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文檔簡介
石灰石一石膏濕法煙氣脫硫裝置優(yōu)化改造張忠;辛建軍;支國慶;張喜來【摘要】某火電廠2x300MW機組煙氣脫硫裝置各子系統(tǒng)設計冗余、繁雜,運行能耗偏高,設備維護成本高;系統(tǒng)工質(zhì)腐蝕性、磨損性極強,頻發(fā)泄漏現(xiàn)象,既影響設備投運率,又造成環(huán)境污染.為此,充分利用主機附屬系統(tǒng)、設備資源對工藝水、濾液水等子系統(tǒng)進行優(yōu)化改造;采取噴淋區(qū)內(nèi)、夕卜壁加強處理、脫硫系統(tǒng)室外管道加裝暖通伴熱系統(tǒng)改造等措施,解決吸收塔噴淋區(qū)頻發(fā)沖蝕穿孔及凍結(jié)等問題改造后,在相同工況下,機組脫硫單耗下降6kWh/t,并節(jié)約石灰石耗量3500t/a,同時降低了設備維護費用,效益顯著.【期刊名稱】《內(nèi)蒙古電力技術(shù)》【年(卷),期】2014(032)002【總頁數(shù)】4頁(P66-69)【關(guān)鍵詞】濕法煙氣脫硫;吸收塔噴淋區(qū)域;沖蝕穿孔【作者】張忠;辛建軍;支國慶漲喜來【作者單位】北方聯(lián)合電力有限責任公司臨河熱電廠,內(nèi)蒙古巴彥淖爾015000;北方聯(lián)合電力有限責任公司臨河熱電廠,內(nèi)蒙古巴彥淖爾015000;北方聯(lián)合電力有限責任公司臨河熱電廠,內(nèi)蒙古巴彥淖爾015000;北方聯(lián)合電力有限責任公司臨河熱電廠,內(nèi)蒙古巴彥淖爾015000【正文語種】中文【中圖分類】TM621.21設備概況某電廠2x300MW亞臨界燃煤供熱發(fā)電機組,采用石灰石一石膏濕法脫硫工藝,脫硫工程由南京龍源環(huán)保工程有限公司總承包。整套工程包含以下子系統(tǒng):石灰石漿液制備系統(tǒng)、煙氣系統(tǒng)、SO2吸收系統(tǒng)、石膏脫水系統(tǒng)、工藝水供應系統(tǒng)、漿液排空及回收系統(tǒng)、廢水處理、儀用/雜用空氣系統(tǒng),石灰石一石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)工藝流程見圖1[1]。其中,煙氣系統(tǒng)采用增壓風機增壓及回轉(zhuǎn)式換熱器工藝。石灰石漿液制備系統(tǒng)、石膏脫水系統(tǒng)、工藝水及工業(yè)水供應系統(tǒng)的部分管道設備布置在室內(nèi),其他管道設備均露天布置,并加裝保溫層與電伴熱帶。1、2號機組分別于2006-06-26、2007-04-24投入商業(yè)運營,脫硫系統(tǒng)隨主機同步投入運行。圖1石灰石一石膏溫法煙氣脫硫工藝流程圖2系統(tǒng)存在的問題2.1脫硫島各子系統(tǒng)設備維護成本高脫硫島各子系統(tǒng)設計冗余、繁雜,能耗及設備維護成本高。脫硫過程中參數(shù)監(jiān)控極為重要,偏離正常工況不僅影響系統(tǒng)脫硫效率,而且縮短設備使用壽命。系統(tǒng)工質(zhì)腐蝕性、磨損性、易堵塞性極強,頻發(fā)泄漏問題,影響了設備投運率,又造成環(huán)境污染。經(jīng)運行實踐觀察:襯膠隔膜閥在使用6個月后,即出現(xiàn)閥體襯膠脫落堵塞現(xiàn)象;使用的襯膠碳鋼管(RL)、玻璃鋼管(FRP)、聚丙烯(PPR、PPH)管、不銹鋼(316)管分別使用3~12個月后就發(fā)生了穿孔現(xiàn)象,尤其在調(diào)節(jié)閥、泵出口及管件法蘭面處,只要有一處被腐蝕,穿孔點就會蔓延,直至影響整個部件;漿液泵選型不當或采取節(jié)流調(diào)節(jié)方式,使得工質(zhì)在局部區(qū)域流速過高,加重了閥門管件及泵體通流部件的磨損與沖蝕。每年因此產(chǎn)生的設備維修費用達數(shù)十萬元,綜合脫硫效率降低約3%。2.2吸收塔噴淋區(qū)頻發(fā)沖蝕穿孔吸收塔噴淋區(qū)因漿液噴嘴布置不合理,運行中散射的高速漿液連續(xù)沖刷至吸收塔筒壁,破壞了筒壁的玻璃鱗片防腐層,穿透筒壁,造成漿液泄漏。對泄漏部位焊接鋼板局部重做防腐后,最多使用3個月,又出現(xiàn)同樣泄漏現(xiàn)象。每年處理吸收塔筒壁泄漏的費用達數(shù)萬元。2.3運行環(huán)境變化影響脫硫正常運行因該廠開拓干灰銷售市場,導致灰?guī)煊迷鰸駨U水量大幅度下降,造成脫硫廢水無處排放,吸收塔漿液品質(zhì)惡化,液位嚴重超標,污堵除霧器及煙氣換熱器。該工程在施工時,未充分考慮北方寒冷天氣對室外布置的工藝系統(tǒng)設備的防凍要求,導致冬季頻發(fā)凍結(jié)故障。3脫硫系統(tǒng)改造及效果3.1工藝水系統(tǒng)3.1.1設備狀況及存在的問題系統(tǒng)設置1臺工藝水箱,水源由工業(yè)廢水處理站復用水泵提供,壓力0.6~0.7MPa;配置3臺工藝水泵,配套電動機功率75kW。運行時將水源補入工藝水箱,再泵送至各工藝水用戶點。工藝水泵需連續(xù)運行,電耗高達60kWh。3.1.2改造方案及效果因工業(yè)廢水處理站復用水泵出口壓力、流量已能滿足工藝水用戶要求,將復用水泵至工藝水箱補水管道直接與工藝水泵入口母管連接,通過復用水泵提供工藝水,工藝水泵轉(zhuǎn)為管道泵備用[2]。運行時間以8760h/a(按1套脫硫系統(tǒng)全年運行,電價0.3元/kWh核算,下同)計,可節(jié)電250MWh,折合人民幣7.5萬元。3.2工業(yè)水系統(tǒng)3.2.1設備狀況及存在的問題系統(tǒng)設置1臺工業(yè)水箱,水源由全廠工業(yè)水系統(tǒng)的綜合水泵提供,設計壓力0.4MPa;配置2臺工業(yè)水泵,配套電動機功率15kW。將水源補入工業(yè)水箱,再輸送至各工業(yè)水用戶點。工業(yè)水泵需連續(xù)運行,電耗高達10kW/h。3.2.2改造方案及效果因全廠工業(yè)水系統(tǒng)的綜合水泵出口壓力、流量已能滿足工業(yè)水用戶要求,將綜合水泵至工業(yè)水箱補水管道直接與工業(yè)水泵入口母管連接,通過綜合水泵提供工業(yè)水,工業(yè)水泵轉(zhuǎn)為管道泵備用[2]。運行時間以8760h/a計,可節(jié)電45MWh,折合人民幣1.5萬元。3.3石膏排出及脫水系統(tǒng)3.3.1運行方式(1) 兩套脫硫島的石膏排出系統(tǒng)獨立運行,系統(tǒng)間無聯(lián)絡。(2) 石膏脫水系統(tǒng)配置2臺真空皮帶式脫水機,每臺皮帶機配置相應的濾餅沖洗水和濾布沖洗水系統(tǒng),前者包括濾餅沖洗水箱和一用一備的濾餅沖洗水泵,配套電動機功率11kW,后者包括濾布沖洗水箱和一用一備的濾布沖洗水泵,配套電動機功率18.5kW。(3) 濾布沖洗系統(tǒng)采用脫水機真空泵的工作液排水作為沖洗水源,工業(yè)水源作為備用。真空泵的工作液排水進入濾布沖洗水箱,泵送至皮帶機濾布沖洗的各噴嘴處,沖洗濾布之后的水收集到濾餅沖洗水箱中,再泵送至石膏餅沖洗用水點。3.3.2存在的問題(1) 濾布沖洗水箱材質(zhì)為聚丙烯(PPR),強度低且容積小,無法安裝攪拌裝置,進入其中的真空泵排水硬度與濁度偏高,易沉積堵塞水箱出口;沖洗噴嘴結(jié)垢、堵塞無法運行,經(jīng)常需停運清理;濾布沖洗水泵為高速泵,頻發(fā)振動故障,維護工作量大。(2) 當其中1套脫硫島啟動需要配漿時,必須通過事故漿液排放系統(tǒng)完成。不僅增加設備電耗及維護費用,而且因流量限制影響配漿時間及配漿品質(zhì),可能會造成脫硫島啟動后初期排放不達標問題。3.3.3改造方案及效果(1)因工藝水系統(tǒng)壓力能夠滿足脫水機濾布沖洗水壓力要求,將濾布沖洗水泵廢棄,改由工藝水系統(tǒng)提供濾布沖洗水;回收真空泵的工作液排水至一級工業(yè)廢水系統(tǒng),二次回用。運行時間按3650h/a核算,可節(jié)電60MWh,折合人民幣1.8萬元,減少材料費用8萬元。(2)將2套脫硫島石膏排出系統(tǒng)互聯(lián),在其中1套脫硫系統(tǒng)啟動時,由在運行的脫硫系統(tǒng)提供漿液,可提高待啟動脫硫吸收塔進漿速度及配漿質(zhì)量,實現(xiàn)啟動后即可達標排放,從而保持良好的石膏品質(zhì)。事故漿液泵處于備用狀態(tài),減少了事故漿液泵的電耗及設備維護費用。3.4濾液水收集系統(tǒng)3.4.1運行方式濾液水收集系統(tǒng)包括濾液水收集池和一用一備的濾液水泵,配套電動機功率30kW。濾液水分布在真空皮帶機頭、尾兩側(cè)。皮帶機尾部濾液水經(jīng)排水管直接排至濾液水收集池;頭部通過管道流入濾餅沖洗水箱,再輸送至石膏餅沖洗用水點。皮帶機集液槽設有一個地漏,且與尾部濾液水并用1根管道排至濾液水收集池。3.4.2存在的問題濾餅沖洗水箱容積很小,無法安裝攪拌裝置,進入其中的濾布沖洗水含有大量石膏顆粒,極易沉積堵塞水箱出口;濾餅沖洗水泵入口管徑小,極易沉積,經(jīng)常需停運進行徹底清理;濾餅沖洗水泵為高速泵,頻發(fā)振動故障,維護工作量大。皮帶機集液槽地漏少,且經(jīng)常於堵,清理費時費力,嚴重污染環(huán)境。3.4.3改造方案及效果廢棄濾餅沖洗水箱及濾餅沖洗水泵,重新布置皮帶機頭部濾液水至濾餅沖洗水箱的管道,使其直接回收至濾液水收集池,減少了濾餅沖洗水泵電耗及設備維護費用。運行時間按3650h/a核算,可節(jié)電30MWh,折合人民幣0.9萬元,減少材料費用5萬元。3.5球磨機潤滑油系統(tǒng)3.5.1運行方式及存在的問題球磨機噴射潤滑油系統(tǒng)設空壓機1臺,配套電動機功率4kW,根據(jù)設定時間,空壓機自啟動為噴射潤滑油系統(tǒng)提供噴射氣源。運行中,因空壓機頻繁啟動,導致氣缸損壞,增加電耗。3.5.2改造方案及效果廢棄原空壓機,就近使用儀用壓縮空氣作為噴射潤滑油系統(tǒng)噴射氣源。運行時間按8760h/a核算,可節(jié)電30MWh,折合人民幣0.9萬元。3.6GGH吹灰器密封風系統(tǒng)3.6.1運行方式及存在的問題每臺GGH的吹灰器設置2臺高速密封風機,配套電動機功率2.2kW。2臺高速密封風機同時運行,為上下層吹灰器槍管提供密封冷卻氣源。高速密封風機因振動大故障頻繁停機,泄漏的煙氣致吹灰器驅(qū)動機構(gòu)、蒸汽管道及閥門嚴重腐蝕,影響設備運行,同時也破壞了環(huán)境。3.6.2改造方案及效果廢棄原高速密封風機,就近使用儀用壓縮空氣作為吹灰器槍管密封冷卻氣源,提高了系統(tǒng)安全穩(wěn)定性,達到節(jié)能降耗、降低設備維護費用的目的。運行時間按8760h/a核算,可節(jié)電30MWh,折合人民幣0.9萬元。3.7煙氣粉塵儀密封風系統(tǒng)3.7.1運行方式及存在的問題脫硫島煙氣粉塵儀設2臺高速反吹風機,配套電動機功率1.5kW,為粉塵儀提供吹掃空氣。脫硫島運行中,反吹風機24h連續(xù)運行進行吹掃,經(jīng)常發(fā)生振動大故障停機、入口濾網(wǎng)堵塞等問題。3.7.2改造方案及效果廢棄原高速反吹風機,就近使用儀用壓縮空氣為粉塵儀提供吹掃空氣,達到節(jié)能降耗、降低設備維護費用的目的。運行時間按8760h/a核算,可節(jié)電20MWh,折合人民幣0.6萬元。3.8pH值監(jiān)測系統(tǒng)3.8.1原設計存在的問題原設計吸收塔漿液pH計安裝在位置高達23m的石膏旋流站。因石膏排出泵出口壓力偏高,且為節(jié)流調(diào)節(jié),導致電極磨損、數(shù)據(jù)不穩(wěn)定,出現(xiàn)零點漂移等現(xiàn)象[3]。為測量pH值,即使無需出石膏,也必須運行石膏排出泵,既浪費電能,又增加設備維修費用。3.8.2改造方案及效果利用漿液循環(huán)泵出、入口壓力測量表管,結(jié)合泵出、入口壓力差對pH值進行監(jiān)測。因泵出、入口壓力差較小,加之測量容器擴容,避免了pH值監(jiān)測系統(tǒng)電耗高、電極壽命低等問題。改造后,實現(xiàn)了石膏排出泵間斷運行,提高了測量數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性,減少了維護工作量及資金投入,年可節(jié)電300MWh。3.9供漿系統(tǒng)3.9.1原設計存在的問題原設計供漿泵為定速泵,供漿量為電動調(diào)節(jié)門節(jié)流調(diào)節(jié),導致管道、閥芯磨損嚴重,初步統(tǒng)計每年需要更換1次電動調(diào)節(jié)門閥芯及門后管道,每次設備更換費用為5萬元,且節(jié)流調(diào)節(jié)導致供漿泵電耗偏高。3.9.2改造方案及效果實施變頻改造,通過轉(zhuǎn)速變化調(diào)節(jié)供漿量,吸收塔供漿電動調(diào)節(jié)門保持全開狀態(tài)。不僅降低了供漿泵電耗,還可實現(xiàn)供漿流量調(diào)節(jié)精細化,控制最經(jīng)濟的吸收塔漿液pH值[4]。運行時間按8760h/a核算,可節(jié)電50MWh,折合人民幣1.5萬元。改造后將吸收塔漿液pH值控制為最經(jīng)濟值,石膏漿液中的碳酸鈣含量遠低于設計值,因此可節(jié)約石灰石3500t,減少材料費用43萬元。3.10其他改造措施3.10.1吸收塔噴淋區(qū)域?qū)τ谖账娏軈^(qū)頻發(fā)沖蝕穿孔的問題,采取了內(nèi)壁粘貼瓷磚、夕卜壁涂刷防腐材料等加強處理工藝[5-6],達到了控制泄漏擴展、不停塔進行泄漏處理的預期目的,在一定程度上解決了吸收塔噴淋層頻繁沖蝕穿孔問題。2012年1號吸收塔再未發(fā)生泄漏;2號吸收塔出現(xiàn)2處泄漏點,泄漏點數(shù)量較之前減少了80%。每年因此可減少處理費用約2萬元。3.10.2-、二級工業(yè)廢水回收改造改造時將真空脫水機真空泵排水、漿液循環(huán)泵密封水回收至工業(yè)廢水井,并將脫硫廢水回收至撈渣機[7],在一定程度上解決了灰?guī)煊迷鰸駨U水量大幅度下降致使脫硫廢水無處排放,吸收塔液位嚴重超標而污堵除霧器煙氣換熱器問題,使?jié){液品質(zhì)達到工藝要求,氯離子含量滿足設計要求。3.10.3防凍工藝改造利用市區(qū)熱網(wǎng)送回水壓力差較高的優(yōu)勢,實施在脫硫系統(tǒng)室外管道加裝暖通伴熱等系統(tǒng)改造,解決了電伴熱可靠性差等問題,每年可減少5萬元電伴熱采購維護費用。4結(jié)語經(jīng)過近1a的設備治理與優(yōu)化改造,共計取消了8臺冗余配置的輔機,相同工況下,系統(tǒng)綜合脫硫效率提高5%,減少約200kW的輔機功耗,并提高了二級工業(yè)廢水利用率,日均減少原水耗量30t,系統(tǒng)耗電率下降約0.3%,取得良好的效果。【相關(guān)文獻】孫克勤,鐘秦.火電廠煙氣脫硫系統(tǒng)設計建造及運行[M].北京:化學工業(yè)出版社,2005:174194.西安熱工研究院有限公司.發(fā)電企業(yè)節(jié)能降耗技術(shù)[M].北京:中國電力出版社,2010:87-99.曾庭華,楊
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