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1、一、公司安全生產(chǎn)指標 本年度安全記錄:31天 連續(xù)安全記錄:1127天項 目事 故一類障礙障礙異常人身事故(人/次)交通事故(次)設備責任設備責任輕傷重傷死亡生產(chǎn)非生產(chǎn)本 月00000000000年累計00000000000二、公司生產(chǎn)部室安全生產(chǎn)指標 安全指標單 位本月安全天數(shù)連續(xù)安全天數(shù)事故(次)一類障礙(次)二類障礙(次)本月累計本月累計本月累計龍羊峽運行部311127000000李家峽運行部311127000000公伯峽運行部公 站311127000000蘇 站31397000000鹽鍋峽運行部31761000000八盤峽運行部31761000000青銅峽運行部31761000000公

2、 司311127000000三、交通安全指標 指標部門特大事故重大事故一般事故輕微事故不安全現(xiàn)象死 亡重 傷輕 傷本月本年本月本年本月本年本月本年本月本年本月本年本月本年本 月本年綜合管理部0000000000000000鹽鍋峽運行部0000000000000000八盤峽運行部0000000000000000青銅峽運行部0000000000000000公 司0000000000000000四、發(fā)電量指標 單位龍羊峽李家峽公伯峽蘇 只鹽鍋峽八盤峽青銅峽公 司發(fā)電量(萬千瓦時)計劃電量341003410031000511582924255576012.2622實際電量358623433332434

3、570776623924661512.6533年發(fā)電量358623433332434570776623924661512.6533完成率()月完成率105.17100.68104.62111.5792.4192.22114.84103.19年完成率月最高負荷(萬千瓦)89107.19012.72711.0410.7平均負荷 (萬千瓦)50.553.8547.258.10512.397.58.8平均負荷率()54.1643.09484360.1646.3347.7783.09五、月末水情電 站龍羊峽李家峽公伯峽蘇 只鹽鍋峽八盤峽青銅峽月入庫水量(億m3)4.0511.5411.9112.5411

4、.2912.9813.54月出庫水量(億m3)12.211.7312.1112.5411.3213.0013.54年入庫水量(億m3)4.0511.5411.9112.5411.2912.9813.54年出庫水量(億m3)12.211.7312.1112.5411.3213.0013.54耗水率(m3/kwh)3.43.413.7221.6710.925.0320.52月末水頭(m)127.50127.95102.6117.8939.9217.8520.59庫 容(億m3)175.1616.045.150.370.320.190.39上游水位(m)2579.722178.982003.2518

5、98.491619.081577.301155.96六、兩票與開停機統(tǒng)計 電站開 停 機(臺次)工作票(份)操作票(份)開機停機總次數(shù)龍羊峽19183716873李家峽353570215153公伯峽353570172137蘇 只2828567357鹽鍋峽5755112105150八盤峽434285181290青銅 司2322284609831006七、設備缺陷統(tǒng)計 電站缺陷龍羊峽李家峽公伯峽蘇 只鹽鍋峽八盤峽青銅峽合 計發(fā)現(xiàn)缺陷706639412911820383已處理645832322611219343未處理687936140設備存在的主要問題:龍羊峽電站: 2F出

6、口3302開關監(jiān)控拉不開;不具備試驗條件,待停機后處理;中控室直流48V I段表計指示不準;李家峽電站:四條出線干式電纜頭測溫裝置無顯示; 3T冷卻室主變事故排油閥左側法蘭有滲油;照明配電室Z12乙刀閘C相無滅弧罩;2T高壓側C相升高座滲油;4T主變靠油枕側在運行中有異音。公伯峽電站: 3F接力器鎖錠停機時未投入,有卡澀現(xiàn)象,待機組停機時處理;3F機調(diào)柜內(nèi)過濾器I組手閥打開后漏油(靠上游側接頭); 1F技術供水1DDF開機時不聯(lián)動;2F風洞內(nèi)推力油位下限(措施滿足后檢查處理)。鹽鍋峽電站:鹽建回1114乙刀閘B相發(fā)熱現(xiàn)象,將鹽建回1114線路由110KV乙母線倒至甲母線代,將鹽建回1113線路

7、由110KV甲母線倒至乙母線代;1114乙丁接地刀閘合不上,待乙母線、 1114線路停電后處理。八盤峽電站: 6號機LXZKK電流模擬量模塊的通道壞, 6號機網(wǎng)絡柜1#24v電源裝置有異音,6號機轉子電流變送器損壞, 6號機LCU柜模擬量模塊損壞;監(jiān)控A6柜開關站LCU工控機死機 ,工控機主板損壞,待有備品后更換; 6F開機加壓和并網(wǎng)后轉子電壓波動大(90V120V)轉速輸出不穩(wěn),暫不影響運行,正在處理;2F、5F頂蓋水位越高限頻繁誤報警(實際水位及頂蓋控制回路正常),傳感器故障待備品; 4F開機并網(wǎng)后,輪葉不協(xié)聯(lián)(導葉全開,輪葉實際全關,電調(diào)顯示32度),間斷出現(xiàn),初步判斷輪葉反饋問題,檢修

8、意見繼續(xù)觀察;廠用II段2F機組動力開關故障,機組動力聯(lián)絡運行。開關控制模塊故障,正在處理。八、安全生產(chǎn)情況(一)典型水庫運行情況龍羊峽水庫1月入庫總水量為4.05億m3,月末水庫水位為2579.72米,較去年同期下降了14.89米,較月初下降了2.5米,月末水庫存水量175.16億m3,較去年同期蓄水量減少51.67億m3。(二)1月份并網(wǎng)運行協(xié)議執(zhí)行情況(無)(三)十二月份各電站配合進行的設備檢修情況1、 龍羊峽電站l 3號變A級檢修,工期至3月20日24時。l 1月11日至1月18日進行了2FB C級檢修。2、李家峽電站 l 1月4日至1月19日進行了2GT C級檢修。l 1月5日19時

9、至1月18日30分進行了3320和3322開關保護傳動、假同期試驗。l 1月24日因1G2114廊道壓力鋼管背管焊縫漏水處理,12時25分4G 開機并網(wǎng),12時33分1G解列停機,17時34分焊縫漏水處理正常后1G 恢復備用。3、公伯峽電站 l 4G B級檢修,1月10日完成。l 1月11日至1月19日進行了5號主變消缺工作。l 1G、2G消缺,工期1月23日8時至1月27日14時,主要進行了快速閘門1泵站差裝閥更換,26日報完工歸調(diào)。4、蘇只電站(無)5、鹽鍋峽電站:l 1月8日至1月12日進行了2號主變C級檢修。l 2G A級檢修,工期至2月3日。l 1月4日開始進行了3G A級檢修,工期

10、至4月23日。l 1月6日8時36分,1115鹽桃線撤運配合對側工作,16時46分 1115鹽桃線加運;1月6日9時27分 1116鹽化線撤運配合對側工作,16時07分1116鹽化線加運;l 1119線路對側由于對端檢修,于1月18日8時27分停運,1月20日16時05分恢復送電。6、八盤峽電站: l 1月8日至1月14日進行了5號機組C級檢修。l 1月1日6號機變B級檢修完工,已歸調(diào)運行。l 1月22日至1月29日進行了1號機組C級檢修。l 3號機組A級檢修正在進行,工期至4月19日。l 1月5日至11日八開I 回1117線路改線,接至柳泉變,現(xiàn)改為八柳I 回1121線。l 八開II 回11

11、18線路保護定值更改,計劃工期:1月13日17時至18時,17時26分1118線路由運行轉備用,18時45分線路轉運行。l 八柳III回1123線路保護定值更改,計劃工期:1月15日9時至12時。l 110KV 故障錄波器修改定值,計劃工期:1月16日9時至1月18日18時。7、青銅峽電站:l 1月11日至1月29日進行了9號機組C級檢修。l 2號機組A級檢修,工期至3月20日。l 4號機組B級檢修工期至1月30日,后因水導瓦加工原因,現(xiàn)延期至2月14日。九、主要安全事件(一)龍羊峽電站事件經(jīng)過:1月10日16時40分龍羊峽水電站 2#主變縱差保護動作,2#機組事故停機,當時2#機帶負荷150

12、MW, 2機組 FMK跳閘,事故電磁閥2DP動作。6KV 配電室:612開關跳閘。公用400V配電室:D441開關、D442開關、D444開關、照明Z422開關均跳閘。保護室:直流48V I段電壓消失。1月13日經(jīng)對2FB申請D級檢修檢查發(fā)現(xiàn):2機組出口大電流母線套筒中2B差動保護低壓側電流互感器4LH傾倒(上側倒向下游側),CT兩組二次端子均傾靠在金屬套筒上非直接短路,隨機組運行時振動導致端子短接程度不同,進而導致主變差動保護差流產(chǎn)生,由于機組振動、負荷等綜合原因?qū)е虏盍鬏^小時發(fā)CT斷線信號,差流較大時達到保護動作值而跳閘。原因分析:2機組出口大電流母線套筒中2B差動保護低壓側電流互感器4L

13、H傾倒,CT兩組二次端子均傾靠在金屬套筒上非直接短路,隨機組運行時振動導致端子短接程度不同,進而導致主變差動保護差流產(chǎn)生,由于機組振動、負荷等綜合原因?qū)е虏盍鬏^小時發(fā)CT斷線信號,差流較大時達到保護動作值而跳閘。防范措施:設備檢修時對一次設備進行詳細檢查,對任何設備異常信息仔細分析,精心檢查,杜絕設備故障擴大。(二)李家峽電站 事件經(jīng)過:1月13日0時47分,李家峽電站3G有功給定200MW,實發(fā)230MW不跟蹤。3G原因分析:初步判斷電轉引導閥瞬時性發(fā)卡,繼續(xù)分析查找。此現(xiàn)象再未發(fā)生.防范措施:1、對機組調(diào)速系統(tǒng)做全面的檢查,消除隱患。2、做好危險因素分析、預控措施的落實及相關事故預想工作。

14、(三)公伯峽電站l 事件經(jīng)過: 1月13日22:43公伯峽水電站4機組停機過程中,4機勵磁變19B C相溫度顯示為200.6°,導致4機勵磁變溫度超高事故停機,確認為C相溫度儀有問題,發(fā)電公司下發(fā)文件將機組勵磁變、廠高變溫度過高保護跳閘出口甩除,保留溫度過高報警回路,已執(zhí)行。原因分析:C相溫度儀故障導致導致4機勵磁變溫度超高事故停機。防范措施 :做好危險因素分析、預控措施的落實及相關事故預想工作。l 事件經(jīng)過:1月26日16時40分,公伯峽電站2機冷備用,2B運行, 2#機在做軸電流保護傳動試驗時,2#機小電抗器重瓦斯動作,導致 2#主變跳閘。經(jīng)查跳閘原因為2#機保護C盤內(nèi)實際接線與

15、設計圖紙不符,標號有誤。18時38分2#主變加運原因分析:跳閘原因為2#機保護C盤內(nèi)實際接線與設計圖紙不符,標號有誤。防范措施:認真分析查找與設計圖紙不符的錯誤接線和標號并做好危險因素分析、預控措施的落實及相關事故預想工作。(四)蘇只水電站事件經(jīng)過:1月12日 01 時 2分,蘇只電站2F停機過程中,2F調(diào)速器輪葉伺服閥故障,2F調(diào)速器事故流程自啟動,事故停機。原因分析:2F調(diào)速器內(nèi)部程序判斷輪葉伺服閥故障的時間設置有誤,造成在負荷調(diào)整或開停機時輪葉變化滯后于輪葉伺服閥故障的時間,發(fā)出輪葉伺服閥故障,導致事故停機流程啟動。防范措施:單步調(diào)整有功,放慢負荷調(diào)整速度。注:現(xiàn)已修改調(diào)速流程。(五)八

16、盤峽電站事件經(jīng)過:1月4日19時10分,八盤峽6F機組啟動空轉正常,轉子空載加壓正常6F并網(wǎng)。6F并網(wǎng)后發(fā)現(xiàn)6F轉子電壓波動大(80V-133V),檢查6F勵磁設備正常,19點45分,電檢檢查6F轉子電壓波動缺陷, 發(fā)現(xiàn)6F 2#整流柜整流橋-A相可控硅阻容保護回路打火。值長立即聯(lián)系省電調(diào)同意倒換機組運行。19點48分4F開機并網(wǎng),19點50分,6F停機備用處理缺陷,負荷不變。原因分析:6F 2#勵磁整流柜-A相可控硅阻容裝置一電阻接線虛焊。防范措施:1 提高機組檢修質(zhì)量。2 加強6F機組運行監(jiān)視,及時檢查設備缺陷,采取有效措施限制故障發(fā)展,防止設備損壞和停機事故。十、交流園地龍羊峽2FB主變

17、縱差保護動作后的分析一、 事故前出現(xiàn)的現(xiàn)象及處理2007年01月07日22時20分監(jiān)控打出“2主變縱差CT斷線”信號,檢查現(xiàn)地1JP主變差動CT斷線燈亮。信號復歸,全面檢查正常。2007年01月07日23時03分23時25 發(fā)結電氣保護班“2F機組1JP打出“主變差動CT斷線“信號檢查處理”二種票,交待:2F機組1JP瞬時打出“主變差動CT斷線“信號檢查處理工作結束,經(jīng)對4LH電流測量為A相:1.7A 、B相:1.7A 、 C:相1.7A電流均平衡;17LH電流測量為A相:0.91A 、B相:0.92A 、 C相:0.92A電流均平衡。設備能投運。2007年01月08日07時29分監(jiān)控打出“2

18、主變縱差CT斷線”信號,檢查現(xiàn)地1JP主變差動CT斷線燈亮,信號復歸不掉,設備檢查正常。2007年01月08日11時37分“2F主變CT斷線信號復歸不掉”缺陷交待:經(jīng)過對主變高低壓側兩組CT二次側測量,二次側電流值正常且平衡,保護裝置電流采樣值也正常,現(xiàn)CT斷線信號已復歸。經(jīng)發(fā)電公司于海青認可,回告:晚上再開票檢查。2007年01月10日02時02分應發(fā)電公司王永平要求:向網(wǎng)調(diào)段乃欣提2B主變差動保護聯(lián)片退出,同意。打開2B主變差動5XB,打開2F 1JP盤啟動失靈18LP。04:47 匯報網(wǎng)調(diào)段乃欣2B主變保護裝置已檢查完畢,要求投入2B主變差動保護聯(lián)片,同意。04:55 投入2B主變差動5

19、XB,投入2F 1JP盤啟動失靈18LP。2007年01月10日02時00分04時45分發(fā)結電氣保護班“2B主變差動保護校驗及主變差動二次回路檢查”二種票。交待:2B主變差動保護校驗及主變差動二次回路檢查工作已結束,經(jīng)校驗2B主變差動保護裝置正常,經(jīng)檢查330KV開關站電纜層2FCT端子箱及2F風洞口CT端子箱、機旁保護盤內(nèi)主變差動二次回路接線端子螺絲緊固,接線正確牢固,設備能投運。2007年01月10日06時29分3302開關單機準同期并網(wǎng)。2007年01月10日06時51分因11B電流較大,倒廠用:12B帶6KV I 、II 、VI段。二、事故現(xiàn)象2007年01月10日16時40分中控:蜂

20、鳴器響,照明消失,返回屏全部黑燈,所有表計都到零,監(jiān)控隨機顯示2FB跳閘(跳閘前2F有功150MW,無功20MW),2FB主變縱差保護動作,2F電氣事故停機,母線低電壓保護動作,1、2主變冷卻主電源失電,冷卻泵故障。監(jiān)控故障光字牌:主變縱差CT斷線,功率柜風機備投,現(xiàn)地檢查:2F機旁保護盤1JP主變差動動作燈亮,3JP:C6J3跳6KV開關動作,612開關跳閘,D441開關、D442開關、D444開關、Z422開關均跳閘,中控交流全部消失,2F FMK跳閘,2DP動作,直流48V I段電源消失。20BP:1TXJa、b、c,2TXJa、b、c,21XJ燈亮。三、 事故處理倒廠用:11B帶6KV

21、 I、 II 、VI段,34BP帶直流48V I 、II段,合上Z422開關、合上4J01開關,合上D441開關,合上D444開關,合上D442開關,拉開4J01開關,2F自動停機,風閘投入。四、事故后遺留的問題2F事故跳閘后D441、D442、D444、Z422開關跳閘,48V I蓄電池不起作用,對事故判斷及處理造成一定的影響。五、 事故后的分析(一)、D441開關、D442開關、D444開關均跳閘的分析 龍羊峽電廠公用400V進線、聯(lián)絡開關的操作電源取自中控交流40BP和41BP,互為備用。正常運行時由40BP帶,當40BP的操作電源失電后自動切換至41BP。操作電源失電后,進線開關自動跳

22、閘。這次由于2B主變差動保護動作后,6KV I段、公用400V I段、中控交流40BP、公用400V進線、聯(lián)絡開關的操作電源相繼失電,造成D441開關、D442開關、D444開關均跳閘。自龍羊峽電廠公用400V動力盤改造后做BZT試驗過程中,做操作電源自動切換試驗(或拉開公用400V I段進線電源D441開關試驗)時,就存在公用400V進線開關不正常的跳閘現(xiàn)象,且每次試驗時出現(xiàn)的現(xiàn)象都不一樣,至今一直未解決此問題,BZT一直未投入運行。給安全生產(chǎn)帶來了相當大的隱患。(二)、Z422開關跳閘分析照明動力盤進線開關的操作電源分別取自各自的變壓器低壓側,互為備用。正常運行時照明動力盤進線及聯(lián)絡Z42

23、1、Z12、Z422開關的操作電源由Z421開關的操作電源帶,當Z421開關的操作電源失電后自動切換至自Z422開關的操作電源。操作電源失電后,進線開關自動跳閘。這次由于2B主變差動保護動作后,造成6KV I段、照明動力盤I段、照明動力盤進線及聯(lián)絡開關的操作電源失電,操作電源失電瞬間造成Z422開關跳閘。以前也曾出現(xiàn)過類似的現(xiàn)象。(三)、2B主變差動保護動作原因分析這次2B主變差動保護動作的原因經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)是由于保護CT安裝不牢固,發(fā)生傾倒造成的。由于機組長期運行,振動造成保護CT固定螺栓松動,又缺少必要的設備檢查維護,發(fā)生傾倒,造成這次2B主變差動保護動作。以前曾發(fā)生過330母線筒內(nèi)螺栓松動的

24、現(xiàn)象。(四)、合上4F機旁4J01開關的原因分析 倒完廠用,恢復公用400V系統(tǒng)供電時,由于公用400V開關操作電源失電,只能夠優(yōu)先考慮手動合上D441(或D444)開關。但由于進線D441開關機械機構較死,操作手柄損壞,為了避免其它幾個進線開關也存在類似的問題,盡快恢復供電。所以先合上4F機旁4J01開關后,再恢復其它進線開關供電。最后再拉開4F機旁4J01開關。六、 建議1、 在今后的檢修工作中,要充分重視各部CT、PT的清掃檢查,避免類似事故的發(fā)生。2、 對公用400V BZT進行完善,開關的操作電源進行改造。確保公用400V的安全穩(wěn)定運行。3、 對照明動力盤BZT功能進行完善。4、 對

25、中控交流系統(tǒng)進行完善。5、 對直流蓄電池定期進行試驗。對直流系統(tǒng)存在的設備缺陷盡快進行處理。6、 運行人員參與今后設備的采購及培訓工作,便于以后的設備正常維護。(由龍羊峽運行三值提供)點評:本月運行分析對1月10日2主變壓器差動動作停機事故的現(xiàn)象以及事故后廠用系統(tǒng)0.4kv開關不正常動作狀態(tài)和其它非正常信息進行了詳細的分析,同時提出了改進建議和運行中的注意事項以及運行預想、預案,對提高運行人員事故處理能力、業(yè)務技能培訓具有較好的指導,同時對電站設備技改提供了參考核借鑒。目前電站已對0.4kv開關操作電源回路進行了改進,并經(jīng)電源切投試驗開關狀態(tài)良好,同時完成了公用0.4kv BZT試驗,各開關動

26、作良好,運行部進行資料整理后下發(fā)班組學習并錄入規(guī)程。李家峽4J22、4J12開關蓄能電機燒損分析一、問題的提出:李家峽電廠機旁4J22、4J12開關曾多次發(fā)生400V進線及聯(lián)絡開關蓄能電機燒損事件,針對該事件本值從ME型400V開關回路和現(xiàn)場情況進行了相關分析。二、現(xiàn)象:(以4J22開關為例)每次發(fā)生400V開關蓄能電機燒損時,中控監(jiān)控會出現(xiàn)“4J22開關控制回路電源消失、DC220系統(tǒng)(I)接地復歸”信息?,F(xiàn)地檢查開關蓄能指示燈滅, 蓄能電機發(fā)燙和開關柜內(nèi)絕緣味,操作回路保險往往一相被熔斷。三、問題分析:、開關回路分析:(以4J22開關為例)1、4J22開關蓄能過程:當開關在分閘狀態(tài)時,蓄能把手SB2在“投入”位,開關位置在工作或試驗位,直流正電源經(jīng)蓄能把手SB2接點開關分閘位置接點FK繼電器1C3常閉接點1C4常閉接點至蓄能電機,電機另一極接通直流負電源,電機運轉開始蓄能,當蓄能完畢后蓄能后接點ZDK閉合使

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