼厚而堅硬,中間下料口有時出現打不開殼,后期,電解質酸性化,結殼變薄而完整。(3)冷槽發(fā)展到一定時間后,電解槽便出現爐膛不規(guī)整,局部肥大,爐膛收縮爐底沉淀增多,液體電解質分子比降低,電解質水平較低,鋁水平持續(xù)上漲,極距縮小。(4)陽極效應頻頻發(fā)生,時常出現“閃爍”效應和效應熄滅不良。效應燈亮熄陽極效應(5)爐底沉淀增多,致使陽極電流分布不均,導致磁場受影響,鋁水波動大,引起電壓擺動增多,從而導致陽極電流分布不均,甚至出現陽極脫落的現象。(二)、冷槽的危害(1)溫度降低,電解質收縮,電解質水平下降,電解槽運行的不穩(wěn)定性增加,容易產生偏流,偏流嚴重可能引起大面積的脫極,嚴重時可能發(fā)生滾鋁現象,甚至停槽。(2)冷槽如得不到及時治理,在槽底會產生較多的結殼,使爐底壓降增加,必然導致電耗增加,增加原鋁成本。同時如果結殼過多,也會產生偏流,使電解槽發(fā)生電壓擺,影響電解槽的電流效率。(3)電解質溫度低,電解質的粘度增加,流動性變差,增加電解出的鋁的析出難度,電流效率降低。(4)電解質溫度低,補充的冰晶石很難融化,容易在爐底產生沉淀,不但增加電解槽的不穩(wěn)定性,而且增加工人的勞動強度。(5)冷槽處理不好,會轉變?yōu)闊岵?。(三)、冷槽發(fā)生的原因(1)由于熱收入不足引起。主要是系列電壓超負荷、系列電流大幅度下降、極距過低等原因造成,使電解槽熱收入減少。(2)由于熱支出的增加而引起。主要有以下幾個方面:由于鋁水平過高,導致熱散失過大;電解質水平過低,添加的氧化鋁量多;加工時爐面敞開的時間過長,引起電解溫度下降;陽極上的保溫料嚴重不足,造成槽內熱量大量損失,引起冷槽。(四)、冷槽的處理方法及預防措施(1)初期冷行程的電解槽處理方法很簡單,只要及時發(fā)現苗頭,適當提高槽電壓,增加槽內熱量收入,便可恢復正常。(2)提高電解質水平,即從熱槽中取出液體電解質灌入槽中,以提高槽溫和溶解氧化鋁的能力。(3)加強陽極保溫,蓋好槽蓋板,加足保溫料,減少電解槽的熱量損失。(4)延長加工間隔,盡量減少槽內的熱損失,有利于槽內沉淀和結殼的熔化。(5)提高效應系數,利用效應提高槽溫,處理槽底沉淀。(6)調整出鋁制度,適當吸出些鋁水來降低鋁水平,提高爐底溫度。在“撤鋁水”時,要與槽狀況緊密結合,認真準確,防止發(fā)生滾鋁和壓槽現象。(7)調整供電制度,保持電流平穩(wěn)或調整與供電制度不適應的技術條件。由于系列電流過低造成的冷槽,應想方設法提高電流。如暫時達不到要求的電流,應從減少散熱的角度,調整技術條件,加強保溫。(8)在處理爐底沉淀期間,還可利用換陽極打開爐面之機用大鉤鉤拉爐底沉淀,一方面可使沉淀疏松,容易熔化;另一方面在沉淀區(qū)拉溝后,鋁水順溝浸入爐底,可改善沉淀區(qū)域的導電性能,對陰極導電均勻大有好處。同時,利用來效應、換陽極時多撈碳渣,使電解質潔凈,改善其物理性質;要勤測陽極電流分布,保證其分配均勻和陽極工作正常;利用計算機報表提供的信息和數據,正確分析判斷,準確把握變化趨勢,及時調整技木條件,這祥,可使電解槽在一星期左右轉入正常運行。(五)冷槽處理過程中的安全注意事項(1)處理冷槽的過程中,要穿戴好勞保用品,特別是面罩和手捫子,遵章作業(yè),確保在處理過程中的人身安全。(2)處理冷槽,要針對不同的電解槽,制定專門的處理方案,并嚴格實施。嚴禁出現不同的處理方案。(3)處理冷槽不能急于求成,需采取療程思路進行調整,控制好爐膛?;迎h(huán)節(jié)一:

近段時間兩電解車間電解槽普通出現電解質偏低,補加電解質塊多。以前是電解塊堆成山,結殼塊不夠用,而現在是電解質塊緊缺,結殼塊堆積過多,造成以上結果的原因是什么?我們應該怎么來解決這個問題?課后復習題:1、什么叫冷槽?2、冷槽產生的原因有哪些?3、預防冷槽的措施有哪些?二、陽極脫落

在預焙槽上,由于陽極質量或操作質量問題,出現個別陽極脫落、掉塊(部分脫落),嚴重時一個槽在短時間內(幾小時之內)出現多組脫落(三組以上),對電解槽的運行產生極大的破壞,甚至被迫停槽。引起陽極多組脫落的原因主要是陽極電流分布不均而引發(fā)的嚴重偏流。當強大的電流集中在某一部分陽極上,短時間內使碳塊與鋼爪連接處澆注的磷生鐵或鋁-鋼爆炸焊熔化,陽極與鋼爪或鋁導桿分開,掉入槽內,隨后電流又流向別的陽極,造成電流惡性傳遞。(一)、造成陽極偏流主要有下述原因:1).液體電解質太低(150mm以下),浸沒陽極太淺,陽極底掌稍有不平,使陽極電流分布不均勻,出現局部集中,形成偏流;2).是爐底沉淀較多,厚薄不一,陰極電流集中,引起陽極電流集中,形成偏流。3)陽極質量差、分子比控制高等原因,造成多,過多的炭渣在陽極局部大量集聚后,尤其是快換的殘極處,會造成該處陽極導電大,而脫極.4)鋼爪長時間使用或由于之前化爪成錐狀,也易造成脫極。5)抬母線時陽極卡具緊固得不一致,或有陽極下滑情況,未及時調整,也會引起陽極電流偏流,最終造成陽極多組脫落。(二)、陽極脫落前的征兆1)電壓曲線下甩或有向下的毛刺狀;2)陽極鋼爪發(fā)紅或陽極覆蓋料燒空。(三)、處理陽極多組脫落的原則是:1).先測陽極電流分布,調整未脫落陽極,使之導電盡量均勻,控制住繼續(xù)脫落現象發(fā)生2).盡快撈出脫落塊,裝上殘極重新導電,切不可裝上新陽極。3).處理過程中出現電解質干枯,沉于爐底,鋁水上飄,電壓自動下降時,要

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