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文檔簡介
鍋爐風機故障案例分析1.送風機葉片斷裂異常分析2.一次風機喘振問題分析二零一四年十一月
2.1送風機故障經過1月18日#1300MW機組停機備用。3月27日#1機組鍋爐點火啟動后,動葉可調軸流送風機空載電流偏高。1A、1B送風機較停機備用前分別偏高3A、9A?,F(xiàn)場噪音偏大。06:471B一次風機電機#1軸承溫度高,停1B一次風機。07:30儀控隊處理完畢。啟#1爐1B一次風機,并列正常。08:25#1爐1B送風機電流偏大(49A)通知鍋爐隊、儀控隊,鍋爐隊輔機班:#1爐1B送風機就地檢查,風機運行正常,風機振動正常。例1送風機葉片斷裂異常分析及處理3月27日15:25#1機機組負荷200MW,1A、1C、1D制運行,1A一次風機突然喘振,通知鍋爐隊,匯報值長。重新并列1A、1B一次風機運行。3月28日4:32,#1機組負荷198MW,1A送風機電流42A,動葉開度32%,出口風壓700Pa,1B送風機電流49A,出口風壓690Pa,動葉開度28%,1B送風電流突降至30A,出口風壓降至380Pa,開、關1B送風機動葉風機電流不變。通知鍋爐隊,鍋爐隊輔機班工作票:“#1爐1B送風機內部檢查”做措施,關閉#1爐1B送風機出口擋板,將#1爐1B送風機電機開關由熱備用轉冷備用狀態(tài)。3月28日6:00檢修檢查發(fā)現(xiàn)1B送風機葉片全部斷裂。機組負荷維持130MW運行。聯(lián)系物質部門更換備用葉輪及液壓調節(jié)機構。15:001B送風機恢復運行。
2.2初步分析:
現(xiàn)場勘察,1B送風機整只葉輪16片葉片全部損壞,4片斷裂葉片部分殘存,其余為全部的葉片根部斷裂。其中3片葉片安裝角度位置與其它的葉片偏差大,偏差約30度。存在葉片不同步問題。初步分析,機組經過1月-3月冬季的60天的備用。點火啟動后,送風機葉片調節(jié)機構內部部件可能存在缺陷或局部卡澀,造成部分葉片開度不同步,風機啟動運行后,運行電流明顯增大。噪音增加。葉片間氣流出現(xiàn)紊亂或渦流增大,風機葉片承受較大的交變疲勞應力。同時風機性能降低,個別葉片存在缺陷,在較大的交變應力作用下出現(xiàn)裂紋,發(fā)生葉片斷裂脫落,與其它葉片碰撞造成整周葉片全部斷裂損壞。2.3采取處理措施:(1)1B送風機緊急更換備用轉子(葉片、葉輪及液壓調節(jié)機構),并盡快恢復。(2)1B搶修期間,加強1A送風機的運行監(jiān)盤和現(xiàn)場就地檢查,包括風機軸承溫度、振動、電機電流、送風機開度及運行噪音等。(3)1B恢復正常投入運行后,采取措施停1A送風機卸下機殼,檢查全部送風機葉片。重點檢查葉片是否存在缺陷或裂紋。啟動油系統(tǒng),調節(jié)動葉開度,檢查葉片角度在靜態(tài)下的同步性。檢查葉片與機殼的間隙是否符合規(guī)定。(4)如發(fā)現(xiàn)葉片不同步或卡澀,多次變化調整動葉開度,試驗能否恢復正常。如無法恢復或改善,需要聯(lián)系制造廠家派員處理。(5)檢查送風機動葉執(zhí)行器,對各參數設定情況復核,重新調整。(6)送風機系統(tǒng)檢查:暖風器入口、空預器受熱面是否存在異物堵塞流通截面。阻力是否不正常的增大。校對出、入口風門擋板的開度是否正常。(7)檢查送風機油系統(tǒng)是否正常運行,檢查油壓、油量、油位、油質等。(8)如有停爐時機,全面檢查一次風機、送風機冷熱風系統(tǒng)的進、出口風門擋板。暖風器入口、空預器受熱面是否正常。檢查一次風機葉片同步性等。葉片調節(jié)執(zhí)行機構進行小幅動作,觀察執(zhí)行機構動作靈活,無卡澀現(xiàn)象。(9)葉片的運行壽命達到制造廠規(guī)定時間,應及時更換?;蚣訌姛o損探傷檢查。2.4檢查處理結果:(1)機組電負荷負荷維持130MW運行,1B送風機更換備用葉輪及液壓調節(jié)機構,3月28日15時1B送風機恢復正常運行。(2)維持機組低負荷運行,1A送風機停機解體機殼檢查發(fā)現(xiàn),一片葉片角度位置與其它葉片偏差大,偏差約30度。葉片不同步。卸下葉輪及液壓調節(jié)機構,經局部解體處理,葉片開度或角度調節(jié)基本恢復正常。復裝后,恢復運行。(3)一次風機在維持機組低負荷運行條件下,單臺運行,單臺停機,調整檢查葉片開度,也發(fā)現(xiàn)存在個別葉片的不同度偏差問題。經過葉片液壓控制系統(tǒng)的反復調節(jié),及輔助處理,不同步問題也有改善?;謴瓦\行加強巡查。機組停運備用時,一次風機再進一步解體檢查處理。(4)制定動葉可調軸流風機及其他設備的備用的保養(yǎng)及啟動試運措施。保證機組長時間停運后,風機或其他設備能夠順利正常投運。結果及提示:因長時間冬季停機備用,部分或個別葉片機構卡澀。造成葉片不同步。TLT技術的動葉可調風機結構容易出現(xiàn)葉柄卡澀或部分葉片不同的故障。葉片流動惡化造成葉片疲勞斷裂損壞。一、設備及運行概況
#2鍋爐(300MW)配裝有兩臺上海鼓風機廠(TLT技術)制造的雙級軸流動葉可調一次風機。風機型號PAF17-12-2,設計轉速1470r/min,BMCR工況下的流量45.13m3/s,壓升6649KPa,功率429KW;TB工況下的流量81.22m3/s,壓升11878KPa,功率1162KW。鍋爐大修中改造了低氮燃燒器,增加了SCR脫硝裝置,空氣預熱器進行了擴容改造。預熱器改造后阻力及漏風率大幅度下降,一次風側阻力由1.5KPa降至1.0KPa,漏風率由8%以上降至6%。低氮燃燒器改造后,制粉燃燒系統(tǒng)阻力特性也有所改變。例2一次風機喘振問題分析
二、近期發(fā)生的兩次喘振問題第一次喘振。喘振發(fā)生前機組處在降負荷過程,正在停2E制、啟2D制、停2A制的啟停過程。
4月17日21:57,機組負荷220MW,2B、2C、2D磨煤機運行,總煤量97t/h,當2A磨冷風擋板關閉后,2A一次風機出口風壓升至8200Pa,電流、風量、風壓大幅度波動,發(fā)生風機搶風現(xiàn)象,持續(xù)時間約14min。檢查2A一次風電流由70A快速降至58A,2A一次風機不出力,檢查2B一次風機參數波動幅度相對較小些。喘振發(fā)生期間,爐膛壓力大幅度波動,爐膛壓力模擬量最低至-730Pa,投油助燃,負荷最低降至180MW。第二次喘振,4月27日14:49,機組負荷196MW,2B、2C、2D磨煤機運行,2A一次風電流由70A快速降至60A,電流、風量、風壓大幅度波動,發(fā)生喘振現(xiàn)象,持續(xù)時間約2min,爐膛壓力模擬量最低至-427Pa,投油助燃。喘振發(fā)生前運行磨煤機的冷風門開度在6%以下,熱風門開度一般在80%以上。兩次喘振前的主要參數對比見下表。此外,正常運行工況下A側一次風機風量、電流、出口壓力等參數明顯較B側波動大,A側電流波動約2~4A,風量波動約10Km3,風壓波動約100Pa,而B側一次風機風量、電流、出口壓力等參數相對波動較小,兩臺一次風機參數差異也較大。三、原因簡要分析圖片3為該型風機的特性曲線,失速線附近是不穩(wěn)定區(qū),容易產生喘振或失速,運行工況點靠近失速線上易發(fā)生失速。因運行方式、制粉切換、煤質變化、風機本身等因素,一次風機處于高壓頭、低流量運行工況,有時就會引發(fā)喘振。這兩次喘振均發(fā)生在中低負荷的高風壓、低風量工況點,此時一次風壓較高(2A、2B分別為8058Pa和7991Pa),風量較?。?A、2B分別為50.8m3/s和45m3/s),按照出口靜壓近似估算為風機全壓,這兩個工況參數點均靠近失速線區(qū)域運行(見圖3中點1和點2),進行磨煤機切換等操作過程中,很容易誘發(fā)喘振。煤質變化往往也會引發(fā)喘振,如煤質水分增加會導致干燥出力不足,被迫開大熱一次風量,關閉冷一次風,過多的一次風流經預熱器,勢必增加一次風系統(tǒng)阻力。為維持熱一次風母管壓力,必須要加大一次風機出口風壓。在一次風機高風壓、低風量工況下運行時,工況點很容易進入不穩(wěn)定區(qū)引發(fā)喘振。分析兩臺一次風機參數差異,可能與風道系統(tǒng)阻力特性(如:出口擋板開度不一致等)、風量風壓參數的測量誤差、兩級葉片的零位、葉片轉角的移位、葉片開度不同步、滑塊磨損產生的空行程、傳動執(zhí)行調節(jié)機構空行程等有關。四、防范檢查措施及建議1、降低一次風壓和調整熱一次風與爐膛差壓為5.8KPa。2、當低負荷運行中流量偏低、風壓過高時,適當開大停運磨煤機的冷風擋板泄壓,以降低系統(tǒng)阻力風機出口風壓。3、維持兩臺一次風機電流基本一致,盡可能維持兩臺一次風機出口壓力平衡,風機流量測量一般誤差較大僅供參考。4、能夠滿足磨煤制粉要求時,可考慮適當降低磨煤機出口溫度,以降低熱風用量,減少風機出口壓力。5、運行人員在制粉系統(tǒng)啟停時,操作冷熱風擋板應緩慢進行,并密切監(jiān)視熱一次風壓、風機出口風壓、盡量避免風機出口壓力突升問題。6、適當增加預熱器吹灰次數,以降低預熱器阻力增長速率,減小系統(tǒng)阻力。7、檢查兩側一次風道擋板(風機出口風門、冷熱風擋板等)開度能否達到全開全閉。兩側開度是否一致,盡量消除兩側安裝調試質量差異。8、檢查兩臺一次風機動葉零位是否完全一致,檢查各動葉開度是否存在差異
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