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文檔簡介
安全事故案例分析現(xiàn)在是1頁\一共有55頁\編輯于星期三目錄1河北克爾化工有限責(zé)任公司
“2·28”重大爆炸事故2中國化工滄州大化TDI分公司硝化車間爆炸事故3淮南化工廠“12.8”爆炸事故4山東省淄博市恒洋有限公司設(shè)備罐內(nèi)爆炸事故5某廠高分液位計手閥閥體泄漏現(xiàn)在是2頁\一共有55頁\編輯于星期三目錄6靜電引起甲苯裝卸槽車爆炸7臨沂莒南阜豐公司“5.11”爆炸事故8華山化工公司灼燙事故9菏澤海潤化工有限公司儲備庫“11.23”
事故10興化化工公司甲醇儲罐爆炸燃燒事故現(xiàn)在是3頁\一共有55頁\編輯于星期三目錄11山東濱化集團(tuán)化工公司“4.15”氮氣窒息事故12章丘魯晉化工有限公司發(fā)生窒息事故13加氫精制裝置事故14遼寧葫蘆島某化工廠入罐作業(yè)釀事故15山西某化工廠壓力容器爆炸事故案例現(xiàn)在是4頁\一共有55頁\編輯于星期三目錄16安徽某化肥廠汽車槽車液氨儲罐爆炸17某石化總廠化工一廠換熱器爆炸18山東德齊龍化工集團(tuán)有限公司“7.11”爆炸事故19某危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)發(fā)生火災(zāi)20中國石油吉林石化雙苯廠爆炸事故現(xiàn)在是5頁\一共有55頁\編輯于星期三一、河北克爾化工有限責(zé)任公司
“2·28”重大爆炸事故
事故經(jīng)過:2012年2月28日上午9時4分左右,位于河北省石家莊市趙縣工業(yè)園區(qū)生物產(chǎn)業(yè)園內(nèi)的河北克爾化工有限責(zé)任公司(以下簡稱河北克爾公司)生產(chǎn)硝酸胍的一車間發(fā)生重大爆炸事故,造成25人死亡、4人失蹤、46人受傷。這起事故是近一個時期以來危險化學(xué)品領(lǐng)域發(fā)生的傷亡最嚴(yán)重的事故。河北克爾公司一車間共有8個反應(yīng)釜,依次為1-8號反應(yīng)釜。原設(shè)計用硝酸銨和尿素為原料,現(xiàn)在是6頁\一共有55頁\編輯于星期三生產(chǎn)工藝是硝酸銨和尿素在反應(yīng)釜內(nèi)混合加熱熔融,在常壓、175-220℃條件下,經(jīng)8-10小時的反應(yīng),間歇生產(chǎn)硝酸胍,原料熔解熱由反應(yīng)釜外夾套內(nèi)的導(dǎo)熱油提供。實際生產(chǎn)過程中,將尿素改用雙氰胺為原料并提高了反應(yīng)溫度,反應(yīng)時間縮短至5-6小時。
事故發(fā)生前,一車間有5個反應(yīng)釜投入生產(chǎn)。2月28日上午8時,該車間當(dāng)班人員接班時,2個反應(yīng)釜空釜等待投料,3個反應(yīng)釜投料生產(chǎn)。
8時40分左右,1號反應(yīng)釜底部放料閥(用導(dǎo)熱油伴熱)處導(dǎo)熱油泄漏著火;9時4分,一車間發(fā)生爆炸事故并被夷為平地,造成重大人員傷亡,周邊設(shè)備、管道嚴(yán)重?fù)p壞,廠區(qū)遭到嚴(yán)重破壞,周邊2公里范圍內(nèi)部分居民房屋玻璃被震碎。現(xiàn)在是7頁\一共有55頁\編輯于星期三事故原因:河北克爾公司一車間的1號反應(yīng)釜底部放料閥(用導(dǎo)熱油伴熱)處導(dǎo)熱油泄漏著火,造成釜內(nèi)反應(yīng)產(chǎn)物硝酸胍和未反應(yīng)完的硝酸銨局部受熱,急劇分解發(fā)生爆炸,繼而引發(fā)存放在周邊的硝酸胍和硝酸銨爆炸?!氨举|(zhì)安全”存在問題:1、裝置本質(zhì)安全水平低、工廠布局不合理。2、裝置自動化程度低,反應(yīng)溫度缺乏有效、快捷的控制手段;加料、出料、冷卻等作業(yè)均需人工操作,現(xiàn)場操作人員多。3、一車間與二車間廠房均采用框架磚混結(jié)構(gòu),同向相距約25米布置,且中間建有硫酸儲罐。一車間爆炸后波及到二車間,造成廠房損毀和重大人員傷亡。
“安全管理”存在問題:1、企業(yè)安全管理不嚴(yán)格,變更管理處于失控狀態(tài)。河北克爾公司在沒有進(jìn)行安全風(fēng)險評估的情況下,擅自改變生產(chǎn)原料、改造導(dǎo)熱油系統(tǒng),將導(dǎo)熱油最高控制溫度從210℃提高到255℃。2、車間管理人員、操作人員專業(yè)素質(zhì)低。員工對化工生產(chǎn)的特點認(rèn)識不足、理解不透,處理異常情況能力低,不能適應(yīng)化工安全生產(chǎn)的需要。
3、是廠區(qū)內(nèi)邊生產(chǎn),邊建設(shè)。事故企業(yè)邊生產(chǎn),邊施工建設(shè),廠區(qū)作業(yè)單位多、人員多,加劇了事故的傷亡程度;4、是安全隱患排查治理不認(rèn)真,無應(yīng)急救援預(yù)案;5、缺少應(yīng)急處理設(shè)施及消防系統(tǒng)。現(xiàn)在是8頁\一共有55頁\編輯于星期三事故教訓(xùn):1、進(jìn)一步強(qiáng)化各項安全措施,落實安全監(jiān)管責(zé)任,杜絕事故的發(fā)生。公司要立即組織對涉及爆炸性危險化學(xué)品的生產(chǎn)、儲存裝置開展專項安全檢查,借助專家力量對工廠布局、工藝技術(shù)路線及裝備的安全可靠性、自動化控制水平、人員素質(zhì)等安全生產(chǎn)條件,進(jìn)行全面的檢查和論證,及時發(fā)現(xiàn)各類隱患并限期整改,確保生產(chǎn)安全。2、提高裝置的自動化控制水平,增強(qiáng)裝置的安全可靠性,減少現(xiàn)場操作人員,提高本質(zhì)安全水平。消除安全隱患,不斷提高安全生產(chǎn)水平。3、企業(yè)要避免邊生產(chǎn)、邊施工建設(shè),確實不能避免的,要采取有效的安全防范措施。4、進(jìn)一步嚴(yán)格從業(yè)人員的準(zhǔn)入條件,強(qiáng)化培訓(xùn)教育,提高從業(yè)人員素質(zhì)。危險化學(xué)品企業(yè)要嚴(yán)格操作人員的招錄條件,適度提高操作人員的準(zhǔn)入門檻,應(yīng)招錄具有高中以上文化程度的操作人員、大專以上的專業(yè)管理人員,確保從業(yè)人員的基本素質(zhì);要持續(xù)不斷地加強(qiáng)員工培訓(xùn)教育,使其真正掌握作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素及防范措施、應(yīng)急預(yù)案和安全管理制度,切實增強(qiáng)安全操作技能。現(xiàn)在是9頁\一共有55頁\編輯于星期三二、中國化工滄州大化TDI分公司
硝化車間爆炸事故事故經(jīng)過:
2007年5月10日16時許,由于蒸汽系統(tǒng)壓力不足,氫化和光氣化裝置相繼停車。20時許,硝化裝置由于二硝基甲苯儲罐液位過高而停車,由于甲苯供料管線手閥沒有關(guān)閉,調(diào)節(jié)閥內(nèi)漏,導(dǎo)致甲苯漏入硝化系統(tǒng)。22時許,氫化和光氣化裝置正常后,硝化裝置準(zhǔn)備開車時發(fā)現(xiàn)硝化反應(yīng)深度不夠,生成黑色的絡(luò)合物,遂采取酸置換操作。該處置過程持續(xù)到5月11日10時54分,歷時約12小時。此間,裝置出現(xiàn)明顯的異?,F(xiàn)象:一是一硝基甲苯輸送泵多次跳車;二是一硝基甲苯儲槽溫度高(有關(guān)人員誤認(rèn)為儀表不準(zhǔn))。期間,由于二硝基甲苯儲罐液位降低,導(dǎo)致氫化裝置兩次降負(fù)荷。5月11日10時54分,硝化裝置開車,負(fù)荷逐漸提到42%。13時02分,廠區(qū)消防隊接到報警:一硝基甲苯輸送泵出口管線著火,13時07分廠內(nèi)消防車到達(dá)現(xiàn)場,與現(xiàn)場人員一起將火迅速撲滅。13時08分系統(tǒng)停止投料,現(xiàn)場開始準(zhǔn)備排料。13時27分,一硝化系統(tǒng)中的靜態(tài)分離器、一硝基甲苯儲槽和廢酸罐發(fā)生爆炸,并引發(fā)甲苯儲罐起火爆炸?,F(xiàn)在是10頁\一共有55頁\編輯于星期三事故原因:1、直接原因是一硝化系統(tǒng)在處理系統(tǒng)異常時,酸置換操作使系統(tǒng)硝酸過量,甲苯投料后,導(dǎo)致一硝化系統(tǒng)發(fā)生過硝化反應(yīng),生成本應(yīng)在二硝化系統(tǒng)生成的二硝基甲苯和不應(yīng)產(chǎn)生的三硝基甲苯(TNT)。因一硝化靜態(tài)分離器內(nèi)無降溫功能,過硝化反應(yīng)放出大量的熱無法移出,靜態(tài)分離器溫度升高后,失去正常的分離作用,有機(jī)相和無機(jī)相發(fā)生混料?;炝狭魅胍幌趸妆絻Σ酆蛷U酸儲罐,并在此繼續(xù)反應(yīng),致使一硝化靜態(tài)分離器和一硝基甲苯儲槽溫度快速上升,硝化物在高溫下發(fā)生爆炸。2、工廠布局不合理,消防水泵設(shè)計不合理等問題。事故教訓(xùn):1、迅速開展隱患排查治理專項行動;2、安全監(jiān)管部門重點檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行工藝技術(shù)規(guī)程,異常工況處置方案是否正確,操作人員是否具備處置異常工況的能力,對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,要立即采取措施進(jìn)行整改,防止發(fā)生事故;3、氯堿、合成氨、硫酸等涉氯、涉氨和涉及二氧化硫的生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè),要加強(qiáng)工藝、設(shè)備的安全管理。4、加強(qiáng)特種作業(yè)的安全管理?,F(xiàn)在是11頁\一共有55頁\編輯于星期三三、淮南化工廠“12.8”爆炸事故事故經(jīng)過:2008年12月8日18時20分許,淮南市超強(qiáng)化工有限責(zé)任公司生產(chǎn)二甲基吡咯烷酮的設(shè)備發(fā)生爆炸。事故發(fā)生后,淮南市委、市政府主要負(fù)責(zé)人立即趕赴現(xiàn)場指揮救援,組織市公安、消防、安監(jiān)、環(huán)保等部門緊急趕赴現(xiàn)場展開搶險救援工作,并成立了事故調(diào)查處理工作組。該事故已造成3人死亡,2人受輕傷,傷者病情穩(wěn)定,無生命危險。
事故原因
:爆炸事故初步查明,是該公司生產(chǎn)二甲基吡咯烷酮的設(shè)備在檢修過程中,由于操作不當(dāng),造成導(dǎo)熱油泄漏遇高溫發(fā)生爆炸?,F(xiàn)在是12頁\一共有55頁\編輯于星期三事故教訓(xùn)及措施:1、對生產(chǎn)二甲基吡咯烷酮的設(shè)備,由車間單獨建立管理臺賬,做好使用、更換及運行記錄,檢修工每天定期巡檢,發(fā)現(xiàn)異常及時報告,及時處理。
2、對該設(shè)備提出技改方案,徹底解決設(shè)備的事故隱患。
3、落實安全生產(chǎn)責(zé)任制,按照有關(guān)規(guī)定對各部門職責(zé)進(jìn)行明確劃分,建立健全非標(biāo)準(zhǔn)件等方面的安全管理制度。4、按照事故“三不放過”的原則,加強(qiáng)對職工的安全教育,提高職工的安全意識和自我保護(hù)意識?,F(xiàn)在是13頁\一共有55頁\編輯于星期三四、山東省淄博市恒洋有限公司
發(fā)生設(shè)備罐內(nèi)爆炸事故事故經(jīng)過:2011年7月24日,山東恒洋有限公司施工人員在未辦理動火作業(yè)證的情況下違規(guī)進(jìn)入設(shè)備罐內(nèi)動火,發(fā)生爆燃事故,造成6人當(dāng)場死亡,1人受傷。事故分析:事故教訓(xùn):1、施工人員安全意識淡?。?、建立健全公司安全操作規(guī)程,增2、沒有設(shè)備內(nèi)作業(yè)證;強(qiáng)員工的安全意識。3、沒有動火作業(yè)證。2、深入開展檢維修作業(yè)風(fēng)險分析工作,加強(qiáng)現(xiàn)場管理?,F(xiàn)在是14頁\一共有55頁\編輯于星期三五、某廠高分液位計手閥閥體泄漏事故經(jīng)過:2002年12月28日,加氫引直餾柴油進(jìn)行初活性運轉(zhuǎn)時,發(fā)現(xiàn)高分液位計兩只手閥閥體泄漏,將后法蘭處有砂眼的手閥關(guān)閉、液位計切除;對前法蘭處有砂眼的手閥進(jìn)行堵焊失敗后,在嚴(yán)格控制高分液控開度、做好進(jìn)出罐的物料平衡的情況下,關(guān)閉該液計引出總管上下手閥,拆除了該液位計手閥,液位計回裝后維持生產(chǎn)。2003年1月24日,采用相同的控制方法更換了高分液位計上的相同類型的閥門。現(xiàn)在是15頁\一共有55頁\編輯于星期三操作調(diào)整:①1月23日白班,降低高分液位至35%,穩(wěn)定反應(yīng)進(jìn)料量,調(diào)節(jié)反應(yīng)加熱爐出口溫度和保證反應(yīng)系統(tǒng)壓力穩(wěn)定,每小時記錄一次高分液控開度,為高分液位遠(yuǎn)傳信號切除后,控制高分的液控閥的開度提供參數(shù)??刂坪眉託渥⑺浚涗浉叻纸缥婚y開度。②1月24日更換手閥前,切除高分液位、界位引出總管手閥,接臨時膠帶將液位計中介質(zhì)引低點放空。放空后,在液位計頂接臨時膠帶引蒸汽吹掃干凈后,聯(lián)系施工單位用防爆工具施工。③室內(nèi)操作人員在高分液位計拆除前控制反應(yīng)進(jìn)料量,將高分液控閥改為手動操作,根據(jù)23日白班收集閥位數(shù)據(jù)調(diào)節(jié)該閥開度,在高分液位計拆除后,安排一名操作人員到循環(huán)氫分液罐處,隨時準(zhǔn)備切液,防止因高分液位超高帶液進(jìn)循環(huán)氫壓縮機(jī),損壞壓縮機(jī);安排一名操作人員到低分頂,防止因高分液位過低串壓,如有串壓現(xiàn)象,操作人員可開低分安全閥副線泄壓。④室內(nèi)操作人員控制好反應(yīng)進(jìn)料量和反應(yīng)壓力,保證反應(yīng)進(jìn)料量和壓力的平穩(wěn),監(jiān)視界位,及時聯(lián)系現(xiàn)場人員切液;監(jiān)視低分壓控閥閥位變化和出口流量變化情況,有異常情況及時聯(lián)系現(xiàn)場人員。⑤施工結(jié)束后,液位計必須用蒸汽吹掃后方可投用。現(xiàn)在是16頁\一共有55頁\編輯于星期三六、靜電引起甲苯裝卸槽車爆炸事故經(jīng)過:某化工廠租用某運輸公司一輛汽車槽車,到鐵路專線上裝卸外購的甲苯,并指派倉庫主管、廠安全員及兩名裝卸工執(zhí)行卸車任務(wù)。裝卸采用自流方式,即用4條塑料管分別插入火車和汽車罐體,依靠高度差進(jìn)行卸車。汽車司機(jī)將車停到預(yù)定位置后與安全員到離裝卸點約20m的站臺休息,1名裝卸工爬上汽車槽罐,接過地上裝卸工遞上來的裝卸管,打開汽車槽車前后兩個裝卸孔蓋,在每個裝卸孔蓋內(nèi)放入兩根自流式裝卸管。4根自流式裝卸管全部放入汽車槽罐后,汽車頂上的裝卸工因天氣太熱,順便爬下汽車去喝水。人剛走離汽車約2m,汽車槽車靠近尾部的裝卸孔突然發(fā)生爆炸起火,2名裝卸工當(dāng)場被炸死?,F(xiàn)在是17頁\一共有55頁\編輯于星期三事故原因:1、直接原因是裝卸作業(yè)沒有按規(guī)定裝設(shè)靜電接地裝置,使裝卸產(chǎn)生的靜電無法及時導(dǎo)出,引發(fā)事故。2、間接原因是高溫作業(yè)未采取必要的安全措施,因而引發(fā)爆炸事故。事故教訓(xùn)與防范措施:1、立即開展接地靜電裝置設(shè)施的檢查和維護(hù),加強(qiáng)安全防范,嚴(yán)防類似事故的發(fā)生。2、健全各項安全規(guī)章制度,修改和完善安全操作規(guī)程,全面落實各級安全生產(chǎn)責(zé)任制,嚴(yán)格考核。3、針對高溫天氣,公司明確要求,罐裝易燃、易爆危險化學(xué)品,除做好靜電設(shè)施接地外,在第二車卸車前,必須靜置汽車槽車5min以上或采取罐外水冷卻等方式,方可灌裝?,F(xiàn)在是18頁\一共有55頁\編輯于星期三七、臨沂莒南阜豐公司“5.11”爆炸事故事故經(jīng)過:
2004年5月10日上午,阜豐公司原膠車間主任王興國找到該車間維修班長李學(xué)運,提出對酒精蒸餾工序中冷卻裝置的冷卻水管道進(jìn)行改造,需切割冷卻水管,焊接法蘭,安裝閥門。下午5時30分,有關(guān)人員辦理了《動火證》。11日上午6時30分左右,開始焊接前的準(zhǔn)備工作。7時30分左右,準(zhǔn)備工作完畢,在整個車間未停產(chǎn)的情況下開始動火作業(yè)。8時15分左右,切割作業(yè)完成。8時30分左右,酒精儲罐突然爆炸,致使4個酒精儲罐內(nèi)約有100立方米的酒精飛濺燃燒,當(dāng)場燒死10人,2人重傷,4人輕傷,其中1名重傷人員在搶救治療過程中死亡。本次事故共造成11人死亡,5人受傷,直接經(jīng)濟(jì)損失396.8萬元。事故原因:
事故的直接原因是由于在焊接作業(yè)時破損裸露的電焊電纜與酒精管道接觸造成連電,因漏電打火引起酒精儲罐內(nèi)氣相空間爆炸,造成酒精儲罐罐體移位,酒精飛濺燃燒。在酒精蒸餾工序未停車,冷凝器、酒精管道、酒精儲罐未進(jìn)行清洗置換的情況下,有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)違章指揮、作業(yè)人員冒險作業(yè)是事故的主要原因?,F(xiàn)在是19頁\一共有55頁\編輯于星期三防范措施:
1、完善制度,健全規(guī)程,層層落實安全責(zé)任目標(biāo),完善不停車檢修的操作規(guī)程,嚴(yán)格動火分析和各種操作票制,強(qiáng)化現(xiàn)場監(jiān)督檢查力度,從嚴(yán)考核,嚴(yán)格落實責(zé)任。2、嚴(yán)禁在危險源附近的動火作業(yè),必須動火的,要有嚴(yán)格的審批手續(xù)、防范措施、各種應(yīng)急預(yù)案,并且經(jīng)過演練。3、強(qiáng)化有效安全教育,嚴(yán)格執(zhí)行持證上崗制度。特別是對特殊工種的教育、對干部的安全教育和對在職人員的日常安全教育要落到實處,必須嚴(yán)格考試,持證上崗,不能走過場。4、本著對事故“四不放過”的原則,組織干部職工在事故發(fā)生地點開現(xiàn)場會,認(rèn)真分析發(fā)生事故的原因,使干部職工吸取教訓(xùn),引以為戒,堅決杜絕違章指揮和冒險作業(yè)。5、進(jìn)行安全大檢查,重點查人的思想認(rèn)識和人的安全行為,著重查責(zé)任制的落實情況?,F(xiàn)在是20頁\一共有55頁\編輯于星期三八、華山化工公司灼燙事故事故經(jīng)過:
1997年11月20日8時,陜西華山化工集團(tuán)復(fù)合肥公司磷酸車間化二班決定放酸熱洗磷酸濃縮系統(tǒng)。9時35分停氣破真空,9時50分放酸,10時55分放空,11時加水,13時35分加滿水通蒸氣熱洗,15時05分停氣,繼續(xù)循環(huán)熱洗。16時35分左右,石墨換熱器與軸流泵之間的橡膠膨脹節(jié)突然破裂,大量清洗液(92℃)從裂口處噴出,將原料操作工黨某、技術(shù)員賈某、管工張某、檢修工徐某嚴(yán)重燙傷。4人經(jīng)醫(yī)院搶救無效,先后死亡。事故原因:
直接原因是橡膠膨脹節(jié)存在間層腐蝕,致使其強(qiáng)度降低,受壓時破裂。間接原因是對膨脹節(jié)的重要性認(rèn)識不足,重視不夠,巡檢疏忽大意,未發(fā)現(xiàn)膨脹節(jié)因長期使用而腐蝕的事故隱患。現(xiàn)在是21頁\一共有55頁\編輯于星期三防范措施:
1、對濃縮系統(tǒng)的3個Dg800膨脹節(jié),由車間單獨建立管理臺賬,做好使用、更換及運行記錄,檢修工每天定期巡檢,發(fā)現(xiàn)異常及時報告,及時處理;
2、對在用膨脹節(jié)全部拆下進(jìn)行檢查,該更換的堅決更換,并給所有的膨脹節(jié)安裝防護(hù)罩;
3、對膨脹節(jié)提出技改方案,徹底解決膨脹節(jié)的事故隱患;
4、落實安全生產(chǎn)責(zé)任制,按照有關(guān)規(guī)定對各部門職責(zé)進(jìn)行明確劃分,建立健全非標(biāo)準(zhǔn)件等方面的安全管理制度;
5、按照事故“四不放過”的原則,加強(qiáng)對職工的安全教育,提高職工的安全意識和自我保護(hù)意識。現(xiàn)在是22頁\一共有55頁\編輯于星期三九、菏澤海潤化工有限公司
小井鄉(xiāng)黃莊儲備庫11.23爆燃事故事故經(jīng)過2009年11月23日13時17分,菏澤海潤化工有限公司小井鄉(xiāng)黃莊儲備庫發(fā)生粗苯運輸車輛燃燒事故,造成1人死亡,1人受傷。菏澤海潤化工有限公司位于東明縣開發(fā)區(qū),經(jīng)營產(chǎn)品有甲苯、粗苯、二甲苯、苯、苯乙烯、環(huán)己酮、環(huán)己烷、甲醇、煤焦油、燃料油(閃點<60℃)、溶劑苯、三聚丙烯、洗油、乙醇、重質(zhì)苯、硫磺等。該公司儲存罐區(qū)設(shè)有100m3臥式儲罐5臺,用于儲存苯、粗苯、甲苯、二甲苯、甲醇、乙醇、環(huán)己酮、苯乙烯等。粗苯罐車11時30分左右到達(dá),到達(dá)1個多小時以后,運輸車輛司機(jī)就把車停到了存儲罐前,連接好泵開始從儲存罐往罐車?yán)锍溲b粗苯,裝有十五分鐘的時候,一司機(jī)上到罐車上查看前面的罐口(罐的前后各有一個開啟口),看裝滿沒有。然后又走到后面的罐口查看了一下,又走回前面的罐口附近對另一名司機(jī)說裝的太慢了,也就是在他們說話的同時,大概13時17分時左右發(fā)生了爆燃。然后罐車冒出濃煙。其一人從開始裝車一直在罐車上(后罐口附近),另一司機(jī)在控制電泵的閘刀前,看閘刀,見此情況,就立即拉下閘刀,然后跑到儲罐前關(guān)掉儲罐的閥門。此次事故造成一名司機(jī)死亡,另一名司機(jī)受傷。
現(xiàn)在是23頁\一共有55頁\編輯于星期三事故原因(1)據(jù)調(diào)查分析,其駕駛員違反危險化學(xué)品運輸車輛的相關(guān)規(guī)定,單獨開車運輸危險化學(xué)品未配帶必須的勞保用品及服裝,而是穿戴不防靜電的普通服裝,在罐車上來回走動,衣服上的靜電點燃了揮發(fā)的苯混合氣體,是造成事故的直接原因。(2)公司的安全員在裝車現(xiàn)場自己沒有按規(guī)定穿著勞保服裝,發(fā)現(xiàn)貨車司機(jī)未穿戴勞保服裝未加制止;主要負(fù)責(zé)人沒有擔(dān)負(fù)起企業(yè)安全生產(chǎn)管理主要負(fù)責(zé)人的責(zé)任,在發(fā)生爆燃事故后沒有及時采取有效措施組織搶救,并上報安全事故,且逃匿;現(xiàn)場工作人員普遍安全意識差,違章操作,安全生產(chǎn)管理較亂;東明縣二運公司對所掛靠車輛的從業(yè)人員培訓(xùn)教育不夠,監(jiān)管不力,是造成這次事故的間接原因。防范措施(1)完善預(yù)案。根據(jù)本單位所涉及危險物品的性質(zhì)和危險特性,對每一項危險物品都要制定專項應(yīng)急救援預(yù)案。。(2)加強(qiáng)教育培訓(xùn)。加強(qiáng)對作業(yè)人員和救援人員安全生產(chǎn)和應(yīng)急知識的培訓(xùn),使其了解作業(yè)場所危險源分布情況和可能造成人身傷亡的危險因素,提高自救互救能力。(3)組織應(yīng)急演練。企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身特點,開展應(yīng)急演練,使作業(yè)和施救人員掌握逃生、自救、互救方法,熟悉相關(guān)應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容,提高企業(yè)和應(yīng)急救援隊伍的應(yīng)急處置能力,做到有序、有力、有效、科學(xué)、安全施救。(4)加強(qiáng)裝備建設(shè)。為專兼職救援隊伍配備必要、先進(jìn)的救援裝備,從而提高防護(hù)和施救能力及效果?,F(xiàn)在是24頁\一共有55頁\編輯于星期三十、興化化工公司甲醇儲罐爆炸燃燒事故事故經(jīng)過2008年8月2日,貴州興化化工有限責(zé)任公司甲醇儲罐發(fā)生爆炸燃燒事故,事故造成在現(xiàn)場的施工人員3人死亡,2人受傷(其中1人嚴(yán)重?zé)齻?個儲罐被摧毀。事故發(fā)生后,省安監(jiān)局分管負(fù)責(zé)人立即率有關(guān)有關(guān)處室人員和專家組成的工作組趕赴事故現(xiàn)場,指導(dǎo)事故救援和調(diào)查處理。初步調(diào)查分析,此次事故是一起因嚴(yán)重違規(guī)違章施工作業(yè)引發(fā)的責(zé)任事故。為防范類似事故發(fā)生,現(xiàn)將事故情況和下一步工作要求通報如下:
2008年8月2日上午10時2分,貴州興化化工有限責(zé)任公司甲醇儲罐區(qū)一精甲醇儲罐發(fā)生爆炸燃燒,引發(fā)該罐區(qū)內(nèi)其他5個儲罐相繼發(fā)生爆炸燃燒。該儲罐區(qū)共有8個儲罐,其中粗甲醇儲罐2個(各為1000立方米)、精甲醇儲罐5個(3個為1000立方米、2個為250立方米)、雜醇油儲罐1個250立方米,事故造成5個精甲醇儲罐和雜醇油儲罐爆炸燃燒(爆炸燃燒的精甲醇約240噸、雜醇油約30噸)。2個粗甲醇儲罐未發(fā)生爆炸、泄漏。事故發(fā)生后,黔西南州、興義市政府及相關(guān)部門立即開展事故應(yīng)急救援工作,控制了事故的進(jìn)一步蔓延。據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門監(jiān)測,事故未對環(huán)境造成影響,但該事故發(fā)生在奧運前夕,影響十分惡劣?,F(xiàn)在是25頁\一共有55頁\編輯于星期三事故原因(1)施工單位缺乏化工安全的基本知識,施工中嚴(yán)重違規(guī)違章作業(yè)。施工人員在未對儲罐進(jìn)行必要的安全處置的情況下,違規(guī)將精甲醇c罐頂部備用短接打開與二氧化碳管道進(jìn)行連接配管,造成罐體內(nèi)部通過管道與大氣直接連通。同時又嚴(yán)重違規(guī)違章在罐旁進(jìn)行電焊等動火作業(yè),沒有嚴(yán)格履行安全操作規(guī)程和動火作業(yè)審批程序,最終引發(fā)事故。(2)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任不落實。對施工作業(yè)管理不到位,在施工單位資質(zhì)已過期的情況下,企業(yè)仍委托其進(jìn)行施工作業(yè);對外來施工單位的管理、監(jiān)督不到位,現(xiàn)場管理混亂,生產(chǎn)、施工交叉作業(yè)沒有統(tǒng)一的指揮、協(xié)調(diào),危險區(qū)域內(nèi)的施工作業(yè)現(xiàn)場無任何安全措施,管理人員和操作人員對施工單位的違規(guī)違章行為熟視無睹,未及時制止、糾正;對外來施工單位的培訓(xùn)教育不到位,施工人員不清楚作業(yè)場所危害的基本安全知識。(3)地方安全生產(chǎn)監(jiān)管部門的監(jiān)管工作有待加強(qiáng)。雖然經(jīng)過百日安全督查,安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對企業(yè)存在的管理混亂、嚴(yán)重違規(guī)違章等行為未能及時發(fā)現(xiàn)、處理。地方安監(jiān)部門應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)管,將各項監(jiān)管措施落實到位?,F(xiàn)在是26頁\一共有55頁\編輯于星期三防范措施(1)、切實加強(qiáng)對危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存場所施工作業(yè)的安全監(jiān)管,對施工單位資質(zhì)不符合要求、作業(yè)現(xiàn)場安全措施不到位、作業(yè)人員不清楚作業(yè)現(xiàn)場危害以及存在嚴(yán)重違規(guī)違章行為的施工作業(yè)要立即責(zé)令立即停工整頓并進(jìn)行處罰。(2)、督促、監(jiān)督企業(yè)加強(qiáng)對外來施工單位的管理,確保企業(yè)對外來施工單位的教育培訓(xùn)到位;危險區(qū)域施工現(xiàn)場的管理、監(jiān)督到位;交叉作業(yè)的統(tǒng)一管理到位;動火、入罐、進(jìn)入受限空間作業(yè)等危險作業(yè)的票證管理制度落實到位;危險區(qū)域施工作業(yè)的各項安全措施落實到位。對管理措施不到位的企業(yè),要責(zé)令停止建設(shè),并給予處罰。(3)、各地要立即將本通報轉(zhuǎn)發(fā)轄區(qū)內(nèi)危險化學(xué)品從業(yè)單位和各級監(jiān)管部門,督促企業(yè)認(rèn)真吸取事故教訓(xùn),組織企業(yè)立即開展全面的自查自糾,對自查自糾工作不落實、走過場的企業(yè),要加大處罰力度,切實消除安全隱患。(4)、各級安監(jiān)部門要切實加強(qiáng)對危險化學(xué)品企業(yè)的監(jiān)管,確保安全生產(chǎn)隱患排查治理專項行動和百日督查專項行動的各項要求落實到位,確保安全監(jiān)管主體責(zé)任落實到位。(5)、企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對從業(yè)人員的安全培訓(xùn)工作,增強(qiáng)員工安全意識,安全知識,以及應(yīng)急能力。(6)、加強(qiáng)對外來施工人員的培訓(xùn)教育工作,選擇有資質(zhì)的施工單位來進(jìn)行施工工作,嚴(yán)格外來施工單位資質(zhì)審查?,F(xiàn)在是27頁\一共有55頁\編輯于星期三十一、山東濱化集團(tuán)化工公司
“4.15”氮氣窒息事故事故經(jīng)過:2007年4月15日7時50分左右,濱州市天安機(jī)電設(shè)備工程有限公司在山東濱化集團(tuán)化工公司石化車間計量罐區(qū)進(jìn)行檢修施工時,發(fā)生氮氣窒息事故,造成1人死亡,2人受傷。濱州市天安機(jī)電設(shè)備工程有限公司,于2006年4月4日在濱州市工商局注冊,注冊資金50萬元,經(jīng)營范圍為中央空調(diào)設(shè)備及安裝,路燈、樓宇自控、建材銷售,電器設(shè)備,太陽能設(shè)備銷售及安裝,防腐、保溫、屋面防水。從4月7日始,濱化集團(tuán)化工公司石化車間開始停車檢修。天安公司4月14日上午完成了環(huán)氧丙烷計量罐盤管更換項目的施工作業(yè)。隨后,石化車間根據(jù)工藝需要向環(huán)氧丙烷計量罐充氮并進(jìn)行水壓試驗,水壓試驗過程中發(fā)現(xiàn)短節(jié)有漏點。在16時30分左右召開的檢修例會上,車間決定更換短節(jié)并由周向東、郝新坡負(fù)責(zé)安排落實。17時30分左右,周向東、郝新坡通知劉景超,要求對計量罐內(nèi)一段法蘭短節(jié)進(jìn)行更換。劉景超在未辦理《進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證》的情況下就指示職工打開環(huán)氧丙烷計量罐人孔蓋,劉濱濱未采取相應(yīng)安全措施,通過人孔進(jìn)入罐內(nèi)發(fā)生窒息,另有2人在施救過程中又先后中毒窒息。其中劉濱濱經(jīng)搶救無效死亡。現(xiàn)在是28頁\一共有55頁\編輯于星期三事故原因:濱化集團(tuán)化工公司石化車間4號環(huán)氧丙烷計量罐已經(jīng)充氮,罐內(nèi)氮氣含量過高,嚴(yán)重缺氧,劉景超未辦理進(jìn)入《進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證》就指示職工打開環(huán)氧丙烷計量罐人孔蓋,劉濱濱未采取相應(yīng)安全措施,通過人孔進(jìn)入罐內(nèi)發(fā)生窒息死亡,是事故發(fā)生的直接原因。濱化集團(tuán)化工公司對檢修施工承包單位安全生產(chǎn)工作缺乏統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理;安全評價公司在對濱化集團(tuán)化工公司的安全評價報告中沒有對生產(chǎn)、檢修過程中的氮氣進(jìn)行危險有害因素分析和提出安全防范措施建議,也是事故發(fā)生的主要原因。事故教訓(xùn):(1)切實加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo),健全各項安全規(guī)章制度,修改和完善安全操作規(guī)程,全面落實各級安全生產(chǎn)責(zé)任制,嚴(yán)格考核。對違章違紀(jì)嚴(yán)肅處理,決不手軟;(2)加強(qiáng)對職工安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn);(3)深入開展檢維修作業(yè)風(fēng)險分析工作,加強(qiáng)現(xiàn)場管理;(4)選擇具備資質(zhì)的業(yè)務(wù)水平相對較高的安全評價機(jī)構(gòu)進(jìn)行本單位下一步的安全評價工作?,F(xiàn)在是29頁\一共有55頁\編輯于星期三十二、章丘魯晉化工有限公司發(fā)生窒息事故事故經(jīng)過:2011年4月5日,章丘魯晉化工有限公司苯胺裝置檢修過程中,1名施工人員在沒有佩戴好防毒面具的情況下進(jìn)入入口檢查,導(dǎo)致窒息死亡。
事故教訓(xùn):(1)切實加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo),健全各項安全規(guī)章制度,修改和完善安全操作規(guī)程,全面落實各級安全生產(chǎn)責(zé)任制,嚴(yán)格考核。(2)加強(qiáng)對職工安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),增強(qiáng)職工安全防范意識;(3)深入開展檢維修作業(yè)風(fēng)險分析工作,加強(qiáng)現(xiàn)場管理?,F(xiàn)在是30頁\一共有55頁\編輯于星期三十三、加氫精制裝置事故案例分析事故經(jīng)過:2001年12月27日9:
00時,某廠柴油加氫裝置高壓分離器液控閥副線閥盤根處發(fā)生油噴漏,故而裝置緊急停工,處理該閥。經(jīng)檢查,該液控閥副線閥只壓了一道根)的原因分析、應(yīng)吸取的教訓(xùn)及防范措施。
事故原因:①建設(shè)公司閥門班工作不認(rèn)真、不負(fù)責(zé)任,在大修時高壓分離器液控閥副線閥只壓了一道盤根,當(dāng)裝置升壓進(jìn)油后,該閥盤根處便發(fā)生油噴漏,這是造成事故的主要原因。②建設(shè)單位設(shè)備專業(yè)施工管理不到位,管理粗放,對該液控閥副線閥壓盤根的工作沒有專人管理。③裝置設(shè)備管理人員質(zhì)量監(jiān)督不到位,沒有到現(xiàn)場監(jiān)督壓盤根工作,未能及時發(fā)現(xiàn)該液控閥副線閥盤根問題?,F(xiàn)在是31頁\一共有55頁\編輯于星期三防范措施:①按“四不放過”的原則處理事故,對類似的問題進(jìn)行檢查。②加強(qiáng)HSE學(xué)習(xí),認(rèn)真落實工作危害因素分析,提高職工危險識別和防范能力,提高職工安全意識。③聯(lián)系檢修人員重新壓好該液控閥副線閥盤根現(xiàn)在是32頁\一共有55頁\編輯于星期三十四、遼寧葫蘆島某化工廠
入罐作業(yè)釀事故
事故經(jīng)過:2003年7月14日上午9時30分,該廠堿工段在對D103堿罐清理過程中,維修工Q和L在入罐作業(yè)時窒息昏迷,后經(jīng)多方搶救,2人脫離危險。經(jīng)調(diào)查,D103堿罐高1.4m,直徑2m,該罐正常運行時需將氮氣通入罐內(nèi),使測量該罐液位的儀表正常工作。檢修作業(yè)時沒能將氮氣閥門關(guān)閉,事故發(fā)生后,分析D103罐內(nèi)含氧僅為1%,罐內(nèi)基本全是氮氣,從而證明Q和L在入罐作業(yè)中窒息昏迷為罐內(nèi)缺氧所致。
現(xiàn)在是33頁\一共有55頁\編輯于星期三事故原因:
1、車間領(lǐng)導(dǎo)和作業(yè)人員均沒執(zhí)行入罐作業(yè)安全操作規(guī)程?!痘て髽I(yè)廠區(qū)設(shè)備內(nèi)作業(yè)安全規(guī)程》明確規(guī)定:入罐作業(yè)必須辦理作業(yè)安全票,作業(yè)前必須對系統(tǒng)進(jìn)行隔離、清洗、置換、分析、通風(fēng),并要求氧含量達(dá)到18%~21%。而該車間領(lǐng)導(dǎo)和作業(yè)人員均沒有按照安全規(guī)程執(zhí)行這些必要的程序。違章指揮,違章作業(yè)是造成這起事故的主要原因。
2、作業(yè)人員安全意識淡薄,執(zhí)行操作規(guī)程的自覺性差,自我保護(hù)意識差,主觀蠻干是造成事故的直接原因。
3、車間領(lǐng)導(dǎo)在安排此項檢修工作的同時沒能認(rèn)真地布置安全工作,是典型的“重生產(chǎn)、輕安全”思想的表現(xiàn),車間領(lǐng)導(dǎo)負(fù)有不可推卸的責(zé)任。
4、這種違規(guī)入罐作業(yè)操作已不止出現(xiàn)一次(不分析,不辦證,不檢查,無措施),只是因為種種原因而僥幸未釀成嚴(yán)重后果,因而沒引起足夠重視,也未制定相應(yīng)的有力防護(hù)措施,此次事故發(fā)生實屬必然?,F(xiàn)在是34頁\一共有55頁\編輯于星期三防范措施:
1.在入罐作業(yè)中,必須嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)安全規(guī)程,嚴(yán)格分析、辦證、監(jiān)護(hù),嚴(yán)格落實安全措施。
2.根據(jù)事故處理“四不放過”原則,對車間主任及相關(guān)人員進(jìn)行全廠通報批評并予以處罰,達(dá)到吸取教訓(xùn)、提高安全意識的目的,杜絕類似事故的再次發(fā)生。
3.努力提高領(lǐng)導(dǎo)干部的安全管理能力,使之牢記“安全責(zé)任重于泰山”,堅決樹立“安全生產(chǎn),預(yù)防為主”的安全管理理念。
4.加強(qiáng)全廠的安全知識和安全技能的培訓(xùn),加強(qiáng)安全教育,提高廣大干部職工的安全意識、安全技能及嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程的自覺性?,F(xiàn)在是35頁\一共有55頁\編輯于星期三十五、山西某化工廠壓力容器爆炸事故案例事故經(jīng)過2003年2月5日凌晨1時55分,山西某化工廠三車間I系列冷凝水閃蒸器Nt112(以下簡稱Nt112)發(fā)生爆炸事故,樓上當(dāng)班職工柴某因操作室坍塌墜落至零米平面死亡。事故原因(1)該設(shè)備在停運期間,排水閥F6被關(guān)閉,進(jìn)水閥嚴(yán)重泄漏,當(dāng)壓力為5.6MPa的冷凝水不斷流入Nt112時,壓力逐漸升高,又不能排水卸壓,致使其超壓破裂,發(fā)生爆炸。(2)冷凝水閃蒸器Nt112,在停用關(guān)閉閥門F1的狀態(tài)下與安全閥不相通,安全閥不能起到泄壓作用,沒能有效地防止事故發(fā)生。(3)管理不嚴(yán),職工違章關(guān)閉排水閥F6,巡檢不到位,交接班無記錄,也未口頭交接說明。現(xiàn)在是36頁\一共有55頁\編輯于星期三防范措施(1)對安全閥設(shè)置不合理問題進(jìn)行完善,并對其他工藝系統(tǒng)展開調(diào)查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。(2)備用設(shè)備隔離措施要嚴(yán)密,針對備用設(shè)備隔離不嚴(yán)問題,必須加強(qiáng)設(shè)備檢查和維護(hù)管理,對于生產(chǎn)過程中設(shè)備狀態(tài),要全面掌握,尤其是關(guān)鍵閥門的開關(guān)狀態(tài)必須明確制度,必要時對開關(guān)閥門采取上鎖措施。(3)進(jìn)一步完善監(jiān)控儀表、儀器和設(shè)備。進(jìn)一步研究深化、細(xì)化壓力容器安全檢查的辦法,通過技術(shù)手段查找和處理事故隱患。現(xiàn)在是37頁\一共有55頁\編輯于星期三十六、安徽某化肥廠汽車槽車液氨儲罐爆炸事故經(jīng)過安徽省阜陽地區(qū)毫州市化肥廠,派往太和化肥廠裝運液氨21臺儲罐車在返廠途中,行駛到仉邱區(qū)港集鄉(xiāng)時,液氨儲罐尾部已向外冒白色氨霧,接著“轟”的一聲巨響,液氨儲罐發(fā)生爆炸。爆炸后重77.4公斤的儲罐后封頭飛出64.4米遠(yuǎn),直徑0.8米、長3米重達(dá)770公斤的罐體掙斷四根由8號鋼絲制成的固定繩,向前沖去,先摧毀駕駛室,擠死一名駕駛員,沖出95.7米遠(yuǎn)時又撞死3人。從罐內(nèi)泄出的液氨和氨氣使87名趕集的農(nóng)民灼傷、中毒,先后66人住院治療。液氨和氨氣擴(kuò)散后覆蓋約200棵樹和約7000平方米的農(nóng)田作物均被毀。這起爆炸事故共造成10人死亡,49人重傷。現(xiàn)在是38頁\一共有55頁\編輯于星期三事故原因(1)液氨儲罐制造質(zhì)量低劣。該儲罐的縱、環(huán)焊縫均未開坡口,所有的焊縫均未焊透,10毫米厚的鋼板,熔合深度乎均為4毫米,X光拍片檢查,全部不合格,該罐原是一臺固定式容器,由毫州市化肥廠自行改制為汽車儲罐。但因無整體底座,無法與汽車車廂連接,而且只裝了壓力表和安全閥,其他附件均未安裝。(2)壓力容器使用管理混亂。該罐投入使用后從未進(jìn)行過檢查,廠方對罐體質(zhì)量情況一無所知。爆炸前,罐體上已出現(xiàn)多處裂紋,有的裂紋距外表面僅1毫米。(3)充裝違反規(guī)定。充裝前未進(jìn)行檢查,充裝時也沒有進(jìn)行稱重,充裝沒有記錄,計量僅憑估計,不能保證充裝量小于規(guī)定值。(4)違反危險品運輸規(guī)定。未到當(dāng)?shù)毓膊块T辦理危險品運輸許可證,也未遵守嚴(yán)禁危險品運輸通過人口稠密地區(qū)的規(guī)定。防范措施(1)對壓力容器開展深入地安全大檢查。對制造質(zhì)量低劣的存有安全隱患的壓力容器,要采取嚴(yán)格措施進(jìn)行處理,缺陷嚴(yán)重的要堅決停用。對超期未檢驗的壓力容器要進(jìn)行檢驗,對自行改造的壓力容器不符合要求的要進(jìn)行更新。新壓力容器必須有出廠合格證,必須由具有壓力容器制造許可證的單位制造,以杜絕質(zhì)量低劣的壓力容器投入使用。(2)嚴(yán)格危險品的運輸。運輸危險品必須到當(dāng)?shù)毓膊块T辦理手續(xù),并應(yīng)按指定的時間和行駛路線運輸,以避免發(fā)生事故和擴(kuò)大事故的危害程度。(3)嚴(yán)格液化氣體的充裝管理。充裝前必須對儲存容器進(jìn)行檢查,不合格的不能充裝。充裝時要認(rèn)真計量,防止過量充裝。現(xiàn)在是39頁\一共有55頁\編輯于星期三十七、某石化總廠化工一廠換熱器爆炸事故經(jīng)過受某石油化工總廠化工一廠的委托,核工業(yè)部第五安裝公司,于1986年3月15日對化工一廠的換熱器進(jìn)行氣密性試驗。16時35分時,氣壓達(dá)到3.5兆帕?xí)r突然發(fā)生爆炸,試壓環(huán)緊固螺栓被拉斷,螺母脫落,換熱器管束與殼體分離,重量達(dá)四噸的管束在向前方?jīng)_出8米后,撞到載有空氣壓縮機(jī)的黃河牌載重卡車上,卡車被推移2.3米,管束從原地沖出8米,重量達(dá)2噸的殼體向相反方向飛出38.5米,撞到地樁上。兩臺換熱器重疊,連接支座螺栓被剪斷,連接法蘭短管被拉斷,兩臺設(shè)備脫開。重6噸的未爆炸換熱器受反作用力,整個向東南方向移位8米左右,并轉(zhuǎn)向170度。在現(xiàn)場工作的四人因爆炸死亡。爆炸造成直接經(jīng)濟(jì)損失56000元,間接經(jīng)濟(jì)損失25000元。現(xiàn)在是40頁\一共有55頁\編輯于星期三事故原因(1)操作人員違反操作。爆炸的換熱器共有40個緊固螺栓,但操作人員只裝13只螺栓就進(jìn)行氣密性試驗,且因試壓環(huán)厚度比原連接法蘭厚4.7厘米,原螺栓長度不夠,但操作工仍湊合用原螺栓,在承載螺栓數(shù)量減少一大半的情況下,每只螺栓所能承受的載荷又有明顯下降,由于實際每只螺栓承載量大大超過設(shè)計規(guī)定的承載能力,致使螺栓被拉斷后,換熱器發(fā)生爆炸。這是一起典型的因違章操作導(dǎo)致爆炸的事故。(2)現(xiàn)場管理混亂,分工不明確,職責(zé)不清。直接參加現(xiàn)場工作的主要人員在試驗前請假回家,將工作委托他人。試驗前沒有人對安全防護(hù)措施和準(zhǔn)備工作進(jìn)行全面檢查。防范措施(1)對職工進(jìn)行安全教育,提高職工的安全意識。(2)職工應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程操作,杜絕違章作業(yè)現(xiàn)象。(3)加強(qiáng)對現(xiàn)場安全工作的監(jiān)督和檢查,現(xiàn)場工作一定要分工明確,職責(zé)清楚,各司其職,嚴(yán)格安全防護(hù)措施的落實?,F(xiàn)在是41頁\一共有55頁\編輯于星期三十八、山東德齊龍化工集團(tuán)有限公司“7.11”爆炸事故事故經(jīng)過山東省德州市平原縣德齊龍化工集團(tuán)有限公司一分廠16萬噸/年氨醇、25萬噸/年尿素改擴(kuò)建項目試車過程中發(fā)生爆炸事故,造成9人死亡、1人受傷。事故發(fā)生在一分廠16萬噸/年氨醇改擴(kuò)建生產(chǎn)線試車過程中,該生產(chǎn)線由造氣、脫硫、脫碳、凈化、壓縮、合成等工藝單元組成,發(fā)生爆炸的是壓縮工序2號壓縮機(jī)七段出口管線。該公司一分廠16萬噸/年氨醇、25萬噸/年尿素生產(chǎn)線,于2007年6月開始單機(jī)試車,7月5日單機(jī)調(diào)試完畢,由企業(yè)內(nèi)部組織項目驗收。7月10日2號壓縮機(jī)單機(jī)調(diào)試、空氣試壓(試壓至18MPa)、二氧化碳置換完畢。7月11日15時30分,開始正式投料試車,先開2號壓縮機(jī)組,引入工藝氣體(N2、H2混合氣體),逐級向2號壓縮機(jī)七段(工作壓力24MPa)送氣試車。23時50分,2號壓縮機(jī)七段出口管線突然發(fā)生爆炸,氣體泄漏引發(fā)大火,造成8人當(dāng)場死亡,一人因大面積燒傷搶救無效于14日凌晨0時10分死亡,一人輕傷。事故還造成部分廠房頂棚坍塌和儀表盤燒毀。經(jīng)調(diào)查,事故發(fā)生時先后發(fā)生兩次爆炸。經(jīng)對事故現(xiàn)場進(jìn)行勘查和分析,一處爆炸點是在2號壓縮機(jī)七段出口油水分離器之后、第一角閥前1米處的管線,另一處爆炸點是在2號壓縮機(jī)七段出口兩個角閥之間的管線(第一角閥處于關(guān)閉狀態(tài),第二角閥處于開啟狀態(tài))?,F(xiàn)在是42頁\一共有55頁\編輯于星期三事故原因1、事故發(fā)生的直接原因德州市人民政府組成事故調(diào)查組對事故有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查,經(jīng)分析判斷,排除了化學(xué)爆炸和壓縮機(jī)出口超壓的可能,爆炸為物理爆炸。事故發(fā)生的直接原因是2號壓縮機(jī)七段出口管線存在強(qiáng)度不夠、焊接質(zhì)量差、管線使用前沒有試壓等嚴(yán)重問題,導(dǎo)致事故的發(fā)生。2、管理上存在的主要問題建設(shè)項目未經(jīng)設(shè)立安全審查。該公司將16萬噸/年氨醇、25萬噸/年尿素改擴(kuò)建項目,未向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門申請建設(shè)項目設(shè)立安全審查,屬違規(guī)建設(shè)項目。試車前沒有制定周密的試車方案,高壓管線投用前沒有經(jīng)過水壓試驗。拒不執(zhí)行安全監(jiān)管部門停止施工和停止試車的監(jiān)管指令。安全監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)該公司未經(jīng)建設(shè)項目安全設(shè)立許可后,責(zé)令其停止項目建設(shè),該公司才開始補辦危險化學(xué)品建設(shè)項目安全許可手續(xù),但沒有停止項目建設(shè)。企業(yè)在未經(jīng)允許的情況下,擅自進(jìn)行試車,試車過程中發(fā)生了爆炸?,F(xiàn)在是43頁\一共有55頁\編輯于星期三防范措施(1)汲取事故教訓(xùn),建立和健全工程管理、物資供應(yīng)、材料出入庫、特種設(shè)備管理、工藝管理等各項管理制度。(2)基礎(chǔ)建設(shè)要按程序進(jìn)行,接受國家監(jiān)督,杜絕無證設(shè)計、無證施工。(3)對本次事故所在的改擴(kuò)建項目中的壓力管道,要由有資質(zhì)的設(shè)計單位對其重新進(jìn)行復(fù)核;對所有焊口進(jìn)行射線探傷檢查,對不合格焊口由具備相應(yīng)資質(zhì)的施工單位進(jìn)行返修;對所有使用舊管線的部位拆除更換;要查清管線、彎頭的來源,對來源不清的管線、彎頭應(yīng)更換;對所有鋼管、彎頭進(jìn)行硬度檢驗,發(fā)現(xiàn)硬度異常的管件應(yīng)更換;分段進(jìn)行水壓試驗以校驗其強(qiáng)度。(4)新建、改建、擴(kuò)建危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存裝置和設(shè)施等建設(shè)項目,其安全設(shè)施應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三同時”的規(guī)定,依法向發(fā)改、經(jīng)貿(mào)、環(huán)保、建設(shè)、消防、安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)等部門申報有關(guān)情況,辦理有關(guān)手續(xù),手續(xù)不全或環(huán)評、安評中提出的隱患、問題沒整改的,不得開工建設(shè)。(5)新的生產(chǎn)裝置建成后,要制定周密細(xì)致的開車試生產(chǎn)方案,開車試生產(chǎn)方案要報安監(jiān)部門備案。同時,制定應(yīng)急救援預(yù)案,采取有效救援措施,盡量減少現(xiàn)場無關(guān)作業(yè)人員,一旦發(fā)生意外,最大限度的降低各種損失?,F(xiàn)在是44頁\一共有55頁\編輯于星期三十九、某危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)發(fā)生火災(zāi)事故經(jīng)過:2007年10月26日,東區(qū)某危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)發(fā)生一起靜電引起的危險品火災(zāi)事故。一名員工對攪拌缸的油漆進(jìn)行調(diào)色,在投加溶劑油時,右手用小鐵勺(無接地)將溶劑過濾沿缸壁邊投加到大缸內(nèi),過濾網(wǎng)突然起火,因溶劑揮發(fā)性大,員工穿著的防靜電服瞬間被點燃。現(xiàn)在是45頁\一共有55頁\編輯于星期三不銹鋼勺防靜電型過濾網(wǎng)兩手戴一次性醫(yī)用膠手套待過濾溶劑人體穿防靜電服和防靜電鞋事故原因:1、員工操作使用的過濾網(wǎng)金屬圈沒有靜電接地,在添加溶劑時,過濾網(wǎng)金屬圈形成浮游金屬產(chǎn)生靜電與金屬小勺放電產(chǎn)生火花,將周邊可燃的溶劑蒸汽點燃;2、員工使用的防靜電服材質(zhì)含有化纖成份,一旦有火源,非常容易引火燃燒并迅速漫延,受傷人員短時間無法擺脫?,F(xiàn)在是46頁\一共有55頁\編輯于星期三事故導(dǎo)致該員工左手臂,左軀干上身側(cè)29%Ⅱ度燒傷,損失工作日250日,經(jīng)濟(jì)損失26萬元。事故教訓(xùn):(1)切實加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo),健全各項安全規(guī)章制度,修改和完善安全操作規(guī)程,全面落實各級安全生產(chǎn)責(zé)任制,嚴(yán)格考核。(2)加強(qiáng)對職工安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),增強(qiáng)職工安全防范意識;(3)深入開展檢維修作業(yè)風(fēng)險分析工作,加強(qiáng)現(xiàn)場管理?,F(xiàn)在是47頁\一共有55頁\編輯于星期三二十、中國石油吉林石化
雙苯廠爆炸事故事故經(jīng)過:2005年11月13日,因苯胺二車間硝基苯精餾塔塔釜蒸發(fā)量不足、循環(huán)不暢,替休假內(nèi)操頂崗操作的二班班長徐某組織停硝基苯初餾塔和硝基苯精餾塔進(jìn)料,排放硝基苯精餾塔塔釜殘液,降低塔釜液位。10時10分,徐某組織人員進(jìn)行排殘液操作。在進(jìn)行該項操作前,錯誤地停止了硝基苯初餾塔T101進(jìn)料,沒有按照規(guī)程要求關(guān)閉硝基苯進(jìn)料預(yù)熱器E102加熱蒸汽閥,導(dǎo)致進(jìn)料溫度升高,在15分鐘時間內(nèi)溫度超過150℃量程上限。11時35分左右,徐某回到控制室發(fā)現(xiàn)超溫,關(guān)閉了硝基苯進(jìn)料預(yù)熱器蒸汽閥,硝基苯初餾塔進(jìn)料溫度開始下降至正常值。13時21分,在組織T101進(jìn)料時,再一次錯誤操作,沒有按照“先冷后熱”的原則進(jìn)行操作,而是先開啟進(jìn)料預(yù)熱器的加熱蒸汽閥,7分鐘后,進(jìn)料預(yù)熱器溫度再次超過150℃量程上限。13時34分啟動了硝基苯初餾塔進(jìn)料泵向進(jìn)料預(yù)熱器輸送粗硝基苯,當(dāng)溫度較低的26℃粗硝基苯進(jìn)入超溫的進(jìn)料預(yù)熱器后,由于溫差較大,加之物料急劇氣化,造成預(yù)熱器及進(jìn)料管線法蘭松動,導(dǎo)致系統(tǒng)密封不嚴(yán),空氣被吸入到系統(tǒng)內(nèi),與T101塔內(nèi)可燃?xì)怏w形成爆炸性氣體混合物,引發(fā)硝基苯初餾塔和硝基苯精餾塔相繼發(fā)生爆炸。5次較大爆炸,造成裝置內(nèi)2個塔、12個罐及部分管線、罐區(qū)圍堰破損,大量物料除爆炸燃燒外,部分物料在短時間內(nèi)通過裝置周圍的雨排水口和清凈下水井由東10號線進(jìn)入松花江,引發(fā)了重大水污染事件?,F(xiàn)在是48頁\一共有55頁\編輯于星期三現(xiàn)在是49頁\一共有55頁\編輯于星期三事故原因爆炸事故原因分析:由于操作工在停硝基苯初餾塔進(jìn)料時,沒有將應(yīng)關(guān)閉的硝基苯進(jìn)料預(yù)熱器加熱蒸汽閥關(guān)閉,導(dǎo)致硝基苯初餾塔進(jìn)料溫度長時間超溫;恢復(fù)進(jìn)料時,操作工本應(yīng)該按操作規(guī)程先進(jìn)料、后加熱的順序進(jìn)行,結(jié)果出現(xiàn)誤操作,先開啟進(jìn)料預(yù)熱器的加熱蒸汽閥,使進(jìn)料預(yù)熱器溫度再次出現(xiàn)升溫。7分鐘后,進(jìn)料預(yù)熱器溫度超過150℃量程上限。13時34分啟動硝基苯初餾塔進(jìn)料泵向進(jìn)料預(yù)熱器輸送粗硝基苯,當(dāng)溫度較低的26℃粗硝基苯進(jìn)入超溫的進(jìn)料預(yù)熱器后,出現(xiàn)突沸并產(chǎn)生劇烈振動,造成預(yù)熱器及進(jìn)料管線法蘭松動,造成密封不嚴(yán),空氣吸入系統(tǒng)內(nèi),隨之空氣和突沸形成的氣化物,被抽入負(fù)壓運行的硝基苯初餾塔,引發(fā)硝基苯初餾塔爆炸。污染事件原因分析:由于苯胺裝置相繼發(fā)生5次較大爆炸,造成塔、罐及部分管線破損、裝置內(nèi)罐區(qū)圍堰破損,部分泄漏的物料在短時間內(nèi)通過下水井和雨排水口,進(jìn)入東10號線,流入松花江,造成松花江水體污染。也就是說,爆炸事故是導(dǎo)致重大水污染事件發(fā)生的直接原因。因裝置連續(xù)爆炸著火,火勢兇猛,在事故初期,人員無法進(jìn)入現(xiàn)場實施封堵下水井和雨排水口等措施;另外,雖然當(dāng)時采取了一些應(yīng)急措施,但因爆炸造成裝置管架倒塌,壓住了部分下水井和雨排水口,仍然無法及時有效實施封堵等措施,導(dǎo)致泄漏物料進(jìn)入東10號線。經(jīng)專家估算,這次事故中約有80噸苯系物流入松花江?,F(xiàn)在是50頁\一共有55頁\編輯于星期三
事故教訓(xùn)
1、管理基礎(chǔ)不牢,造成了事故頻發(fā),釀成了難以挽回
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