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1、2010年6月8日11日 2010年第四屆全國焦化技術及生產(chǎn)年會復熱式搗固焦爐加熱時爐溫的控制馮金龍(中化鎮(zhèn)江焦化有限公司,212114)【摘 要】復熱式搗固焦爐,具備同時使用兩種煤氣進行加熱的條件,由于爐頭部位的散熱損失大,在標準溫度較低的情況下,很難保證爐頭溫度。本文就此談談在采用兩種煤氣同時加熱時,爐溫的控制措施和效果?!娟P鍵詞】兩種煤氣 爐頭 低溫1. 前言煉焦爐是一種復雜的熱工設備,其加熱是受多種因素影響的綜合過程;生產(chǎn)操作、加熱設備、煤氣及大氣的變化會使爐溫均勻穩(wěn)定性被破壞,焦爐火道內(nèi)情況的變化也會打破爐溫的均勻性。因此,焦爐加熱的調(diào)節(jié)就是根據(jù)實際情況,針對調(diào)節(jié)中的關鍵,確定合理的

2、加熱制度,及時檢查調(diào)節(jié),保證焦炭的均勻成熟。焦爐的溫度中,爐頭溫度的管理一直受到重視,這不僅有利于爐頭焦的成熟,減少推焦的阻力;而且直接關系焦爐的使用壽命;在焦爐技術管理規(guī)程中將其作為重要指標進行考核。近年來,為使更多的焦爐能耗達到國家標準,國家提倡使用貧煤氣加熱,然而由于貧煤氣加熱本身的復雜性,使各項加熱制度的調(diào)節(jié)要比使用焦爐煤氣加熱復雜得多,特別是爐頭溫度的調(diào)節(jié)更加困難,而且還由于受爐頭溫度低的制約,標準溫度往往需要保持較高的水平,這樣既浪費了燃燒用煤氣,還由于控制了較高的看火孔壓力,造成焦餅中心溫度上下溫差加大,也使荒煤氣帶走的熱量增加,增加了煉焦耗熱量。我公司老廠的5#爐和6#爐分別投

3、產(chǎn)于1990年12月和2001年10月,均為jn38-86型搗固焦爐,“jn38-86”型搗固焦爐為焦爐煤氣下噴、雙聯(lián)火道、帶廢氣循環(huán)的復熱式焦爐,其炭化室高3.8m,長12.6 m,寬450mm,每孔裝煤量約17噸,每座焦爐設計年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)特種焦、冶金焦10萬余噸。5#爐從1998年12月和6#爐從2002年10月部分燃燒室使用貧煤氣加熱,在調(diào)節(jié)過程中,出現(xiàn)了爐頭低溫的現(xiàn)象。本文就這一問題的解決介紹一下具體的處理措施和效果。2.爐頭火道低溫的原因發(fā)生爐煤氣的熱值較低,不易燃燒,為使之燃燒時能達到與焦爐煤氣相近的熱效應,發(fā)生爐煤氣必須同時和空氣通過蓄熱室預熱,經(jīng)斜道進入燃燒室,而焦爐往往由于蓄熱室

4、及兩叉部等處的嚴密程度達不到要求,使冷空氣漏人蓄熱室,不但使部分煤氣燃燒,而且還會降低空氣的預熱溫度,這樣造成燃燒后的廢氣沿蓄熱室爐頭部位進入立火道,使煤氣熱值降低,降低了邊火道溫度;進入蓄熱室的冷空氣會使蓄熱室爐頭部位溫度冷卻,也導致了爐頭火道溫度的降低。針對我老廠5#爐和6#爐采用發(fā)生爐煤氣加熱出現(xiàn)的爐頭火道低溫的現(xiàn)象,我們曾采用過減小分煙道吸力,提高看火孔壓力增加爐頭火道供氣量的方法來解決,爐頭溫度雖有所提高,卻造成了焦餅中心溫度上下反差,使爐頂空間溫度升高,荒煤氣帶走的熱量增多,耗熱量增加,同時還造成化產(chǎn)品質(zhì)量下降。為從根本上解決爐頭火道低溫的問題,為降低全爐標準溫度提供保障,對可能導

5、致爐頭溫度低的原因進行認真的分析和檢查,并根據(jù)測溫數(shù)據(jù)(見表2-1)著重從爐頭溫度特別低的爐號開始進行分析。我們采用了測小煙道溫度和蓄頂溫度、檢查蓄熱室和小煙道的密封情況、檢查斜道和蓄熱室阻力、做爐頭火道與標準火道空氣過剩系數(shù)相比較等方法進行檢查,通過檢查發(fā)現(xiàn)主要存在以下幾個方面的問題:表2-1 處理前爐頭溫度()爐號機側(cè)焦測平均溫度均勻系數(shù)最高溫度最低溫度平均溫度均勻系數(shù)最高溫度最低溫度5#爐10480.85111095010630.88113010006#爐10750.911130100010840.93115010202.1 爐頭低溫號對應的小煙道溫度都偏高,主要是由于兩叉部密封不嚴,空

6、氣漏入使部分煤氣燃燒造成的;2.2 蓄熱室封墻特別是蓄熱室頂部的密封質(zhì)量不好,造成了爐頭火道冷空氣漏入;2.3 部分爐頭火道煤氣口、空氣口有磚塊堵塞,阻礙了煤氣量和空氣量的正常供給;2.4 通過比較空氣過剩系數(shù)(見表2-2),發(fā)現(xiàn)爐頭火道的煤氣量偏小。表2-2 爐頭火道與標準火道空氣過剩系數(shù)比較內(nèi) 容爐 號機 側(cè)焦 側(cè)5#爐燃燒室號3815212649142025爐頭火道 值1.561.822.011.581.471.461.541.601.511.82標準火道 值1.251.201.161.271.191.231.181.171.241.263.解決措施3.1 對于爐頭火道,煤氣量穩(wěn)定的供入

7、最為關鍵。通過設備的改造將焦爐煤氣作為貧煤氣加熱的補充,直接將焦爐煤氣送入到爐頭火道中,解決了用貧煤氣加熱爐頭火道煤氣量不足的現(xiàn)象。3.2 采用新型保溫材料對蓄熱室封墻進行密封,克服了普通泥料的不足,提高了蓄熱室的密封質(zhì)量,減少了冷空氣的漏入,同時還使得蓄熱室表面散熱也有所下降。3.3 在機側(cè)位置,挑選爐頭溫度低的燃燒室,扒開其蓄熱室封墻的上部分,檢查蓄熱室的內(nèi)部情況,及時扒出格子磚上部的異物,處理后邊火道的火焰明顯改變。3.4 制作專用的工具,用經(jīng)過過濾除水的壓縮空氣清掃格子磚的灰塵,對廢氣下降有阻力的火道,用鐵鏈條或鐵釬通過斜道口對斜道進行清通,清除斜道雜物,減少空氣流入阻力。3.5 部分

8、空氣口的開度較大,氣體流動的速度小,部分空氣在火道的墻壁處流動,不能高效率參與燃燒;于是在空氣口處加放調(diào)節(jié)磚,增加吸力、增加空氣流速,總空氣量減少,有效空氣量增加,調(diào)節(jié)后火焰明顯改善,溫度提高。3.6 對小煙道兩叉部不嚴密處進行密封處理,減少了煤氣在小煙道部位的燃燒。 4.治理效果通過采取上述一系列措施進行治理,在標準溫度較低期間爐頭所有立火道溫度均能達到1000以上,且爐頭均勻性達到92%以上(見表4-1),機焦側(cè)平均提高40左右。表4-1 爐頭溫度治理后情況 內(nèi)容爐號機 側(cè)焦 側(cè)平均溫度k爐頭最低平均溫度k爐頭最低5#爐10900.92102011200.9410406#爐11000.96

9、104011300.971050尤其是幾個較嚴重的低溫號平均提高60,有的甚至達到100(見表4-2) 表4-2 重點低溫號的治理效果 溫 度 項 目 5#爐(排、眼)6#爐(排、眼)22排1眼25排1眼18排26眼8排1眼14排26眼20排1眼治理前950101098010009901020治理后104011101060105010701090 另外由于爐頭溫度基本達標,為降低標準溫度創(chuàng)造了條件,在生產(chǎn)特種焦時將機焦側(cè)標準溫度分別降低了10和15,標準達到了1180,使煉焦耗熱量降低,增加了分煙道吸力,消除了焦餅中心溫度反差,減少了荒煤氣帶走的熱量。5.結(jié)論5.1 造成爐頭溫度低的原因主要是爐體有缺陷,使部分貧煤氣在小煙道及蓄熱室燃燒,且降低空氣預熱溫度,因此日常必須加強蓄熱室密封,才能收到良好的效果,其中

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