切斷解把在打葉復(fù)烤線上的應(yīng)用_第1頁
切斷解把在打葉復(fù)烤線上的應(yīng)用_第2頁
切斷解把在打葉復(fù)烤線上的應(yīng)用_第3頁
免費預(yù)覽已結(jié)束,剩余1頁可下載查看

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、切斷解把在打葉復(fù)烤線上的應(yīng)用摘要:隨著中國卷煙工業(yè)的發(fā)展壯大,使打復(fù)烤工藝和技術(shù)獲得了迅速的發(fā)展,在煙葉原料產(chǎn) 地興建打葉復(fù)烤生產(chǎn)線。但在 2003 年國家局全面關(guān)停掛桿復(fù)烤之后煙葉打葉復(fù)烤才正式全面進(jìn)行 商業(yè)化運作,所以打葉復(fù)烤生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)該說還有很大的發(fā)展空間。尤其是卷煙工業(yè)對煙葉原料的 要求越來越高,各復(fù)烤企業(yè)為了提高煙葉加工質(zhì)量,不斷解決在生產(chǎn)中存在的不足之處, 在設(shè)備或是工藝上進(jìn)行小改小革。本文以我個人的觀點介紹了打葉復(fù)烤生產(chǎn)線打前預(yù)處理工序中解把鋪葉 的主要類型,及其在生產(chǎn)實用中的優(yōu)缺點。同時客觀地總結(jié)了宣威市煙葉復(fù)烤廠廠通過技改后應(yīng) 用切斷解把技術(shù)在實際生產(chǎn)中的應(yīng)用實效關(guān)鍵詞:解把

2、鋪葉工序、鋪葉解把、松包解把、切尖解把、人工解把鋪葉、切斷解把、應(yīng)用 實效。隨著中國卷煙工業(yè)的發(fā)展壯大,作為卷煙工業(yè)的原料車間,煙葉打葉復(fù)烤在“八五”期間才 被煙草行業(yè)列為重點發(fā)展項目,使打復(fù)烤工藝和技術(shù)獲得了迅速的發(fā)展,在煙葉原料產(chǎn)地興建打 葉復(fù)烤生產(chǎn)線。但在 2003 年國家局全面關(guān)停掛桿復(fù)烤之后,煙葉打葉復(fù)烤才正式全面進(jìn)行商業(yè)化 運作,所以打葉復(fù)烤生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)該說還有很大的發(fā)展空間。尤其是卷煙工業(yè)對煙葉原料的要求越 來越高,各復(fù)烤企業(yè)為了提高煙葉加工質(zhì)量,提高企業(yè)競爭力,都在發(fā)揮著各自的聰明才智,解 決在生產(chǎn)中存在的不足之處。我廠為了更加完善設(shè)備工藝性能,生產(chǎn)出更高質(zhì)量的產(chǎn)品,所以在 20

3、03 年打葉復(fù)烤線建成投產(chǎn)之后,我們認(rèn)真總結(jié)生產(chǎn)中存在的不足,先后對烤梗機、打葉機重力 風(fēng)分器、梗包裝系統(tǒng)以及解把鋪葉工序進(jìn)行了不同程度的改造,都取得了很好的實用效果,尤其 是鋪葉工序在應(yīng)用切斷解把技術(shù)之后,生產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都有了很大的提高。首先就打前的解把鋪葉工序來作簡單介紹,并進(jìn)行比較。1)鋪葉解把,由人工將煙把鋪放在擺把臺上由解把機進(jìn)行解把。省內(nèi)部分復(fù)烤企業(yè)都采用這種方式。缺點是解把率受人為因素的影響很大,若管理得好,解 把率可達(dá) 80%以上。2)松包解把,該方式大多采用翻箱喂料,然后由松包解把機將把頭解散,并松散煙葉。其優(yōu) 點是機械化的程度高,工人的勞動強度低,缺點是解把率低(6

4、0%左右),且造碎大,設(shè)備增加,能耗增大?,F(xiàn)大多復(fù)烤生產(chǎn)線都不采用該工序設(shè)備。3)切尖解把,就是把煙葉的葉尖切下直接混入打后的葉片復(fù)烤,優(yōu)點是可提高大片率和出片 率,可提高打葉風(fēng)分的整線處理能力,但葉含梗較高,煙葉沒有經(jīng)過潤葉、打葉風(fēng)分的處理,葉 片塵土多,青雜氣重,而且太大的葉片也不利于卷煙工業(yè)的使用,紅河復(fù)烤廠采用該方式。但現(xiàn) 代卷煙工業(yè)的高速卷煙機還是比較推崇全葉打葉。4)人工解把鋪葉,由人工把扎把煙葉解開后投料生產(chǎn),其優(yōu)點是解把率高,可達(dá)100%,缺點是需使用的季節(jié)工太多,機械化程度低。但由于解把率的高低直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量和出片率,所以當(dāng)前大多打葉復(fù)烤生產(chǎn)線都采用這種方式,我們宣威市

5、煙葉復(fù)烤廠在2003年投建打葉復(fù)烤線的時候通過調(diào)研后鑒于此原因,選用了人工解把鋪葉。但由于我們采用的是全葉打葉,宣威煙葉 有葉片長、韌性好的特點,在 2003、2004年的實際生產(chǎn)中,經(jīng)常發(fā)生堵料、煙葉纏繞成團(tuán)等問題,嚴(yán)重制約了我廠的生產(chǎn)效能和工藝質(zhì)量,所以在2005年的技改工作,廠領(lǐng)導(dǎo)班子把該問題當(dāng)作重點專題項目來考慮,提出切斷解把全葉打葉的工藝方法,決定采用雙路配葉單刀切斷解把機取代 人工解把鋪葉的技改方案。這一點我曾在煙草在線上發(fā)表的切斷解把全打葉上就我廠為什么 要進(jìn)行切斷解把,以及切斷解把線的技改方案、設(shè)備原理、設(shè)備的技術(shù)參數(shù)等作了介紹。但作為 一項技改項目的成功與否主要是看它在實際生

6、產(chǎn)中的使用效果,現(xiàn)我們的這項技術(shù)改造已經(jīng)完整 地運行了一個烤季,實踐證明,該項目是成功的。一、采用切斷解把使煙葉的流量控制更穩(wěn)定、均勻。原來采用人工解把鋪葉,工人們只顧把 解把后的煙葉鋪到皮帶機上,不能預(yù)知鋪多厚才能達(dá)到設(shè)計的生產(chǎn)流量,導(dǎo)致流量不穩(wěn)定;另一 方面,采用人工解把鋪葉僅只是把煙把的扎葉解開,較長的葉片在經(jīng)一潤加溫加濕變得柔軟后比 較容易纏繞成團(tuán),從而也使煙葉的變得斷斷續(xù)續(xù),不均勻,還易造成堵料使生產(chǎn)中斷?,F(xiàn)我們采 用切斷鋪葉解把,流量靠 4條鋪葉皮帶機的速度來控制,它們的速度是由變頻器來調(diào)節(jié)的,工人 們只需把煙把一把靠一把把均勻整齊地鋪在皮帶機上即可,只鋪一把煙葉的厚度,這樣工人們

7、就 比較容易掌握,所以煙葉的流量就很穩(wěn)定。另一方面切斷后的煙葉葉片較短,不易互相纏繞,從 而使流量也變得更加均勻穩(wěn)定。它們兩者之間的實用效果從皮帶機上的煙葉也很明顯,前者在皮 帶機上運行是一堆一堆,不連續(xù)的,而后者是均勻一致,連續(xù)的。、采用切斷解把后對煙葉的潤葉更均勻,效果更好。從上一段可以看出,人工鋪葉解把后 的煙葉雖然解把率較高,但受人為因素的影響很大,還由于葉片較長容易纏繞成團(tuán),自然散把率 也就差,所以可想而知,纏繞成團(tuán)的煙葉,在外層的可能潤得水份過重,在內(nèi)層的就很難潤到, 從而影響到后續(xù)的工序。采用切斷解把后,由于煙葉流量的穩(wěn)定性、均勻性都比較好,煙葉在潤 葉筒的翻滾作用下變得更松散,

8、所以對煙葉的潤葉也就比較均勻。這一點從質(zhì)檢的檢測數(shù)據(jù)上反 映也很明顯,在2003、2004年采用人工鋪葉解把時的兩個烤季中,質(zhì)檢科在檢測潤葉水份時,起 伏性很大,有時同一時段的檢測結(jié)果,二潤后的水份還沒有一潤后的大,質(zhì)檢取樣是隨機的,這 說明煙葉的潤葉均勻性較差,這樣一來質(zhì)檢的檢測數(shù)據(jù)就沒有代表性,也就不能很好地指導(dǎo)生產(chǎn)。 在2005年的烤季中采用了切斷解把后,就沒有了這一現(xiàn)象,在正常生產(chǎn)過程中的一、二潤水份檢 測結(jié)果顯得很均勻,很有代表性,能很好地指導(dǎo)生產(chǎn)。三、采用切斷解把后提高了打葉風(fēng)分的效果和葉片復(fù)烤的均勻性。打葉復(fù)烤生產(chǎn)線是流水線 作業(yè),各工序段之間是相互聯(lián)系的,上道工序?qū)ο碌拦ば虻挠?/p>

9、響很大。所以在打前預(yù)處理工序煙 葉來料的均勻性、穩(wěn)定性以及潤葉水份對打葉風(fēng)分的質(zhì)量都是至關(guān)重要的。由于煙葉在打葉風(fēng)分 過程中受到許多機械力的作用,如打葉機對煙葉的撕扯力、風(fēng)力、煙葉之間的摩擦力、碰撞力等, 這些過程都要求煙葉具有較強的機械強度,才能減少煙葉的造碎,使加工后的片煙大小更均勻一 致,提高煙葉的中片率,從而提高煙葉在卷煙工業(yè)上的工藝性能。而煙葉的機械強度又受到煙葉 溫度和含水率的影響,原來采用人工解把鋪葉,由于潤葉的水份、溫度不均勻,所以導(dǎo)致打葉風(fēng) 分后的煙葉葉片結(jié)構(gòu)均勻性差,另一方面,由于煙葉水份不均勻,導(dǎo)致烤片環(huán)節(jié)的工藝性能下降。 2005年經(jīng)過技改采用切斷解把鋪葉后,煙葉打葉分

10、風(fēng)后的效果更好,同時由于水份均勻,加工質(zhì) 量受到了客戶的好評。四、采用切斷解把后減小了煙葉的造碎率,提高了煙葉的長梗率和設(shè)備有效作業(yè)率。采用切 斷解把后,由于煙葉的散把率較高,水份溫度更均勻,葉片長度一分為二,所以煙葉在打葉機內(nèi)(主要是一打)所受到打輥打刀與框欄及定刀之間的撕扯力相對全葉時小了很多,同時減少了煙 葉在打葉機內(nèi)的受到的沖擊頻次,同時也減小了煙葉的造碎率,使打葉風(fēng)分后煙葉的大、中片率、 長梗率也有所提高。當(dāng)然,由于打葉機的負(fù)荷減輕了,設(shè)備的生產(chǎn)能力和有效作業(yè)率也就相應(yīng)提 高了。這一點從我廠三年來打葉復(fù)烤質(zhì)檢年報表就可明顯看出。年度犬中斤率長梗率o葉中會梗率上等煙中等煙下任等煙200

11、388.71%87,56%85,15%82.87%1.48%200488 J3%87. ?2%86,17%83,03%1.40%200589.67%88.11%86.87%8339%135%五、采用切斷解把后取得了良好的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。對比2004年,在2005年我廠采用切斷解把后,一方面設(shè)備的自動化、機械化程度提高了,大量減少了用工量。另一方面煙葉經(jīng)過切斷之后,減 輕了設(shè)備負(fù)荷,提高了設(shè)備的生產(chǎn)能力,解決了設(shè)備原來頻繁堵料的問題,使生產(chǎn)過程變得均勻 流暢,設(shè)備的有效作業(yè)率大大提高,能耗大幅下降,降低了生產(chǎn)成本,提高了經(jīng)濟(jì)效益,具體從 下表更能明顯反映:生產(chǎn)年度歸合按耗率噸煙用工噸煙耗煤噸咽耗電設(shè)備

12、脊故作業(yè)率月平均產(chǎn)壘(萬擔(dān))2004 年7.74%3.47 人117,95209.897.10%12,42005 年6.79%2.99 人11374201.9498.27%13.5六、采用切斷解把還為我廠下一步開展配方打葉奠定了良好的基礎(chǔ)。由于我們采用的切斷解 把線具有多路多工位的特點,便于靈活多樣的進(jìn)行各種配方打葉需求,在2005年根據(jù)市公司的安排,我們成功地完成了由國內(nèi)煙草行業(yè)知名專家趙剛根據(jù)宣威煙葉的特點所配方葉組進(jìn)行配方打 葉試驗,經(jīng)過專家評吸,非常滿意。在此基礎(chǔ)上我們還為杭州煙廠等多家煙廠進(jìn)行了配方打葉, 其中為杭州煙廠配打的配方葉組多達(dá)8個,煙葉最多的與最少的比例達(dá)25/1,根據(jù)客戶的要求,我們非常圓滿地完成了加工任務(wù)。為下一步公

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論