j2113型熱室120mw壓鑄機改造_第1頁
j2113型熱室120mw壓鑄機改造_第2頁
j2113型熱室120mw壓鑄機改造_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

j2113型熱室120mw壓鑄機改造

j2113熱室125噸壓鑄機系上海壓鑄機廠于1973年銷售。這是我們公司購買的第一艘壓鑄機。由于當時的技術有限,設備本身在先設計概念和實際系統(tǒng)結構組成上存在很大缺陷?,F(xiàn)在,由于頻繁的故障,無法滿足工藝和生產要求,這對公司的壓鑄件生產產生了重大影響。因此經過多次的方案論證,決定對該設備的部分結構及液壓系統(tǒng)局部進行技術改造。一壓鑄機液壓系統(tǒng)整體無法安裝造成的故障1J2113型熱室125T壓鑄機的油泵站中泵采用立式安裝的方式,動力源采用雙聯(lián)葉片泵,通過聯(lián)軸器和聯(lián)軸支架與電機相連接,濾油方式為吸油過濾。調壓、合模閥組與油泵的高、低壓油出口之間的連接管路采用高壓軟管。由于油泵、濾油器和高壓軟管都在油箱內,這樣一旦油泵發(fā)生故障或者濾芯堵塞,油管出現(xiàn)爆管、松動而漏油,都具有很強的隱蔽性,不易察覺,需要修理、清洗或更換時,必須先將油箱內油液抽盡,給維修工作帶來很大的不便,造成停工時間長、投入人力多的損失。另外,油泵在油箱內油泵工作產生的熱量又被液壓油吸收,會加速液壓油的溫度上升,不利于設備長期穩(wěn)定運轉。2該設備液壓系統(tǒng)冷卻方法采用旁路循環(huán)方式(見附一),即專門用一臺電機D3帶動一臺小油泵PF3從油箱抽油,經板式換熱器進行熱交換后回油箱。由于安裝方式不太合理,在使用中經常出現(xiàn)電機燒、油泵和聯(lián)軸節(jié)損壞的故障,對此需要進行修理或改進工作。3該壓鑄機油箱的封閉性較差,(為便于冷卻泵從油箱抽油及油液經換熱后回油箱)有一個150mm×200mm的窗口使液壓油直接與大氣相通,由于我們壓鑄車間現(xiàn)場環(huán)境里的粉塵及其它固體、液體顆粒很多,因此這些異物極易侵入油箱混入液壓油中,眾所周知,液壓油是液壓系統(tǒng)的血液,液壓系統(tǒng)的故障有70%以上是由于液壓油不清潔引起的,必須對該設備油箱的密封性進行相應的改進。4該壓鑄機原來調壓、合模部分的液壓原理(見圖一)采用的是開關型控制閥進行系統(tǒng)壓力調定及合模缸動作控制,但其油泵站中高壓泵不具備卸荷節(jié)能控制的功能,合模缸動作也不能實現(xiàn)速度調整。這樣一方面會造成較大的能源浪費,加速液壓油溫度上升,同時也不能滿足不同產品工藝的要求。為此,采用二通插裝閥技術對該部位進行技術改造。二進行系統(tǒng)安裝,使一切部件均暴露視線內針對上述問題,我們進行了如下的改造:1設計加工相應的過渡板及安裝支架,將油泵、濾油器移至油箱外面,使所有部件及管路均暴露于大家的視線之內。2把調壓合模閥組的總回油管接到管式冷卻器的入口上,油液經換熱后從冷卻器出口回油箱。3用鋼板將油箱上前述的窗口補全,然后再安裝一個空氣濾清器。4采用二通插裝閥技術將調壓、合模功能組合在一個閥體上(見圖二),并在常高壓管路上添加兩個壓力繼電器。三插裝閥集成系統(tǒng)的優(yōu)勢見圖2設備經過改造后,產生的效果主要表現(xiàn)在以下幾個方面:1將油泵、濾油器及管路全部移到油箱外面,使故障查找更加容易、維修更加簡便、勞動強度明顯降低。同時油泵及管路外置,使它們散熱條件改善,對保證設備長期運行時油溫的穩(wěn)定是很有利的。2液壓油冷卻系統(tǒng)改造后,在保證冷卻效果的前提下,減少了部件數(shù)量,節(jié)約了成本,削減了以前經常發(fā)生故障的幾個環(huán)節(jié),使設備維護的工作量也降低了。3油箱封閉、安裝空氣濾清器之后杜絕了異物進入箱內的渠道,同時從空氣濾清器加油還有一定的過濾作用,有助于液壓油能較長時間地保持清潔,油液清潔可以大量地減少液壓系統(tǒng)發(fā)生故障的機會。在液壓系統(tǒng)中,凈化工作油是十分重要的環(huán)節(jié)。此外,液壓系統(tǒng)工作時空氣濾清器能維持油箱內的壓力與大氣壓力平衡,以避免泵可能出現(xiàn)的空穴現(xiàn)象。4選用插裝閥可有下述優(yōu)點:首先,通流量大、液阻小,適應于壓鑄機對壓力、流量的要求;其次,響應快,靜動態(tài)特性好,動作速度快,性能調節(jié)方便,易于實現(xiàn)對各個功能的單獨調節(jié);第三,密封性好,主流道可實現(xiàn)無泄漏,易于保證系統(tǒng)壓力的穩(wěn)定;第四,互換性好,本系統(tǒng)選用的插裝閥均為國內專業(yè)廠家生產的標準件,采購方便,而且單件成本也較低;第五,抗污染能力強,相對于滑閥的發(fā)卡傾向較低,可靠性高;第六,插裝閥系統(tǒng)采用了單獨控制的單個閥結構,功能明確,故障查找較容易,哪個閥有問題單拆那個閥即可,大大簡化維修,縮短修理時間;第七,所有元件實現(xiàn)集成化,大量減少管路連接,簡化安裝工作,布局整齊美觀。這部分液壓系統(tǒng)改造后,實現(xiàn)了高壓泵的卸荷功能,增加了開合模的速度調整功能,一方面達到了節(jié)能降耗和減少液壓油溫升的目的,一方面也可以滿足不同品種對開合模速度的不同要求。另外,為避免非正常情況下系統(tǒng)壓力超高,對機床造成損壞和對周圍人員的傷害,我們在系統(tǒng)中增加了兩個壓力繼電器PR1、PR2(安裝兩個是為進一步提高安全系數(shù)),發(fā)訊壓力調至比正常工作壓力(12Mpa)高3Mpa,當系統(tǒng)壓力達到發(fā)訊壓力則停泵,避免了可能發(fā)生的危險。正是由于有了這些優(yōu)點,所以新的液壓系統(tǒng)流量充分、壓力穩(wěn)定、動作迅速、調整方便、故障率及維修費用低,且安全系數(shù)高、能耗低,相對于舊系統(tǒng)在技術上有了較大的提高。5經改造后的設備各部分的布局與上海壓鑄機廠J1116F壓鑄機近似,使這臺已有三十年歷史的設備在外觀上接近于國內90年代壓鑄機專業(yè)生產廠家的水平,在提高設備性能及可靠性的同時,使設備整體布局顯得更美觀,更合理。四壓鑄件的穩(wěn)定改善階段設備改造完畢后即投入了使用,并堅持每日三班倒,至今已有兩年的時間。根據統(tǒng)計,從改造之前2003年前6個月的月平均停工臺時50.7小時,降至改造后的03年后5個月的月平均停工臺時3.6小時、2004年的2.5小時和2005年前6個月的3.1小時,工作穩(wěn)定性明顯改善,有力地支持了壓鑄件的生

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論