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文檔簡介

1、    旋轉(zhuǎn)編碼器在線速度檢測控制中的應(yīng)用O 引言 在電纜生產(chǎn)線上,通常需要檢測電纜的走線速度,用來控制收線電機的轉(zhuǎn)速和計算線纜的長度。成纜工藝參數(shù)的穩(wěn)定,直接關(guān)系到電線電纜的質(zhì)量。 該項目是為某電纜廠的技術(shù)改造項目,要改造的設(shè)備是利用束線原理制造的盤絞式成纜機,改造的內(nèi)容是更換全部電氣控制系統(tǒng)。這種成纜機的放線盤固定,而收線盤固定在盤絞架上同時完成絞合和收線的雙重運動。工作時,在線纜盤直流電機的帶動下,完成電纜的收線運動,在排線電機的帶動下O 引言    在電纜生產(chǎn)線上,通常需要檢測電纜的走線速度,用來控制收線電機的轉(zhuǎn)速和

2、計算線纜的長度。成纜工藝參數(shù)的穩(wěn)定,直接關(guān)系到電線電纜的質(zhì)量。    該項目是為某電纜廠的技術(shù)改造項目,要改造的設(shè)備是利用束線原理制造的盤絞式成纜機,改造的內(nèi)容是更換全部電氣控制系統(tǒng)。這種成纜機的放線盤固定,而收線盤固定在盤絞架上同時完成絞合和收線的雙重運動。工作時,在線纜盤直流電機的帶動下,完成電纜的收線運動,在排線電機的帶動下實現(xiàn)電纜在收線盤的整齊排列。在大盤電機的帶動下,通過齒輪箱帶動盤絞架實現(xiàn)軸向旋轉(zhuǎn),完成電纜絞合運動,是保證節(jié)距的關(guān)鍵。線速度是由收線盤的旋轉(zhuǎn)速度決定的,如果收線電機的轉(zhuǎn)速恒定,收線盤隨著收線軸的變粗,線速度會增大,因此,為保證收線速度恒定

3、,要逐漸降低收線電機的轉(zhuǎn)速。1 系統(tǒng)設(shè)計原理    根據(jù)電纜的生產(chǎn)工藝要求,不同型號的電纜,其走線速度是恒定的。通常,電纜的運行速度是由電纜帶動旋轉(zhuǎn)編碼器來檢測的。電纜線速度測速示意圖如圖1所示。    該項目中,采用的旋轉(zhuǎn)編碼器的型號是TRDJ1000系列,旋轉(zhuǎn)一周輸出1 000個脈沖。因此,根據(jù)在一定時間內(nèi)檢測到的脈沖數(shù),就可以計算出電纜的走線速度。實際應(yīng)用中,將其與一加工精度極高、周長為500 mm的旋轉(zhuǎn)編碼器測量主動輪與旋轉(zhuǎn)編碼器同軸安裝,主動輪與電纜接觸。在電纜生產(chǎn)運動過程中,依靠摩擦力拉動測量輪旋轉(zhuǎn),這樣就把電纜的直線位移

4、(長度)轉(zhuǎn)化為旋轉(zhuǎn)編碼器的脈沖數(shù)字信號輸出。    設(shè)旋轉(zhuǎn)編碼器每旋轉(zhuǎn)一周,其計數(shù)脈沖個數(shù)為NP(脈沖個數(shù)轉(zhuǎn)),則旋轉(zhuǎn)編碼器角分辨率(單位:(°)個)為:    P=360NP    假定固定在旋轉(zhuǎn)編碼器轉(zhuǎn)軸上的主動導(dǎo)向輪半徑為r m,則旋轉(zhuǎn)編碼器位移分辨率(單位:m個)為:    Ps=27rNP    這時,若計數(shù)脈沖個數(shù)為N(個),則由旋轉(zhuǎn)編碼器測量的位移量S(單位:m)為:    S=Ps·

5、;N    線纜走線速度V(單位:ms)為:    V=ST式中:T為接收N個脈沖所用的時間(單位:s)。2 硬件電路設(shè)計原理    該檢測電路以AT89C51單片機為控制核心,如圖2所示,旋轉(zhuǎn)編碼器輸出的脈沖,經(jīng)過電平轉(zhuǎn)換,變成O5 V的TTL電平脈沖,送到AT89 C51單片機的外部中斷INT0端。每收到一個脈沖,單片機中斷一次,同時計數(shù)脈沖存儲器加1,與標準脈沖值比較后,單片機的P0口輸出給定值數(shù)字量,再經(jīng)過DA轉(zhuǎn)換變成給定值模擬量,送給收線電機調(diào)速器,控制電機轉(zhuǎn)速。這里的DA轉(zhuǎn)換芯片采用8位數(shù)據(jù)輸

6、入,四路模擬量輸出的TLC7226IDW。如果需要提高電機轉(zhuǎn)速控制精度,可以選用其他10位、12位數(shù)據(jù)輸入的DA轉(zhuǎn)換芯片。    工作時,當(dāng)收線電機帶動電纜運動時,帶動旋轉(zhuǎn)編碼器的主動輪旋轉(zhuǎn),從而旋轉(zhuǎn)編碼器旋轉(zhuǎn),輸出脈沖。該脈沖送入光電耦合器,進行隔離、整形、電平轉(zhuǎn)換,送給AT89C51的12腳,外部中斷INTO進行脈沖計數(shù)。每接收到一個脈沖,單片機執(zhí)行外部中斷INT0子程序一次,脈沖計數(shù)存儲器加1。例如,每間隔1 s讀取一次,從而可以根據(jù)計數(shù)脈沖的個數(shù),與標準脈沖數(shù)比較,因此,可以判斷當(dāng)前線速度的大小。    線速度的計算方法如下:

7、    例如,要求線速度V為01 ms。    旋轉(zhuǎn)編碼器每秒輸出脈沖數(shù)=V·NpC其中:C為旋轉(zhuǎn)編碼器主動輪周長(單位:m)。所以,線速度為O1 ms時,旋轉(zhuǎn)編碼器每秒輸出標準脈沖數(shù)=0.1×1000/0.5=200個/s。3 軟件設(shè)計    在定時器中斷中運行,在計時子程序中,每秒執(zhí)行一次。即查詢每秒收到的脈沖數(shù)是否與標準脈沖相同。該線速度控制子程序如圖3所示。    首先,讀脈沖計數(shù)存儲器的數(shù)值,與標準脈沖數(shù)比較,等于標準脈沖,脈沖計數(shù)存儲器數(shù)值清零,說明此時走線速度等于標準速度;若大于標準脈沖數(shù),說明線速度大于標準線速度,因此,必須使調(diào)速器給定值減1,使得收線電機轉(zhuǎn)速減低;若小于標準脈沖數(shù),說明線速度小于標準線速度,必須使調(diào)速器給定值加1,使得收線電機轉(zhuǎn)速增加,從而形成閉環(huán)線速度控制反饋系統(tǒng),控制收線電機旋轉(zhuǎn)速度,使得線速度保持恒定。4 結(jié)語    根據(jù)電纜成纜機的工藝要求,設(shè)計了單片機與旋轉(zhuǎn)編碼器組成的閉環(huán)線速度控制系統(tǒng),并給出了主要控制程序的設(shè)計方法。還可以通過軟件實現(xiàn)線纜走線長度的檢測以及運行時間的計算等功能,并通過顯

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