荒煤氣及氨水系統(tǒng)的不停產(chǎn)切換實踐_第1頁
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...v.荒煤氣及氨水系統(tǒng)的不停產(chǎn)切換實踐X建樊永在韓萬寧〔XX包鋼鋼聯(lián)股份XX焦化廠,XX014010〕1存在問題2005年6月,我廠為了配合新建7號焦爐的投產(chǎn),將3號焦爐的煤氣、氨水從二回收倒入一回收處理,形成了一回收凈化處理1~3號焦爐的煤氣、氨水和二回收凈化處理4~7號焦爐的煤氣、氨水的格局。這樣,一回收5萬m3/h煤氣凈化系統(tǒng)要處理1~3號焦爐的煤氣和氨水顯得有些困難,并處于超負荷運行狀態(tài)。在三回收投產(chǎn)后,2006年6月,7號焦爐的荒煤氣和氨水進入三回收系統(tǒng)進展凈化處理,又造成了二回收系統(tǒng)的低負荷運行。隨著一回收系統(tǒng)超負荷運行時間的延長,出現(xiàn)了系統(tǒng)阻力大、煤氣輸送困難等諸多問題,造成1~3號焦爐的吸氣管吸力經(jīng)?;亓悖範t爐門、爐口、承插口及上升管根部等部位冒煙嚴重,焦爐爐體各部位消煙極為困難,甚至造成爐體嚴重串漏,進而導(dǎo)致了焦爐大煙囪冒黑煙,給焦爐的正常生產(chǎn)帶來了很大的困難。為了保證一回收煤氣的順利輸送,曾屢次對有關(guān)塔設(shè)備進展了清洗,以降低塔設(shè)備的操作阻力,但效果仍不佳。2010年夏季,隨著氣溫的逐漸升高,一回收煤氣輸送困難的問題愈加嚴重,根本上在每個周轉(zhuǎn)時間內(nèi),1~3號焦爐吸氣管吸力處于零位的時間接近5個小時,這給1~3號焦爐的正常生產(chǎn)帶來了極大的困難。因吸氣管吸力經(jīng)?;亓悖瑸榱吮WC焦爐的吸力,一回收飽和器的交通閥根本處于常開狀態(tài),這不但影響化學(xué)產(chǎn)品的收率,而且還造成了煤氣中氨含量超標,煤氣凈化不能達標,對后續(xù)設(shè)備的腐蝕非常嚴重,產(chǎn)生了一系列惡性循環(huán)問題。為此,決定將3號焦爐的煤氣和氨水再次切入二回收凈化處理,以緩解焦爐煤氣凈化、輸送困難的問題,改善1~3號焦爐的生產(chǎn)操作環(huán)境,并減輕焦爐熱修維護的勞動強度。2方案的制定和實施2.1方案制定首先,檢查了3、4號焦爐荒煤氣及氨水的整個系統(tǒng),了解管路具體走向,確認管道尺寸、法蘭規(guī)格、閥門及作業(yè)點位置,并繪制作業(yè)方案洋圖,見圖1;其次,確認各作業(yè)點的堵盲板情況;第三,確認各作業(yè)點是否需要搭架子,是否需要焊接楔余子、放空管、測壓用取壓管及氮氣充入點,將所需的工作提前做好。2.2方案實施2.2.1焦爐循環(huán)氨水上水間題的解決切換前,3號焦爐的低壓氨水由一回收供應(yīng),切換后由二回收供應(yīng)。須將原二回收去3號焦爐的循環(huán)氨水管與備用二回收去4號焦爐氨水管道連接〔即接通V-19與V-13之間的管道〕,解決二回收給3號焦爐供低壓氨水的問題,具體見圖1作業(yè)點1。即在氨水管道連通后,先抽掉作業(yè)點1處DN400的盲板,并翻開閥門V-19,送氨水至V-13處,為循環(huán)氨水上水的倒換做好準備。圖13、4號焦爐煤氣及氨水倒換方案示意圖2.2.2焦爐焦側(cè)氨水回流問題的解決切換前,3號焦爐焦側(cè)回流焦油氨水到一回收澄清處理,切換后改為到二回收澄清處理。需抽掉3號焦爐焦側(cè)回流氨水入二回收管道的一塊盲板〔即在作業(yè)點2處抽DN350盲板〕。根據(jù)方案要求,應(yīng)在抽煤氣盲板前一天作業(yè)。具體情況見圖1作業(yè)點2,作業(yè)步驟如下:〔1〕關(guān)閉3號焦爐焦側(cè)氨水的上水總閥門V-15,同時關(guān)閉焦側(cè)回流氨水閥門V-8?!?〕待上述兩閥門關(guān)閉后,抽掉作業(yè)點2處的盲板。〔3〕抽完盲板并合口后,先開3號焦爐焦側(cè)的回流氨水閥門V-8,再開焦側(cè)氨水上水閥門,讓焦側(cè)氨水仍流入一回收。〔4〕盲板抽畢后,翻開V-19閥門,將氨水提前送至V-13閥門處。2.2.3焦爐煤氣及氨水由一回收切換至二回收在前期工作準備就緒,且3號焦爐的氨水上水及回水都具備切換的條件后,方可抽掉閥V-1處的盲板〔即在作業(yè)點3抽DN1200盲板〕,進而實施3號焦爐煤氣及氨水的切換作業(yè)。具體情況見圖1作業(yè)點3,詳細步驟如下:〔1〕作業(yè)應(yīng)選在較適宜的焦爐檢修期間?!?〕3、4號焦爐停頓裝煤、推XX業(yè),并做好各點的滅火工作?!?〕確認作業(yè)點3處的材料、器具、設(shè)備及人員已就緒到位?!?〕3號焦爐將處于裝煤初期爐號的上升管蓋翻開放散,將處于結(jié)焦末期爐號的閥體關(guān)閉,翻開焦側(cè)和機側(cè)的各集氣管放散,吸氣管自動調(diào)節(jié)翻板打手動,關(guān)閉手動吸氣管翻板。〔5〕關(guān)閉3號焦爐去一回收煤氣閥門V-5,并注意煤氣閥門V-1前的煤氣壓力,直至其穩(wěn)定在0~50Pa時,翻開氮氣接入點處閥門,向作業(yè)點煤氣管內(nèi)充入氮氣。〔6〕關(guān)一回收去3號焦爐的機側(cè)兩道1/4氨水閥門,停3號焦爐機側(cè)的低壓氨水?!?〕關(guān)閉V-15閥門,翻開V-13閥門,將二回收的低壓氨水送入3號焦爐?!?〕翻開焦側(cè)回流氨水閥V-6,關(guān)閉焦側(cè)回流氨水閥V-8及V-11,將3號焦爐焦側(cè)的回流氨水送二回收?!?〕調(diào)整煤氣凈化系統(tǒng)及煉焦系統(tǒng)煤氣吸力和循環(huán)氨水壓力?!?0〕當煤氣閥V-1前煤氣壓力處于0~50Pa時,通知燃氣盲板作業(yè)組抽閥V-1處的盲板〔即作業(yè)點3DN1200盲板〕〔11〕待煤氣言板抽完之后進展如下作業(yè):第一,緩慢翻開3號焦爐機側(cè)的兩道1/4氨水閥門,給3號焦爐機側(cè)集氣管及橋管噴灑送氨水;第二,緩慢翻開煤氣閥門V-1,并注意二回收鼓風機前的吸力,視情況關(guān)閉3號焦爐上升管蓋,恢復(fù)閥體翻板,逐步恢復(fù)放散及煤氣翻板;第三,關(guān)閉3號焦爐去一回收的回流氨水閥門V-9、V-10。〔12〕通知3、4號焦爐、二回收配合調(diào)整吸力和循環(huán)氨水噴灑壓力,并注意提升泵站氨水槽液位的變化情況,及時進展調(diào)整。〔13〕關(guān)閉煤氣閥門V-2、V-3、V-4,同時對各作業(yè)點漏點進展處理。3運行效果經(jīng)過兩個多月的調(diào)研、研究和準備,順利地將3號焦爐的煤氣和氨水切入二回收凈化處理,經(jīng)過一段時間的調(diào)整到達了穩(wěn)定運行,目前整體運行效果良好。〔1〕一回收處理的煤氣量由約5.6萬m3/h降低為約3.8萬m3/h,各塔設(shè)備的阻力大大降低,系統(tǒng)操作到達了穩(wěn)定運行的條件?!?〕1、2號焦爐的吸氣管吸力能穩(wěn)定在1500Pa以上,焦爐冒煙冒火問題得到了很大改善,滿足了焦爐的正常生產(chǎn),改善了焦爐區(qū)域的操作環(huán)境,減

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