脫硝系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行方案_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、#61#62機(jī)組脫硝裝置低負(fù)荷運(yùn)行參數(shù)優(yōu)化措施#61機(jī)組脫硝裝置投運(yùn)以來(lái),為滿(mǎn)足脫硝裝置入口煙溫320°c及以上的設(shè)計(jì) 要求,機(jī)組低谷負(fù)荷不能低帶,嚴(yán)重影響機(jī)組屯量結(jié)構(gòu),并造成較大經(jīng)濟(jì)損失。 同吋,為滿(mǎn)足脫硝較高效率,致使氨逃逸大造成空預(yù)器阻力增加,影響機(jī)組長(zhǎng)期 安全運(yùn)行。通過(guò)對(duì)“噴氨溫度隨含硫量的變化曲線(xiàn)”、“反應(yīng)溫度和效率的關(guān)系”、“nhs/nox 摩爾比與脫硝效率及氨逃逸的關(guān)系”、脫硝裝置設(shè)計(jì)資料、催化劑廠(chǎng)家性能資料 以及國(guó)電科學(xué)院所作低負(fù)荷現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)結(jié)果綜合分析(見(jiàn)附件1、附件4),脫硝裝 置可在入口 ncx含量w550 mg/m3,煙氣二氧化硫含量06000mg/m3,效率w

2、84 %,對(duì)應(yīng)入口煙溫305-420°c工況下,同時(shí)能保證脫硝系統(tǒng)出口 n0x含量w100 mg/m3,氨逃逸w2ppm, so2/so3轉(zhuǎn)化率vi%的耍求。具體措施及要求:1、保護(hù)定值調(diào)整:1)scr入口煙溫保護(hù)下限動(dòng)作值由320°c調(diào)整到305°co2)scr岀口煙溫保護(hù)下限動(dòng)作值由315°c調(diào)整到303°co3)scr噴氨溫度由320°c下調(diào)到310°co3)增設(shè)scr入口煙溫320°c報(bào)警值。4)維持scr入口煙溫保護(hù)上限420°c保護(hù)動(dòng)作值。2、具體控制措施:(1)scr 入口 no、含量在 5

3、00550 mg/m3:1)煙氣so?含量v3000nig/m,煙氣溫度控制在312315°c,盡量維持312°c 壓紅線(xiàn)運(yùn)行,脫硝效率維持在8284 % o2)煙氣so?含量3000-4000 mg/m3,煙氣溫度控制在314316°c,盡量維持 314°c壓紅線(xiàn)運(yùn)行,脫硝效率維持在8284 % o3)煙氣s0?含量40005000 mg/m3,煙氣溫度控制在316318°c,盡量維持 316°c壓紅線(xiàn)運(yùn)行,脫硝效率維持在8284 % o4)煙氣so?含量50006000 mg/m3,煙氣溫度控制在319321°c,盡量維

4、持320°c壓紅線(xiàn)運(yùn)行,脫硝效率維持在8284%。(2)scr 入口 nox含量在 400500 mg/m3:1)煙氣so2含量3000 mg/m3,煙氣溫度控制在312315°c,盡量維持312°c 壓紅線(xiàn)運(yùn)行,脫硝效率維持在7982 % o2)煙氣so?含量30004000 mg/m3,煙氣溫度控制在314316°c,盡量維持 314°c壓紅線(xiàn)運(yùn)行,脫硝效率維持在7982 % o3)煙氣so?含量40005000 mg/m3,煙氣溫度控制在316318°c,盡量維持 316°c壓紅線(xiàn)運(yùn)行,脫硝效率維持在7982 % o4

5、)煙氣s0?含量50006000 mg/m3,煙氣溫度控制在319321 °c,盡量維持 320°c壓紅線(xiàn)運(yùn)行,脫硝效率維持在7982 % o(3)scr 入口 nox含量在v400 mg/m3:1)煙氣so2含量3000mg/rr?,煙氣溫度控制在312315°c,盡量維持312°c 壓紅線(xiàn)運(yùn)行,脫硝效率維持在76-80 % o2)煙氣s0?含量30004000 mg/m3,煙氣溫度控制在314316°c,盡量維持 314°c壓紅線(xiàn)運(yùn)行,脫硝效率維持在76-80 % o3)煙氣so?含量40005000 mg/m3,煙氣溫度控制在3

6、16318°c,盡量維持 316°c壓紅線(xiàn)運(yùn)行,脫硝效率維持在76-80 % o4)煙氣so?含量50006000 mg/m3,煙氣溫度控制在319321°c,盡量維持 320°c壓紅線(xiàn)運(yùn)行,脫硝效率維持在76-80 % o(4)脫硫值班人員每小時(shí)將煙氣屮s0?含量匯報(bào)值長(zhǎng),作為控制脫硝系統(tǒng)入口 煙溫的依據(jù)。遇煙氣中硫含量突然變化應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。(5)當(dāng)煙氣溫度達(dá)到300°c時(shí),脫硝開(kāi)始進(jìn)入準(zhǔn)備噴氨狀態(tài),溫度達(dá)到310°c時(shí) 開(kāi)始噴氨,具體的噴氨溫度必須嚴(yán)格按照“噴氨溫度和二氧化硫的對(duì)應(yīng)關(guān)系”圖 來(lái)執(zhí)行,噴氨量按照“反應(yīng)溫度和效率的關(guān)系”

7、執(zhí)行。(6)噴氨后,脫硝運(yùn)行人員應(yīng)加強(qiáng)和主機(jī)的聯(lián)系,根據(jù)脫硝效率與煙氣溫度、 nh3/nox摩爾比及氨逃逸的關(guān)系、裝置入】(#1、#2)煙氣量以及入口 nox含量, 及時(shí)調(diào)整水解反應(yīng)器壓力及噴氨量,保持氨逃逸量小于2ppm,維持脫硝效率不 大于84%,脫硝系統(tǒng)出口 nox含量w100 mg/m3o(7)機(jī)組滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行工況噴氨量規(guī)定1) scr入口 nox含量400 mg/m3,單側(cè)噴氨蒸汽流量最大不超過(guò)450kg/ho2 )scr入口 nox含量400-450 mg/m3,單側(cè)噴氨蒸汽流量最人不超過(guò)500kg/h。3) scr入口 nox含量450500 mg/m3,單側(cè)噴氨蒸汽流量最大不超過(guò)

8、550kg/ho4) scr入口 nox含量500 mg/m3及以上,單側(cè)噴氨蒸汽流量最大不超過(guò) 600kg/ho(8) 機(jī)組低負(fù)荷(360mw380mw)運(yùn)行工況噴氨量規(guī)定1) scr入口 nox含量400mg/m單側(cè)噴氨蒸汽流量最大不超過(guò)160kg/ho2) scr入口 nox含量400450 mg/n?,單側(cè)噴氨蒸汽流量最大不超過(guò)180kg/ho3) scr入口 nox含量450500 mg/m3,單側(cè)噴氨蒸汽流量最大不超過(guò)200kg/ho4) scr入口 nox含量500 mg/m3及以上,單側(cè)噴氨蒸汽流量最大不超過(guò) 240kg/ho(9) 脫硝運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)脫硝裝置入口 nox含量55

9、0噸/卅,立即匯報(bào)值長(zhǎng)要求調(diào) 整,并做好記錄,脫硝系統(tǒng)效率w85%控制,盡量維持出口 no*含量120 mg/m(10) 電塵值班員加強(qiáng)對(duì)渣井水溫的監(jiān)視調(diào)整,保證渣水裂化溫度不超過(guò)60°c。(11) 燃料管理部每天及時(shí)將配煤硫份情況向值長(zhǎng)匯報(bào),作為鍋爐燃燒調(diào)整以及 控制scr入口煙氣溫度的參考。并通過(guò)配煤控制入爐煤水分小于10%,最大不超 過(guò) 14%。(12) 發(fā)電部在任何鍋爐負(fù)荷工況下,確保scr入口 n0x550mg/nm3,其中,夜 間負(fù)荷450mw工況下通過(guò)燃燒調(diào)整確保scr入口 n0x450mg/nm3o(13) 根據(jù)鍋爐設(shè)備說(shuō)明書(shū)嚴(yán)格控制爐膛岀口過(guò)剩空氣系數(shù):600mw時(shí)

10、氧量控制 在2.8%-34%,負(fù)荷低于450mw時(shí)控制氧量6%。負(fù)荷氧量曲線(xiàn)見(jiàn)附件2。(14) 降負(fù)荷時(shí)嚴(yán)格控制降負(fù)荷率,加強(qiáng)對(duì)scr入口煙溫監(jiān)視,防止煙氣溫度快 速下降,切實(shí)做到煙氣溫度與負(fù)荷變化基木同步,不得出現(xiàn)煙氣溫度大幅度波動(dòng) 和快速下滑現(xiàn)象。(15) 減負(fù)荷時(shí)捉前對(duì)減溫水進(jìn)行控制,加強(qiáng)對(duì)主、再蒸汽溫度變化的精細(xì)化調(diào) 整,不得以快速開(kāi)關(guān)煙氣擋板的方式來(lái)控制汽溫。(16) 減負(fù)荷吋按照先減煤后減風(fēng)的原則進(jìn)行操作,要求風(fēng)量的降低的時(shí)間不能 滯后煤量降低吋間太多,防止因?yàn)轱L(fēng)量過(guò)大造成爐膵溫度下降過(guò)快。(17) 值 、單元t必須了解當(dāng)班的脫硝效率,煙氣nox及s0?濃度,并按照脫 硫系統(tǒng)sb濃

11、度控制scr入i煙氣溫度壓紅線(xiàn)運(yùn)行。(上煤硫份與煙氣硫含量對(duì) 應(yīng)關(guān)系見(jiàn)附件3)(18) 再熱煙氣擋板開(kāi)度偏差不得超過(guò)10%,a、b側(cè)scr入口溫度偏差不得10°c, 控制轉(zhuǎn)向室煙溫偏差v25°c。當(dāng)兩側(cè)煙溫偏差大時(shí)可通過(guò)調(diào)整外二次風(fēng)開(kāi)度配合 煙氣擋板的方法使燃燒工況改變,從而達(dá)到兩側(cè)煙氣溫度均勻。(19) 機(jī)組rb及各種事故工況下通過(guò)運(yùn)行調(diào)整手段不能維持scr入口煙溫以保 證脫硝安全運(yùn)行時(shí),值長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)通知脫硝值班員退出脫硝系統(tǒng)運(yùn)行。(20) 確定爐內(nèi)承壓部件發(fā)生泄漏,值長(zhǎng)應(yīng)立即下令退出脫硝系統(tǒng)運(yùn)行。(21) 嚴(yán)格控制風(fēng)量,保證經(jīng)濟(jì)飛灰可燃物含量,控制在1%-2%o(22)

12、做優(yōu)電量結(jié)構(gòu),夜間低谷時(shí)段在保證脫硝安全運(yùn)行的前捉下負(fù)荷盡量低限 運(yùn)行。(23) 嚴(yán)密監(jiān)視空預(yù)器煙氣、一次風(fēng)、二次風(fēng)阻力變化,按照吹灰要求定期對(duì)空 預(yù)器進(jìn)行脈沖和蒸汽吹灰,蒸汽吹灰前保證至少10分鐘的疏水吋間。如空預(yù)器 煙氣阻力超過(guò)2kpa時(shí)按照下述方法由值長(zhǎng)通知吹灰維護(hù)人員對(duì)鍋爐吹灰進(jìn)行調(diào) 整,保證鍋爐設(shè)備安全運(yùn)行:1) 鍋爐木體吹灰結(jié)束后(預(yù)計(jì)14: 00)開(kāi)始空預(yù)器冷端吹灰(耗時(shí)30分 鐘),壓力設(shè)置2. ompa,吹灰前疏水10分鐘。2) 冷端吹灰結(jié)朿后開(kāi)始熱端吹灰(耗吋20分鐘),壓力設(shè)置2. 0mpao這樣 冷熱交替進(jìn)行空預(yù)器吹灰,50分鐘完成一個(gè)循環(huán),毎次循環(huán)間隔1小時(shí)至20:

13、30完成5次空預(yù)器吹灰。3) 20: 30開(kāi)始高溫受熱面吹灰,吹灰壓力設(shè)置1.9mpa,暖管疏水15分鐘, 總耗時(shí)2小時(shí)至22: 30結(jié)束高溫受熱面吹灰。4) 高溫受熱面吹灰結(jié)束后繼續(xù)空預(yù)器吹灰循環(huán)至次日木體吹灰(09: 00) 開(kāi)始,每次吹灰循環(huán)間隔1小時(shí)預(yù)計(jì)可以進(jìn)行5次空預(yù)器吹灰循環(huán)。(24) 完善主機(jī)集控室對(duì)煙氣含硫量、#1、#2脫硝反應(yīng)器脫硝效率、#1、#2脫 硝反應(yīng)器氨逃逸及空預(yù)器入i i氧含量的在線(xiàn)顯示。(25) 完善脫硫集控室空預(yù)器煙阻的在線(xiàn)顯示。國(guó)電某某金堂發(fā)電有限公司設(shè)備部2013年1月22日附件1:各參數(shù)間的關(guān)系:(1) 煙氣屮so2含量與噴氨溫度的關(guān)系:噴氨溫度隨含硫量的

14、變化曲線(xiàn)6 4ix3 32 0 8 6 4 2 01 1 o o o o o3 3 3 3 3 3 3298護(hù)護(hù)聲少翳護(hù)用斥屛斥屛屛尺少冷用少用 二氧化硫(干標(biāo)6%氧,mg/nm3)根據(jù)關(guān)系圖,煙氣中so?含量對(duì)脫硝裝置噴氨溫度冇明確要求,且成正比關(guān) 系,煙氣溫度在305°c420°c, so2含量在15004500 mg/m3區(qū)間,完全滿(mǎn)足脫 硝裝置噴氨要求。因此,實(shí)際運(yùn)行中可按照“噴氨溫度隨煙氣含硫量變化曲線(xiàn)” 對(duì)應(yīng)關(guān)系,根據(jù)煙氣s0?含量調(diào)整脫硝裝置入口煙氣溫度,滿(mǎn)足噴氨要求。同時(shí), 實(shí)現(xiàn)煙氣溫度壓紅線(xiàn)低位運(yùn)行,提高鍋爐經(jīng)濟(jì)性。(2) 反應(yīng)溫度對(duì)脫硝效率的影響:反應(yīng)溫

15、度和效率的關(guān)系(96)系列1溫度(°c)燃煤電廠(chǎng)煙氣脫硝設(shè)備及運(yùn)行顯示煙氣溫度對(duì)nox脫除冇較大影響,但 不成止比關(guān)系,在200-315°c范圍內(nèi),隨著反應(yīng)溫度上升nox脫除率快速增加, 脫硝效率可達(dá)90%左右。315°c時(shí)達(dá)到頂點(diǎn),溫度繼續(xù)上升曲于nh3氧化反應(yīng)開(kāi) 始發(fā)生反而使no,脫除率開(kāi)始下降。(3) nh3/nox摩爾比與脫硝效率及氨逃逸的關(guān)系:氨逃逸和摩爾比的關(guān)系nh3/n0x脫硝效率和摩爾比的關(guān)系100. 0%90. 0%oooooooooooooooonh3/n0xo o oco寸 g9z86卜卜卜zo-卜zoc i z.8 00 o co 寸 go

16、o oo 89 ccz 006oo oo 86 i z co 6 6 6 o .000.000000876543213) ss% % % % % % o o o o o oo%o%g脫除率隨摩爾比的上升成正比關(guān)系,但在 who、摩爾比1時(shí)影響較為 明顯,若mh3投入量過(guò)大(超過(guò)使用量),nh3氧化等副反應(yīng)的反應(yīng)速率增大, 脫除率下降,同時(shí)氨逃逸增大,造成下游設(shè)備因生成鍍鹽增大阻力(特別是空預(yù) 器)及對(duì)設(shè)備的腐蝕。根據(jù)scr脫硝技術(shù)在1000mw超超臨界塔式爐上的應(yīng)用 及運(yùn)行管理相關(guān)內(nèi)容,若no*脫除率控制在80%左右,摩爾比應(yīng)控制在0.8左 右,氨逃逸應(yīng)可控在2pp以下。附件2:負(fù)荷與氧量關(guān)系

17、圖過(guò)量空氣系數(shù)與含氧量與負(fù)荷的關(guān)系圖605040302010is|附件3:根據(jù)我廠(chǎng)常用煤中的硫份及其它元素成分,有以下對(duì)應(yīng)關(guān)系圖。 可根據(jù)燃運(yùn)配煤后匯報(bào)的硫份含量大致推算煙氣中的二氧化硫含量, 如下表:硫份11.11.21.31.41.51.61.71.81.9so2(6%,干 態(tài))mg/nm32293252527572990322334573691392641614396硫份22.12.22.32.42.52.62.72.82.9so2(6%,干 態(tài))mg/nm34632486951065343558158196058629865376778如圖:也可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式s02=2400*硫份150

18、計(jì)算。濃度00o700o)0 o2)0 o3)0 o500om最 zos00o600o8附件4:低負(fù)荷性能試驗(yàn)報(bào)告國(guó)電某某金堂發(fā)電有限公司#61爐脫硝性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)初步小結(jié)一,主要工作2013年1月7 f1進(jìn)行國(guó)屯某某金堂發(fā)電有限公司61#爐、62#爐脫硝裝置 性能檢測(cè)大綱討論,于2013年1月8 口1月9 口進(jìn)行預(yù)試驗(yàn),于2013年1 月12 f1-1月14 f1進(jìn)行正式脫硝性能檢測(cè)試驗(yàn)。試驗(yàn)主要內(nèi)容如下:1.scr入口、出口 nox檢測(cè),脫硝效率檢測(cè);(分a、b兩側(cè))2. scr出口氨逃逸濃度測(cè)試;(scr出口,分a、b兩側(cè))3. scr入口、出口煙氣量測(cè)試;(scr入口、出口)4. scr

19、的so2/s03轉(zhuǎn)化效率;(scr入口、出口)5.scr壓降測(cè)試;(scr入口、出口)6. scr入口、出口煙溫測(cè)試;(scr入口、出口)7. scr入口、出口煙塵濃度測(cè)試;(scr入口、出口)8.scr屯耗測(cè)試。二,測(cè)試主要初步結(jié)果表1脫硝效率及nox濃度檢測(cè)單位名稱(chēng):國(guó)電金堂發(fā)電有限公司煙氣中nox質(zhì)量濃度和脫硝效率檢測(cè)檢測(cè) 時(shí)間 負(fù)荷位置進(jìn)口出口脫硝 效率(%)02(%)實(shí)測(cè)no (mg/nm3)實(shí)測(cè)no? (mg/nm3)nox(mg/nm3)折算nox (mg/nm3)o2(%)實(shí)測(cè)no (mg/nm3)實(shí)測(cè)no2 (mg/nm3)nox(mg/nm3)折算nox(mg/nm3)1月

20、12日590mw61-a3.41343.97.0533.2454.63.5843.14.570.160386.761-b3.49319.25.5493.8423.23.5752.82.283.071.483.11月13日600mw61-a3.59328.54.6507.24374.044&74.07&669.584.161-b3.32334.95.3517.8439.33.9854.24.887.777.382.41 h 14 h610mw61-a2.62359.67.6557.8455.33.0359.27.097.681.582.161-b2.66376.15580.547

21、4.73.4463.34.3101.286.682.7表2 氨逃逸濃度檢測(cè)結(jié)果表檢測(cè)日期機(jī)組 負(fù)荷 mwscr 出口 #61a側(cè)氨濃度 mg/m3(標(biāo)、t)scr 出口#61b側(cè)氨濃度 mg/nm3(標(biāo)、t)1月12日5900.250.211月13日6000.260.221 月 14 口6100.180.20單側(cè)平均值6000.230.21總平均值6000.22保證值氨逃逸量< 3ppm(2.28mg/nm,)表3 soz/soa轉(zhuǎn)化效率檢測(cè)結(jié)果檢測(cè)日期 機(jī)組負(fù)荷位置scr 入口scr 出口單側(cè) so2/so, 轉(zhuǎn)化率 %scr so2/so, 轉(zhuǎn)化率 %02%so2濃度 (標(biāo)干態(tài)、 6%o2) mg/m3so3濃度 (標(biāo)干態(tài)、 6%o2) mg/m3o2%so3濃度 (標(biāo)干態(tài)、 6%o2) mg/m31月12日a側(cè)3.

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