4500t d水泥熟料生產(chǎn)線的操作參數(shù)優(yōu)化經(jīng)驗(yàn)_第1頁
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4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線的操作參數(shù)優(yōu)化經(jīng)驗(yàn)借助熱工標(biāo)定,可得到水泥熟料生產(chǎn)線系統(tǒng)風(fēng)量、溫度等關(guān)鍵參數(shù),并可通過將測(cè)定值與設(shè)計(jì)值、同規(guī)格生產(chǎn)線值等的對(duì)比,確定生產(chǎn)線存在問題,并科學(xué)制定優(yōu)化措施。本文針對(duì)陜西某水泥公司4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線能耗偏高的問題,對(duì)其窯系統(tǒng)關(guān)鍵部位溫度、壓力、氣體量等參數(shù)進(jìn)行測(cè)定,分析造成燒成熱耗偏高的原因,并對(duì)操作參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。通過優(yōu)化,熟料燒成煤耗由112kg/t降低至102.08kg/t,同時(shí)熟料產(chǎn)量增加570t/d左右,經(jīng)濟(jì)效益顯著。1優(yōu)化前生產(chǎn)線運(yùn)行情況介紹陜西某水泥公司4500t/d熟料生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)采用合肥院雙系列五級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器及HF5000分解爐,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格Φ4.8m×74m,設(shè)計(jì)產(chǎn)能5000t/d,實(shí)際產(chǎn)能5125t/d,熟料燒成熱耗784×4.18kJ/kg,主要指標(biāo)落后于同規(guī)格生產(chǎn)線。對(duì)生產(chǎn)線開展熱工標(biāo)定,結(jié)果顯示熟料產(chǎn)量為5125t/d時(shí),C1出口溫度為322℃,預(yù)熱器出口煙氣的粉塵濃度(標(biāo)況下,以下同)為72.39g/m3,煙氣中O?含量為4.03%,生產(chǎn)線具體運(yùn)行參數(shù)見表1。表1金陵河4500t/d生產(chǎn)線優(yōu)化前主要運(yùn)行參數(shù)1.1熟料燒成熱耗分析(1)預(yù)熱器出口廢氣量達(dá)到341884m3/h,單位熟料廢氣量為1.601m3/kg,高于常規(guī)1.40m3/kg的系統(tǒng)風(fēng)量;較大的煙氣量使得出預(yù)熱系統(tǒng)煙氣的物理熱增加,由此造成熟料燒成熱耗增加25×4.18kJ/kg。對(duì)系統(tǒng)廢氣量較大的原因進(jìn)行分析,分解爐出口氧含量為1.5%左右,至C1出口氧含量增高至4%,表明預(yù)熱系統(tǒng)從分解爐出口至C1出口間存在嚴(yán)重的漏風(fēng)。(2)測(cè)得預(yù)熱器出口煙氣中CO濃度達(dá)到在800×10-?,表明煤粉存在不充分燃燒,由此造成的化學(xué)不完全燃燒損失熱為3×4.18kJ/kg左右。結(jié)合冷卻機(jī)用風(fēng)對(duì)造成煤粉燃燒不充分的原因進(jìn)行分析:當(dāng)前燒成系統(tǒng)二、三次風(fēng)量總和為0.796m3/kg,其中三次風(fēng)風(fēng)量為0.449m3/kg(三次風(fēng)閥門開度僅25%左右),低于理論計(jì)算值0.550m3/kg;三次風(fēng)量較少影響了煤粉在分解爐內(nèi)的燃燒速度和燃盡率,從而產(chǎn)生大量的CO。同時(shí),三次風(fēng)量偏低也造成篦冷機(jī)的熱回收效率較低,造成熟料燒成熱耗增加。(3)根據(jù)化驗(yàn)值,當(dāng)前熟料燒失量高達(dá)0.9%,高于0.15%左右的行業(yè)均值。熟料中的燒失量主要由未燃盡的頭煤裹入熟料中造成,計(jì)算得因頭煤未燃燒充分造成的機(jī)械不完全燃燒損失熱約51×4.18kJ/kg。1.2燒成系統(tǒng)主要設(shè)備工況分析(1)分解爐工況分析。結(jié)合設(shè)計(jì)圖紙及運(yùn)行參數(shù),得到分解爐主要指標(biāo)如表2所示。表2優(yōu)化前分解爐工況分析根據(jù)表2,當(dāng)前分解爐出口溫度879℃、窯尾煙室實(shí)測(cè)溫度為1006℃,均在設(shè)計(jì)范圍內(nèi);分解爐直徑為Φ7500mm,分解爐爐容(包括鵝頸管)為2159m3,計(jì)算得分解爐單位容積產(chǎn)量為98.97kg/(m3·h),低于設(shè)計(jì)值,同時(shí)實(shí)際計(jì)算的容積熱負(fù)荷為46779×4.18kJ/(m3·h),亦低于設(shè)計(jì)值,以上均表明當(dāng)前分解爐產(chǎn)能還有進(jìn)一步提高的空間。(2)回轉(zhuǎn)窯工況分析。同樣方法得到回轉(zhuǎn)窯主要參數(shù)及指標(biāo)如表3所示。標(biāo)定期間窯產(chǎn)量為5125t/d,盡管達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量,但較同規(guī)格生產(chǎn)線相比偏低;同時(shí)回轉(zhuǎn)窯容積熱負(fù)荷、截面產(chǎn)量均較低,表明窯仍有較大的提產(chǎn)空間。表3

優(yōu)化前回轉(zhuǎn)窯工況分析(3)冷卻機(jī)工況分析。冷卻機(jī)主要參數(shù)及指標(biāo)如表4所示。冷卻風(fēng)機(jī)標(biāo)定的實(shí)際操作風(fēng)量為2.119m3/kg,一般第四代篦冷機(jī)實(shí)際操作風(fēng)量應(yīng)控制在1.80~1.90m3/kg左右,說明冷卻機(jī)系統(tǒng)用風(fēng)量較大。另一方面,出篦冷機(jī)熟料溫度為144℃,高于設(shè)計(jì)值65℃+環(huán)境溫度,說明熟料冷卻效果不理想,篦冷機(jī)熱回收效率為72.6%,較第四代篦冷機(jī)75%熱回收效率為低。表4優(yōu)化前冷卻機(jī)工況分析分析其原因,主要是二、三次風(fēng)溫低,三次風(fēng)量較少。前段M2、M3、M4三臺(tái)風(fēng)機(jī)壓頭偏小,均達(dá)不到設(shè)計(jì)值,尤其是M2風(fēng)機(jī)壓頭僅為設(shè)計(jì)值的59%(可能與熟料料層偏薄,熟料層阻力低有關(guān)),M3、M4兩臺(tái)風(fēng)機(jī)的風(fēng)量為裝機(jī)風(fēng)量的68%和81%(需檢查這兩臺(tái)風(fēng)機(jī)的性能曲線是否存在問題),影響了一段熟料急冷效果;后段M9、M10、新M8、M12、M13、M14風(fēng)機(jī)壓頭均達(dá)不到設(shè)計(jì)指標(biāo)。2優(yōu)化措施及運(yùn)行效果2.1優(yōu)化措施(1)優(yōu)化冷卻機(jī)操作。采用厚料層操作,降低前段篦板速度,保證高溫段取風(fēng)品質(zhì)(風(fēng)量大、風(fēng)溫高),同時(shí)逐漸呈階梯狀降低后端冷卻機(jī)用風(fēng),延長(zhǎng)熟料在篦床的停留時(shí)間以提高篦冷機(jī)熱回收效率。(2)調(diào)整三次風(fēng)閥及頭煤用量。提高三次風(fēng)閘板開度,增大三次風(fēng)量,減少窯內(nèi)通風(fēng),控制窯尾煙室O?氧含量3%之內(nèi),減少窯內(nèi)NOx的產(chǎn)生量,并可降低預(yù)熱器出口CO含量,減少熱損失。同時(shí),適當(dāng)降低頭煤用量,改善燃燒器火焰形狀,以改善頭煤燃燒效果,降低熟料燒失量。(3)排查系統(tǒng)漏風(fēng)。對(duì)預(yù)熱系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查,重點(diǎn)對(duì)入孔門、檢修孔、翻板閥等處漏風(fēng)點(diǎn)進(jìn)行排查,消除系統(tǒng)漏風(fēng)。此舉可在降低出預(yù)熱系統(tǒng)煙氣熱的同時(shí)減少高溫風(fēng)機(jī)用風(fēng),降低電耗。(4)開展適應(yīng)性改造。為適應(yīng)系統(tǒng)提產(chǎn)后的需求,同時(shí)實(shí)施以下改造內(nèi)容:校正生料喂料、喂煤秤等計(jì)量設(shè)備,使其流量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,保證操作員精細(xì)化操作;將各級(jí)旋風(fēng)筒在線溫度、壓力儀表安裝在各級(jí)旋風(fēng)筒出口位置(目前安裝在旋風(fēng)筒出口的下料點(diǎn)上方,不能真實(shí)反映旋風(fēng)筒的出口溫度和壓力),以便正確觀察各級(jí)旋風(fēng)筒運(yùn)行情況。(5)適當(dāng)增加系統(tǒng)喂料量。在上述工作基礎(chǔ)上,視窯況逐漸增加系統(tǒng)喂料量,以提高熟料產(chǎn)量。2.2優(yōu)化后生產(chǎn)線運(yùn)行效果優(yōu)化后,預(yù)熱系統(tǒng)出口溫度降低至300℃,出口壓力降低至5885Pa,預(yù)熱器出口風(fēng)量降低至1.352m3/kg,出口O?含量平均值為1.75%,冷卻機(jī)風(fēng)機(jī)用風(fēng)量為1.751m3/kg。系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,產(chǎn)能、煤耗等指標(biāo)較改造前均有所改善。熟料產(chǎn)量增加約570t/d,燒成煤耗從112kg/t降低至102.08kg/t,改造效果較好。詳細(xì)參數(shù)見表5。表5金陵河4500t/d生產(chǎn)線改造后主要運(yùn)行參數(shù)3結(jié)論借助熱工標(biāo)定,對(duì)陜西某水泥公司4500t/d生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)的

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