新壩船閘輸水廊混凝土的施工_第1頁
新壩船閘輸水廊混凝土的施工_第2頁
新壩船閘輸水廊混凝土的施工_第3頁
新壩船閘輸水廊混凝土的施工_第4頁
新壩船閘輸水廊混凝土的施工_第5頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

簡述xxxx的施工一、前言xx工程是水運(yùn)工程中混凝土結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜、技術(shù)難度較大的項(xiàng)目。閘首是混凝土結(jié)構(gòu)、金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、及啟閉機(jī)房結(jié)構(gòu)物的綜合載體,受力比較復(fù)雜,由于輸水廊道、空箱、閘閥門槽等結(jié)構(gòu)存在,混凝土澆注難度較大,而且要求也較高。閘首工程中比較容易出現(xiàn)砼裂紋,進(jìn)而影響xx的使用年限。通過xxxx閘首輸水廊道混凝土的施工情況介紹,初步分析裂紋產(chǎn)生的原因,總結(jié)預(yù)防大體積混凝土因溫度應(yīng)力而產(chǎn)生裂紋的措施。二、工程概況xx運(yùn)河杭州段xxxx工程位于杭州市蕭山區(qū)義橋鎮(zhèn)南xx運(yùn)河K31+681~K33+546處,是整個xx運(yùn)河溝通杭州段標(biāo)志性建筑,建設(shè)規(guī)模為內(nèi)河四級航道,500t級xx,設(shè)計(jì)船型:500t級船隊(duì)一頂二,一拖三,300t級船隊(duì)一頂二,一拖四,100t船隊(duì)一拖十二。其中xx主體單位工程由寧波交通工程建設(shè)集團(tuán)海港工程公司承建。三、上閘首結(jié)構(gòu)特點(diǎn)簡介上閘首為鋼筋混凝土整體式結(jié)構(gòu),上閘首底板厚3.0米。上閘首邊墩▽+1.20m標(biāo)高設(shè)輸水廊道,廊道為左右對稱布置,輸水廊道尺寸:2m*1.8m(長*寬),兩側(cè)均有輸水閥門。上閘首的上游側(cè)設(shè)檢修門槽。閘首邊墩混凝土內(nèi)部設(shè)空箱,空箱直徑為3.0m和2.1m。上閘首基礎(chǔ)為88根φ600mmAB型PHC樁,樁長16m。四、上閘首左邊墩輸水廊道首次施工情況1、砼分塊:澆注高度+1.2~+3.0m,即廊道底至廊道頂,澆注方量為88.3M3。2、模板:邊墩四周為竹膠板,廊道內(nèi)側(cè)為定型鋼模板,鋼板厚度2mm,現(xiàn)場拼裝而成。3、砼原材料及配合比:混凝土原材料及配合比:江蘇沙鋼、浙江“金首”P.O32.5級普硅水泥、桐廬中砂、蕭山茅山石礦20~40mm和5~16mm碎石、浙江虎山TOR803減水劑。鋼筋、水泥、外加劑等材料均取樣送浙江省公路技校中心試驗(yàn)實(shí)復(fù)檢合格;砂石的試驗(yàn)在工地試驗(yàn)室做,砂的篩分試驗(yàn)、含泥量試驗(yàn)、表觀密度試驗(yàn)以及碎石的針片狀含量、表觀密度、含泥量、篩分驗(yàn)、壓碎值試驗(yàn)均符合相關(guān)要求?;炷潦┕づ浜媳热缦卤恚喉?xiàng)目水泥砂碎(礫)石水摻加劑材料規(guī)格型號32.5中砂5-16mm20-40mm合計(jì)粉煤灰減水劑理論配合質(zhì)量(Kg)2767653766401016160444.1本次調(diào)整項(xiàng)目含水率(%)5.10.80.5含水量(Kg)413347本次施工配合質(zhì)量(Kg)2768063796431022113444.14、砼澆注:上閘首左側(cè)邊墩(輸水廊道部分)于2004年月10月19日9:00時~13:30時澆注,多云天氣,氣溫為13℃~29℃,溫差變化大。下層混凝土澆注時間為2004年10月6日,上下層混凝土澆注間隔13天。采用2臺500攪拌機(jī)(帶自動計(jì)量系統(tǒng))進(jìn)行砼攪拌,用輸送泵送到澆注現(xiàn)場,分三層澆注,利用2臺70型振動棒進(jìn)行振搗。在澆注工程中,我部試驗(yàn)人員抽查砼的塌落度和和易性,均符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求。5、養(yǎng)護(hù)及砼試塊強(qiáng)度:2004年10月21日拆模,拆模后覆蓋土工布灑水養(yǎng)護(hù),直立面掛土工布覆蓋,委派專人進(jìn)行噴水養(yǎng)護(hù),保證混凝土表面處于潮濕狀態(tài)。混凝土7天強(qiáng)度為21.35Mpa,達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度C25的85.4%。五、裂紋出現(xiàn)情況項(xiàng)目部在混凝土澆注拆模后定期對混凝土的外觀進(jìn)行觀察,2004年10月23日開始發(fā)現(xiàn)有細(xì)微裂紋出現(xiàn),共4條裂紋,長度0.4~0.8m,寬度0.03mm~0.09mm,隨著時間的延長,裂紋數(shù)量、長度及寬度逐漸變化,一直到10月29日發(fā)展為10條裂紋,長度0.8~1.6m寬度0.07m~0.22mm。剛發(fā)現(xiàn)時,裂紋主要集中在墩身外側(cè)中部,長度也相對較短,隨著時間延長,裂紋向上、下方向延伸,直至施工縫處。六、裂紋的分析和處理發(fā)現(xiàn)裂紋后,項(xiàng)目部及時通知監(jiān)理、業(yè)主等有關(guān)單位,匯報了裂紋發(fā)生的情況。為確保工程質(zhì)量,暫停上閘首邊墩的施工,加強(qiáng)對裂紋的觀測,幷委托浙江省公路技校中心試驗(yàn)室對裂紋進(jìn)行檢測。項(xiàng)目部和業(yè)主邀請有關(guān)專家進(jìn)行現(xiàn)場察看,召開了有業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工方及有關(guān)專家等參加的裂紋專題會議,分析裂紋出現(xiàn)的原因,商討裂紋的處理方案。根據(jù)各方的分析認(rèn)為,上閘首邊墩裂紋主要是由于溫度應(yīng)力產(chǎn)生的溫度裂紋。本著打造精品工程的原則,經(jīng)建設(shè)四方商討決定,對上閘首左側(cè)邊墩混凝土鑿除重新澆注,同時要求項(xiàng)目部上報新的施工方案,審批通過后方可繼續(xù)施工。七、施工工藝調(diào)整和改善項(xiàng)目部技術(shù)人員查閱了大量關(guān)于砼裂紋的資料,進(jìn)一步理解大體積砼溫度裂紋產(chǎn)生的原因:混凝土澆注后,水泥水化熱使內(nèi)部混凝土的溫度升高,當(dāng)水化熱升到最高峰后,因外部環(huán)境溫度相對低,造成混凝土溫度內(nèi)高外低的現(xiàn)象。由于混凝土內(nèi)部升溫膨脹,而外部收縮,在降溫過程中混凝土內(nèi)外相互約束,產(chǎn)生不均勻的內(nèi)應(yīng)力。在約束條件下,當(dāng)外部混凝土因溫度收縮而產(chǎn)生的拉應(yīng)力變形大于混凝土極限抗拉伸力而變形時,就會產(chǎn)生裂紋。根據(jù)后期閘室混凝土內(nèi)部溫度跟蹤觀測表明,在水化熱高潮時,混凝土內(nèi)部溫度在55℃~70℃之間,在夜間外部溫度為11℃~13℃,混凝土內(nèi)外溫差最大可達(dá)59℃,內(nèi)外溫差過大,必然導(dǎo)致混凝土產(chǎn)生裂紋。項(xiàng)目部決定從原材料、砼澆注溫度、澆注工藝、改善結(jié)構(gòu)配筋、砼養(yǎng)生等五個方面采取措施,以降低混凝土內(nèi)外溫差,增強(qiáng)砼的整體性,控制裂紋的產(chǎn)生:(一)、原材料方面1、改善黃砂級配,針對砂中小礫石含量較多的問題,項(xiàng)目部決定采取篩分的方式,除去砂中5mm以上的小礫石;2、從減少用水量出發(fā),適當(dāng)減小混凝土的塌落度,由原來的12cm控制到8cm左右,在施工過程中增加混凝土塌落度的檢測,控制好混凝土的塌落度。(二)降低砼澆注溫度1、搭設(shè)通風(fēng)良好的遮陽棚,避免水泥筒、水池、砂石料在太陽下暴曬;澆筑前一小時對砂石料進(jìn)行曬水降溫,測定材料含水率,調(diào)整砼施工配合比;2、澆注前對鋼模板進(jìn)行曬水降溫;3、選擇在傍晚等溫度較低的時候澆注砼;(三)、澆注工藝方面1、調(diào)整輸水廊道分塊情況。將輸水廊道與上部100cm的邊墩整體澆注,增強(qiáng)結(jié)構(gòu)的整體性;2、新老混凝土交接面嚴(yán)格鑿毛,為了新老混凝土更好的結(jié)合,在混凝土中摻加膨脹劑;3、在輸送管出口出接一橡膠皮管,端頭由工人用繩索牽引,在混凝土澆注中,確?;炷辆鶆蛉雮}、均勻分層,分層厚度控制在40cm左右;4、砼攪拌時間由90s延長至120s,確保攪拌均勻;(四)、改善結(jié)構(gòu)配筋在容易產(chǎn)生裂紋的部位如廊道薄壁處增設(shè)橫向分布鋼筋,預(yù)防后期收縮裂紋。(五)、加強(qiáng)砼養(yǎng)生砼澆注后,先用噴霧養(yǎng)護(hù),等砼表面硬結(jié)而遇水不起“皮”時,開始灑水養(yǎng)護(hù)幷用土工布覆蓋,特別是直立墻面,通過支撐的方法將土工布貼住墻面,確保砼表面濕潤,防止砼干裂和硬化不完全,砼濕養(yǎng)護(hù)不少于14天。八、混凝土澆注后的觀測在上報的方案審批后,項(xiàng)目部于2004年12月3日重新澆注上閘首左邊墩+1.2~+4.0m混凝土,拆模后定期觀測混凝土表面,經(jīng)過7天的觀測,混凝土表面無裂紋出現(xiàn),2004九、結(jié)語根據(jù)xxxx上閘首邊墩混凝土澆注情況,xx砼裂紋幷不是不可避免的,只要通過對裂紋產(chǎn)生的原因進(jìn)行認(rèn)真、仔細(xì)的分析,采取有效的預(yù)防措施,結(jié)合工程的實(shí)際情況實(shí)施,是可以防止砼裂紋的產(chǎn)生。xxxx閘首輸水廊道混凝土澆注實(shí)踐說明,預(yù)防大體積混凝土因溫度應(yīng)力而產(chǎn)生裂紋的問題,可以從以下三個方

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論