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文檔簡介
蒸汽過熱器失效分析演示文稿當(dāng)前1頁,總共17頁。過熱器管束泄露原因分析一蒸汽過熱器6年使用情況
1、裝置2007年12月原始開工,2010年發(fā)現(xiàn)過熱器殼體內(nèi)部蛇形管束泄露蒸汽,檢修時(shí)采用堵管方法解決。2、2011年又出現(xiàn)蛇形管束泄露,檢修更換新蒸汽過熱器管束。3、2012年再次出現(xiàn)蛇形管束泄露,8月份檢修時(shí)更換部分蛇形管束。當(dāng)前2頁,總共17頁。過熱器管束泄露原因分析
4、2012年11月蛇形管束再次泄漏蒸汽,外甩蒸汽至今。自原始開工至今蒸汽過熱器共發(fā)生蛇形管泄漏蒸汽4次,蒸汽過熱器運(yùn)行周期最短一次是2個(gè)月,最長一次是3年,(管束早已泄漏,未發(fā)現(xiàn))其余兩次運(yùn)行周期不到一年。當(dāng)前3頁,總共17頁。過熱器管束泄露原因分析當(dāng)前4頁,總共17頁。過熱器管束泄露原因分析當(dāng)前5頁,總共17頁。過熱器管束泄露原因分析當(dāng)前6頁,總共17頁。過熱器管束泄露原因分析當(dāng)前7頁,總共17頁。過熱器管束泄露原因分析二造成蒸汽過熱器泄露的主要原因
1、高溫硫腐蝕煙氣中含有大量SO2,溫度在240℃以上對管束造成腐蝕,340--460℃腐蝕最強(qiáng)烈。2、煙氣超溫對管束的損傷超溫會加快管束的蠕變速度,降低管束的持久強(qiáng)度,甚至發(fā)生爆管。當(dāng)前8頁,總共17頁。過熱器管束泄露原因分析二造成蒸汽過熱器泄露的主要原因
3、管束內(nèi)蒸汽量少或管束“干燒”特別是08、09年由于上游裝置酸氣量小,造成硫磺裝置超低負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),余熱鍋爐所產(chǎn)蒸汽量少,使得蒸汽過熱器管束分配蒸汽不均勻(偏流),有時(shí)甚至出現(xiàn)“干燒”現(xiàn)象。
當(dāng)前9頁,總共17頁。過熱器管束泄露原因分析三結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,判斷管束泄漏原因
1、2012年8月以前,吸收部分未開工,制硫尾氣攜帶大量硫化物進(jìn)入尾氣爐焚燒,使得尾氣爐排放煙氣中含有大量(n萬PPM)SO2,形成高溫硫腐蝕,這是造成管束泄漏的主要原因。另管束內(nèi)蒸汽分配不均勻(偏流)也是造成泄漏的原因之一。當(dāng)前10頁,總共17頁。過熱器管束泄露原因分析三結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,判斷管束泄漏原因
2、2012年10月制硫開工,吸收部分同時(shí)開工,因加氫反應(yīng)器入口溫度要控制280--300°,這需要尾氣爐爐溫700°左右,配風(fēng)量1700--2000㎡/h,以此來提高尾氣加熱器的溫度,但同時(shí)蒸汽過熱器已超溫,過熱器入口為溫度640°左右,過熱器蒸汽出口溫度400°+,此時(shí)煙氣中SO2含量降到幾百PPM,可見超溫是引起這次泄漏的原因。當(dāng)前11頁,總共17頁。針對分析結(jié)果的應(yīng)對措施綜上所述,可判斷出造成過熱器泄漏的原因是高溫硫腐蝕、超溫對管束的損傷及管束內(nèi)蒸汽分配不勻(偏流)三種情況。首先確定生產(chǎn)期間高溫硫腐蝕是不可避免的,現(xiàn)階段我裝置吸收部分已開工,煙氣中硫含量已降至最低,只要控制SO2排大氣量就行。現(xiàn)主要針對超溫和管束內(nèi)蒸汽分配不均(偏流)兩種情況做出應(yīng)對措施。
當(dāng)前12頁,總共17頁。針對分析結(jié)果的應(yīng)對措施針對管束超溫的方案
1、加氫反應(yīng)器更換新型催化劑;現(xiàn)反應(yīng)器使用鈷鉬浸漬的氫氧化鋁催化劑,屬常規(guī)催化劑,要求反應(yīng)器入口溫度280--330°,如更換使用低溫加氫催化劑,反應(yīng)器入口溫度可降低到200--220°,溫降達(dá)到70°,這樣尾氣爐爐溫控制500--600°就可滿足反應(yīng)器工藝要求,同時(shí)蒸汽過熱器入口溫度也能符合指標(biāo)控制。當(dāng)前13頁,總共17頁。針對分析結(jié)果的應(yīng)對措施針對管束超溫的方案
2、管束更換為更耐高溫、耐腐蝕的合金加熱管
現(xiàn)管束材質(zhì)是1cr5mo的耐熱合金鋼,耐高溫氫、硫化氫腐蝕,管壁溫度600°。當(dāng)前14頁,總共17頁。針對分析結(jié)果的應(yīng)對措施針對管束超溫的方案3、蒸汽過熱器加跨線,將高溫?zé)煔獠糠址至?。?dāng)前15頁,總共17頁。針對分析結(jié)果的應(yīng)對措施針對管束內(nèi)蒸汽分配不均(偏流)方案
蒸汽過熱器蒸汽入口管線加一減溫器,注入除氧水。通過調(diào)節(jié)除氧水的注入量來控制過熱蒸汽出口的溫度不超指標(biāo)(≯350°),從而保證飽和蒸汽在管束內(nèi)滿管流動(dòng)。當(dāng)前16頁,總共17頁。針對分析結(jié)果的應(yīng)對措施總結(jié)1、方案之更換催化劑;有利于生產(chǎn)及操作,但低溫催化劑價(jià)格比較昂貴,且現(xiàn)用催化劑還未到使用年限。2、方案之更換管
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